孔祥昶
(實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司, 江蘇淮安 223001)
實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司100萬(wàn)t/a純堿及100萬(wàn)t/a氯化銨聯(lián)堿為主生產(chǎn)項(xiàng)目,40萬(wàn)t/a合成氨項(xiàng)目為聯(lián)堿項(xiàng)目配套裝置。
合成氨項(xiàng)目煤氣化裝置采用GE水煤漿加壓氣化技術(shù),氣化爐規(guī)格為φ3 200×19 400 mm,2開(kāi)1備,氣化壓力為6.5 MPa,溫度為1 356 ℃。生產(chǎn)(CO+H2)氣體量為118 200 m3/h,以滿(mǎn)足40萬(wàn)t/a合成氨裝置所需的粗水煤氣。單臺(tái)氣化爐正常處理煤量約為1 000 t/d,最大處理量為1 350 t/d。
水煤漿氣化工藝是以純氧和水煤漿為原料,采用氣流床反應(yīng)器,在加壓非催化條件下進(jìn)行部分氧化反應(yīng)。在此高溫下化學(xué)反應(yīng)速率相對(duì)較快,而氣化過(guò)程速率由傳遞過(guò)程控制。
氣化采用的高溫反應(yīng)氣通過(guò)激冷環(huán)冷卻、文丘里洗滌,最后通過(guò)碳洗塔洗滌將反應(yīng)氣冷卻至243 ℃左右,送至下游變換裝置。
本裝置于2013年12月4日第一次投料試車(chē)。開(kāi)車(chē)運(yùn)行40 d后,氣化爐液位波動(dòng)較大,通過(guò)加大激冷水流量和降低碳洗塔的入口溫度后,裝置還能繼續(xù)運(yùn)行,但后期被迫減量倒?fàn)t。
針對(duì)多次出現(xiàn)的故障,對(duì)該裝置進(jìn)行多項(xiàng)技術(shù)改造,較好地穩(wěn)定了氣化爐的液位,運(yùn)行周期為兩個(gè)燒嘴周期(150 d),生產(chǎn)運(yùn)行能夠按照計(jì)劃組織倒?fàn)t和檢修。
2.1.1 現(xiàn)象及原因分析
2015年6月,氣化爐投料生產(chǎn)后不久,即出現(xiàn)4個(gè)托磚板溫度偏差大、氣化爐液位偏低、3個(gè)氣化爐液位計(jì)偏差大的現(xiàn)象,被迫降負(fù)荷生產(chǎn),最終導(dǎo)致停車(chē)[1]。初步分析原因?yàn)闅饣癄t帶水。停車(chē)后檢查發(fā)現(xiàn),每次都有2~3根激冷水分布平衡管發(fā)生堵塞。判斷根本原因?yàn)榧だ渌植计胶夤茉O(shè)計(jì)問(wèn)題導(dǎo)致供水分布不均,造成激冷水偏流。
3臺(tái)氣化爐均出現(xiàn)以上現(xiàn)象。每臺(tái)氣化爐停車(chē)后,均要拆開(kāi)激冷水分布平衡管,利用高壓水槍進(jìn)行清洗后,再次投料。此問(wèn)題導(dǎo)致停車(chē)檢修時(shí)間延長(zhǎng)、任務(wù)加重、成本上升。
2.1.2 改善方式
激冷水分布平衡管是為了讓氣化爐激冷環(huán)的水分布較均勻。在激冷水入爐內(nèi)激冷環(huán)前,該裝置設(shè)計(jì)沿氣化爐爐外周?chē)O(shè)置了長(zhǎng)度為25.4 cm的激冷水分布平衡管,然后通過(guò)該平衡管上均勻分布的6根長(zhǎng)度為15.24 cm的支管將激冷水送入爐內(nèi)激冷環(huán)(見(jiàn)圖1)。經(jīng)分析,原始設(shè)計(jì)中,激冷水分布平衡管上的6根支管雖然是均勻分布的,但其上游和下游的支管激冷水進(jìn)水分布不平衡;因管道尺寸變化,使得激冷水流通面積變大,導(dǎo)致流速變慢,上游和下游激冷水阻力不同,引起激冷水中懸浮物更易沉積,故下游平衡管容易堵塞。
圖1 改造前,激冷水分布平衡管示意圖
經(jīng)討論,采取增設(shè)二次平衡管的方法,第一次將長(zhǎng)度為25.4 cm 激冷水管分為兩路長(zhǎng)度為20.32 cm激冷水管道進(jìn)入激冷水分布平衡管;第二次分配需將一根激冷水分布平衡管平均斷開(kāi)分為2段,端口以法蘭連接,每一根20.32 cm 激冷水管道對(duì)應(yīng)一段平衡管,從中間進(jìn)入,二次分配入爐激冷水(見(jiàn)圖2)。這樣既便于定期清理平衡管,又可避免平衡管下游激冷水流動(dòng)緩慢導(dǎo)致結(jié)垢、堵塞。
圖2 改造后,激冷水分布平衡管示意圖
2.1.3 效果評(píng)估
改造后,氣化爐液位控制在50%~60%,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn);平衡管結(jié)垢、堵塞問(wèn)題得到解決,有效降低了管道清洗成本。
2.2.1 現(xiàn)象及原因分析
激冷水(黑水)過(guò)濾器的作用是為防止激冷環(huán)的環(huán)隙被激冷水中含有的固體顆粒堵塞,引起水噴淋不均勻或者激冷水量不足,從而造成激冷環(huán)和下降管損壞[2]。本裝置實(shí)際運(yùn)行中,氣化爐檢修后投料運(yùn)行20 d左右,因激冷水中灰渣在過(guò)濾器濾筐內(nèi)不斷累積,堵塞過(guò)濾器內(nèi)濾網(wǎng),造成過(guò)濾器壓差上升和激冷水供水量減少[3]。由于激冷水為高溫高壓介質(zhì),閥門(mén)沖蝕嚴(yán)重,易造成過(guò)濾器無(wú)法隔離,不能進(jìn)行過(guò)濾器倒換。激冷水與氣化爐運(yùn)行息息相關(guān),一旦水量降至一定程度后系統(tǒng)將跳車(chē),嚴(yán)重制約氣化爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,有必要進(jìn)行改造。
2.2.2 改善方式
改造前,過(guò)濾器內(nèi)濾筐呈“U”型放置,將其改造成倒“U”型放置(見(jiàn)圖3)。改造后,濾筐積灰容積加大了3倍,并且可以通過(guò)底部排污口定期在線(xiàn)排灰。
(a) 改造前
(b) 改造后圖3 激冷水過(guò)濾器改造前后對(duì)比圖
2.2.3 效果評(píng)估
改造后,當(dāng)氣化爐運(yùn)行70~80 d時(shí),激冷水過(guò)濾器壓差處于正常范圍,激冷水量穩(wěn)定,大大延長(zhǎng)了激冷水過(guò)濾器的運(yùn)行時(shí)間??梢?jiàn),此項(xiàng)改造效果顯著。
2.3.1 現(xiàn)象及原因分析
鎖斗是氣化爐定時(shí)排渣的關(guān)鍵,本裝置鎖斗正常工作壓力為6.2 MPa以上,鎖斗排渣至渣池頻次為30 min/次,每次排渣前鎖斗內(nèi)6.2 MPa壓力需要泄壓后才能進(jìn)行排渣(防止高壓竄低壓);泄壓閥后管線(xiàn)至氣化7樓的鎖斗沖洗水罐泄壓(見(jiàn)圖4中A實(shí)線(xiàn)管線(xiàn)),泄壓閥位于氣化3樓,泄壓時(shí)壓力由6.2 MPa瞬間降為0 MPa,由于泄壓閥后管線(xiàn)過(guò)長(zhǎng)(約34 m)且有7個(gè)彎頭,所以泄壓時(shí)管線(xiàn)以及閥門(mén)振動(dòng)大。管線(xiàn)振動(dòng)導(dǎo)致的后果包括:泄壓閥易損壞使檢修周期變短、檢修成本增加;管線(xiàn)振動(dòng)大使管支架經(jīng)常性發(fā)生變形、斷裂,不利于安全生產(chǎn)。經(jīng)分析,鎖斗泄壓時(shí)管線(xiàn)振動(dòng)大的根本原因在于壓差大、泄壓閥后管線(xiàn)過(guò)長(zhǎng)及彎頭多。
圖4 鎖斗泄壓閥后管線(xiàn)改造示意圖
2.3.2 改善方式
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)研討,泄壓閥后加管線(xiàn)至烘爐水封槽去渣池的管線(xiàn)(見(jiàn)圖4中B虛線(xiàn)管線(xiàn)),此段管線(xiàn)為低壓管,長(zhǎng)度約為8 m。當(dāng)渣池故障檢修時(shí),此管線(xiàn)需要關(guān)閉,可重新切換至沖洗水罐泄壓。后期增加了盲板,更好地保障了檢修的安全。
2.3.3 效果評(píng)估
改造后,鎖斗實(shí)現(xiàn)了雙向泄壓,有效地緩沖了沖擊力,閥門(mén)的使用周期由原來(lái)的4個(gè)月變?yōu)?2個(gè)月以上。管支架損壞率降低,減少了檢修成本。
2.4.1 現(xiàn)象及原因分析
本煤氣化裝置撈渣機(jī)為GBL1.3X21系列型刮板撈渣機(jī),主要用于氣化爐的機(jī)械排渣。撈渣機(jī)由電機(jī)帶動(dòng),經(jīng)過(guò)減速器帶動(dòng)鏈條及刮板運(yùn)動(dòng),把從氣化爐排下的渣刮出渣池。刮板撈渣機(jī)置于氣化爐底部,鎖斗排渣口與渣倉(cāng)系統(tǒng)連接,從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)排渣和運(yùn)轉(zhuǎn)。
渣池中渣水具有腐蝕性,pH值為6.5~7.5,水中溶解了CO、CO2、H2S、NH3和氯離子、碳酸根離子;渣池中的粗渣含有腐蝕性及磨蝕性,因此撈渣機(jī)工作環(huán)境惡劣,經(jīng)常發(fā)生刮板傾斜、鏈條過(guò)松或脫落、電機(jī)過(guò)載跳車(chē)等問(wèn)題。本裝置設(shè)計(jì)為1臺(tái)氣化爐對(duì)應(yīng)1臺(tái)撈渣機(jī),一旦撈渣機(jī)發(fā)生故障,無(wú)法在線(xiàn)檢修,被迫氣化爐減量或者退氣處理,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。
2.4.2 改善方式
在原排渣管線(xiàn)盲板前位置,新增配排渣管道及盲板,并通過(guò)聯(lián)通管道將新增的3條排渣管道聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)3套撈渣機(jī)互相切換(見(jiàn)圖5)。
圖5 撈渣機(jī)互備施工圖
2.4.3 效果評(píng)估
改造后,當(dāng)撈渣機(jī)故障時(shí),均可順利切換至其他撈渣機(jī),未再出現(xiàn)過(guò)因撈渣機(jī)故障而減負(fù)荷或退氣停產(chǎn)的情況,為穩(wěn)定生產(chǎn)贏取了時(shí)間。
2.5.1 現(xiàn)象和原因分析
由于原料煤批次更換頻繁,運(yùn)行中后期液位突然偏高,氣化爐帶水比較嚴(yán)重,被迫減量倒?fàn)t。停車(chē)后發(fā)現(xiàn)上升管和下降管之間積灰嚴(yán)重。由于熱負(fù)荷較高,通過(guò)擴(kuò)大上升管和下降管之間的間隙來(lái)進(jìn)行優(yōu)化[4]。
2.5.2 改善方式
原設(shè)計(jì)的上升管內(nèi)徑為1 257.3 mm,底部改善成為鐘罩式結(jié)構(gòu),下部上升管1 500 mm高度的部分直徑擴(kuò)大為1 500 mm。這樣上升管和下降管之間的截面直徑擴(kuò)大了242.7 mm,激冷室的熱負(fù)荷明顯下降。
2.5.3 效果評(píng)估
經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化后,較好地實(shí)現(xiàn)了固液分離,降低了氣化爐的熱負(fù)荷,增加了操作彈性,穩(wěn)定了氣化爐液位,裝置運(yùn)行平穩(wěn)。
煤氣化裝置在生產(chǎn)運(yùn)行中暴露出各種各樣的問(wèn)題,而這些問(wèn)題也是同行業(yè)中經(jīng)常遇到的。通過(guò)以上優(yōu)化,較好地解決氣化爐液位穩(wěn)定問(wèn)題,保障了裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。