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        大顆粒尿素生產(chǎn)裝置隱蔽故障處理及日常管理

        2022-01-13 02:14:02趙濤子葉澤斌李羅真胡海旋
        氮肥與合成氣 2022年1期
        關鍵詞:造粒機造粒加熱器

        趙濤子,葉澤斌,李羅真,胡海旋

        (中海石油化學股份有限公司, 海南東方 572600)

        中海石油化學股份有限公司海南富島一期尿素裝置,采用意大利斯納姆公司的氨汽提尿素生產(chǎn)工藝以及海德魯流化床大顆粒尿素生產(chǎn)工藝,主要生產(chǎn)粒徑為2.00~4.75 mm的大顆粒尿素,設計產(chǎn)能為1 765 t/d。自1996年10月投產(chǎn)以來,工藝運行穩(wěn)定,產(chǎn)品合格率高。隨著設備逐漸老化,隱蔽性故障對裝置影響越來越大。近幾年,造粒機噴頭連接支管焊縫出現(xiàn)砂眼、霧化空氣加熱器結垢嚴重、造粒機洗滌器除沫網(wǎng)結垢等故障頻現(xiàn)。對此,分析其產(chǎn)生的原因并提出改進措施,以保證造粒系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。

        1 造粒工藝介紹

        來自熔融尿液泵質(zhì)量分數(shù)為96%的尿素溶液加入脲醛(UF)溶液,經(jīng)靜態(tài)混合器混合后,由調(diào)節(jié)閥送入流化床造粒機各組尿液噴頭(壓力控制在0.11~0.15 MPa),與霧化空氣混合后噴淋到內(nèi)部晶種上。

        從造粒機出來的顆粒尿素,由抽料機抽出至安全篩,在此將粒徑大于10.00 mm顆?;蚪Y塊尿素篩出后流入流化床冷卻器進行冷卻。從流化床冷卻器出來的尿素顆粒由斗提機提升至篩分系統(tǒng),粒徑為2.00~4.75 mm的尿素顆粒經(jīng)最終冷卻器冷卻后,由輸送皮帶送到成品倉庫。

        從造粒機排出的氣體夾帶尿素細粒(平均粒徑為3 μm),其質(zhì)量約為裝置產(chǎn)量的4%。該氣流進入濕式洗滌塔,用稀尿素溶液進行有效洗滌,當洗滌液質(zhì)量分數(shù)達到45%~50%時,送到循環(huán)尿素溶液儲槽,再用泵抽出至預熱器預熱后送蒸發(fā)系統(tǒng)回收。洗滌后幾乎不含尿素的空氣由抽風機抽出,經(jīng)煙囪放空。

        在洗滌器內(nèi)部設有除沫器,為了防止除沫器堵塞影響風量,用水解解吸來的工藝冷凝液連續(xù)沖洗。

        2 隱蔽故障分析及處理

        2.1 造粒機噴頭連接支管焊縫出現(xiàn)砂眼

        造粒機自下而上分為下箱體、多孔板、噴頭、上箱體。造粒機下箱體支撐多孔板、噴頭和上箱體的質(zhì)量,下箱體分為5個室,用來分布流化空氣。造粒機上箱體分為6個室, 其中9組尿液噴頭分布在前3室,每室3組,每組23個,共有207個噴頭安裝于多孔板上方。正常生產(chǎn)中,造粒機內(nèi)部控制負壓在-588~-294 Pa之間,在流化空氣的作用下,內(nèi)部晶種始終處于懸浮狀態(tài)。尿液經(jīng)噴頭被霧化成微小霧滴均勻噴灑在內(nèi)部晶種上,尿素顆粒經(jīng)第一室至第三室不斷累積長大,再經(jīng)過后三室冷卻后進入到產(chǎn)品流化冷卻器。

        2017年2月,尿素顆粒出現(xiàn)了不同程度的黏結現(xiàn)象,且呈逐漸擴大趨勢。同時造粒機工況惡化、運行周期明顯縮短,主要表現(xiàn)為造粒機第三室流化空氣風量下降較快引起顆粒黏結,導致超大顆粒尿素增多。

        2017年7月17日,尿素裝置停車,對造粒機出料顆粒黏結原因進行排查,發(fā)現(xiàn)第三室多孔板被凝結尿素嚴重堵塞(見圖1)。清洗造粒機后,對尿液噴頭全部做噴淋試驗,所有噴頭噴灑狀態(tài)正常。檢查造粒機下箱體時,發(fā)現(xiàn)第三室下箱體第八組噴頭檢漏孔底部有大塊尿素結晶堆積,該管線檢漏孔全部被結晶堵塞,確認第八組噴頭存在泄漏。

        圖1 多孔板嚴重結晶堆積

        原因分析如下:

        (1) 由于裝置運行年限長,焊縫被尿液腐蝕,導致造粒機噴頭連接支管焊縫出現(xiàn)砂眼[1]。

        (2) 該焊縫所處位置非常狹窄,此處作業(yè)會影響焊接質(zhì)量。

        (3) 每組噴頭的總管都是“U”型管布置,該泄漏點支管位于“U”型管直管的末端,支管上部被固定,連接焊縫處存在溫度變化引起的應力影響。

        處理措施:

        (1) 尿液管線、伴熱蒸汽管、霧化空氣管線、保溫棉均封閉在厚度為1 mm的不銹鋼保溫皮內(nèi)(見圖2)。切開保溫皮后發(fā)現(xiàn),整條管線保溫層已完全被尿素堵滿,長期泄漏的尿液與保溫棉形成堅硬的塊狀凝結物(見圖3)。用風鎬清理干凈該凝結物。

        a.側面圖

        b.俯視圖圖2 尿液管線、霧化空氣管線、伴熱蒸汽管結構

        圖3 尿液與保溫棉形成塊狀堅硬凝結物

        (2) 除了第八組末端2個尿液噴頭保證蒸汽流動外,用堵頭封堵其余21個尿液噴頭。打開第八組噴頭吹掃蒸汽,發(fā)現(xiàn)尿液支管焊縫有小砂眼滲漏,又通過滲透檢測確認具體泄漏點,對發(fā)現(xiàn)的角焊縫漏點進行滿焊處理。再次滲透檢測和加蒸汽查漏,確認泄漏點完全消除。

        (3) 恢復保溫棉和不銹鋼保溫皮,安裝好尿液噴頭。

        造粒裝置恢復運行后,出料未出現(xiàn)顆粒黏結現(xiàn)象,造粒機運行周期達到了30d以上。根據(jù)這次故障發(fā)現(xiàn)及處理經(jīng)驗,又主動排查并檢修第二組和第七組噴頭泄漏點。

        2.2 霧化空氣加熱器結垢變形

        霧化空氣由壓縮機提供。霧化空氣加熱器為翅片管式換熱器,材質(zhì)為碳鋼,殼側走的是空氣,管程走的是蒸汽。正常生產(chǎn)中,采用壓力為2.15 MPa的中壓飽和蒸汽對霧化空氣壓縮機提壓的空氣進行加熱,蒸汽冷凝液則通過中壓冷凝液管線回收到蒸汽冷凝液儲槽,工藝流程示意圖見圖4。尿液經(jīng)霧化空氣加熱器加熱至129~135 ℃后,送入每一組霧化空氣噴嘴,尿液霧化形成極細霧點噴涂到晶種表面,經(jīng)過一定的造粒時間后,晶種長大到規(guī)定尺寸[2-3]。

        圖4 霧化空氣加熱器工藝流程示意圖

        2017年12月,工藝人員發(fā)現(xiàn)在自控狀態(tài)下霧化空氣加熱器蒸汽調(diào)節(jié)閥逐漸開大。特別是當環(huán)境溫度低時,即使蒸汽調(diào)節(jié)閥在全開狀態(tài)下,仍然不能滿足工藝需求。為了使霧化空氣溫度達到129~135 ℃,工藝人員在蒸汽調(diào)節(jié)閥全開的情況下,同時開蒸汽調(diào)節(jié)閥副線閥來調(diào)節(jié)溫度。剛開始還可以滿足生產(chǎn)需要,30 d后,全開蒸汽主線和副線閥的情況下,白天環(huán)境溫度升高時,霧化空氣溫度可以達標;晚上環(huán)境溫度下降時,必須開蒸汽冷凝液疏水器副線來提高溫度。如此,導致蒸汽直接進入中壓冷凝液管線中,管線帶動蒸汽冷凝液儲槽一起晃動,給裝置安全運行帶來較大隱患的同時蒸汽消耗過多。

        2018年3月,尿素裝置計劃停車檢修,對霧化空氣加熱器進行檢修。將霧化空氣加熱器吊到地面檢查后發(fā)現(xiàn)換熱管存在大量結垢(見圖5),換熱效率嚴重下降,無法滿足工藝需求。

        圖5 霧化空氣加熱器換熱管結垢

        原因分析:

        (1) 霧化空氣進口濾網(wǎng)破損,空氣中粉塵進入風道,導致加熱器翅片結垢。

        (2) 風機進出口管線及進口消音器、過濾器固定殼體都是碳鋼,由于使用年限過久,表面防腐層脫落后生銹,部分鐵銹附著在加熱器翅片上。

        (3) 該加熱器距地面10 m高的位置,沒有觀察孔,日常檢查維護不方便;同時,大修期間用水射流對加熱器進行清洗,清洗效果不徹底;隨著設備運行時間的延長,加熱器翅片結垢越來越嚴重,最終導致霧化空氣溫度難以達標。

        處理措施:

        (1) 將設備吊到地面,先用水射流清洗加熱器翅片表面附著物。

        (2) 把加熱器放入上方敞口的儲槽內(nèi),加入一定量的公用水,然后再加入一定量高級空調(diào)設備翅片洗滌劑,浸泡約1 h后用清水沖洗干凈。該洗滌液需排入清污分流系統(tǒng),避免污染環(huán)境。

        (3) 加強日常維護,發(fā)現(xiàn)進口濾網(wǎng)故障及時更換。

        (4) 采購新備件,將風機進口消音器、過濾器固定殼體的材質(zhì)更換成不銹鋼。

        2018年4月,尿素裝置恢復正常生產(chǎn),霧化空氣加熱器蒸汽調(diào)節(jié)閥恢復到正常閥位,霧化空氣溫度達標,可節(jié)省中壓飽和蒸汽質(zhì)量為12 t/d。

        2.3 造粒機洗滌塔除沫網(wǎng)結垢、變形

        造粒機洗滌塔為撞擊型洗滌塔[4],主要用來洗滌吸收來自造粒機的尿素粉塵。從造粒機頂部來帶有粉塵的廢氣進入洗滌塔夾層,被造粒機洗滌塔循環(huán)泵送來的質(zhì)量分數(shù)為45%的尿液噴淋吸收,然后與洗滌塔下部的尿液撞擊吸收;廢氣進入到洗滌器中部,處理合格的工藝冷凝液再次對廢氣進行噴淋吸收;最后廢氣經(jīng)過除沫網(wǎng)過濾水分后被風機抽到煙囪,其工藝流程示意見圖6。

        圖6 造粒機洗滌塔工藝流程示意圖

        2018年年底,工藝人員發(fā)現(xiàn)造粒機洗滌塔抽風機出口軟連接處尿素結晶物明顯增多,同時也發(fā)現(xiàn)造粒煙囪排放廢氣的濕度平均值比正常值高0.5%左右。

        2019年4月,尿素裝置停車檢修,對煙囪廢氣濕度偏高的原因進行排查,發(fā)現(xiàn)造粒機洗滌塔除沫網(wǎng)內(nèi)部積存大量污垢(見圖7),部分除沫網(wǎng)彎曲變形,導致除沫效果變差、煙囪廢氣濕度增加。

        以下原因?qū)е鲁W(wǎng)壓差逐漸增大,最終除沫網(wǎng)被引風機抽變形。

        (1) 除沫網(wǎng)有大約20層細網(wǎng),從造粒機來的廢氣中夾帶鐵銹等雜物,會附著在細網(wǎng)間的縫隙內(nèi)。

        (2) 被風機抽到除沫網(wǎng)上的水汽中含有尿液,在造粒機停運期間會逐漸干燥并形成結晶物,造成堵塞。

        (3) 除沫網(wǎng)設計缺陷,其上部未設置沖洗水,不能有效沖洗。

        (4) 除沫網(wǎng)上部沒有設計固定壓板,只從下部用螺栓固定除沫網(wǎng)邊框。

        (5) 除沫網(wǎng)壓差表指示故障。

        (6) 日常檢查維護不到位。

        處理措施:

        (1) 將除沫網(wǎng)全部拆除并搬出設備,徹底清理除沫網(wǎng)上雜物。

        (2) 校正變形的除沫網(wǎng)和固定架。

        (3) 在洗滌塔除沫網(wǎng)上部增加噴淋水裝置,便于日常沖洗。

        (4) 在除沫網(wǎng)上部安裝固定壓板,做好加固。

        (5) 更換除沫網(wǎng)壓差表,以便及時發(fā)現(xiàn)問題。

        (6) 在洗滌塔除沫網(wǎng)上部增加人孔,便于進入到除沫網(wǎng)上部檢查維護。

        通過采取以上處理措施,裝置恢復正常生產(chǎn)后,造粒洗滌塔運行穩(wěn)定。2020年裝置大修時,檢查發(fā)現(xiàn)造粒機洗滌塔除沫網(wǎng)狀態(tài)完好,未發(fā)現(xiàn)變形情況。

        3 日常管理

        造粒裝置一旦發(fā)生故障,可以短時間停運來處理問題,所以日常管理中對其重視度不夠。隨著裝置運行時間的增加,造粒裝置隱蔽性缺陷逐年顯現(xiàn),要加大日常管理力度,才能確保裝置穩(wěn)定運行。

        (1) 加強主控監(jiān)盤和現(xiàn)場巡檢,工藝參數(shù)和運行工況異常時,及時排查原因。

        (2) 清洗造粒裝置時,需對造粒機下箱體進行檢查,如發(fā)現(xiàn)噴頭保溫層檢漏孔有尿素結晶或敲擊為悶聲時,應停用此組噴頭,待有機會檢修時查找尿液漏點消除隱患。

        (3) 在尿素裝置大修項目中增加換熱器翅片檢查,排查發(fā)現(xiàn)流化空氣風機出口換熱器同樣存在結垢問題,及時用清洗劑清洗。在換熱器下方風道上增加觀察口,在清洗造粒時可以直接用水沖洗。

        (4) 尿素裝置生產(chǎn)期間,造粒機真空負壓控制在-588~-294 Pa之間,避免真空過高導致增加除沫網(wǎng)變形的風險。

        (5) 清洗造粒機期間,打開除沫器網(wǎng)上部沖洗水,徹底沖洗雜質(zhì)。

        (6) 裝置停車檢修期間,對除沫網(wǎng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

        (7) 發(fā)現(xiàn)造粒裝置儀表指示不準時,及時聯(lián)系儀表員工處理。

        (8) 定期檢查流化床冷卻器下箱體,檢查腐蝕情況及排放導淋是否暢通。

        (9) 定期檢查振動篩篩網(wǎng),發(fā)現(xiàn)破損情況及時更換。

        4 結語

        自從加強造粒裝置故障排查和設備日常維護管理后,及時發(fā)現(xiàn)和處理多起隱蔽性故障,保證了尿素造粒裝置安全穩(wěn)定運行,產(chǎn)品優(yōu)等品率保持在99.8%以上,同時降低了蒸汽消耗,減輕了員工的工作強度。

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