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        不良地質(zhì)條件下深豎井嚴重堵井處理技術研究

        2022-01-16 09:55:58張宏山
        科技創(chuàng)新與應用 2022年1期
        關鍵詞:平洞豎井鉆桿

        張宏山

        (中國葛洲壩集團第三工程有限公司,陜西 西安 710000)

        1 工程概況

        某水電站項目位于巴基斯坦北部開伯爾-普赫圖赫瓦?。↘PK)的曼瑟拉地區(qū),距離伊斯蘭堡約256km,距離尼魯姆-杰盧姆水電站107km。該項目為長隧洞引水式發(fā)電站,引水隧洞長為22.618km,最大靜水頭922.72m,共安裝4 臺單機容量為221MW 的沖擊式水輪發(fā)電機組,總裝機容量約為884MW。工程主要建筑物包括:瀝青混凝土心墻堆石壩、溢洪道、取水口、引水隧洞、調(diào)壓井、壓力豎井、地下廠房、主變室、尾水洞、廠房交通洞等。

        其中,壓力豎井群位于調(diào)壓豎井和廠房機組進水球閥之間,壓力鋼管段為雙線洞,每條壓力鋼管由3 個豎井和4 個平洞段組成(第四壓力平洞段含壓力岔管段),豎井段為圓型斷面,根據(jù)圍巖等級不同,開挖直徑4.74~5.18m,水平段為馬蹄形斷面,成型尺寸4.52m×5.6m(寬×高)。第一級壓力豎井深204.54m,第二級壓力豎井深181.24m,第三級壓力豎井深256.65m;第一平洞段長324.28m,坡比10%,第二平洞段長343.24m,坡比10%,第三平洞段長433.69m,坡比10%;PS1 壓力鋼管第四平洞段長71.6m,PS2 壓力鋼管第四平洞段長105.32m,第四平洞段設置“Y”型岔管,一管變兩管,最終進入發(fā)電廠房。具體見圖1。

        圖1 堅井系統(tǒng)三維布置示意圖

        2 工程地質(zhì)

        壓力豎井區(qū)域巖性主要為變質(zhì)玄武巖和綠泥石片巖,圍巖主要為微風化-新鮮,洞室圍巖具中等地應力。根據(jù)已開挖揭露的圍巖情況,巖石產(chǎn)狀大多為NE340~355°∠60~85°,其中變質(zhì)玄武巖為塊狀構造,裂隙比較發(fā)育,完整性差;綠泥石片巖為較軟巖-中硬巖,抗風化能力差,分布較廣。圍巖完整性總體較差,圍巖類別基本以Q4、Q5 類為主,并伴有不利于穩(wěn)定的組合面。

        3 堵井概述

        堵井事件發(fā)生在第三級壓力豎井,堵井部位埋深高程在358-453m,第三級壓力豎井PS2,深256.65m,為圓型斷面,支護成型直徑4.68m,采用BMC300 型反井鉆機鉆設φ270mm 導孔后,再用φ1.4m 刀盤反拉成溜渣井。之后,采用人工鉆爆,進行擴挖。

        此次堵井的原因主要為:一是因當?shù)爻鲈囁緳C罷工,下部囤渣較多,未能及時清運而導致井中渣石擠壓嚴實;二是每次噴護后,回彈料清理不徹底,導致回彈料落入井中,形成板結體;三是豎井地質(zhì)條件差,在溜渣過程中,井壁反復受到?jīng)_刷,形成局部垮塌。從而,在上述多重因素影響下,造成了此次堵井。經(jīng)測量復核,堵塞長度為138.5m。

        此次堵井發(fā)生后,項目部邀請各級專家進行分析研究,采用不同的處理措施,同時,再加上該地區(qū)正處于新冠肺炎疫情高發(fā)期,勞務人員大量流失,各類措施推進比較緩慢。最終,歷經(jīng)數(shù)月后才得以疏通。

        4 堵井處理措施

        實際處理過程分為兩個階段。具體措施如下:

        第一階段:預測堵塞嚴重的位置處于最下部,主要采用下部擾動的思路。具體方法有四種:

        (1)方法一:堵塞體底部機械擾動處理

        第一步:在導井下部清理出一個集渣坑。

        第二步:在反鏟鏟斗上焊接一節(jié)6m 鋼管,通過反鏟的舉升力量,對堵塞體底板進行擾動。

        處理結果:采用此方法,僅僅疏通5m 后,因高度受限,無法繼續(xù)處理,同時發(fā)現(xiàn),底板堵塞體極其密實。

        (2)方法二:人工撐桿頂炸藥包爆破擾動

        第一步:對導井下井口進行加強支護,噴護10cm+隨機的3m 錨桿,以防止溜渣時下井口出現(xiàn)垮塌,造成人員設備損傷。

        第二步:在下井口利用現(xiàn)有錨桿,設置一個葫蘆吊點,用以輔助舉升PVC 管。

        第三步:采用膠帶將5kg 炸藥包綁在PVC 管頂部,PVC 管徑從上而下由φ25 逐漸至φ150,并利用頂部葫蘆配以人工,舉升炸藥至堵塞體底部。

        第四步:采用叉型鋼管對撐桿進行輔助導向固定后,撤離人員和設備,通過導爆索引爆炸藥包。

        第五步:待導孔內(nèi)渣料穩(wěn)定后,出渣。清渣排險后對堵塞情況進行核實,如仍未疏通,則重復第一至第四步。

        處理結果:采用此方法,累計疏通15m 后,因高度增加,加上導井軸線成“S”型偏移,所以人工撐桿頂炸藥包存在安全隱患,故放棄此方法。

        (3)方法三:氦氣球托舉藥卷爆破擾動(見圖2)

        圖2 氦氣球托舉藥卷爆破擾動法

        第一步:采用直徑為1.2m 氦氣球,經(jīng)放升試驗檢驗,按總體托重不大于1.0kg 考慮。

        第二步:根據(jù)現(xiàn)場實際,采用φ32 乳化炸藥,裝藥0.416~0.832kg(2~3 節(jié))。藥卷用膠帶與氣球綁扎牢固。

        第三步:采用細麻繩系氦氣球底端,緩慢放升,待藥卷貼住堵塞部位底端,穩(wěn)定后,安排人員撤離,準備起爆。

        第四步:爆破前,從豎井上部導井向下少量注水,起到潤滑渣料的作用。同時,人員設備撤離至周邊支洞安全區(qū)域。在人員設備撤離完成后,由專業(yè)人員引爆。

        第五步:待導孔內(nèi)渣料穩(wěn)定后,出渣。清渣排險后對堵塞情況進行核實,如仍未疏通,則重復第一至第四步。

        處理情況:采用此方法,每次爆破后,掉落的渣料大約0.2 方;在連續(xù)實施10 多個循環(huán)后,受上部滲水較大,加之浮力不足影響,氣球吸附在井壁,無法上浮,此方法被迫停止。

        (4)方法四:堵井導井底部打斜孔裝炸藥爆破擾動

        主要思路是,經(jīng)過上述幾種方法處理后,剩余堵塞長度為117m。計劃通過井底下平洞打斜孔至堵塞體內(nèi),裝炸藥爆破擾動堵塞體。但此方法需確保下部人員機具安全。

        第一步:編織袋內(nèi)裝沙土,在下部壓力下彎段起坡點砌筑高度不低于3m,厚度不低于2m 的擋渣坎(如圖3 所示),防止打鉆過程中,因擾動引發(fā)堵塞體渣料下落,從而確保擋渣坎后方人員設備安全。

        圖3 堵井底部打斜孔裝炸藥爆破擾動法

        第二步:采用錨索鉆機鉆孔,孔徑φ110,在豎井中心下游側15m 位置開孔,鉆設角度上揚64°,鉆設深度35.4m,鉆設至堵塞段下部5m 處。鉆孔過程中需要控制鉆速,確保鉆孔精度控制在1%以內(nèi)。

        第三步:利用高壓風/水對孔底進行沖洗,其目的一是嘗試高壓風/水是否可以疏通孔內(nèi)下部5m 范圍內(nèi)渣料,二是起到清孔的作用,確保炸藥能裝入導井堵塞體范圍內(nèi)。

        第四步:根據(jù)上述參數(shù)鉆孔后,理論上導井內(nèi)有效長度可達3.0m,為避免過度爆破造成井壁坍塌,采用φ50 乳化炸藥,裝藥2.08~3.12kg(2~3 節(jié))。使用PVC 管頂裝炸藥,確保裝入深度達到32.5m,采用1m 炮泥堵孔,炮泥裝入深度需確保31.5m。

        第五步:爆破前,豎井下部人員設備撤離至周邊支洞安全區(qū)域。在人員設備撤離完成后,由專業(yè)人員進行引爆。

        第六步:待導孔內(nèi)渣料穩(wěn)定后出渣。視疏通效果,再決定是否重復上述步驟。

        處理情況:首次裝炸藥爆破后,幾乎無渣料落下,經(jīng)分析,認為下部渣體受到上部落渣不斷夯實,板結密室,爆破效果差。若是加大炸藥量,可能在堵塞體未得到處理的情況下,對周邊井壁造成二次傷害,造成進一步垮塌。此方法放棄。

        第二階段:鑒于下部擾動無法疏通,采用自上而下的疏通的思路。主要采用兩種方法:

        (1)方法一:采用地質(zhì)鉆機,自上而下正向跟管鉆孔,成孔后反向分段爆破疏通

        第一步:鉆機就位鉆孔。采用XY-2 型地質(zhì)鉆機鉆孔,孔徑φ75,鉆機布置于豎井上部擴挖段底部。

        第二步:先下放跟管至堵塞部位,之后開始鉆孔。鉆孔過程中需要控制鉆速,確保鉆孔精度。鉆孔過程如出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象則立即拔出鉆桿,重新鉆孔。

        第三步:鉆孔貫通后,從跟管中間穿細鋼絲繩,鋼絲繩一端系于上部擴挖段錨桿或插筋上,另一端放至豎井下平洞。

        第四步:利用鋼絲繩牽引裝藥至堵塞段底部,由下至上分段爆破疏通。爆破前,人員設備撤離至安全區(qū)域。在人員設備撤離完成后,由專業(yè)人員引爆。

        第五步:檢查及清渣。待導孔內(nèi)渣料穩(wěn)定后,進行導井下部出渣。清渣排險后對堵塞情況進行核實,如仍未疏通,則重復第四和第五步。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,可能需經(jīng)由多次爆破,最終確保豎井導井疏通成功。

        處理結果:在鉆進過程中,遇到了較完整的堅硬的塊石,在跟進套管時,因鉆頭為73mm,跟管為110mm,巖石堅硬,導致套管無法跟進,再加上上部70 多米的跟管處于懸空狀態(tài),在上部受到錘擊力后,最下部絲口套接處擺動幅度過大,發(fā)生套管斷裂,此方法被迫放棄。

        (2)方法二:反井鉆機疏通法

        第一步:施工準備。一是將擴挖掌子面所有工機具清理出井外。人工將場地進行平整。二是在導井井口周圍使用3000Psi 混凝土對稱澆筑兩個墩柱形成反井鉆機平臺基礎,尺寸4m×1.0m×0.5m(長×寬×高),墩柱中心距下鉆點2.0m。每個基礎下預埋鐵板凳和5 根φ25 插筋,長度2.5m,間距0.9m,入巖2.0m,外露0.5m 焊接于預埋的鐵板凳上。

        第二部:考慮到反井鉆機自重及鉆桿重量,鉆機平臺采用8 根30C 工字鋼制作而成,井口兩根間距30cm,其余工字鋼間距50cm。平臺除預定鉆孔孔口周圍100cm 外,其余地方需采用10mm 厚鋼板滿鋪,防止雜物掉落。

        第三步:將驗收合格反井鉆機平臺吊運至掌子面平臺,將平臺與基礎預埋鐵板凳焊接。之后對鉆孔孔口周圍15cm 外采用10mm 厚鋼板滿鋪。反井鉆機安裝過程中測量人員需實時跟蹤,確保反井鉆機安裝精度。反井鉆機與井口平臺采用焊接方式固定。其水平精度與垂直精度誤差不得超過0.5%。

        第四步:操作平臺、水箱、鉆桿等根據(jù)現(xiàn)場實際情況在合適位置進行安裝。

        第五步:堵塞體鉆孔施工。一是下放鉆頭至堵塞段。二是當鉆頭到達堵塞段時,鉆頭先不旋轉,利用壓力下壓。反復下壓上提形成定位孔。開孔時,將反井鉆機供水管連接空壓機,利用高壓風進行吹渣。之后慢速開鉆,鉆進過程使用清水,只起冷卻鉆頭和潤滑作用,水量應嚴格控制,不宜過大。鉆機鉆進過程中,由于上部懸空鉆桿接長過程較快,但到達堵井位置后,為防止上部鉆桿懸空甩段,必須放慢轉速,鉆機動力頭基本不能加壓,依靠鉆桿自重,慢速研磨堵塞物,當遇到較堅硬巖石時,根據(jù)經(jīng)驗需要可適當調(diào)整鉆進速度并適當增壓不超過2MPa,鉆進過程中應隨時注意鉆桿穩(wěn)定情況,以免發(fā)生鉆桿偏斜或鉆桿斷裂。三是鉆進過程中采用邊鉆進邊掃孔的方式進行,防止鉆桿發(fā)生卡鉆現(xiàn)象,直至鉆桿鉆通堵塞體。四是反井鉆機鉆設前,豎井下部人員、設備必須撤離至安全部位,并將豎井下部安全欄桿關閉,避免人員設備進入。

        第六步:如果鉆桿鉆通后仍有堵塞體未掉落,根據(jù)實際情況,一是將鉆頭下放至井底,安裝反拉刀盤,按照每班8m 的速度,拉通堵塞段。二是通過鉆桿下放鋼絲繩,吊炸藥反向分段爆破疏通。

        第七步:當堵塞體全部清理完之后,利用門機將反井鉆機及施工平臺拆除,之后恢復正常擴挖。

        處理結果:采用此方法,歷經(jīng)2 個月,堵塞體成功疏通。其中導孔鉆穿后,采用反拉刀盤的方式疏通所有堵塞體。主要是考慮到一旦分段爆破,可能會造成二次垮塌后堵井或者鉆桿抱死。

        5 經(jīng)驗總結

        綜上所述,此次堵井處理的主要經(jīng)驗總結如下:

        一是堅決避免出現(xiàn)嚴重堵井。每次進行井內(nèi)溜渣前和溜渣過程中,安排專人在下平洞安全距離外,持對講機和掌子面扒渣人員保持通訊暢通,一旦導井下口堆渣高度與導井下口距離小于1m,或者上部溜渣時,下部無渣,應及時叫停扒渣作業(yè),避免發(fā)生嚴重堵井。

        二是及時清理擴挖噴護料。噴射混凝土施工時,需采取少量多次的噴護方式,盡可能地減少回彈料,同時,噴護作業(yè)完成后,應及時清理散落的噴護料,禁止同渣料一起扒入導井內(nèi),從而造成板結堵井。

        三是優(yōu)化爆破設計網(wǎng)絡。擴挖爆破網(wǎng)絡連結時,每一圈爆破孔分2~3 段爆破,每段間隔50ms;同時,合理布置炮孔密度,合理裝藥,盡量使爆破后的石渣直徑不大于30cm;預防大塊石堵井和對井壁的沖擊。

        四是充分發(fā)揮地質(zhì)預判。根據(jù)前期井內(nèi)的攝像和地質(zhì)揭露情況,對接近斷層和破碎帶的洞段,擴挖處理需按實際及時調(diào)整。

        五是扒渣處理需觀察細致。扒渣工人需時刻關注導井內(nèi)風向及氣流情況,一旦突變,應馬上停止扒渣,避免發(fā)生嚴重的堵井。

        六是現(xiàn)場管理需精細組織。尤其是上下聯(lián)動和及時出渣。

        七是處理措施需科學精準。堵井處理方案需因地制宜,對癥下藥,既要保證安全,又要兼顧進度。

        6 結束語

        此次堵井處理耗時數(shù)月,對總體進度有較大影響。這既是一次深刻的教訓,也是一次經(jīng)驗的總結。同時,就上述處理方法,可為其他項目在應對不良地質(zhì)條件下豎井堵井處理方面,提供了一些借鑒的經(jīng)驗。

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