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        制藥企業(yè)RTO系統(tǒng)堵塞原因分析和解決措施探討

        2022-01-16 10:36:04蔣騰飛劉益榮吳龍飛浙江普洛家園藥業(yè)有限公司浙江東陽(yáng)普洛藥業(yè)股份有限公司浙江東陽(yáng)東陽(yáng)市遠(yuǎn)航環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司浙江東陽(yáng)
        化工管理 2021年36期
        關(guān)鍵詞:堵塞物酸堿燃燒室

        蔣騰飛,劉益榮,吳龍飛(.浙江普洛家園藥業(yè)有限公司,浙江 東陽(yáng) 8; .普洛藥業(yè)股份有限公司,浙江 東陽(yáng) 8;.東陽(yáng)市遠(yuǎn)航環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司,浙江 東陽(yáng) 8)

        0 引言

        在當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下,為達(dá)到經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和美麗中國(guó)建設(shè),滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要,國(guó)家對(duì)化工行業(yè)排放的揮發(fā)性有機(jī)廢氣提出了迫切的治理要求。生態(tài)環(huán)境部相繼頒布了《揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅(jiān)方案》《制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)來強(qiáng)化治理。

        1 VOCs廢氣處理方法

        制藥工業(yè)排放的VOCs廢氣產(chǎn)生量大,成分復(fù)雜,如何對(duì)有組織和無組織VOCs廢氣實(shí)施有效處理是制藥企業(yè)面臨的迫切問題。當(dāng)前,制藥工業(yè)中VOCs廢氣凈化技術(shù)主要包括冷凝法、吸收法、吸附法、燃燒法、生物法、等離子法等[1]。對(duì)不具回收價(jià)值的VOCs廢氣治理,熱氧化法是應(yīng)用較廣的處理方法,分為熱力燃燒式、間壁式、蓄熱式三種形式,其基本原理是VOCs組份與O2發(fā)生氧化反應(yīng),生成CO2、H2O。

        2 蓄熱式氧化技術(shù)

        企業(yè)采用的三室蓄熱式氧化爐主要由燃燒室、蓄熱室、切換式提升閥組成,三個(gè)蓄熱室中的蓄熱材料選用陶瓷填料,可處理具有一定腐蝕性或含少量顆粒物的廢氣。蓄熱式焚燒爐是把生產(chǎn)排出的有機(jī)廢氣溫度提升到680~1 050 ℃,在此高溫下使VOCs氧化分解成二氧化碳和水,大量熱能從煙氣中轉(zhuǎn)移至蓄熱體,用來加熱下一次循環(huán)的待分解有機(jī)物[2]。三個(gè)蓄熱室交替轉(zhuǎn)換從而減少熱量損耗,確保了RTO系統(tǒng)95%以上的熱回收效率,VOCs凈化效率達(dá)到99.5%以上。RTO系統(tǒng)具有安全性高、去除率高、熱回收率高、自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn),做到環(huán)保無害化處理的同時(shí)有較高的經(jīng)濟(jì)性。

        3 RTO系統(tǒng)堵塞物組分分析

        制藥工業(yè)RTO焚燒爐隨著運(yùn)行時(shí)間的累積,會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)壓變差,風(fēng)機(jī)負(fù)荷變大,風(fēng)量明顯減小。正常運(yùn)行時(shí)RTO系統(tǒng)進(jìn)出口壓差為4 000 Pa,隨著堵塞的累積,壓差會(huì)升至約7 000 Pa。同時(shí)RTO煙氣排放口非甲烷總烴在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)較正常值高了十幾毫克每升。這種現(xiàn)象的原因?yàn)樾顭狍w堵塞和堵塞物影響了提升閥的密封性,導(dǎo)致微量廢氣未經(jīng)處理溢出。為了保證RTO的有效處理能力和處理效果,需對(duì)RTO停機(jī)降溫進(jìn)入檢查和清洗,從而影響了RTO系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        我們?cè)谝惶識(shí)TO系統(tǒng)堵塞檢查過程中進(jìn)行了取樣,分別在前置引風(fēng)機(jī)表面處(樣品1)、RTO系統(tǒng)蓄熱體進(jìn)口管道處(樣品2)、RTO系統(tǒng)蓄熱體出口管道處(樣品3)進(jìn)行取樣分析,所取堵塞物樣品采用105 ℃烘干恒重,烘干物質(zhì)用定量的水溶解并用濾紙過濾,過濾完的濾紙?jiān)?05 ℃烘干恒重,計(jì)算得樣品1、樣品2、樣品3的可溶解性物質(zhì)含量占比分別為88.17%、30.60%、53.40%。經(jīng)初步討論判斷,堵塞物中含有大量的水溶解性鹽,其中引風(fēng)機(jī)處的鹽占比相對(duì)較高,RTO系統(tǒng)進(jìn)口處的鹽較低??赡転檐囬g廢氣中夾帶鹽分,或酸堿廢氣反應(yīng)生產(chǎn)的鹽與風(fēng)機(jī)葉輪接觸形成,RTO系統(tǒng)進(jìn)口鹽分降低可能是鹽在熱風(fēng)的作用下部分被熱分解導(dǎo)致,RTO系統(tǒng)出口中鹽分出現(xiàn)了明顯的增加,應(yīng)該是燃燒后冷卻形成的新形式的鹽組分。

        我們?cè)趦纱蜶TO系統(tǒng)堵塞檢查過程中取樣的樣品進(jìn)行元素分析,樣品經(jīng)X-射線熒光光譜儀(能量色散型ED-XRF)檢測(cè)主要元素結(jié)果如表1所示。

        表1數(shù)據(jù)判斷前置引風(fēng)機(jī)中物質(zhì)主要為含硫元素的鹽。RTO系統(tǒng)進(jìn)口處鋁硅鐵鎂元素氧化物含量占比較高,達(dá)到約30%,多為陶瓷蓄熱體氧化及設(shè)備表面磨損腐蝕掉落。RTO系統(tǒng)出口處鋁硅元素氧化物含量占比明顯下降,氯、硫元素顯著升高,判斷為部分硫酸鹽和氯化物形成。

        表1 堵塞物中元素含量的分析

        我們對(duì)企業(yè)內(nèi)另一套R(shí)TO系統(tǒng)堵塞情況進(jìn)行檢查分析,同樣取RTO系統(tǒng)進(jìn)口堵塞物進(jìn)行分析,該樣品呈土黃色,稱取樣品0.7 g溶于1 L水中,基本溶解且水溶液呈黃褐色。采用納氏試劑分光光度法檢測(cè)溶液中氨氮濃度,測(cè)得氨氮濃度為124 mg/L,采用原子吸收分光光度法檢測(cè)得到三價(jià)鐵濃度為15 mg/L,結(jié)合該套焚燒爐焚燒廢氣組分主要含鹽酸、二氯甲烷、氨氣等特性,推斷RTO進(jìn)口處堵塞物主要為氯化銨和氯化鐵兩種鹽,組分比例大約為氯化銨占70%,氯化鐵占30%。這也導(dǎo)致該套R(shí)TO設(shè)備在生產(chǎn)期間堵塞情況較為明顯,酸氣對(duì)廢氣設(shè)備腐蝕程度不可小視。

        不同RTO系統(tǒng)處理的廢氣組分不同,堵塞情況、堵塞物的組成會(huì)有些變化,但也可以從進(jìn)入RTO廢氣組分大致判斷堵塞物的組分。

        4 RTO系統(tǒng)堵塞原因分析

        根據(jù)上述對(duì)堵塞物成分的分析,RTO燃燒室及陶瓷蓄熱體堵塞的主要原因還是鹽分的堵塞,綜合考慮堵塞物形成的原因主要有以下四點(diǎn):

        (1)車間排放大量酸堿組分的廢氣進(jìn)入RTO總管道,在總管中就發(fā)生酸堿反應(yīng)形成鹽,結(jié)合廢氣中的其他顆粒物附著在管壁、前置引風(fēng)機(jī)、除霧器、阻火器、蓄熱體下室體等部位。雖然RTO燃燒室或引風(fēng)機(jī)前設(shè)置了除霧器,但總管風(fēng)速很快,無法完全除去。酸堿和鹽的存在導(dǎo)致總管和除霧器腐蝕嚴(yán)重,甚至RTO蓄熱體都造成腐蝕剝落,大量鐵、硅、鋁等元素的剝落加劇了RTO蓄熱體下室體的堵塞。

        (2)污水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣含有微量的粉塵及污泥顆粒(微生物),污泥成分還含有機(jī)質(zhì)、水、鹽及磷等物質(zhì),進(jìn)入RTO會(huì)附著在引風(fēng)機(jī)表面,燃燒后無機(jī)物會(huì)黏附在陶瓷及燃燒室體表面。另外,污水處理厭氧段、兼氧段產(chǎn)生的廢氣中,不僅含甲烷氣體,還有有機(jī)酸、大量的氨氣、硫化氫等氣體,高濃度時(shí)產(chǎn)生的鹽及硫化物等極易引起RTO蓄熱體進(jìn)出口的堵塞。

        (3)廢氣在RTO燃燒室內(nèi)燃燒,有時(shí)廢氣的濃度及熱值高時(shí)會(huì)使RTO上室體溫度超溫,即超過上限溫度1 050 ℃,在超溫壞境下會(huì)對(duì)陶瓷蓄熱體進(jìn)行破壞,破損的碎片會(huì)使堆積密度變大,減小廢氣通量導(dǎo)致風(fēng)機(jī)負(fù)荷變大,系統(tǒng)負(fù)壓變差。

        (4)廢氣中含P、S及鹵素氣體經(jīng)過RTO燃燒后會(huì)產(chǎn)生酸性氣體,有的RTO系統(tǒng)設(shè)計(jì)了利用引風(fēng)機(jī)引上室體高溫廢氣進(jìn)入燃燒室前端預(yù)熱進(jìn)氣的功能,這部分酸性氣體會(huì)對(duì)RTO燃燒室、煙氣出口設(shè)備、引風(fēng)機(jī)及燃燒室進(jìn)口管道產(chǎn)生腐蝕,腐蝕反應(yīng)產(chǎn)生的硫酸鐵、氯化鐵等會(huì)堆積在RTO室體及陶瓷蓄熱體中。

        5 減少RTO堵塞的措施

        從上述堵塞原因分析,解決堵塞的措施主要是盡可能降低廢氣中的顆粒物含量、酸堿組分濃度、含鹵廢氣濃度和穩(wěn)定RTO運(yùn)行溫度等,可以從如下三個(gè)方面進(jìn)行改善:

        (1)梳理車間物料,進(jìn)一步降低氨氣、有機(jī)氮的廢氣進(jìn)入RTO,進(jìn)一步減少酸性氣體和含鹵素廢氣進(jìn)入RTO。可通過對(duì)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,對(duì)含物料進(jìn)行替代、減量;通過冷媒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)優(yōu)化、升級(jí)改造增加酸堿物料回收率;增加車間酸堿廢氣預(yù)處理系統(tǒng),優(yōu)化尾氣處理系統(tǒng)的運(yùn)行效率等手段來實(shí)現(xiàn)。

        (2)增強(qiáng)進(jìn)入RTO前的尾氣吸收塔的除霧效果,減少?gòu)U氣中水汽、鹽分夾帶。

        (3)在RTO設(shè)計(jì)時(shí)考慮系統(tǒng)抗腐蝕性能,選擇優(yōu)良的管材、蓄熱體材料等。廢氣進(jìn)入RTO之前進(jìn)行預(yù)熱,可以減少濕氣腐蝕,增加部分低熔點(diǎn)固體的揮發(fā)而減少堵塞。

        6 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,為了保證RTO的長(zhǎng)期有效穩(wěn)定運(yùn)行,需要在RTO前期設(shè)計(jì)上做好設(shè)備內(nèi)結(jié)鹽的優(yōu)化處理,同時(shí)加強(qiáng)車間前端廢氣的預(yù)處理,減少?gòu)U氣中的水汽、鹽分及顆粒物的夾帶,減少會(huì)產(chǎn)生鹽分的酸堿廢氣進(jìn)入RTO系統(tǒng)。

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