周永杰
(山西焦煤集團有限責任公司 東曲煤礦機電科外維一隊,山西 古交 030200)
空氣壓縮機(Air Compressor)簡稱空壓機,是一種將電動機的機械能轉換為氣體壓力能的裝置,在煤礦行業(yè)的應用十分廣泛。目前,大多數(shù)煤礦空壓機人工手動操作,7×24 h值班,根據(jù)需求頻繁對空壓機進行啟動、停止操作,該控制模式安全性差、穩(wěn)定性不高、集成度低,無法滿足對煤礦用氣設備的基本需求。利用單片機、PLC、DSP等控制技術,對空氣壓縮機進行集中控制,是煤礦用空氣壓縮機控制系統(tǒng)亟需解決的問題[1-3]。國外煤礦企業(yè)如小松、JOY、DBT等將PLC控制技術應用于空壓機控制系統(tǒng)的改造以及集中監(jiān)控,經(jīng)過多年的發(fā)展和不斷完善,空壓機集中控制系統(tǒng)較為先進和完善。國內空壓機控制系統(tǒng)以及集中監(jiān)控系統(tǒng)的起步較晚,在借鑒和吸收國外系統(tǒng)的基礎上,在神東、同煤、永煤等企業(yè)已經(jīng)有空壓機實際應用案例,但是在空壓機集中控制系統(tǒng)智能故障診斷、調度算法等方面存在一定的問題[4-7]。筆者以某煤礦空壓機實際運行情況,設計集中控制系統(tǒng),采用模糊PID變頻控制策略,采用傳感器技術實時監(jiān)測空壓機運行參數(shù)并完善通信模式,保證空壓機運行的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
煤礦空壓機自動集中控制系統(tǒng)的目是實現(xiàn)空壓機參數(shù)在線監(jiān)測、在線控制以及井上下互聯(lián)互通,實現(xiàn)空壓機集中控制系統(tǒng)的智能化、信息化以及網(wǎng)絡化管理。煤礦空壓機自動集中控制系統(tǒng)工作原理如圖1所示,由控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)兩部分組成。視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分在空壓機適當位置安裝攝像儀,將空壓機運行狀態(tài)以及壓力、溫度、流量傳感器視頻數(shù)據(jù)上傳至交換機、硬盤錄像機后,在空壓機集中控制平臺的顯示屏中集中顯示,同時將視頻數(shù)據(jù)保存于硬盤錄像機中。控制系統(tǒng)部分由上位機、PLC控制柜、變頻器-空壓機組、低壓啟動柜以及傳感器組組成。PLC控制柜是空壓機集中控制系統(tǒng)的核心,負責周期性采集空壓機設置參數(shù)、運行狀態(tài)、故障信息、傳感器數(shù)據(jù)以及水泵、風扇等信息并上傳至上位機進行集中顯示。PLC控制柜還可將上位機控制指令進行解析并完成對指定設備的控制,如在集中控制平臺啟動冷卻水泵、冷卻風扇,PLC控制柜接收到該命令并正確解析后,直接控制冷卻水泵啟停點得電并啟動冷卻水泵??諌簷C控制模式由變頻器以“一對一”模式進行控制,可完成變頻、工頻控制[8-9]。PLC控制柜與上位機之間采用TCP/IP通訊將空壓機所有數(shù)據(jù)上傳至上位機集中控制平臺、PLC控制柜與變頻器以及PLC控制柜與低壓啟動柜之間采用CAN總線通訊完成數(shù)據(jù)、指令的傳輸。低壓控制柜用于控制冷卻水泵、冷卻風扇的啟動和停止。傳感器組包括檢測空壓機流量、壓力以及溫度的傳感器,安裝與每一臺空壓機機身的合適位置,PLC控制柜周期性的采集傳感器數(shù)據(jù)并經(jīng)A/D、濾波等轉換后直接用于邏輯控制。
圖1 煤礦井上空壓機自動集中控制系統(tǒng)工作原理
PLC控制柜以變頻模式對空壓機進行控制,空壓機以變頻模式啟動后,PLC控制柜實時采集壓力傳感器數(shù)據(jù),與設定的壓力傳感器數(shù)據(jù)進行比較,采用模糊PID控制算法控制反饋值逼近設定值,使得空壓機達到最佳運行狀態(tài),變頻驅動控制策略如圖2所示,根據(jù)壓力傳感器反饋值形成模糊PID閉環(huán)控制系統(tǒng)。當變頻器出現(xiàn)故障時,PLC控制柜可直接切換至工頻控制模式完成對空壓機的控制,保證空壓機連續(xù)運行。
圖2 空壓機變頻驅動控制工作原理
煤礦空壓機自動集中控制系統(tǒng)用到的核心硬件主要包括PLC控制器、變頻器、傳感器等。PLC控制器選用西門子PLC-300系列控制器及其擴展模塊,具備TCP/IP、CAN總線通訊功能,并滿足空壓機集中控制系統(tǒng)需要的數(shù)字量、模擬量輸入輸出點。變頻器選用ABB公司的SCS800支持三電平、四象限運行的變頻器,采用雙處理器、雙存儲器結構,具有大存儲、高運算的特點,滿足系統(tǒng)空壓機控制要求[10]。溫度傳感器選用熱電偶型,供電電源為DC18-32V寬范圍供電,絕緣強度高、溫漂小、數(shù)據(jù)采集精度高。
煤礦空壓機自動集中控制系統(tǒng)具備就地控制、遠程控制兩種方式。就地控制時,上位機集中控制平臺只可完成空壓機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、顯示、故障報警功能;需手動完成空壓機、冷卻水泵、冷卻風扇的啟停操作。該控制模式用于需對空壓機系統(tǒng)進行例行檢修、故障處理情形。遠程控制時,上位機除對空壓機系統(tǒng)全部數(shù)據(jù)進行采集、監(jiān)視、顯示外,還可以遠程完成空壓機變頻、工頻模式啟停,遠程啟動/停止冷卻水泵、冷卻風扇??諌簷C啟動與冷卻水泵、冷卻風扇之間存在閉鎖關系,必須保證空壓機冷卻系統(tǒng)運行正常,才可啟動空壓機。
煤礦空壓機自動集中監(jiān)視功能包括對空壓機本體、冷卻系統(tǒng)的實時監(jiān)視,如每一臺空壓機的運行狀態(tài)、設置參數(shù)、故障信息、傳感器數(shù)據(jù)以及累計運行時間等。在集中監(jiān)視平臺可實時展示冷卻水泵電機、冷卻風電電機的運行狀態(tài)、故障信息等。另外,還可以通過視頻圖像信息查看空壓機、控制室以及周邊運行環(huán)境。在集中控制系統(tǒng)平臺還可以查看空壓機歷史運行數(shù)據(jù),方便技術人員對空壓機系統(tǒng)進行診斷、維修和檢查。
該空壓機自動集中控制系統(tǒng)在某煤礦進行工業(yè)試驗,該煤礦的空壓機房有6臺變頻空壓機,型號為LU560W-8,額定功率為560 kW,額定電流為63.3 A,額定空氣壓力為0.8 MPa??諌簷C房集中控制平臺周期性采集空壓機運行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),變頻模式運行時,空壓機卸載次數(shù)平均為1.6次/h;工頻模式運行時,空壓機卸載次數(shù)平均為4次/h。2021年3~6月以及2021年6~9月對空壓機系統(tǒng)的用電量進行統(tǒng)計,前提為保持用氣設備不變,供氣距離一致,比較變頻、工頻運行模式的節(jié)電效果:工頻運行3個月內系統(tǒng)用電量為608 771 kW·h;變頻運行的3個月內系統(tǒng)用電量為423 271 kW·h,節(jié)點率達27%。空壓機實際使用中,其中1臺或者2臺空壓機變頻運行,多臺空壓機配合工頻運行,根據(jù)當前實際用氣量對空壓機的運行數(shù)量、工頻/變頻運行模式進行自動調整,實現(xiàn)實際供氣與實際用氣的動態(tài)平衡;減少空壓機卸載次數(shù),降低了空壓機設備機械損耗,延長了使用壽命。
設計并實現(xiàn)的煤礦空壓機自動集中控制平臺達到了控制模式靈活、通訊方式多變、故障率低的目的。實際應用結果表明,該集中控制系統(tǒng)使得空壓機的節(jié)電率達到27%,電磁閥動作次數(shù)降低了70%,達到了節(jié)能效果,同時實現(xiàn)了在線監(jiān)測、在線控制以及互聯(lián)互通的目的,實現(xiàn)了空壓機集中控制系統(tǒng)的智能化、信息化管理。