陳鑫,姜華,邢鋼,張祥
(烏蘭察布電業(yè)局,內(nèi)蒙古 烏蘭察布 012000)
2021年6月,烏蘭察布電業(yè)局某220 kV無人值守變電站4號主變壓器140中性點處發(fā)熱至130℃。該變電站共有4臺主變壓器,其中4號主變壓器為江蘇華鵬SFSZ10—240000-220型變壓器,2012年12月投運,電壓等級為220 kV/110 kV/35 kV,容量為240 MVA,接線方式為Y/Y/Y/Δ,140中性點直接接地,340中性點經(jīng)小電阻柜接地。該主變壓器110 kV側(cè)為中性點直接接地系統(tǒng),中性點由套管零序電流互感器(以下簡稱TA)引出后通過中性線,經(jīng)140中性點隔離開關(guān)、外置零序TA后接地。該變電站較為特殊,與其他220 kV變電站相比,中性線經(jīng)過一個安裝在140中性點隔離開關(guān)處的零序TA。
現(xiàn)場停電檢查發(fā)現(xiàn),4號主變壓器140中性線外接零序TA與接地排螺栓連接緊固,拆開連接螺栓,內(nèi)部接觸面污穢、銹蝕較多,隨即對140中性線與地進行多次直流電阻測量,測量直流電阻平均值為2.9Ω。
該變電站外置零序TA位于140放電間隙架構(gòu)之上,與間隙TA一左一右置于中性線兩側(cè)。保護人員對雙套主變壓器保護的外接零序電流回路進行了檢查,發(fā)現(xiàn)雙套保護(見圖1)與故障錄波器并未使用該零序TA二次零序電流,而是由主變壓器本體零序TA獲得。初步認為可能是TA二次直流電阻過大引起發(fā)熱,打開外置零序TA二次接線盒,發(fā)現(xiàn)二次側(cè)短封未使用,且連接牢固無銹蝕,排除二次回路方面的原因。
4號主變壓器恢復送電24 h后,繼續(xù)對140中性點進行多次測溫觀察,測量結(jié)果為中性線處零序電流3.5 A(一次值),溫度29.4℃。與4號主變壓器檢修前中性線電流(3.36 A)相差不大,故本次發(fā)熱中性線電流并非主要影響因素。對比本站同為中性點直接接地的2號主變壓器120中性線,2號主變壓器中性線零序電流4.1 A(一次值),測溫29.3℃,與4號主變壓器溫度趨于一致。由此判斷4號主變壓器中性線接地端溫度異常已消除,站內(nèi)設(shè)備恢復正常運行。
4號主變壓器140中性點直接接地,140中性點與地連接的回路可以等效為一個純電阻回路,純電阻電路發(fā)熱計算公式為:
式中:Q—電阻發(fā)熱量;
I—流過導體的電流;
R—導體的電阻;
t—發(fā)熱時間。
為使EI準則適用于約束優(yōu)化問題,文獻[11]提出采用PoF作為EI權(quán)重的約束期望改進(Constrained Expected Improvement,CEI)準則,即
由式(1)可知,中性線電流I增大、電阻R增大均會引起發(fā)熱。140中性線電流即為4號主變壓器系統(tǒng)110 kV側(cè)的零序電流,調(diào)取故障錄波器采樣值,中壓側(cè)零序二次電流為0.021 A(見圖2),TA變比800/5,因此中性線在發(fā)熱期間一次電流穩(wěn)定值為3.36 A[3-5]。
圖2 4號主變壓器保護裝置零序電流采樣
當發(fā)熱點電阻為2.9Ω時,發(fā)熱點功率P計算如下:
連接處銅排質(zhì)量按0.5 kg計算,溫度由正常運行時的平均溫度30℃升高至130℃,所需熱量Q為:
式中:c—銅的比熱容,取值0.39×103J/(kg·℃);m—物體的質(zhì)量,kg;
ΔT—溫度升高變化值,℃。
忽略熱量散失,估算溫升至130℃所需時間t為:
進一步了解得知,該站上次測溫在1周(168 h)前,140中性點溫度升高但未超過70℃(超過70℃,運行人員匯報缺陷),時值6月份,天氣炎熱且該站負荷較大,因此溫度升高并未引起運行人員的重視。調(diào)取錄波分析發(fā)現(xiàn),中性點發(fā)熱前幾日140中性線的零序電流頻繁發(fā)生兩至三倍的突增,致使發(fā)熱進程加快。
中性線流過的零序電流是產(chǎn)生發(fā)熱的重要因素,而中性點電壓偏移直接影響了中性線上流過的零序電流。兩個月前,烏蘭察布220 kV德勝變電站35 kV中性點投入消弧線圈運行后,220 kV系統(tǒng)中性點電壓偏移至1.6 kV,退出消弧線圈后電壓偏移恢復。對于中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng),中性點位移電壓計算公式如下:
式中:U0—中性點位移電壓;
Ubd—補償前電網(wǎng)的不對稱電壓;
V—脫諧度,描述消弧線圈的補償程度;
d—電網(wǎng)阻尼率。
由式(2)可知,增大脫諧度雖可降低中性點位移電壓,但會導致殘流增大,不利于滅弧[4]。因此對于經(jīng)消弧線圈接地的系統(tǒng)來說,現(xiàn)場一般在消弧線圈一次回路串接大功率阻尼電阻,增大阻尼率,從而降低中性點電壓的幅值。
該變電站35 kV側(cè)中性點經(jīng)小電阻接地,為排除35 kV側(cè)中性點接地方式對110 kV側(cè)中性點電壓產(chǎn)生影響,短時退出4號主變壓器340中性點的小電阻接地,保護裝置零序電流未發(fā)生明顯改變,因此低壓側(cè)經(jīng)小電阻接地方式對中高壓側(cè)中性點電壓影響較小。
綜上所述,本次發(fā)熱故障是由變電站外置零序TA引起,當合中性點接地刀閘時,零序TA串入中性線回路,導致中性線接地處直流電阻過大。當變電站所帶負荷不平衡度增大時,零序電流增大,從而引起發(fā)熱。
(1)中性點接地回路對電網(wǎng)正常運行至關(guān)重要,設(shè)計時要充分考慮所在地區(qū)三相負荷不平衡時長期存在的零序電流,以及接地故障發(fā)生時零序短路電流對中性點的沖擊。中性點設(shè)備選型時要充分考慮系統(tǒng)的熱穩(wěn)定及動穩(wěn)定要求。
(2)可考慮在主變壓器中性線TA連接處加裝溫度測量顯示裝置,將中性點零序二次電流及中性線溫度信息引入測控裝置,當溫度超過預(yù)設(shè)值時向后臺發(fā)送光字告警信息,便于更直觀地監(jiān)測中性點的運行情況。
(3)鑒于本次發(fā)熱故障是由于中性點外置零序TA引起,建議新建220 kV變電站在初設(shè)階段,應(yīng)注重一次設(shè)備的合理配置,避免存在冗余設(shè)備,以降低系統(tǒng)運行的可靠性。
驗收階段應(yīng)認真檢查設(shè)備是否嚴格按照標準工藝安裝,并關(guān)注二次回路直流電阻等測試數(shù)據(jù)是否滿足標準。
進一步加強運維經(jīng)驗積累,結(jié)合設(shè)備現(xiàn)象與測溫結(jié)果對設(shè)備發(fā)熱情況作綜合判斷。測量溫度與實際溫度存在一定的偏差[7],以點燃的煙頭為測溫點,環(huán)境溫度為24℃時,隨著距離增加所測得的溫度迅速下降,在5 m處測得的溫度只達實際溫度的10%。因此,運行人員使用點溫儀時,在保持安全距離的前提下,應(yīng)盡可能縮短測溫距離,以便獲得更為接近實際溫度的結(jié)果。
通過對烏蘭察布電業(yè)局某220 kV變電站4號主變壓器140中性點處發(fā)熱原因分析,認為本次發(fā)熱故障是由于該發(fā)熱點位于放電間隙架構(gòu)之上,位置較高,運行人員測溫時距離較遠,導致測量溫度低于實際溫度,且該220 kV變電站無人值守,測溫周期較長,較低的測量溫度未引起重視而導致中性點長時間發(fā)熱,直至專業(yè)測溫廠家測溫后才發(fā)現(xiàn)過熱隱患。如果該缺陷沒有被及時發(fā)現(xiàn)并消除,長時間運行后,中性線接地點可能因持續(xù)過熱而燒毀,使得4號主變壓器中壓側(cè)140中性點失去接地,導致110 kV系統(tǒng)運行方式發(fā)生改變,危及整個變電站的安全穩(wěn)定運行。本文針對發(fā)熱原因,從設(shè)計、驗收、運維方面提出了防范措施,為220 kV變電站類似問題處理提供借鑒。