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        火力發(fā)電廠汽機常見問題及應(yīng)對策略

        2022-01-13 01:46:36肖從付
        光源與照明 2021年7期
        關(guān)鍵詞:油質(zhì)汽機潤滑油

        肖從付

        廣州珠江電力有限公司,廣東 廣州 510000

        0 引言

        汽機是火力發(fā)電廠的主要設(shè)備,其狀態(tài)對火力發(fā)電廠的安全和經(jīng)濟運行起著重要作用。機組長期運行之后,部件磨損、工況的頻繁變化、疲勞損害、流通蒸汽沖擊、潤滑油及控制油的油質(zhì)變化都會對汽機工作狀態(tài)產(chǎn)生影響,影響汽輪機組的安全運行。要想維持其正常運行的常態(tài)化和規(guī)范化,保證汽機可靠運行,就要及時對汽機設(shè)備狀態(tài)進行跟蹤,出現(xiàn)問題及時進行檢查分析,采取相應(yīng)處理措施,消除汽機設(shè)備隱患,為發(fā)電廠經(jīng)濟安全運行提供保障。

        1 火力發(fā)電廠汽機常見問題

        (1)汽機葉片損壞問題。汽機葉片分為動葉片和靜葉片,其中動葉片出現(xiàn)故障的概率較大。發(fā)電廠汽機轉(zhuǎn)速較高,受到較大離心力作用就會縮減其使用壽命。并且,汽機蒸汽流速較快,動葉片受到蒸汽沖擊力和往復(fù)振動力也會造成嚴重的損壞。若是汽機自身的振動過大,可能會出現(xiàn)葉片斷裂問題。若斷裂的葉片在高中壓缸動靜間隙較小的部位產(chǎn)生碰磨,使動靜部分產(chǎn)生摩擦,輕則局部通流部損壞,重則造成軸系斷裂損壞,造成汽機設(shè)備重大損失。而且碎片進入凝汽器,還會嚴重影響管束的安全及運行效果,造成不良后果[1]。

        (2)軸承振動增大。發(fā)電廠汽機振動問題較為常見,主要原因如下:①汽機組轉(zhuǎn)子校正不準(zhǔn)確,使得汽機的轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡;②潤滑油油質(zhì)不合格,或潤滑油控制參數(shù)不合適,造成軸承油膜振蕩;③汽機檢修或安裝質(zhì)量不合格,軸承或軸瓦間隙超出標(biāo)準(zhǔn);④汽機進汽閥門配汽順序不合理,汽機進汽不均造成某段負荷區(qū)間振動增大;⑤汽機內(nèi)部部件脫落,造成碰撞或動平衡破壞;⑥汽機啟動時參數(shù)選擇控制不佳,或正常運行在蒸汽帶水造成水沖擊;⑦汽機啟動階段加熱不良,汽缸膨脹不均,造成轉(zhuǎn)子中心偏移;⑧啟動或惰走過程中軸系處于臨界轉(zhuǎn)速;⑨發(fā)電機的影響;⑩汽機基礎(chǔ)不牢固,等等。在機組運行中需根據(jù)不同的情況進行科學(xué)分析。

        (3)汽機油系統(tǒng)問題。汽機設(shè)置EH控制油系統(tǒng)和潤滑油系統(tǒng)。EH油為高壓抗燃防爆油,為汽機DEH系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)、遮斷用油,油質(zhì)要求高,油質(zhì)不合格主要是含雜質(zhì)。EH油含雜質(zhì)后會堵塞汽機調(diào)門伺服閥油口,造成調(diào)門調(diào)節(jié)不暢或失調(diào)。汽機潤滑油的品質(zhì)參差不齊,軸瓦或者軸頸異常磨損都會對機組的運行質(zhì)量產(chǎn)生制約作用。潤滑油質(zhì)不合格常常出現(xiàn)油含水量超標(biāo)和油顆粒度招標(biāo)。顆粒度超標(biāo)主要是由運行部件磨損的金屬屑及其他雜質(zhì)造成。油中雜質(zhì)會使旋轉(zhuǎn)部位產(chǎn)生磨損,在油管道節(jié)流孔、閥門等處積聚堵塞油路,減小油流量,降低潤滑和冷卻效果。潤滑油帶水主要是因為汽機長時間運行,軸封磨損漏汽,水汽從汽機油封回油檔漏入回油管造成油中含水量超標(biāo)。潤滑油長期帶水會造成油乳化,降低潤滑油黏度,使整個機組運行質(zhì)量下降。并且,潤滑油含雜質(zhì)多會使汽機轉(zhuǎn)子軸頸表面粗糙化,不利于汽機安全運行[2]。

        2 火力發(fā)電廠汽機問題的應(yīng)對策略

        (1)加強汽機油系統(tǒng)的監(jiān)控。在發(fā)電廠汽機控制工作中,要將油系統(tǒng)故障問題作為關(guān)鍵,建立完整且有效的控制機制,利用啟動備用油系統(tǒng)減少運行不暢產(chǎn)生的影響。與此同時,要著重分析和研究油系統(tǒng)故障原因和范圍,確保能制訂更加貼合實際情況的運行控制方案。為了保證汽機油系統(tǒng)正常工作、機組安全運行,制訂一系列措施。①根據(jù)油系統(tǒng)保護設(shè)置,制定潤滑油和EH油的定期試驗和設(shè)備定期輪換運行,包括EH油系統(tǒng)油泵聯(lián)鎖切換試驗、EH油壓低聯(lián)鎖保護試驗、潤滑油系統(tǒng)油泵聯(lián)鎖試驗、潤滑油壓聯(lián)鎖保護試驗等。根據(jù)試驗狀況做好記錄跟蹤,若發(fā)現(xiàn)異常,則及時進行分析處理。②做好油質(zhì)監(jiān)督跟蹤。對汽機用油進行定期取樣化驗,并跟蹤分析化驗結(jié)果。油質(zhì)不合格時及時采取濾油、換油等措施,保證油質(zhì)合格。③將汽機油系統(tǒng)所有設(shè)備建立檔案,對檢修和更換的備品備件做到持續(xù)跟蹤,閉環(huán)管理。相關(guān)部門落實好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理機制,利用停機或機組大、小修時對油系統(tǒng)進行檢修清理,避免劣質(zhì)油產(chǎn)生的雜質(zhì)對機組系統(tǒng)管道運行產(chǎn)生影響。④在汽機機組穩(wěn)定運行狀態(tài)下,運行人員做好油系統(tǒng)的日常監(jiān)控維護工作,對油箱底部進行定期放水并做好記錄,根據(jù)放水的量優(yōu)化調(diào)節(jié)軸封汽壓力。⑤加強油濾網(wǎng)壓差監(jiān)視,差壓增大時,及時清洗濾網(wǎng)。在汽機檢修工作中,要利用油循環(huán)處理機制集中清潔,并且配合油泵的循環(huán)操作工序增添濾網(wǎng),以便完成雜質(zhì)的過濾處理。相關(guān)人員要及時更換濾網(wǎng),從而維持應(yīng)用效果,提升發(fā)電廠汽機運行的水平。

        (2)加強葉片質(zhì)量控制。在發(fā)電廠汽機質(zhì)量管控工作中,要對葉片質(zhì)量予以管理,踐行規(guī)范化管控機制,正確掌握安裝和質(zhì)量管理機制,匹配先進工藝技術(shù),提升精確安裝的水平,避免葉片斷裂或損壞。與此同時,要對管道和閥門予以集中檢查,清理調(diào)節(jié)氣門的同時,避免雜物進入汽機葉片區(qū)域?qū)ζ溥\行質(zhì)量效果產(chǎn)生影響;關(guān)注汽機葉片的金屬狀態(tài),及時檢查問題,及時落實相應(yīng)的控制措施,確保汽機葉片的根部位置和根部周圍都能維持牢固性,減少松動問題對其運行質(zhì)量產(chǎn)生的影響。

        (3)加強汽機軸承振動的控制。根據(jù)汽機振動的原因進行分析判斷,制定相應(yīng)策略?;谏窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)的汽輪機振動診斷系統(tǒng)是近年來該領(lǐng)域較為先進的研究成果,是一種計算機信息處理系統(tǒng)。這一系統(tǒng)根據(jù)汽機振動信號、分析原理方法以及故障特征提取方法構(gòu)建汽輪機振動故障識別系統(tǒng),收集汽機振動信號,進行數(shù)據(jù)處理后給出振動類別,從而及時發(fā)現(xiàn)故障趨勢,及時調(diào)整和維修。在運行工作中,為了控制汽機振動在正常范圍內(nèi),要落實好以下措施:①控制汽機潤滑油溫、油壓在正常范圍內(nèi),且油質(zhì)可靠;②選擇合適的啟動蒸汽參數(shù),嚴格控制汽機加熱暖機速率,保證足夠的暖機時間;③正常運行中做好汽溫、汽壓的穩(wěn)定調(diào)節(jié),防止參數(shù)大幅波動,防止蒸汽帶水;④汽機檢修時嚴控檢修質(zhì)量;⑤汽機檢修后做好動平衡試驗;⑥對影響汽機振動的因素做好監(jiān)視調(diào)整,有故障時及時檢修,嚴控設(shè)備風(fēng)險隱患。

        除此之外,要對汽輪機的經(jīng)濟性予以監(jiān)督管理,優(yōu)化汽機的參數(shù),結(jié)合電廠汽機的運行情況分析強度允許條件,并結(jié)合實際工況進行汽機調(diào)控,從而維持應(yīng)用控制的基本水平。同時,調(diào)控汽機運行方式和結(jié)構(gòu),在高效運行的同時節(jié)省資源。

        3 案例分析

        文章以某廠電廠一二期4×320 MW機組汽機為例展開分析。機組為亞臨界、一次中間再熱、單軸雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機,由哈爾濱汽輪機廠制造。#1、#2軸承為自位式可傾瓦軸承(4瓦塊),#3、#4為自位式2瓦塊可傾瓦軸承、半圓形上半瓦,#5、#6、#7、#8軸承為圓筒形。

        (1)事故發(fā)生經(jīng)過。2020年5月,檢查人員按照計劃對#1機組完成A修,啟動運行正常168 h后汽機由單閥切至順序閥運行。但是,在2020年9月19日的操作檢查中發(fā)現(xiàn),閥切換后#1軸承振動偏大,且對應(yīng)的運行參數(shù)大于報警值(見表1)。經(jīng)專業(yè)人員對其故障問題進行分析后認為,是#1、#2軸承間隙偏大,保持單閥運行振動正常。利用調(diào)峰停機時進行#1、#2軸頂部間隙調(diào)整,開機后順序閥運行振動正常,但#8瓦溫升高至報警值[3]。

        表1 正常運行瓦溫參數(shù)控制

        (2)事故原因判定。經(jīng)分析,判斷事故原因為油流量偏小。技術(shù)部門利用長時間調(diào)峰停機進行#8瓦檢查發(fā)現(xiàn),#8軸承潤滑油進油管道及閥門油泥堆積嚴重,造成進油管道部分堵塞,并且潤滑油流量供給不足。

        (3)事故處理對策?;趯τ拖到y(tǒng)優(yōu)化方案的落實,檢修人員對進油門及部分油管作了清洗處理(見表2);同時適當(dāng)調(diào)大#8軸承進油門開度,對#8軸承下瓦進行簡單打磨后復(fù)裝。處理完成后啟動#1機主機油系統(tǒng)運行,觀察#8軸承發(fā)現(xiàn),回油量明顯增加。機組啟動后#8軸承溫度由檢修前的105 ℃左右降至85 ℃左右。

        表2 油系統(tǒng)處理后參數(shù)

        由此可見,#1機#8軸瓦溫度偏高的原因是潤滑油流量偏低。相關(guān)汽機專業(yè)組將后續(xù)持續(xù)跟蹤觀察瓦溫變化情況,加強監(jiān)督#1機主機潤滑油水分、顆粒度等油質(zhì)情況。

        4 結(jié)束語

        總而言之,在發(fā)電廠汽機管理工作中,要結(jié)合其實際運行工況落實對應(yīng)工作,及時檢查和監(jiān)督,了解問題后落實相應(yīng)的應(yīng)對策略,充分融合新的操作方案和技術(shù)處理機制,提升汽機應(yīng)用效能,減少安全隱患問題造成的經(jīng)濟損失,為電廠的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

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