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        GEA滑油分油機(jī)典型故障分析及措施

        2022-01-08 11:38:04陳振凱

        劉 恒,陳振凱,譚 鵬

        (中國衛(wèi)星海上測控部,江蘇無錫 214431)

        0 引言

        某船主動力設(shè)備對滑油品質(zhì)要求較為嚴(yán)格,為此,采用了 GEA滑油分油機(jī),用來分離滑油中的水分和雜質(zhì),以提高主動力設(shè)備的滑油使用效果,減少機(jī)械故障,延長設(shè)備的使用壽命。

        1 工作原理及作用

        GEA分油機(jī)(見圖1)用于液體和顆?;旌衔锏姆蛛x。其基本工作原理為:轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)鼓會產(chǎn)生很大的離心力,需要凈化的油料被連續(xù)地供入高速旋轉(zhuǎn)的分油機(jī)轉(zhuǎn)鼓中并隨轉(zhuǎn)鼓高速旋轉(zhuǎn),密度較大的水和雜質(zhì)等所受的離心力較大,被甩到外部,定期通過排渣口排出;密度較小的油所受的離心力較小便會向里流動,通過向心泵從出油口流出。

        圖1 GEA分油機(jī)示意圖

        某船配備2臺GEA滑油分油機(jī),目的是持續(xù)凈化2臺主機(jī)中的滑油,從而改善滑油品質(zhì)。一般情況下,滑油分油機(jī)工作時(shí),將主機(jī)滑油循環(huán)艙的滑油經(jīng)分油機(jī)加熱、分離,除去水和雜質(zhì)后將干凈的滑油送回至主機(jī)滑油循環(huán)艙,其工作流程見圖2。

        圖2 分油機(jī)凈化主機(jī)循環(huán)艙滑油示意圖

        該設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的好壞,直接影響到滑油品質(zhì),進(jìn)而影響了主機(jī)的運(yùn)行工況,在某些特殊情況下甚至?xí)绊懙酱暗暮叫邪踩?。因此,要求人員熟練掌握分油機(jī)的工作原理和控制過程,能夠?qū)Ψ钟蜋C(jī)進(jìn)行操作和故障診斷,確保分油機(jī)安全有效的運(yùn)行,盡量減少故障的發(fā)生。

        2 故障案例統(tǒng)計(jì)

        GEA分油機(jī)作為我船滑油凈化系統(tǒng)的重要設(shè)備,由于它的現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境惡劣,經(jīng)常出現(xiàn)故障,所以加強(qiáng)分油機(jī)的管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、排除分油機(jī)的故障,確保分油機(jī)處于良好的使用狀態(tài),對于船舶的正常航行具有重要的意義。

        本文對滑油分油機(jī)自交船以來至2017年12月份之間所有典型故障報(bào)警進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果見表1和表2。通過表1可知,滑油分油機(jī)平均運(yùn)行1 000 h,共發(fā)生64次報(bào)警,嚴(yán)重影響了主機(jī)的正常運(yùn)行,甚至危及船舶安全。通過表2可知,分油機(jī)因含水量引發(fā)的報(bào)警次數(shù)為23次;分油機(jī)因排渣故障引發(fā)報(bào)警次數(shù)為24次。根據(jù)現(xiàn)狀分析,可知含水量超標(biāo)、排渣故障是造成滑油分油機(jī)故障報(bào)警的兩大主要原因。

        表1 滑油分油機(jī)報(bào)警記錄總覽表

        表2 滑油分油機(jī)報(bào)警記錄明細(xì)表

        3 典型故障案例分析

        3.1 分油機(jī)水分含量高報(bào)警

        滑油分油機(jī)主要用于主機(jī)循環(huán)艙滑油的凈化,如果分油機(jī)由于含水量超標(biāo)而引發(fā)報(bào)警臺停機(jī),極易在分離過程中導(dǎo)致滑油出現(xiàn)乳化現(xiàn)象,降低滑油潤滑效果,影響主機(jī)運(yùn)行。

        滑油分油機(jī)因含水量高引發(fā)報(bào)警停機(jī),其報(bào)警信息顯示:#15 WMS SYSTEM FAULT,即水分含量高。GEA分油機(jī)配置含水量監(jiān)控系統(tǒng)(Water Content Monitoring System,WMS),監(jiān)控到從轉(zhuǎn)鼓通過分離碟片和向心泵輸出的凈油中水分含量高,進(jìn)而報(bào)警并故障停機(jī)。

        采取以下措施進(jìn)行故障排查:1)執(zhí)行多次檢查及重啟 GEA分油機(jī)系統(tǒng)后進(jìn)行操作,該報(bào)警及故障無法消除;2)在保持分油機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)的情況下,關(guān)閉供油系統(tǒng),此時(shí)分油機(jī)仍會出現(xiàn)水分含量高報(bào)警并故障停機(jī);3)檢查供水電磁閥中的置換水電磁閥(該閥由分油機(jī)控制系統(tǒng)自動控制開啟和關(guān)閉),此時(shí)置換水電磁閥處于保持開啟狀態(tài)確認(rèn)無法自動關(guān)閉,出現(xiàn)了明顯的漏水現(xiàn)象;4)對分油機(jī)置換水電磁閥進(jìn)行折檢,發(fā)現(xiàn)膜片上的毛細(xì)孔被細(xì)小的小雜質(zhì)和水垢堵塞,存在閥芯卡死不動作或關(guān)閉不嚴(yán)等情況。

        通過故障定位分析,確認(rèn)為置換水電磁閥結(jié)垢卡死導(dǎo)致2#滑油分油機(jī)停止工作,其分油機(jī)所用的工作水均都來源于飲用水系統(tǒng),供水管道內(nèi)部的沉積雜質(zhì)、管壁附著著顆粒等長期運(yùn)行、管理振動等因素極易導(dǎo)致電磁閥閥芯卡死,而工作水容易結(jié)垢的溫度范圍為30 ℃~40 ℃,最終導(dǎo)致閥芯卡滯或關(guān)閉不嚴(yán)。

        在明確了置換水電磁閥內(nèi)存在臟堵結(jié)垢后,對其閥件進(jìn)行了拆檢、化學(xué)清洗、去除水垢、更換墊片,裝復(fù)后重新啟動分油機(jī)恢復(fù)正常。確認(rèn)為置換水電磁閥問題,定位分析準(zhǔn)確。為防止此類故障再次出現(xiàn),根據(jù)分油機(jī)工作水規(guī)范要求,其水中含有大小不超過50 μm的微粒,所以在原有的分油機(jī)供水系統(tǒng)管路中加裝了50 μm水濾器,另外值班過程中需要定時(shí)對供水系統(tǒng)進(jìn)行放殘,用于有效阻隔管路中的雜質(zhì)(見圖3)。

        圖3 水電磁閥臟堵結(jié)垢預(yù)防措施

        經(jīng)過優(yōu)化后對主機(jī)滑油系統(tǒng)及其分油機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性可靠性進(jìn)行了持續(xù)跟蹤,確認(rèn)了上述方法、措施科學(xué)有效。

        3.2 分油機(jī)排渣故障

        GEA分油機(jī)排渣模式分為自動運(yùn)行模式和手動操作模式2種。正常情況下,采用自動控制模式,分油機(jī)在規(guī)定時(shí)間間隔內(nèi)自動完成置換、排渣和沖洗過程,同時(shí)利用渣罐空間監(jiān)測系統(tǒng)(Sludge S pace M onitoring System,SMS)來監(jiān)測整個(gè)排渣過程及效果。

        某船分油機(jī)自投入使用以來,排渣故障報(bào)警頻發(fā),報(bào)警顯示為“#33 EJECTION MONITORING”,即排渣故障檢測報(bào)警,分油機(jī)自動停止工作。

        渣罐連接有高位、高高位液面監(jiān)測以及氣動泵(雜用壓縮空氣驅(qū)動)以及透氣管等。GEA分油機(jī)控制程序根據(jù)渣罐內(nèi)液位監(jiān)測信號通過渣泵進(jìn)行排放。分油機(jī)在置換過程中置換水電磁閥開啟的時(shí)間過長會導(dǎo)致過量的水進(jìn)去渣罐,置換水電磁閥開啟的時(shí)間過短,大量的滑油會流入渣罐,此時(shí)渣泵長時(shí)間處于排渣過程,但由于渣泵流量有限,導(dǎo)致渣罐高位報(bào)警(#8 LAHH SLUDGE TANK)。根據(jù)故障定位,分析出渣泵本體的影響。排渣運(yùn)行時(shí)間、渣罐高位等報(bào)警與含水量高報(bào)警屬于關(guān)聯(lián)故障,其主要原因?yàn)橹脫Q水電磁閥卡死或關(guān)閉不嚴(yán),大量分離物或水進(jìn)入渣罐導(dǎo)致排出不及時(shí)致使分油機(jī)停止工作。通過報(bào)警分析發(fā)現(xiàn)分油機(jī)的附屬設(shè)備渣罐的透氣管,在設(shè)計(jì)之初管徑較細(xì),呈水平垂直向上,透氣效果較差,出現(xiàn)背壓過大的現(xiàn)象,導(dǎo)致渣罐內(nèi)的油渣不能及時(shí)排出并引發(fā)報(bào)警停機(jī)。同時(shí),分油機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,轉(zhuǎn)鼓離心力會產(chǎn)生氣體流動,基座本體下方的空氣會被吸入到傳送帶空腔內(nèi),在經(jīng)過渣罐透氣管排出,受透氣管背壓過大的影響,空腔內(nèi)的傳送帶附著了油氣,導(dǎo)致傳動帶傳動效率大幅降低,轉(zhuǎn)鼓達(dá)不到規(guī)定轉(zhuǎn)速引發(fā)報(bào)警。

        4 檢查及維護(hù)保養(yǎng)

        結(jié)合實(shí)際情況,通過對分油機(jī)故障記錄分析并結(jié)合兩年以來的使用經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)工作檢查及維護(hù)保養(yǎng),制定2點(diǎn)計(jì)劃。

        1)日常檢查。(1)每日清潔分油機(jī)部件,查看管路有無泄漏、濾器有無臟堵;檢查各儀表是否良好,水壓、氣壓、油壓、油溫、蒸汽溫度等是否正常;(2)每周檢查工作水閥箱水位,水位應(yīng)保持在2/3以上;檢查控制面板上各指示燈是否良好;視情檢查油泵前濾器臟堵情況,如有必要清洗或更換。(3)出航前檢查備品備件是否俱全;檢查皮帶是否松動;滑油油位是否正常。通過檢查使分油機(jī)始終處于安全監(jiān)控范圍內(nèi),在檢查的同時(shí)必須做好維護(hù)保養(yǎng)。

        2)日常保養(yǎng)。(1)每月維護(hù)保養(yǎng),視情更換分油機(jī)皮帶、潤滑油;化驗(yàn)分油機(jī)工作水PH值,其值應(yīng)>6;檢查分油機(jī)蒸汽加熱器及蒸汽電磁閥;檢查各緊固螺栓是否松動,視情加固;(2)每年維護(hù)保養(yǎng),對分油機(jī)進(jìn)行一次大修;拆檢分油機(jī)分離筒,檢查清潔分離片和托盤等部件;檢測油泵和分油機(jī)馬達(dá);根據(jù)實(shí)際情況更改相應(yīng)參數(shù)實(shí)際報(bào)警值。采取有效的日常保養(yǎng)能夠使分油機(jī)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

        5 結(jié)論

        本文對分油機(jī)運(yùn)行1 000 h內(nèi)報(bào)警次數(shù)進(jìn)行對比,優(yōu)化后分油機(jī)1 000 h運(yùn)行時(shí)間內(nèi)平均報(bào)警次數(shù)為34次,較優(yōu)化前降低了30次,明顯降低了分油機(jī)故障的發(fā)生率,極大優(yōu)化了分油機(jī)的使用效率。本文對典型故障判斷準(zhǔn)確,采取措施到位,對今后優(yōu)化分油機(jī)的使用有很大的指導(dǎo)意見。

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