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        礦井提升機(jī)恒減速電液控制系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)用*

        2022-01-14 05:40:08
        機(jī)械研究與應(yīng)用 2021年6期
        關(guān)鍵詞:液壓站電液提升機(jī)

        武 波

        (西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司西曲礦,山西 太原 030000)

        0 引 言

        隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國能源的消耗量也呈現(xiàn)增大的趨勢。煤炭資源一直是我國工業(yè)發(fā)展的重要保證,每天煤炭資源消耗量占據(jù)全部能源消耗的7成以上,所以高效開采,可持續(xù)發(fā)展一直是煤礦開采的重要目標(biāo)。礦井提升機(jī)是我國礦井物料、原煤等提升的重要設(shè)備,在礦井正常生產(chǎn)過程中,由于提升機(jī)發(fā)生故障導(dǎo)致礦井生產(chǎn)效率降低的事件屢有發(fā)生,其工作性能直接影響著礦井開采效率[1],在提升機(jī)的日常運行過程中,常會出現(xiàn)由于液壓制動系統(tǒng)控制精度差等引起的松繩、斷繩、過卷等事故,事故一旦發(fā)生將會造成難以估量的損失,同時由于礦井工作環(huán)境較為惡劣,設(shè)備的維修極為困難,造成機(jī)械窩工,提升礦井提升機(jī)的運行安全性及其制動系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化十分必要[2]。

        針對傳統(tǒng)提升機(jī)電壓液控系統(tǒng)存在的問題,基于恒減速電液控制系統(tǒng)對其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,有效降低了提升機(jī)恒減速液控系統(tǒng)失效造成的安全問題。為礦井高效發(fā)展及安全運行提供了一定的保障。

        1 恒減速電液控制系統(tǒng)設(shè)計方案

        1.1 礦井提升機(jī)制動系統(tǒng)組成及原理

        礦井提升機(jī)的制動系統(tǒng)是由制動閘組,液壓部分和電氣部分組成,目前國內(nèi)主要的制動方式有安全制動和工作制動,工作制動是礦井提升機(jī)在完成一次提升工作后進(jìn)行的停車制動,目前較為常用,安全制動是指在運行過程中,由于發(fā)生故障,避免人員、機(jī)械等造成各損害而進(jìn)行的緊急制動,安全制動一般很少發(fā)生,這是保障人員及設(shè)備安全的最后環(huán)節(jié),安全制動按照其方式可分為恒力矩一級、二級安全制動和恒減速制動三種,其中恒減速制動系統(tǒng)是通過內(nèi)部反饋而實現(xiàn)的提升機(jī)制動方式,控制系統(tǒng)通過檢測滾筒速度來調(diào)節(jié)制動器的減速度,有效提升制動性能[3]。

        1.2 恒減速液壓控制系統(tǒng)原理

        礦井提升機(jī)的恒減速液壓控制系統(tǒng)是由電控柜、制動器及液壓站組合而成,其中電控柜作為控制的核心,其主要起到控制作用,通過電控柜發(fā)出的控制信號,實現(xiàn)控制油壓力及制動力的目的。滾筒制動信號流程如圖1所示。

        從圖1中可以看出,控制柜通過監(jiān)控滾筒的運行信號進(jìn)行及時的分析,通過分析將電信號傳輸至液壓站,此時液壓站將電信號轉(zhuǎn)化為油壓力傳遞到制動閘,制動閘根據(jù)油壓力及時控制滾筒的速度,而滾筒速度的降低及時反饋至控制柜,從而實現(xiàn)實時的閉合自控。

        圖1 滾筒制動信號流程圖

        1.3 恒減速電控系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方案

        傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)控制效果差,急啟急停極易出現(xiàn)松繩、斷繩、過卷等事故,對恒減速電控系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,在進(jìn)行緊急啟動或者制動時可以更好的滿足提升機(jī)加速度控制平穩(wěn)的目標(biāo)。

        恒減速控制系統(tǒng)包含電控子系統(tǒng)和液控系統(tǒng),電控子系統(tǒng)是恒減速控制系統(tǒng)的核心,其主要負(fù)責(zé)安全制動及工作開合閘,其輔助功能為顯示、記錄、監(jiān)控、報警等,電液控制系統(tǒng)對提升機(jī)制動進(jìn)行控制,采用PLC控制器對恒減速液壓站進(jìn)行控制,作為電控系統(tǒng)的控制器其主要負(fù)責(zé)完成一級、二級制動及恒減速制動等任務(wù)[4]。PLC系統(tǒng)的組成如表1所列。

        表1 PLC系統(tǒng)的組成表

        系統(tǒng)的控制層主要包含輸入、輸出層和管理層,恒減速安全制動是通過輸出層進(jìn)行滾筒速度的監(jiān)控,將數(shù)據(jù)反饋至管理層,管理層經(jīng)過分析后將命令傳輸至輸出層,從而達(dá)到制動目的,電控系統(tǒng)構(gòu)架如圖2所示。

        圖2 電控系統(tǒng)構(gòu)架圖

        如圖2所示,其中輸入層負(fù)責(zé)信號及模擬量的采集,其主要由油壓傳感器、各種傳感器及編碼器組成,控制層主要負(fù)責(zé)邏輯分析,通過計算處理、協(xié)調(diào)處理、轉(zhuǎn)換處理等進(jìn)行分析,通過HMI進(jìn)行系統(tǒng)通訊,輸出層是由電磁換向閥、伺服閥等執(zhí)行器件組成,而管理層采用HMI來實現(xiàn)人機(jī)交互,實時顯示系統(tǒng)中各軟件的運行情況,且能實現(xiàn)人工操作[5]。

        系統(tǒng)軟件流程設(shè)計主要是:液壓啟動功能流程為在控制器接收到啟動命令后進(jìn)行系統(tǒng)電氣檢查,對滾筒速度、油液高度等進(jìn)行檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)故障后進(jìn)行及時閉鎖,未發(fā)現(xiàn)故障后進(jìn)行電磁閥歸位。工作開閘功能是在液壓啟動后對液壓站充油進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)油路油壓不正常則閉鎖開車,系統(tǒng)油壓正常則進(jìn)行 開閘命令,開閘后對滾筒速度進(jìn)行實時監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)不正常及時閉鎖停車。安全制動功能是恒減速電液控制系統(tǒng)最核心的部門,其流程圖如圖3所示。

        圖3 安全制動流程示意圖

        如圖3所示,系統(tǒng)運行過程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全信號出現(xiàn)掉電情況,此時安全制動系統(tǒng)會立即運行,進(jìn)行安全制動,限制油泵工作,此時系統(tǒng)會判別提升機(jī)是否位于井內(nèi),當(dāng)提升機(jī)位于井內(nèi)此時執(zhí)行貼閘皮指令,此時系統(tǒng)判別是否能夠進(jìn)行恒減速制動,容許則進(jìn)行恒減速制動,不容許則進(jìn)行二級制動判別,可進(jìn)行二級制動則進(jìn)行二級制動,不行則進(jìn)行一級制動,最終滾筒速度降至為0,此時完成閉鎖開車,系統(tǒng)一個流程結(jié)束。同時系統(tǒng)擁有監(jiān)測診斷功能,分別通過液位控制器、壓力傳感器、速度傳感器、壓力繼電器等對系統(tǒng)液位、壓力、速度等進(jìn)行監(jiān)測。

        2 仿真模擬研究

        利用仿真軟件Adams對恒減速制動系統(tǒng)進(jìn)行制動模擬研究,首先進(jìn)行仿真環(huán)境的設(shè)置,利用外接結(jié)構(gòu)Simulink進(jìn)行仿真建立,首先給出提升機(jī)系統(tǒng)的主要參數(shù),活塞的直徑和油缸的直徑分別為58.8 mm和110 mm,單個盤型制動器的最大正壓力43 kN,摩擦因素和摩擦半徑分別為0.3和620 mm。二級制動油壓為3.6 MPa,正常工作油壓為6.3 MPa。完成技術(shù)參數(shù)設(shè)定后對PID進(jìn)行設(shè)置,設(shè)定數(shù)值為0.9,微分大小為0.01,積分大小為0.4,在5 s時進(jìn)行恒減速制動,恒減速制動運動模擬曲線如圖4所示。

        圖4 恒減速制動運動模擬曲線

        如圖4可以看出,系統(tǒng)在5 s之前正常運行,當(dāng)在第5 s時發(fā)生安全減速制動,此時提升機(jī)的運行速度從6.6 m/s降逐步降低至0,觀察減速的加速度為1.3 m/s2,當(dāng)在時間來到10 s時,此時的提升機(jī)的速度減至0,可以看出當(dāng)進(jìn)行恒減速制動時,此時的加速度一直保持在-1.3 m/s2附近,在此范圍上下波動,同時通過觀察曲線可以看出,滾筒的速度在5 s內(nèi)能夠降低至零,此時加速度的最大差值為9%,根據(jù)實際需求可知,恒減速電液控制器加速度波動小于15%,恒減速電液控制器能夠滿足正常工作要求,達(dá)到設(shè)計優(yōu)化目標(biāo),同時新設(shè)計的恒減速電液控制系統(tǒng)在礦井1個月的使用過程中,未出現(xiàn)松繩、斷繩、過卷等事故,有效的降低了制動引起的事故率,達(dá)到了優(yōu)化設(shè)計目的。

        3 結(jié) 語

        針對原有提升機(jī)制液壓制動系統(tǒng)制動效果差,事故率高的問題,提出了恒減速電液控制系統(tǒng),給出了系統(tǒng)硬件及軟件的組成,對液壓啟動功能、工作開閘功能、安全制動功能流程進(jìn)行介紹,同時通過建立恒減速液壓控制系統(tǒng)仿真模型,對恒減速電控控制設(shè)計方案可行性進(jìn)行驗證,通過仿真模擬發(fā)現(xiàn),滾筒的速度在5 s內(nèi)能夠降低至0,且恒減速電液控制系統(tǒng)的加速度波動小于15%,滿足正常生產(chǎn)需求,新設(shè)計的恒減速電液控制裝置在使用過程中有效降低了松繩、斷繩、過卷等事故。

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