侯守慧,張明,徐聯(lián)軍,李艷紅
(德州實華化工有限公司,山東 德州 253000)
德州實華化工有限公司(以下簡稱“德州實華”)是以生產(chǎn)燒堿、聚氯乙烯樹脂等基礎(chǔ)化工原料為主的氯堿企業(yè)?,F(xiàn)有24萬t/a離子膜法燒堿(折100%)、30萬t/a聚氯乙烯、27.5%15萬t/a雙氧水生產(chǎn)裝置。
對于電石法PVC生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)的氯化氫氣體送至下游PVC生產(chǎn)線,氯化氫與乙炔在混合器混合后進入轉(zhuǎn)化器中反應生成氯乙烯單體。多數(shù)企業(yè)原始設(shè)計的氯氫自動配比控制方法在運行中存在缺陷,未能投用,現(xiàn)場采用人工觀火,手動調(diào)節(jié)。由于氯化氫含有的游離氯在VCM工序混合器與乙炔劇烈反應發(fā)生爆炸這樣的事件偶有發(fā)生,輕則造成生產(chǎn)的中斷,重則造成重大經(jīng)濟損失及人員傷亡[1]。針對這一風險,德州實華成立專題小組進行攻關(guān),對氯化氫合成中氯氫自動配比控制方案進行了改造,效果顯著。
(1)氯氣壓力和氫氣壓力的相關(guān)聯(lián)鎖。
(2)氯氣流量和氫氣流量的自動控制。氯氣和氫氣的比值控制框圖如圖1所示。
圖1 氯氣和氫氣的比值控制框圖Fig.1 Block diagram of chlorine-to-hydrogen ratio control
(1)氫氣壓力控制:氫氣壓力≤50 kPa時,氫氣切斷閥關(guān)閉;氫氣壓力≥120 kPa時,氫氣切斷閥關(guān)閉。
(2)氯氣壓力控制:氯氣壓力≥180 kPa時,氯氣切斷閥關(guān)閉。
(3)氯氣切斷閥和氫氣切斷閥進行聯(lián)鎖。
目前,氯化氫合成爐的氫氣和氯氣流量配比的自動控制方式為雙閉環(huán)比值回路控制,存在的問題如下:①氫氣分子量低,逃逸性好,氫氣含水冷凝易干擾測量,要求控制閥靈敏度高;②自控狀態(tài)下,氫氣壓縮機突然跳停,氯化氫氣體中過氯問題無法規(guī)避,如果氯化氫合成工序所供的氯化氫氣體中含有游離氯,就會在后續(xù)工藝中與乙炔氣發(fā)生反應,生成極易爆炸性產(chǎn)物氯乙炔并放出大量的熱,對生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行造成極大威脅。
專題小組經(jīng)過多次交流和分析論證,并請國內(nèi)專家進行指導,確定了改造的控制方案:在流量小波動時,系統(tǒng)自動調(diào)節(jié);在流量大波動時(如氫氣壓縮機跳停),自動轉(zhuǎn)到人工遙控干預狀態(tài);當臨近安全壓力邊界時,自動聯(lián)鎖保護停爐,確保操作安全和生產(chǎn)穩(wěn)定。
(1)小波動情況。
合成爐氯氣氫氣比值自動調(diào)節(jié)采用了基于交叉限制原理的控制策略,其主要思路是:通過低選器對氯氣限制,高選器對氫氣限制,通過高、低選擇器使氫氣流量和氯氣流量相互感知,相互鎖定,在負荷調(diào)整、流量擾動發(fā)生時保證氫氣過量,不產(chǎn)生游離氯。升負荷時氯氣流量受到氫氣流量閉鎖不會升高,氫氣設(shè)定值與負荷目標值同步升高,氫氣調(diào)節(jié)閥動作,實測氫氣升高后,氯氣設(shè)定量隨之提高;降負荷時,由于氫氣設(shè)定值受到實測氯氣量的閉鎖不會馬上降低,氯氣設(shè)定值隨目標值降低而降低,實測氯氣流量降低,氫氣設(shè)定值隨之降低。
(2)當有類似氫壓機跳停(輸送動力突然減少20%以上)的大波動發(fā)生時,采取類似于超馳控制的安全機制,系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)為手動狀態(tài),由人工進行干預,并設(shè)定氫氣下降安全壓力(設(shè)3個壓力等級),人工干預無法保證氫氣總管壓力大于相應壓力等級時,則對應合成爐聯(lián)鎖保護停爐。
(3)現(xiàn)場的輔助措施。
①現(xiàn)場合成爐增加攝像頭,取代現(xiàn)場觀火;增加視鏡的人工沖洗裝置,保證視鏡清晰,提升火焰檢測精度。
②設(shè)計增加氫氣流量計的倒U形管路,避免氫氣帶水影響氫氣流量的測定,提高氫氣流量的檢測精度。
③設(shè)計氫氣壓力的分級報警聯(lián)鎖,最大程度保證氯化氫的過氫控制。
④增加一鍵停爐按鈕,提高操作人員的緊急處置速度。
(1)改造后的控制示意圖如圖2所示。
圖2 改造后的氯氫配比自動控制方法簡圖
(2)系統(tǒng)操作界面。
串級控制回路操作界面如圖3所示,操作人員監(jiān)控畫面如圖4所示,聯(lián)鎖保護操作畫面如圖5所示。
圖3 串級控制回路操作界面Fig.3 Operation interface of cascade control loop
圖4 操作員監(jiān)控畫面
圖5 聯(lián)鎖保護操作畫面Fig.5 Operation screen of interlock protection
對現(xiàn)場進行改造,并于2019年6月大修時投入使用。在調(diào)試過程中,氯氣和氫氣的流量波動較小。
改造完成后,裝置已穩(wěn)定運行10個月。在遇到異常情況時,合成爐的各項聯(lián)鎖均能夠啟動,確保整個系統(tǒng)的安全運行,達到了改造目的。
目前,該項目已申請了發(fā)明專利,并得到了國家知識產(chǎn)權(quán)局的受理。
德州實華充分調(diào)動企業(yè)內(nèi)部技術(shù)人員的實踐經(jīng)驗,尋找適合自己的氯化氫合成爐的自動控制理念和控制措施,保證了安全生產(chǎn)的同時,為行業(yè)提供了一種新的控制思路,解決了以下幾個問題。
(1)實現(xiàn)了合成爐氯氣和氫氣的遠程自動配比控制,減少了人員配置。
(2)將現(xiàn)場操作人員搬遷到中央控制室,解決了合成爐現(xiàn)場操作室安全距離不夠的隱患。
(3)遠程控制系統(tǒng)中,增加的緊急切斷功能,更好地降低了異常情況下,人員干預不及時造成合成爐過氯而導致后續(xù)爆炸的風險。
(4)解決了原有設(shè)計中的配比控制的缺陷,為行業(yè)中氯化氫合成爐的氯氫自動配比提供了一種安全可靠的控制方案。