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        高速鐵路CRTSⅢ型軌道板平面度控制試驗研究

        2022-01-04 10:24:24王啟迪WANGQidi
        價值工程 2022年1期
        關鍵詞:臺座樣板預設

        王啟迪WANG Qi-di

        (①高速鐵路建造技術國家工程實驗室,長沙 410000;②中鐵九局集團有限公司,沈陽 110000)

        0 引言

        CRTSⅢ型板式無砟軌道是我國自主研發(fā),擁有完全自主知識產(chǎn)權的軌道結構,在國內高鐵建設中廣泛應用,也是我國高鐵走出去的關鍵技術之一,軌道板是其最為重要的組成部分,而其平面度的精準控制是軌道板預制最為關鍵的技術環(huán)節(jié),直接關系到高速鐵路是否能夠平穩(wěn)運行。為針對性解決軌道板平面度控制的技術難點,本文系統(tǒng)性開展了大量工程試驗,通過數(shù)據(jù)支撐,提出了軌道板平面度控制的綜合措施。

        1 軌道板平面度概念

        軌道板平面度主要以軌道板兩列承軌面中央翹曲量的最大值f 定義,而單列承軌面的中央翹曲量f0,由該列9個承軌臺垂向位置偏差綜合計算得出。在實際檢測時,通常以軌道板3d 出水齡期測量值為準,本次試驗為提高驗證可靠性,選取軌道板入水前、3d、7d 齡期分別進行檢測。測量儀器為電子水準儀。(圖1)

        圖1 軌道板平面度實測圖

        2 試驗方案

        軌道板平面度控制試驗選取可能會對軌道板平面度產(chǎn)生影響的五種工況展開,分別為:工況①預應力筋位置調整;工況②養(yǎng)護過程中二次補水;工況③模具預設反拱;工況④增大構造筋直徑;工況⑤綜合措施。

        五種試驗工況采取的模具支座、混凝土配合比、蒸汽養(yǎng)護等施工基礎條件全部相同:

        2.1 工況①:預應力筋位置調整

        2.1.1 試驗條件

        選取1#、4#生產(chǎn)臺座的16 個模具整體抬高1mm,使預應力鋼筋絲在誤差允許范圍內,盡可能靠近底模。3 月5日開始生產(chǎn),生產(chǎn)4 個輪次,共計64 塊軌道板,3 月9 日生產(chǎn)結束。砼布料方式為三層布料,保證板體混凝土上下層粗骨料均勻。同時以6#臺座,應用原工藝,在相同混凝土配合比及蒸汽養(yǎng)護條件下,生產(chǎn)的32 塊軌道板樣板作為對比分析樣板。

        2.1.2 試驗數(shù)據(jù)

        預應力筋位置調整共生產(chǎn)軌道板64 塊,翹曲平均值f(入水前為1.2mm、3d 為1.8mm、7d 為2.2mm);7d,f≤1m占比例0.8%,1mm<f≤2m 占比例34.4%,2mm<f≤3m 占比例64.8%。

        原工藝共生產(chǎn)軌道板32 塊,翹曲平均值f(入水前為1.1mm、3d 為1.9mm、7d 為2.1mm)。7d,f ≤1m 占比例3.1%,1mm <f ≤2m 占比例32.8%,2mm <f ≤3m 占比例64.1%。(圖2)

        圖2 預應力筋位置調整樣板比對

        2.2 工況②:養(yǎng)護過程中二次補水

        2.2.1 試驗條件

        選取5#生產(chǎn)臺座的8 個模具。3 月6 日開始生產(chǎn),生產(chǎn)3 個輪次,共計24 塊軌道板,3 月8 日生產(chǎn)結束。軌道板底面混凝土表干后進行初次灑水養(yǎng)護,終凝前進行二次補水,水溫與軌道板混凝土溫差控制在10℃以內。砼布料方式為三層布料,保證板體混凝土上下層粗骨料均勻。同時以6#臺座,應用原工藝,在相同混凝土配合比及蒸汽養(yǎng)護條件下,生產(chǎn)的32 塊軌道板樣板作為對比分析樣板。

        2.2.2 試驗數(shù)據(jù)

        二次灑水養(yǎng)護共生產(chǎn)軌道板24 塊,翹曲平均值f(入水前為0.8mm、3d 為1.3mm、7d 為1.6mm);7d,f≤1m 占比例8.3%,1mm<f≤2m 占比例66.7%,2mm<f≤3m 占比例25%。

        原工藝:引用工況①中原工藝數(shù)據(jù)。(圖3)

        圖3 二次灑水養(yǎng)護樣板比對

        2.3 工況③:模具預設返拱

        2.3.1 試驗條件

        選取7#、8#生產(chǎn)臺座,共計16 個模具,每個模具設置成反拱,使中間高于兩端0.5mm。3 月6 日開始生產(chǎn),生產(chǎn)3 個輪次,共計48 塊軌道板。3 月8 日生產(chǎn)結束,砼布料方式為三層布料,保證板體混凝土上下層粗骨料均勻。同時以6#臺座,應用原工藝,在相同混凝土配合比及蒸汽養(yǎng)護條件下,生產(chǎn)的32 塊軌道板樣板作為對比分析樣板。

        2.3.2 試驗數(shù)據(jù)

        模具預設返拱共生產(chǎn)軌道板48 塊,翹曲平均值f(入水前為0.8mm、3d 為1.1mm、7d 為1.4mm);7d,f≤1m 占比例29.7%,1mm<f≤2m 占比例59.4%,2mm<f≤3m 占比例10.9%。

        原工藝:引用工況①中原工藝數(shù)據(jù)。(圖4)

        圖4 模具預設返拱樣板比對

        2.4 工況④:增大構造筋直徑

        2.4.1 試驗條件

        增大構造鋼筋直徑,加強鋼筋骨架剛度。選用5#臺座共計8 塊軌道板,3 月9 日進行對比試驗,采取Φ10 鋼筋取代原Φ8 鋼筋,進行鋼筋骨架編制,采用八點起吊鋼筋骨架,吊點設置在鋼筋縱橫鋼筋交叉點上,砼布料方式為三層布料。同時以6#臺座,應用原工藝,在相同混凝土配合比及蒸汽養(yǎng)護條件下,生產(chǎn)的32 塊軌道板樣板作為對比分析樣板。

        2.4.2 試驗數(shù)據(jù)

        增大構造鋼筋直徑,共生產(chǎn)軌道板8 塊,翹曲平均值f(入水前為0.8mm、3d 為1.4mm、7d 為1.4mm);7d,f≤1m占比例18.8%,1mm<f≤2m 占比例75%,2mm<f≤3m 占比例6.2%。

        原工藝:引用工況①中原工藝數(shù)據(jù)。(圖5)

        圖5 模具預設返拱樣板比對

        2.5 工況⑤:綜合措施

        2.5.1 試驗條件

        對以上方案進行綜合考量(預應力筋位置調整,f 值占比未有明顯變化,故未納入綜合措施試驗),以找出最有效的控制措施。3.9 日選取7#臺座進行綜合措施a“預設反拱+增大構造筋直徑”試驗,8#臺座進行綜合措施b“二次灑水+預設反拱”試驗;3 月10 日選取7#臺座進行綜合措施c“二次灑水+增大構造筋直徑”試驗,8#臺座進行綜合措施d“二次灑水+預設反拱+增大鋼筋直徑”試驗。共計32塊軌道板。砼布料方式為三層布料。同時以6#臺座,應用原工藝,在相同混凝土配合比及蒸汽養(yǎng)護條件下,生產(chǎn)的32 塊軌道板樣板作為對比分析樣板。

        2.5.2 試驗數(shù)據(jù)

        綜合措施a“預設反拱+增大構造筋直徑”共生產(chǎn)軌道板8 塊,翹曲平均值入水前為0.7mm,3d 為1.0mm,7d 為1.2mm;7d,f≤1m 占比例37.5%,1mm<f≤2m 占比例50%,2mm<f≤3m 占比例12.5%。

        綜合措施b“二次灑水+預設反拱”共生產(chǎn)軌道板8塊,翹曲平均值入水前為0.5mm,3d 為0.7mm,7d 為0.8mm;7d,f≤1m 占比例75%,1mm<f≤2m 占比例25%,2mm<f≤3m 占比例0%。

        綜合措施c“二次灑水+增大構造筋直徑”共生產(chǎn)軌道板8 塊,翹曲平均值入水前為0.7mm,3d 為1.1mm,7d 為1.3mm;7d,f≤1m 占比例25%,1mm<f≤2m 占比例62.5%,2mm<f≤3m 占比例12.5%。

        綜合措施d“二次灑水+預設反拱+增大鋼筋直徑”共生產(chǎn)軌道板8 塊,翹曲平均值入水前為0.5mm,3d 為0.6mm,7d 為0.8mm;7d,f≤1m 占比例75%,1mm<f≤2m占比例25%,2mm<f≤3m 占比例0%。

        原工藝:引用工況①中原工藝數(shù)據(jù)。(圖6)

        圖6 綜合措施樣板比對

        3 試驗結論

        工況①:“預應力筋位置調整”,經(jīng)與原工藝工況對比無論是入水前、3d、7d 翹曲值及比例都與原工藝基本持平,可見預應力筋位置調整并不能對軌道板平面度產(chǎn)生良性影響。

        工況②:“養(yǎng)護過程中二次補水”經(jīng)與原工藝對比,翹曲值入水前減少0.3mm、3d 減少0.6mm、7d 翹曲值減小0.5mm;翹曲值比例向幅值較小方傾斜39.1%(f≤2mm),可見養(yǎng)護過程中二次補水對軌道板平面度控制有十分積極的影響。

        工況③:“模具預設返拱”經(jīng)與原工藝對比,翹曲值入水前減少0.3mm、3d 減少0.8mm、7d 翹曲值減小0.7mm;翹曲值比例向幅值較小方傾斜53.2%(f≤2mm),可見模具預設返拱對軌道板平面度控制有十分積極的影響。

        工況④:“增大構造筋直徑”經(jīng)與原工藝對比,翹曲值入水前減少0.3mm、3d減少0.5mm、7d翹曲值減小0.7mm;翹曲值比例向幅值較小方傾斜57.9%(f≤2mm),可見增大構造筋直徑對軌道板平面度控制有十分積極的影響,但產(chǎn)品制造成品將會加大。

        工況⑤:“綜合措施”a、b、c、d 經(jīng)與原工藝對比,對軌道板平面度控制均有十分積極的影響。尤其是綜合措施b“二次灑水+預設反拱””經(jīng)與原工藝對比,翹曲值入水前減少0.6mm、3d 減少1.3mm、7d 翹曲值減小1.3mm;翹曲值比例向幅值較小方傾斜64.1%(f≤2mm),其中f≤1m 占比高達75%,同時不存在因“增大構造筋直徑”所產(chǎn)生的成本增加問題。

        圖7 各工況軌道板平面度分布比例

        4 建議

        根據(jù)工況對比試驗數(shù)據(jù)分析,目前解決軌道板翹曲既容易實現(xiàn)又不會增加成本的方法是模板預設0.5mm 至0.8mm 反拱結合養(yǎng)護期間二次灑水的綜合措施。在軌道板生產(chǎn)前將模具預設0.5mm 至0.8mm 反拱,每周對模具檢測一次,保證模具平整度。通過自動控溫器將灑水系統(tǒng)接入軌道板自動蒸養(yǎng)系統(tǒng),控制水溫保證水溫與板表面溫度不大于10℃,并安裝定時自動噴淋開關,混凝土澆筑完成后,根據(jù)混凝土和易性設置噴水時間,一般第一次噴水時間為靜停2-3 小時之間,第二次噴淋時間為蒸汽養(yǎng)護升溫1 小時至2 小時之間,保證軌道板蒸養(yǎng)期間不缺水。

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