周福偉,周小燕,2,王蛟平,張 剛,*
(1.濟(jì)南大學(xué)土木建筑學(xué)院,山東濟(jì)南 250022;2.同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司,山東濟(jì)南 250101;3.濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司,山東濟(jì)南 250031)
由于冷卻水循環(huán)過程中的蒸發(fā)作用,Ca2+、Mg2+等硬度離子濃度逐漸富集[1],導(dǎo)致循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中常出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象[2-3]。結(jié)垢會(huì)降低循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的換熱效能并增加能耗,不利于系統(tǒng)的正常運(yùn)行[4]。長期以來,化學(xué)藥劑法作為傳統(tǒng)的工業(yè)循環(huán)冷卻水阻垢技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,并取得了良好的效果,但同時(shí)也暴露出藥劑投加費(fèi)用高、運(yùn)行維護(hù)管理復(fù)雜等問題,不能很好地適應(yīng)資源節(jié)約型社會(huì)的建設(shè)要求。電化學(xué)水質(zhì)軟化技術(shù)是在極板間施加低壓直流電,在電化學(xué)作用下促進(jìn)Ca2+、Mg2+等結(jié)垢析出,從而加以去除,而非穩(wěn)定化后仍存在于水中,技術(shù)上具有先進(jìn)性[5-6]。目前,逐漸興起的DSA(dimensionally stable anode)電極電化學(xué)水處理技術(shù),在實(shí)驗(yàn)室小試條件下,于2.0~5.0 min的停留時(shí)間內(nèi)能夠?qū)⒂捕热コ侍岣叩?5%~25%[7-8],能較好地滿足循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的硬度去除要求。
本研究以華北地區(qū)某機(jī)場(chǎng)中央空調(diào)循環(huán)冷卻水為處理對(duì)象,循環(huán)冷卻水的處理水量為0.5~1.0 m3/h,在實(shí)驗(yàn)室小試的基礎(chǔ)上,應(yīng)用DSA電極進(jìn)行電化學(xué)除垢中試試驗(yàn)研究,驗(yàn)證了中試試驗(yàn)條件下電化學(xué)除垢設(shè)備應(yīng)用于循環(huán)冷卻水除垢的運(yùn)行效果,以及停留時(shí)間、電流密度等工藝參數(shù)對(duì)運(yùn)行效果及比能耗的影響規(guī)律,為后續(xù)生產(chǎn)性試驗(yàn)裝置的設(shè)計(jì)運(yùn)行提供了重要依據(jù)。
1.1.1 進(jìn)水水質(zhì)
DSA電極電化學(xué)除垢試驗(yàn)的進(jìn)水取自華北地區(qū)某機(jī)場(chǎng)中央空調(diào)循環(huán)冷卻水系統(tǒng),進(jìn)水的平均硬度含量為225.62 mg/L。
1.1.2 試驗(yàn)材料
DSA電極電化學(xué)反應(yīng)器由進(jìn)水管、出水管、排泥管、排氣管和陰陽極板組成,有效容積為9 L,反應(yīng)器內(nèi)交叉設(shè)置碳鋼陰極板及DSA 鈦基銥釕氧化物涂層陽極板。DSA電極電化學(xué)反應(yīng)器如圖1所示。
圖1 DSA電極電化學(xué)反應(yīng)器Fig.1 DSA Electrode Electrochemical Reactor
1.1.3 試驗(yàn)裝置
DSA電極電化學(xué)除垢試驗(yàn)裝置如圖2所示,試驗(yàn)中,進(jìn)水由循環(huán)泵出水管壓力壓入,進(jìn)水流量由轉(zhuǎn)子流量計(jì)(中國,LZB)及閥門控制,出水與循環(huán)水回水管道相連,沉積水垢經(jīng)DSA電極電化學(xué)反應(yīng)器底部的排泥管排入排水渠。以導(dǎo)線將直流電源(中國,觀菱3000W,0~15 V,0~200 A)與DSA電極電化學(xué)反應(yīng)器相連,通過調(diào)節(jié)電流旋鈕控制DSA電極電化學(xué)反應(yīng)器的電流密度。
圖2 DSA電極電化學(xué)除垢試驗(yàn)裝置示意圖Fig.2 Schematic Diagram of DSA Electrode Electrochemical Descaling Test Unit
硬度采用EDTA絡(luò)合滴定法(GB 7477—1989)測(cè)定;溶液pH值采用pH計(jì)(德國,梅特勒-托利多)測(cè)定;離子濃度采用電導(dǎo)率儀(德國,梅特勒-托利多,F(xiàn)E30型)測(cè)定;陰極水垢晶體的形貌采用掃描電鏡(SEM)(美國,F(xiàn)EI,Quanta 250FEG)觀察;陰極水垢中的物相組成采用X射線衍射(XRD)(德國,布魯克,D8-advance)檢測(cè);所有化學(xué)藥品均為分析純級(jí)。
試驗(yàn)中,通過改變進(jìn)水流量調(diào)節(jié)停留時(shí)間,在25.56~100.00 A/m2的電流密度下,進(jìn)行了停留時(shí)間分別為2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 min的DSA電極電化學(xué)除垢中試試驗(yàn)。穩(wěn)定運(yùn)行1 h后取樣測(cè)定進(jìn)出水硬度,探究了停留時(shí)間對(duì)出水殘留硬度的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 停留時(shí)間對(duì)除垢效果的影響Fig.3 Influence of Detention Time on Descaling Efficiency
王蛟平[8]基于化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)及物料平衡方程的研究結(jié)果建立了反應(yīng)器出水殘留硬度與停留時(shí)間的指數(shù)型關(guān)系,如式(1)。
(1)
其中:C——Ca2+質(zhì)量濃度,g/L;
C0——Ca2+初始質(zhì)量濃度,g/L;
k——反應(yīng)速率常數(shù);
α——電化當(dāng)量,1.76×10-4C/g,;
J——電流密度,A/m2;
t——停留時(shí)間,s;
L——極板間距,m;
λ——濃度系數(shù);
停留時(shí)間與出水殘留硬度呈現(xiàn)指數(shù)關(guān)系,且隨著停留時(shí)間的延長,出水殘留硬度逐漸降低直至趨于平穩(wěn)。由數(shù)學(xué)關(guān)系可知,上述模型存在最佳點(diǎn),當(dāng)停留時(shí)間低于此點(diǎn)時(shí),出水殘留硬度隨停留時(shí)間降低較快,高于此點(diǎn)時(shí),出水殘留硬度逐漸趨于穩(wěn)定。圖3中的試驗(yàn)數(shù)據(jù)較好地反映了上述函數(shù)關(guān)系所表達(dá)的出水殘留硬度隨停留時(shí)間的變化規(guī)律,在本試驗(yàn)條件下,該最佳停留時(shí)間點(diǎn)為4.0 min。
孫津鴻[7]的實(shí)驗(yàn)室模擬冷卻水研究結(jié)果表明,在停留時(shí)間為2.0~5.0 min、電流密度為36.00 A/m2條件下的硬度去除率為8.09%~22.03%。王蛟平[8]實(shí)驗(yàn)室小試研究結(jié)果顯示,在停留時(shí)間為2.0~6.0 min、電流密度為50.00 A/m2條件下的硬度去除率為10.90%~21.70%。而本試驗(yàn)中,停留時(shí)間為2.0~5.0 min、電流密度為25.56 A/m2時(shí)的硬度去除率為22.87%~24.47%,說明在相近的停留時(shí)間下,阻垢劑對(duì)實(shí)際循環(huán)冷卻水中硬度的去除效果影響不大。
在DSA電極電化學(xué)除垢中試試驗(yàn)過程中,影響除垢效果的一個(gè)重要因素是電流密度[10],為探究電流密度對(duì)DSA電極電化學(xué)反應(yīng)器除垢效果的影響規(guī)律,在不同停留時(shí)間下,進(jìn)行了電流密度為25.56~100.00 A/m2的電化學(xué)除垢試驗(yàn)。穩(wěn)定運(yùn)行1 h后取樣測(cè)定進(jìn)出水硬度,試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
圖4 電流密度對(duì)除垢效果的影響Fig.4 Influence of Current Density on Descaling Efficiency
王蛟平[8]研究結(jié)果表明反應(yīng)器出水殘留硬度與電流密度呈指數(shù)型關(guān)系,Kai[12]的研究結(jié)果表明氫氧鎂石的沉積速率與電流密度呈平方關(guān)系。但由于機(jī)場(chǎng)循環(huán)冷卻水中細(xì)小懸浮物的存在,在一定程度上干擾了碳酸鈣水垢的形成。此外,該機(jī)場(chǎng)循環(huán)冷卻水中含有大量阻垢劑,同樣對(duì)DSA電極電化學(xué)反應(yīng)過程中碳酸鈣水垢的形成產(chǎn)生不利影響。因此,在實(shí)際循環(huán)冷卻水處理中,出水殘留硬度與電流密度呈近似線性關(guān)系。
孫津鴻[7]的實(shí)驗(yàn)室模擬冷卻水研究結(jié)果表明,在電流密度為22.00~29.00 A/m2、停留時(shí)間為5.0 min條件下的硬度去除率為12.70%~21.57%,王蛟平[8]實(shí)驗(yàn)室小試研究結(jié)果顯示,在電流密度為50.00~100.00 A/m2、停留時(shí)間為4.0 min條件下的硬度去除率為16.90%~26.20%。而本試驗(yàn)應(yīng)用于機(jī)場(chǎng)循環(huán)冷卻水進(jìn)行試驗(yàn),電流密度為25.56~100.00 A/m2、停留時(shí)間為4.0 min時(shí)硬度去除率為22.87%~25.35%,說明在相近的電流密度下,阻垢劑的存在對(duì)硬度的去除無顯著影響。此外,中試試驗(yàn)中,在低于實(shí)驗(yàn)室小試30%~50%的電流密度下即可取得相近甚至更高的硬度去除率,可能是實(shí)際循環(huán)冷卻水SS高于實(shí)驗(yàn)室模擬原水,導(dǎo)致碳酸鈣結(jié)晶速率提高造成的。
在DSA電極電化學(xué)除垢試驗(yàn)過程中,可以通過延長停留時(shí)間以達(dá)到較好的除垢效果,然而停留時(shí)間越長,在單位時(shí)間內(nèi)處理的水量越小,會(huì)對(duì)比能耗造成影響。為探究停留時(shí)間對(duì)比能耗的變化規(guī)律,在不同電流密度下,進(jìn)行了停留時(shí)間為2.0~5.0 min的電化學(xué)除垢試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
圖5 停留時(shí)間對(duì)比能耗的影響Fig.5 Influence of Detention Time on Specific Energy Consumption
圖5為停留時(shí)間對(duì)比能耗的影響規(guī)律,在停留時(shí)間為2.0~4.0 min時(shí),隨著停留時(shí)間的延長,比能耗逐漸降低,并于4.0 min降至最低,當(dāng)停留時(shí)間超過4.0 min時(shí),隨著停留時(shí)間的延長,比能耗開始增加。在電流密度為25.56 A/m2的條件下,當(dāng)停留時(shí)間由2.0 min升高至4.0 min,比能耗由335.06 kW·h/kg大幅度降低到119.09 kW·h/kg;而當(dāng)停留時(shí)間由4.0 min增至5.0 min時(shí),比能耗由119.09 kW·h/kg升高到140.20 kW·h/kg。
當(dāng)停留時(shí)間為4.0 min時(shí),電流密度在25.56~100.00 A/m2的出水殘留硬度含量為174.02~168.43 mg/L,不會(huì)對(duì)換熱設(shè)備造成結(jié)垢影響[7],因此,綜合考慮除垢效果和比能耗,確定停留時(shí)間為4 min是本試驗(yàn)條件下的最佳停留時(shí)間。
DSA電極電化學(xué)除垢工藝中,增大電流密度必然對(duì)比能耗造成一定的影響。中試試驗(yàn)中,在不同停留時(shí)間條件下,探究了電流密度對(duì)比能耗的影響規(guī)律,試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。
圖6 電流密度對(duì)比能耗的影響Fig.6 Influence of Current Density on Specific Energy Consumption
由圖6可知,在不同的停留時(shí)間下,比能耗與電流密度呈近似線性遞增關(guān)系,隨著電流密度的升高,比能耗也大幅度增長,這可能是因?yàn)樵谕A魰r(shí)間確定的情況下,比能耗的增加主要受DSA電極電化學(xué)除垢工藝運(yùn)行的電流和電壓的影響。當(dāng)停留時(shí)間為4.0 min時(shí),電流密度由25.56 A/m2增至100.00 A/m2,出水殘留硬度含量由174.02 mg/L降至168.43 mg/L,而比能耗由119.09 kW·h/kg增至732.73 kW·h/kg,出水殘留硬度僅降低了5.59 mg/L,但比能耗卻增加了613.64 kW·h/kg。這表明電流密度的升高對(duì)比能耗影響顯著,但對(duì)硬度的去除影響較小。所以,確定本次試驗(yàn)條件下最優(yōu)電流密度為25.56 A/m2。
綜上,DSA電極電化學(xué)除垢試驗(yàn)的最佳運(yùn)行條件是電流密度為25.56 A/m2、停留時(shí)間為4.0 min,此時(shí)硬度由進(jìn)水的225.62 mg/L降至174.02 mg/L,比能耗為119.09 kW·h/kg。
試驗(yàn)中,在最小停留時(shí)間為2.0 min,即表面負(fù)荷為15.01 m3/(m2·h)時(shí),大量極板間的CaCO3水垢顆粒仍能沉降至反應(yīng)器底部,表明極板間的水垢顆粒沉降性能較好。為觀察極板間水垢的微觀形貌特點(diǎn),使用掃描電鏡(SEM)對(duì)陰極水垢進(jìn)行表征,結(jié)果如圖7所示。
由圖7可知,極板間產(chǎn)生的水垢大部分具有不規(guī)則形狀,造成這一現(xiàn)象的原因可能是阻垢劑的存在導(dǎo)致的。此外,孫津鴻[7]實(shí)驗(yàn)室小試研究結(jié)果顯示,在提高3倍電流的情況下,通過倒極方式能將水垢剝離率提高到32%,王榮君[13]實(shí)驗(yàn)室小試研究表明,通過改變電流密度及除垢時(shí)間,倒極除垢率能達(dá)到20%以上。但在本中試試驗(yàn)條件下,產(chǎn)生的水垢緊密附著在陰極板上,穩(wěn)定運(yùn)行1個(gè)月后,未出現(xiàn)電極鈍化現(xiàn)象,通過倒極方式不能有效剝除陰極產(chǎn)生的沉積物,必須借助外力將其清除,因此,阻垢劑的存在對(duì)陰極沉積物的去除產(chǎn)生不利影響。
圖7 不同放大倍數(shù)的陰極水垢SEM照片F(xiàn)ig.7 SEM Images of Cathode Scale with Different Magnification
為進(jìn)一步研究陰極水垢的微觀結(jié)構(gòu),應(yīng)用X射線衍射(XRD)對(duì)其進(jìn)行定性分析,結(jié)果如圖8所示。
圖8 陰極水垢XRD圖譜Fig.8 XRD Pattern of Cathodic Scale
由圖8可知,陰極水垢主要以方解石(calcite)形式存在,方解石物相對(duì)應(yīng)的PDF卡片為05-0586。
(1)在停留時(shí)間為2.0~4.0 min時(shí),隨著停留時(shí)間的延長,出水殘留硬度降低較快,而比能耗隨之降低;當(dāng)停留時(shí)間高于4.0 min時(shí),出水殘留硬度降速趨緩,而比能耗卻逐漸升高。
(2)出水殘留硬度隨電流密度的增加而線性降低,但在不同停留時(shí)間下出水殘留硬度的線性減量近似相同。比能耗隨電流密度的增加而線性升高,但比能耗的線性變化幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出水殘留硬度。
(3)綜合考慮出水殘留硬度和比能耗,確定中試試驗(yàn)條件下最優(yōu)運(yùn)行工況是停留時(shí)間為4.0 min,電流密度為25.56 A/m2,此時(shí)出水殘留硬度含量為174.02 mg/L,能有效去除循環(huán)冷卻水中的硬度,保證設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行,此時(shí)比能耗為119.09 kW·h/kg。
(4)中試試驗(yàn)條件在相近的停留時(shí)間和電流密度條件下,能夠取得相近的硬度去除率,表明阻垢劑的存在對(duì)除垢效果影響不大。
(5)SEM表明陰極水垢形狀不規(guī)則,而XRD分析表明極板水垢為方解石型的CaCO3,與實(shí)驗(yàn)室小試相比,阻垢劑的存在顯著影響了倒極除垢效果。