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        Keggin型磁性多酸負(fù)載型催化劑的制備及其燃油氧化脫硫性能

        2022-01-14 02:26:48李斯文張海艷韓天昊吳文琪趙建社
        石油學(xué)報(石油加工) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:催化劑質(zhì)量

        李斯文,張海艷,韓天昊,吳文琪,王 偉,趙建社

        (1.長安大學(xué) 水利與環(huán)境學(xué)院,陜西 西安 710061;2.西北大學(xué) 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院,陜西 西安 710127)

        眾所周知,石油產(chǎn)品中的含硫物質(zhì)對環(huán)境造成了非常嚴(yán)重的影響,尤其是使空氣污染越來越嚴(yán)重[1]。硫化物的排放導(dǎo)致PM2.5逐漸升高,其大量來源于燃煤和燃油的燃燒,該污染成為了霧霾的元兇,并直接影響人們的生產(chǎn)和生活。另外,霧霾的出現(xiàn)也誘發(fā)了各種疾?。喝缦夤苎?、腦溢血、高血壓、結(jié)膜炎、咽炎等,其中呼吸道疾病最為嚴(yán)重。由此可以看出,硫氧化物的危害已經(jīng)涉及到我們生活中的許多方面[2]。近年來,隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,汽車的保有量呈現(xiàn)直線上升的趨勢。鑒于油品中含硫化合物的危害,為了確保人類社會的可持續(xù)發(fā)展,世界各國家、地區(qū)相繼頒布了嚴(yán)格的燃油硫含量標(biāo)準(zhǔn),自1993年歐盟實(shí)施歐Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)開始,短短7年時間限制硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至150 μg/g,繼而不到10年間已于2009年1月1日強(qiáng)制實(shí)行硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于10 μg/g的歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)。雖然中國汽柴油質(zhì)量升級的總體進(jìn)程落后于歐盟,但為了改善生存環(huán)境,中國正加速提高汽柴油質(zhì)量。因此,降低燃料油中的硫含量,已成為當(dāng)前一項(xiàng)重要任務(wù)[3]。

        傳統(tǒng)的加氫脫硫(HDS)雖然是目前工業(yè)上主要的脫硫工藝,但是其高溫、高壓等苛刻的反應(yīng)條件以及對于噻吩類硫化物較低的脫除效果限制了其進(jìn)一步的廣泛應(yīng)用[4-5]。而作為加氫脫硫的補(bǔ)充,氧化脫硫可在常溫、常壓下利用氧化劑將汽油中的硫化物氧化為砜和亞砜,從而達(dá)到深度脫硫的效果,催化劑經(jīng)過再生后可重復(fù)利用,被認(rèn)為是較有前景的脫硫工藝[6]。該技術(shù)的核心問題是如何設(shè)計并找到合適的氧化脫硫催化劑,并與合適的氧化劑配合,達(dá)到最高的脫硫率,并采用合適的萃取劑,將氧化后的砜類物質(zhì)從油品中萃取出來[7]。

        雜多酸(POM)具有獨(dú)特的酸性、多功能性和“假液相”行為,且不同的元素可表現(xiàn)出酸性和氧化還原的差別,使其催化性能可控,有利于催化劑設(shè)計,且對環(huán)境無污染,在催化反應(yīng)過程中表現(xiàn)出極高的活性以及選擇性,屬于綠色催化劑[8-9]。雖然雜多酸催化劑具備優(yōu)良的氧化脫硫性能,但是其低表面積以及難回收性限制了其在催化領(lǐng)域的應(yīng)用價值。因此,尋求優(yōu)良的載體以達(dá)到較好的負(fù)載是當(dāng)前需要解決的問題[10]。目前,應(yīng)用較多的載體主要包括MCM系列[11-12]、ZSM系列[13-14]、MOF系列[15]以及碳材料[16]等,其中MOFs由于孔徑可調(diào)的特點(diǎn),被認(rèn)為是良好的均相催化劑的載體,負(fù)載后的催化劑穩(wěn)定性提升,壽命增長[17-18]。

        筆者所在課題組之前將雜多酸負(fù)載到MOF-199@MCM-41的孔洞中[19],合成的負(fù)載型催化劑成功將反應(yīng)物脫硫率提高到98.5%,同時催化劑回收5次情況下其催化效果仍然能夠保持在90%以上。但是較少的重復(fù)使用次數(shù)會限制該類催化劑的工業(yè)使用價值,磁性材料的引入可以有效解決目前面臨的問題。具有磁性的催化劑材料可以在反應(yīng)結(jié)束時,通過引入外加磁場以達(dá)到對于催化劑的簡單吸附并回收的操作目的,該方法成本較低,回收效果優(yōu)良,目前也被廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域[20-21]。

        筆者制備了一類磁性MOF基多酸催化劑,即Fe@MOF-POM,通過多種表征手段證實(shí)了該類催化劑結(jié)構(gòu)特性,以其為催化劑,空氣中O2為氧化劑,催化氧化模擬燃油,通過單因素法探究了反應(yīng)時間、催化劑用量、溫度等對模擬燃油脫硫率的影響,考察了Fe@MOF-POM復(fù)合材料的穩(wěn)定性及再生性能,推測相關(guān)反應(yīng)機(jī)制。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 原料和試劑

        十二水合磷酸氫二鈉(Na2HPO4·12H2O)、二水合鉬酸鈉(Na2MoO4·2H2O)、二水合鎢酸鈉(Na2WO4·2H2O)、三水合硝酸銅(Cu(NO3)2·3H2O))、1,3,5-均苯三酸(H3BTC)、2-氨基-對苯二甲酸(H2BDC-NH2)、六水三氯化鐵(FeCl3·3H2O))、乙酸鈉(CH3COONa)、二苯并噻吩(C12H8S),均為阿拉丁試劑有限公司產(chǎn)品;濃硫酸(H2SO4),西安化學(xué)試劑廠產(chǎn)品;乙醇(C2H6O)、乙二醇(C2H6O2)、正辛烷(C8H18)、正十二烷(C12H26),天津市福晨化學(xué)試劑廠產(chǎn)品;N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、乙醚(C4H10O),利安隆博華醫(yī)藥有限公司產(chǎn)品。以上試劑均為分析純。去離子水為實(shí)驗(yàn)室自制。MOF-199(Cu)(MOF-199)是通過硝酸銅和均苯三酸合成制得的。

        1.2 測試與表征

        采用EQUINOX-55 FT-IR光譜儀(德國布魯克公司產(chǎn)品)測定催化劑樣品紅外光譜;采用D8-Advance X射線衍射儀(德國布魯克公司產(chǎn)品)測定催化劑樣品的晶相結(jié)構(gòu);采用IRIS Advantage電感耦合高頻等離子光譜儀(美國熱電公司產(chǎn)品)測定催化劑樣品存在元素情況;采用TM-3000掃描電鏡(日本日立公司產(chǎn)品)對催化劑表面形貌結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析;采用LDJ9500磁性測試儀(美國LDJ公司產(chǎn)品)測定催化劑樣品磁性情況;采用HP6890氣相色譜儀(美國安捷倫公司產(chǎn)品)測定在保留時間內(nèi)的系統(tǒng)內(nèi)硫物質(zhì)的峰面積,進(jìn)而計算在催化劑作用下的脫硫效率。

        1.3 催化劑的制備

        Fe3O4@NH2-MOF-199(簡稱FeCu)的合成:將0.1 g的H2BDC-NH2和H3BTC混合物 (質(zhì)量比為1∶1)與0.86 mmol Cu(NO3)2·3H2O混合后加入0.15 g Fe3O4中(Fe3O4參考文獻(xiàn)[22]合成方法制得),加入1 mL去離子水,研磨30 min。然后,將混合均勻的粉末轉(zhuǎn)移至含10 mL DMF溶液的聚乙烯內(nèi)襯不銹鋼高壓釜,100 ℃下恒溫12 h。最后,產(chǎn)物用DMF沖洗3次,60 ℃真空干燥24 h。

        Fe3O4@NH2-MOF-199-PMoW(簡稱FeCuP)的合成:將0.1 g的H2BDC-NH2和H3BTC混合物(質(zhì)量比為1∶1)與0.86 mmol Cu(NO3)2·3H2O混合后加入至0.15 g Fe3O4中,加入1 mL去離子水,研磨30 min。加入0.1 g PMoW(PMoW參考文獻(xiàn)[19]合成),攪拌30 min。然后,將混合均勻的粉末轉(zhuǎn)移至含10 mL DMF溶液的聚乙烯內(nèi)襯不銹鋼高壓釜中,100 ℃下恒溫12 h。最后,產(chǎn)物用DMF沖洗3次,60 ℃真空干燥24 h。

        1.4 氧化脫硫?qū)嶒?yàn)

        將DBT溶于正十二烷中,配制成含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2000 μg/g的模擬燃油。氧化脫硫反應(yīng)裝置如圖1所示,過程如下:將一定量催化劑和100 mL模擬燃油置于三頸瓶內(nèi),其中三頸瓶口分別接入鼓空氣裝置、回流管以及溫度計,調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度、攪拌速率和通空氣速率使體系充分反應(yīng)。反應(yīng)開始后,每隔30 min取樣一次,離心后吸取上層液,即氧化后的燃油,反應(yīng)前后硫含量的變化采用Agilent-6890型氣相色譜儀進(jìn)行檢測(燃油進(jìn)樣量為0.1 μL,進(jìn)樣口溫度為300 ℃,檢測器溫度為270 ℃,柱溫為255 ℃),實(shí)際脫硫率計算公式見式(1):

        圖1 脫硫測試裝置圖Fig.1 Desulfurization test device diagram

        (1)

        式中:w0為初始硫質(zhì)量分?jǐn)?shù),μg/g;wt為反應(yīng)時間t時刻的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù),μg/g;x(DBT)為脫硫率,%。

        反應(yīng)結(jié)束后,采用外加磁場對催化劑進(jìn)行簡單分離,經(jīng)水、乙醇分別清洗3~5次后催化劑可進(jìn)行重復(fù)使用實(shí)驗(yàn)。

        1.5 催化劑的重復(fù)使用

        氧化脫硫完成后,用磁鐵吸住催化劑樣品,倒出反應(yīng)后的油品。隨后對催化劑進(jìn)行再生處理:用正辛烷、乙醇多次洗滌后得到固體產(chǎn)物,然后用乙醇浸泡2 h,以除去催化劑表面吸附的氧化產(chǎn)物,最后用去離子水洗滌3次、60 ℃烘干12 h,即得到回收的催化劑?;厥仗幚砗蟮拇呋瘎悠芳靶轮频哪M燃油參照1.4節(jié)進(jìn)行重復(fù)性探究實(shí)驗(yàn)。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 催化劑的物理性質(zhì)表征

        2.1.1 IR分析

        圖2為各催化劑的IR譜圖。由圖2可以看出,單純的Fe3O4磁性材料在603 cm-1處具有明顯的特征峰,其主要來自于Fe—O的伸縮振動[23]。MOF-199特征峰則出現(xiàn)在1650、1450和1370 cm-1附近,這些峰歸屬于MOF-199中的羰基對稱和不對稱伸縮振動[24]。對于FeCu來說,它具備了Fe3O4和MOF-199的特征峰,說明了兩者很好地結(jié)合在一起。此外,在引入多酸PMoW后,F(xiàn)eCuP材料在700~1100 cm-1出現(xiàn)了歸屬于P—O以及Mo/W—O的特征峰,進(jìn)一步證實(shí)了多酸很好地連接在磁性MOF材料上,使之成為一個完整的復(fù)合材料。

        圖2 各催化劑的IR譜圖Fig.2 IR spectra of catalysts

        2.1.2 XRD分析

        圖3為各催化劑的XRD譜圖。據(jù)文獻(xiàn)[22]可知,單純的Fe3O4在2θ為30.39°、35.81°、43.54°、53.87°、57.35°和63.10°處均有較強(qiáng)的峰值,圖3中證實(shí)該磁性納米顆粒在整個合成反應(yīng)過程中結(jié)晶相的穩(wěn)定性。MOF-199材料在2θ為10°附近具有明顯的尖峰,在FeCu載體材料中沒有出現(xiàn)Fe3O4的特征峰,但出現(xiàn)了MOF-199的特征峰,說明Fe3O4已完全包裹在樣品內(nèi)部,而MOF材料在FeCu載體表面存在;在引入多酸PMoW后,歸屬于多酸的雜峰出現(xiàn)進(jìn)一步證實(shí)了多酸與磁性MOF材料很好的復(fù)合。

        圖3 各催化劑的XRD譜圖Fig.3 XRD patterns of catalysts

        2.1.3 SEM表征

        圖4為各催化劑的SEM照片。由圖4看到:單純Fe3O4呈現(xiàn)出均勻光滑狀;隨著MOF以及PMoW的引入,顆粒表面逐漸變得粗糙,且顆粒直徑有些許變小的趨勢。從圖4(c)可以清晰地看出,顆粒表面呈現(xiàn)不規(guī)則的堆疊狀,間接證明了Fe3O4外圍附著MOF以及多酸的設(shè)計構(gòu)想的成功。

        圖4 各催化劑的SEM照片F(xiàn)ig.4 SEM images of catalysts(a)Fe3O4;(b),(c)FeCuP

        2.1.4 TEM表征

        圖5為FeCu和FeCuP樣品的TEM照片。由圖5可以看出:FeCu載體出現(xiàn)了明顯的核-殼結(jié)構(gòu),即磁性Fe3O4均勻分布于中心;當(dāng)多酸PMoW引入后,出現(xiàn)了粗糙的顆粒表面,這與SEM照片結(jié)果一致,與最初設(shè)計結(jié)構(gòu)相吻合。

        圖5 FeCu和FeCuP的TEM照片F(xiàn)ig.5 TEM images of FeCu and FeCuP(a)FeCu;(b)FeCuP

        2.1.5 XPS分析

        圖6為FeCuP的XPS譜圖,其中出現(xiàn)的特征峰分別對應(yīng)于其表面的C 1s、O 1s、Fe 2p、Cu 2p、P 2p、Mo 3d和W 4f 7種元素。根據(jù)不同元素的結(jié)合能分析,可充分證明了所合成催化劑的元素組成,其中Fe來自于Fe3O4材料,Cu來自于MOF-199材料,P、Mo和W來自于多酸PMoW。

        圖6 FeCuP的XPS譜圖Fig.6 XPS spectra of FeCuP(a)Survey of FeCuP;(b)C 1s;(c)O 1s;(d)Fe 2p;(e)Cu 2p;(f)P 2p;(g)Mo 3d;(h)W 4f

        2.1.6 磁性分析

        用振動樣品磁力計(VSM)在室溫下磁場強(qiáng)度H從-20000 Oe到20000 Oe測試了不同樣品的磁特性——磁化強(qiáng)度M,見圖7。從圖7可以看出,F(xiàn)e3O4、FeCu和FeCuP均呈超順磁性,飽和磁化值分別為41.3、18.9和7.6 emu/g,說明Fe3O4已成功地包覆到樣品中,減弱的磁化強(qiáng)度主要是由包覆在外的PMoW和MOF-199(Cu)引起的。綜上所述,明顯的磁化效果可以在回收實(shí)驗(yàn)中發(fā)揮重要作用,僅采用外磁體進(jìn)行催化劑的回收,這也是筆者工作的創(chuàng)新點(diǎn),并將進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用[25]。

        圖7 Fe3O4、FeCu和FeCuP的VSM譜圖Fig.7 VSM profiles of Fe3O4,FeCu and FeCuP(a)Fe3O4;(b)FeCu and FeCuP

        2.2 催化劑最佳脫硫反應(yīng)條件的探究

        2.2.1 不同類型催化劑的脫硫性能探究

        以含有DBT的正十二烷溶液為模擬燃油進(jìn)行催化劑的性能評價,如圖8所示。由圖8可見:未加PMoW的FeCu磁性載體材料,在反應(yīng)時間達(dá)到30 min時,體系脫硫效率由最初的0增加到28.9%,且隨著時間的繼續(xù)增加,脫硫效率保持不變;而加入PMoW后,在反應(yīng)前75 min內(nèi)脫硫率呈現(xiàn)接近直線上升的趨勢,到75 min時達(dá)到峰值100%,且保持恒定不變。這是因?yàn)镕eCu材料的脫硫效率主要來自于基于MOF材料的吸附作用,但效果不佳;加入PMoW后,催化性能較好的雜多酸承擔(dān)起催化脫硫反應(yīng)中舉足輕重的作用,在較短的時間(75 min)即實(shí)現(xiàn)了燃油中DBT的100%脫除,充分證實(shí)了該類多酸型催化劑較優(yōu)的脫硫性能,也為后期工業(yè)的廣泛應(yīng)用奠定了充實(shí)的理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。

        圖8 FeCu和FeCuP對DBT脫硫活性對比Fig.8 Comparison of DBT desulfurization activities of FeCu and FeCuPReaction conditions:w(PMoW)=30%;c(Catalyst)=0.5 g/L;T=60 ℃;Agitation rate 500 r/min;Air flowing rate 700 mL/min

        2.2.2 不同PMoW負(fù)載量的FeCuP催化劑脫硫性能探究

        在反應(yīng)時間為75 min、FeCuP催化劑質(zhì)量濃度為0.5 g/L、反應(yīng)溫度為60 ℃、通空氣速率為700 mL/min、攪拌速率為500 r/min條件下,探究催化劑中PMoW負(fù)載量對FeCuP催化氧化脫硫反應(yīng)的DBT轉(zhuǎn)化率的影響,結(jié)果如圖9所示。由圖9可以看出:當(dāng)PMoW負(fù)載質(zhì)量分?jǐn)?shù)從10%增加到30%時,脫硫率從59.6%顯著提高到100%;隨著PMoW負(fù)載量繼續(xù)增加,脫硫率出現(xiàn)明顯的下降趨勢,這可能是因?yàn)檫^高的負(fù)載量會引起PMoW的聚集,多余的PMoW會阻塞MOF孔道進(jìn)而直接影響最終脫硫效果。因此,選擇30%的PMoW作為最佳負(fù)載量。

        圖9 不同PMoW負(fù)載量對于DBT脫硫率的影響Fig.9 Influence of PMoW load on DBT desulfurization rateReaction conditions:c(FeCuP)=0.5 g/L;T=60 ℃;Agitation rate 500 r/min;Air flowing rate 700 mL/min;t=75 min

        2.2.3 不同F(xiàn)eCuP催化劑用量的脫硫性能探究

        在反應(yīng)時間為75 min、PMoW負(fù)載質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%、反應(yīng)溫度為60 ℃、通空氣速率為700 mL/min、攪拌速率為500 r/min條件下,考察催化劑用量對FeCuP催化氧化脫硫反應(yīng)DBT脫硫率的影響,結(jié)果如圖10所示。由圖10看到:隨著催化劑用量從0.2 g/L增加到0.5 g/L,脫硫率從30.5%增加到100%;隨著催化劑用量繼續(xù)增多至0.7 g/L,脫硫率呈現(xiàn)略微下降的趨勢。這主要是因?yàn)榇呋瘎┯昧康脑黾涌梢栽诘孜锖蚪M分含量固定條件下增大催化活性組分的量,大大增加與底物DBT接觸的機(jī)會,充分實(shí)現(xiàn)對于DBT的脫除;但是過多的催化劑用量則產(chǎn)生了競爭催化效果。從經(jīng)濟(jì)方面考慮,選擇0.5 g/L作為實(shí)驗(yàn)最佳催化劑用量。

        圖10 FeCuP催化劑用量對于DBT脫硫率的影響Fig.10 Influence of FeCuP catalyst amount on DBT desulfurization rateReaction conditions:w(PMoW)=30%;T=60 ℃;Agitation rate 500 r/min;Air flowing rate 700 mL/min;t=75 min

        2.2.4 不同溫度下的脫硫性能探究

        在PMoW負(fù)載質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%、FeCuP催化劑用量為0.5 g/L、通空氣速率為700 mL/min、攪拌速率為500 r/min條件下,考察反應(yīng)溫度對FeCuP催化氧化脫硫反應(yīng)的DBT轉(zhuǎn)化率的影響,結(jié)果如圖11所示。由圖11看到:當(dāng)反應(yīng)時間相同時,隨著反應(yīng)溫度的增加,模擬燃油脫硫率呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢,60 ℃時可達(dá)到最大100%;繼續(xù)增加溫度至80 ℃,DBT脫硫率降低至90%。由此可見,較高的溫度不利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行,因此,選擇60 ℃為最佳反應(yīng)溫度。

        圖11 反應(yīng)溫度對于DBT脫硫率的影響Fig.11 Influence of reaction temperature on DBT desulfurization rateReaction conditions:w(PMoW)=30%;c(FeCuP)=0.5 g/L;Agitation rate 500 r/min;Air flowing rate 700 mL/min

        2.2.5 不同攪拌速率下的脫硫性能探究

        在反應(yīng)時間為75 min、PMoW負(fù)載質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%、FeCuP催化劑用量為0.5 g/L、反應(yīng)溫度為60 ℃、通空氣速率為700 mL/min條件下,考察攪拌速率對FeCuP催化氧化脫硫反應(yīng)的DBT轉(zhuǎn)化率的影響,結(jié)果如圖12所示。在該反應(yīng)體系中,存在著固-液-氣三相組分,即固體催化劑、氣體氧化劑以及液體模擬燃油,適當(dāng)?shù)卦龃髷嚢杷俾士稍黾尤嗟挠行Ы佑|,降低傳質(zhì)阻力的影響[24];但是過大的攪拌速率會加速溶液的揮發(fā)。由圖12可以看出,當(dāng)攪拌速率為500 r/min時,脫硫率最大,為100%。故選擇500 r/min為最佳攪拌速率。

        圖12 攪拌速率對于DBT脫硫率的影響Fig.12 Influence of agitation rate on DBT desulfurization rateReaction conditions:w(PMoW)=30%;c(FeCuP)=0.5 g/L;T=60 ℃;Air flowing rate 700 mL/min;t=75 min

        2.2.6 不同通空氣速率下的脫硫性能探究

        在反應(yīng)時間為75 min、PMoW負(fù)載質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%、催化劑用量為0.5 g/L、反應(yīng)溫度為60 ℃、攪拌速率為500 r/min條件下,考察通空氣速率對FeCuP催化氧化脫硫反應(yīng)的DBT轉(zhuǎn)化率的影響,結(jié)果如圖13所示。由圖13可見,隨著空氣通入速率的增大,在700 mL/min和900 mL/min時均達(dá)到100%的脫硫效果,即充分的氧化劑的引入可以大大增加燃油脫硫率;但是過量的氧化劑則會造成體系溶液揮發(fā),降低催化氧化效率。所以,根據(jù)經(jīng)濟(jì)及成本兩方面考慮,選擇700 mL/min為最佳通空氣速率。

        圖13 通空氣速率對于DBT脫硫率的影響Fig.13 Influence of air flowing rate on DBT desulfurization rateReaction conditions:w(PMoW)=30%;c(FeCuP)=0.5 g/L;T=60 ℃;Agitation rate 500 r/min;t=75 min

        2.3 FeCuP催化劑的循環(huán)性能評價及機(jī)理推測

        為了研究FeCuP催化劑的重復(fù)利用性,在最優(yōu)條件下對催化劑進(jìn)行了連續(xù)測試,結(jié)果見圖14。由圖14可見,在連續(xù)循環(huán)10次后,F(xiàn)eCuP催化氧化燃油脫硫率從100%降低至96.56%,僅僅下降了3.44百分點(diǎn),表明催化劑具有相對穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),催化性能被很好的保持,重復(fù)使用性能良好。

        圖14 催化劑FeCuP的重復(fù)性能Fig.14 Repeatability performance of FeCuP catalystReaction conditions:w(PMoW)=30%;c(FeCuP)=0.5 g/L;T=60 ℃;Agitation rate 500 r/min;Air flowing rate 700 mL/min;t=75 min

        圖15為催化劑FeCuP在DBT脫硫反應(yīng)中可能的脫硫反應(yīng)機(jī)理和反應(yīng)后萃取相的GC-MS圖。由圖15(a)可以看出,首先,分子氧和DBT被吸附到FeCuP催化劑的通道中,氧與PMoW的末端M=Od(M為Mo或W)基團(tuán)(M(O)n-)反應(yīng),生成中間過氧配合物M(O2)n-,該過氧化物被認(rèn)為是催化DBT的重要物質(zhì)。隨后,DBT上的硫原子攻擊M(O2)n-并形成了對應(yīng)的亞砜,接下來M(O2)n-以很快的速率被還原為M(O)n-,而亞砜(DBTO)進(jìn)而變成砜(DBTO2)[26]。由圖15(b)觀察到DBTO2

        DBTO2—Dibenzothiophene sulfonea圖15 催化劑FeCuP在DBT脫硫反應(yīng)中可能的脫硫反應(yīng)機(jī)理和反應(yīng)后的萃取相GC-MS色譜圖Fig.15 Diagram of possible desulfurization reaction mechanism and GC-MS chromatogram(a)Reaction mechanism;(b)GC-MS

        對應(yīng)的清晰峰(m/z=216),表明DBT最終被完全氧化為二苯丙砜,達(dá)到了燃油脫硫的效果。

        3 結(jié) 論

        (1)多酸具有較好的脫硫效果,隨著多酸活性組分的引入,F(xiàn)eCuP催化氧化脫硫反應(yīng)的最優(yōu)反應(yīng)條件為:PMoW負(fù)載質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%,催化劑用量為0.5 g/L,反應(yīng)溫度為60 ℃,攪拌速率為500 r/min,通空氣速率為700 mL/min。最優(yōu)反應(yīng)條件下模擬燃油中DBT的脫硫率可在75 min內(nèi)達(dá)到100%。

        (2)磁性材料中Fe3O4的引入,即簡單的外加磁場使用即可實(shí)現(xiàn)催化劑的回收與再利用,且催化劑重復(fù)使用10次仍保持95%以上的脫硫率。FeCuP催化劑在脫硫率以及重復(fù)使用次數(shù)上的明顯優(yōu)化滿足了當(dāng)今脫硫工業(yè)化的使用要求,具有較大的利用及推廣價值。

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