陳政南,曲金娟,苗曉雨,張 甫
(1 中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司 機車車輛研究所,北京 100081;2 北京縱橫機電科技有限公司,北京 100094)
GMC-96B型鋼軌打磨列車主要用于磨削鐵路正線的鋼軌,恢復(fù)軌頭工作區(qū)域的設(shè)計外形,消除鋼軌的波磨、側(cè)磨、剝離等缺陷。
鋼軌打磨列車由7節(jié)車組成,其中第1車和第7車為帶司機室的打磨作業(yè)車,定義為B車,如圖1所示。
圖1 GMC-96B型鋼軌打磨列車
GMC-96B型鋼軌打磨列車應(yīng)用一段時間后,B車在速度55~72 km/h的范圍內(nèi)運行時司機室存在持續(xù)的、劇烈的垂向振動現(xiàn)象,而低于55 km/h和大于72 km/h的速度區(qū)段異常的垂向振動減弱、消失。
車輛振動是一個系統(tǒng)性問題,它涉及到車輛參數(shù)、載荷分布、車體結(jié)構(gòu)、減振方式、輪對狀態(tài)等方面。司機室作為車輛結(jié)構(gòu)的一部分,它的異常振動需要在車輛整個系統(tǒng)范圍內(nèi)來綜合加以解決。
為了解B車原型車司機室振動特點,分析產(chǎn)生的原因并為后續(xù)提供改進方案,項目組在京廣線鄭州南—許昌對GMC-96B型鋼軌打磨列車進行了自運行試驗,最高試驗速度80 km/h,振動測試結(jié)果見表1。司機室和車體幅度最大的振動發(fā)生在60 km/h速度級,司機室座椅附近垂向振動加速度最大值達到11.39 m/s2,平穩(wěn)性指標最大值達到6.41,平均值為5.09,超過GB/T 17426—1998《鐵道特種車輛和軌行機械動力學(xué)性能評定及試驗方法》要求。
表1 B車司機室座椅附近垂向加速度數(shù)據(jù)[1]
在進行B車原型車振動試驗時,發(fā)現(xiàn)B車的確存在嚴重的垂向振動問題,垂向平穩(wěn)性指標遠超出標準GB/T 17426—1998的規(guī)定。我們首先分析了司機室和車體結(jié)構(gòu)的振動主頻及關(guān)系;其次,針對軸箱、構(gòu)架、車體和司機室垂向加速度值及車體和司機室平穩(wěn)性指標,分析了振動從軸箱—構(gòu)架—車體—司機室的傳遞關(guān)系;最后,通過測量B車轉(zhuǎn)向架相對摩擦系數(shù)及轉(zhuǎn)向架拆解檢查,分析其摩擦副的減振效果。
由于在振動試驗中,B車原型車司機室座椅附近位置垂向振動最惡劣,特別是沿著車體縱向方向,越靠近車體端部,垂向振動越顯著。司機室座椅附近和司機室后部垂向振動頻譜圖、B車車體振動測點頻譜如圖2、圖3所示,從圖2、圖3可以看出,在14 Hz頻域范圍內(nèi)看,振動能量主要集中在4.76~6.84 Hz,主要為點頭振動。端部車體的振動和司機室座椅附近的垂向振動相近,頻率集中在5~7 Hz。而車體模態(tài)分析計算顯示,車體的一階彎曲主頻在5 Hz左右。由于車體結(jié)構(gòu)抗彎能力較弱、一階彎曲頻率較低,運行速度提升至55~60 km/h時,輪對滾動頻率即已與車體一階彎曲頻率接近。
圖2 垂向振動頻譜圖
圖3 B車車體振動測點頻譜
將司機室端車體看成是懸臂梁,B車司機室5 t左右質(zhì)量通過8個支撐點作用在較單薄、剛度不足的槽鋼上,導(dǎo)致車體端部撓度較大,加劇了點頭振動。一般認為增加司機室端側(cè)梁剛度,同時將單純由側(cè)梁承載方式改為車體端部整體承載的方式,可以降低端部車體的撓度,司機室的振動將會有所改善。
通過在轉(zhuǎn)向架構(gòu)架、軸箱、車體和司機室設(shè)置垂向振動加速度測點能夠為分析B車從軸箱—構(gòu)架—車體—司機室等位置的振動傳遞情況提供全面的數(shù)據(jù)支撐,并且便于分析各個位置之間振動差異,分析查找問題原因[2]。
軸箱—構(gòu)架傳遞、構(gòu)架—車體傳遞、車體—司機室傳遞如圖4~圖6所示,從圖4~圖6各級傳遞關(guān)系來看,軸箱至構(gòu)架和車體(心盤附近)至司機室(座椅附近)4.7~7 Hz左右頻率成份的振動能量明顯增大。
圖4 軸箱—構(gòu)架傳遞[1]
圖6 車體(心盤附近)—司機室(座椅附近)傳遞[1]
從圖4看出,軸箱—構(gòu)架間傳遞變化較大,低頻成分放大倍數(shù)較多。從圖5看出,構(gòu)架—車體(心盤附近)間傳遞時低頻成分基本沒有變化。從圖6看出,車體(心盤附近)—司機室(座椅附近)的低頻振動也被放大。振動傳遞關(guān)系表明,在軸箱—構(gòu)架間、車體(心盤附近)—司機室(座椅附近)間進行優(yōu)化減振效果可能會更明顯一些。其中軸箱—構(gòu)架間傳遞經(jīng)過了摩擦減振器,車體(心盤附近)—司機室(座椅附近)傳遞涉及車體結(jié)構(gòu)和車體端部承受司機室載荷的方式。振動傳遞關(guān)系為優(yōu)化改進指明了方向。
圖5 構(gòu)架—車體(心盤附近)傳遞[1]
轉(zhuǎn)向架的相對摩擦系數(shù)是摩擦力與垂向力的比值,該值偏大會造成硬性沖擊,太小則不能消耗振動的能量,一般設(shè)計值在0.06~0.08之間。
B車相對摩擦系數(shù)測試數(shù)據(jù)見表2,可以看出摩擦減振器的相對摩擦系數(shù)數(shù)值普遍偏大,離散度也較大,摩擦減振器的減振效果可能存在問題。
表2 B車相對摩擦系數(shù)測試數(shù)據(jù)表
B車轉(zhuǎn)向架進行解體檢查過程中發(fā)現(xiàn),B車2個轉(zhuǎn)向架原有的大部分軸箱體磨耗板與斜楔配合不良,存在生銹、接觸不完全、劃痕、尺寸誤差較大以及磨耗板與承載軸箱有形成正八字等現(xiàn)象,如圖7所示,這也是相對摩擦系數(shù)值偏大且離散的原因。
圖7 轉(zhuǎn)向架摩擦副配合不良
根據(jù)測試數(shù)據(jù)分析結(jié)果,從降低司機室垂向振動加速度和平穩(wěn)性指標優(yōu)化司機室振動的角度出發(fā),有2種技術(shù)改進途徑:一種是改善轉(zhuǎn)向架摩擦副作用效果,盡可能衰減低頻成分;另一種是增強車體的抗彎剛度,同時改變司機室作用在車體上的承載方式,盡可能減少車體端部產(chǎn)生的撓度,以降低垂向點頭振動的能量。
因拆解發(fā)現(xiàn)摩擦減振器配合不良,為改善轉(zhuǎn)向架摩擦副配合,盡可能增加摩擦副接觸面積,同時把相對摩擦系數(shù)調(diào)整到0.06~0.08的水平,將原軸箱體上焊裝的27SiMn材質(zhì)的磨耗板更換成材質(zhì)為二硫化鉬、樹脂、增強纖維的高分子材料磨耗板,如圖8、圖9所示。
圖8 B車更改摩擦副方案
圖9 軸箱體磨耗板的更換
軸箱磨耗板更換成高分子材料以后,對B車進行了相對摩擦系數(shù)的測定。改進后相對摩擦系數(shù)已降至0.06~0.08,處于減振較好的區(qū)間,而且各摩擦副間離散程度也大為減小,見表3。改進方案同時消除了焊接造成的接觸面變形,改善了與斜楔的配合。
表3 B車更換高分子材料磨耗板后相對摩擦系數(shù)
圖10 B車車體結(jié)構(gòu)局部加強改進
GMC-96B型鋼軌打磨列車車體剛度按EN 12336設(shè)計,撓跨比小于3‰,為了盡可能減少司機室端車體的撓度,以降低司機室垂向點頭振動的能量,在B車車體兩側(cè)加裝槽鋼,每側(cè)共3根,每根3 250 mm×400 mm×12 mm;車體側(cè)梁和中梁間增加橫向加強筋來提高整車的剛度,共計7處;在司機室和車體間增加橡膠墊,司機室質(zhì)量由車體端部整體承載,改變僅僅靠8個支撐點作用在槽鋼上的情況,改善側(cè)梁的受力。
B車原型車在更換軸箱磨耗板方案后進行了第1次正線運行驗證試驗,司機室垂向振動有了較大改善。在此基礎(chǔ)上繼續(xù)對車體局部加強,司機室和車體間集中整體承載,方案完成后進行了第2次正線運行驗證試驗,司機室垂向振動得到進一步的改善。
B車司機室座椅附近垂向振動平穩(wěn)性指標對比、加速度對比如圖11、圖12所示,從圖11、圖12可以看出,B車司機室座椅附近垂向振動加速度最大值由改進前的11.38 m/s2降為7.85 m/s2,原來在80 km運行里程中加速度超過限度值的點有20多個,改進后加速度超過限度值的點減為2個,分別是7.85 m/s2和7.36 m/s2。改進前,B車司機室座
圖11 司機室座椅附近垂向振動平穩(wěn)性指標對比[1]
圖12 司機室座椅附近垂向振動加速度對比[1]
改進前后座椅附近垂向振動頻率分布對比如圖13所示,從圖13可以看出,改進前的最大共振點發(fā)生在60 km/h,而改進后的最大共振點發(fā)生在55 km/h。在40 Hz振動頻率范圍內(nèi),振動的幅值下降,在4~7 Hz的范圍內(nèi)振動能量大為減小。表椅附近垂向振動平穩(wěn)性指標最大值為6.13,最大平均值為5.09。改進后B車座椅附近垂向振動平穩(wěn)性指標最大值降為4.59,最大平均值降為4.05。明磨耗板更換后摩擦減振器減振效果有了較大的改善,能夠很好衰減低頻振動。
圖13 改進前后座椅附近垂向振動頻率分布對比
經(jīng)過此次改進,B車從構(gòu)架、車體到司機室,垂向振動均大為衰減,各級振動加速度均減小,車體、司機室垂向平穩(wěn)性指標都有明顯的降低。
司機室座椅附近垂向振動如圖14所示,從圖14可以看出,B車司機室座椅附近垂向振動加速度最大值為3.30 m/s2,垂向振動加速度值進一步降低,垂向振動平穩(wěn)性指標最大值為4.25,最大平均值為3.86,相對于更換軸箱磨耗板進一步下降,達到標準要求的合格水平。
圖14 司機室座椅附近垂向振動[1]
B車司機室振動異常的原因主要有轉(zhuǎn)向架摩擦減振器減振不良;車體結(jié)構(gòu)抗彎剛度偏低,造成端部車體撓度偏大以及車體彎曲頻率過低。
更換軸箱磨耗板材質(zhì)方案對改善司機室垂向振動效果最明顯,車體結(jié)構(gòu)局部加強及司機室和車體間增加橡膠墊方案有一定效果。
GMC-96B型鋼軌打磨列車B原型車經(jīng)過更換軸箱磨耗板材質(zhì)、車體局部加強及司機室和車體間增加橡膠墊方案優(yōu)化改進,B車司機室垂向振動加速度最大值為3.30 m/s2,平穩(wěn)性指標最大平均值為3.86,滿足GB/T 17426—1998《鐵道特種車輛和軌行機械動力學(xué)性能評定及試驗方法》的要求。