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        350 MW超臨界供熱機(jī)組脹差變化過(guò)程分析

        2021-12-30 01:23:16謝昌亞徐琳濤陳凱亮
        化工機(jī)械 2021年6期
        關(guān)鍵詞:跳機(jī)軸封報(bào)警

        謝昌亞 徐琳濤 陳凱亮 吳 昕

        (華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司)

        脹差是機(jī)組在啟動(dòng)、停運(yùn)和正常運(yùn)行過(guò)程中反映汽輪機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的重要監(jiān)視參數(shù)[1],表示的是轉(zhuǎn)子膨脹伸長(zhǎng)值與汽缸膨脹伸長(zhǎng)值之間的差值。脹差產(chǎn)生的根本原因是金屬的熱脹冷縮,由于轉(zhuǎn)子與汽缸在質(zhì)量、材料、質(zhì)面比及換熱過(guò)程等各方面均有所不同[2~4],導(dǎo)致二者軸向膨脹長(zhǎng)度不同,從而產(chǎn)生相對(duì)位移[5]。一般,轉(zhuǎn)子膨脹伸長(zhǎng)值大于汽缸膨脹伸長(zhǎng)值時(shí),脹差為正;反之,脹差為負(fù)[6]。脹差的測(cè)量通常采用電渦流傳感器探頭[7],其安裝位置與機(jī)組滑銷系統(tǒng)和膨脹方向有關(guān),根據(jù)汽輪機(jī)形式可分為高壓缸脹差、中壓缸脹差和低壓缸脹差。為防止級(jí)間動(dòng)葉和靜葉相對(duì)位移過(guò)大,導(dǎo)致動(dòng)靜葉碰磨、機(jī)組損壞[8,9],在ETS系統(tǒng)設(shè)置脹差保護(hù)[10],當(dāng)脹差值大于報(bào)警值或跳機(jī)值時(shí),系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警和停機(jī)指令。通常,機(jī)組運(yùn)行時(shí)監(jiān)視的脹差值是汽輪機(jī)死點(diǎn)至測(cè)量點(diǎn)轉(zhuǎn)子與汽缸膨脹的差值,但該值并不能直接反映機(jī)組各級(jí)動(dòng)葉與靜葉之間實(shí)際的軸向間隙[11]。文獻(xiàn)[12]指出,在異常情況下可能會(huì)出現(xiàn)脹差值還未大于機(jī)組給定的跳機(jī)值時(shí)動(dòng)、靜葉之間就已經(jīng)產(chǎn)生碰磨的情況,出現(xiàn)這種情況的原因可能是脹差跳機(jī)值偏大或轉(zhuǎn)子膨脹不均、軸向間隙小的部位脹差過(guò)大。根據(jù)脹差測(cè)點(diǎn)的安裝位置,監(jiān)視的脹差值一般是轉(zhuǎn)子與汽缸膨脹差值的最大值,但由于泊松效應(yīng)的影響,轉(zhuǎn)子在惰走過(guò)程中會(huì)繼續(xù)伸長(zhǎng),因此給定的脹差跳機(jī)值應(yīng)滿足:脹差保護(hù)觸發(fā)后機(jī)組惰走過(guò)程中,動(dòng)、靜葉之間不會(huì)發(fā)生碰磨。制造廠計(jì)算給定的脹差跳機(jī)值一般考慮了安全裕量,從保護(hù)機(jī)組安全的角度出發(fā),脹差跳機(jī)值會(huì)偏小一些。但如果脹差跳機(jī)值過(guò)小,會(huì)出現(xiàn)兩種情況:一是各級(jí)動(dòng)、靜葉之間間隙滿足運(yùn)行條件,但脹差保護(hù)已經(jīng)觸發(fā)造成機(jī)組停機(jī);二是由于其他原因停機(jī),惰走過(guò)程中脹差繼續(xù)增大并超過(guò)報(bào)警值或跳機(jī)值,造成機(jī)組無(wú)法再次掛閘快速啟動(dòng)。如此,脹差便失去監(jiān)測(cè)報(bào)警的意義,并且不利于機(jī)組運(yùn)行。可見(jiàn),合理的脹差跳機(jī)值應(yīng)具備監(jiān)測(cè)報(bào)警、指導(dǎo)機(jī)組運(yùn)行和保護(hù)機(jī)組安全的作用。

        在此,筆者以某新建350 MW超臨界供熱機(jī)組為例,對(duì)調(diào)試期間機(jī)組典型工況的脹差變化過(guò)程進(jìn)行分析,介紹低壓缸脹差跳機(jī)值過(guò)小的問(wèn)題,希望對(duì)同類型機(jī)組的運(yùn)行和調(diào)試工作提供一定的借鑒意義。

        1 機(jī)組滑銷系統(tǒng)

        某350 MW超臨界供熱機(jī)組采用的是C359/284-24.2/0.4/569/569型超臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸、抽凝式汽輪機(jī)。如圖1所示,該機(jī)組共設(shè)置6個(gè)支撐軸承,其中高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子各設(shè)置2個(gè)支撐軸承;高中壓轉(zhuǎn)子前后軸承為落地式可傾瓦軸承,分別安裝在前軸承箱和中低壓軸承箱內(nèi),低壓轉(zhuǎn)子前后軸承為座缸式橢圓軸承,推力軸承安裝在中低壓軸承箱內(nèi),位于2#與3#軸承之間。整個(gè)汽輪機(jī)靜子通過(guò)橫鍵相對(duì)于基礎(chǔ)保持兩個(gè)絕對(duì)死點(diǎn),一個(gè)在中低壓軸承箱基架上2#軸承中心線后609 mm處,另一個(gè)在低壓缸左右兩側(cè)基架上低壓進(jìn)汽中心線前203 mm處。機(jī)組啟動(dòng)時(shí),高中壓缸、前軸承箱向前膨脹,低壓缸向前后兩個(gè)方向膨脹。高壓內(nèi)缸相對(duì)于外缸的死點(diǎn)在高壓進(jìn)汽中心線后255 mm處,低壓內(nèi)缸相對(duì)于低壓外缸的死點(diǎn)在低壓進(jìn)汽中心線處,高低壓內(nèi)缸分別由死點(diǎn)向前后兩個(gè)方向膨脹。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子相對(duì)于靜子的固定點(diǎn),即轉(zhuǎn)子的相對(duì)死點(diǎn),在中低壓軸承箱內(nèi)推力軸承處,機(jī)組啟動(dòng)時(shí),高中壓轉(zhuǎn)子由此處向調(diào)閥端膨脹,低壓轉(zhuǎn)子由此處向電機(jī)端膨脹。高中壓脹差探頭安裝在前軸承箱內(nèi),低壓脹差探頭安裝在低壓缸后軸承箱內(nèi)。

        2 典型工況脹差變化過(guò)程

        2.1 機(jī)組投軸封、高壓缸倒暖

        圖2是首次啟動(dòng)前,機(jī)組投軸封、后缸噴水和高壓缸倒暖時(shí)的脹差變化曲線??梢钥闯?,4時(shí)21分軸封系統(tǒng)開始暖管,機(jī)組逐漸投入軸封,然后高中壓脹差和低壓脹差均有明顯上漲,這是由于汽輪機(jī)軸封體處的轉(zhuǎn)子受熱伸長(zhǎng)而缸體并沒(méi)有明顯加熱所致[13]。根據(jù)以往的調(diào)試經(jīng)驗(yàn),同類型機(jī)組存在后缸噴水對(duì)低壓缸前、后軸封體溫度影響較大的問(wèn)題,投入后缸噴水后低壓缸前、后軸封體溫度會(huì)劇烈下降,導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)出現(xiàn)異常。為掌握本機(jī)組在該問(wèn)題上的表現(xiàn)特性,在機(jī)組啟動(dòng)之前進(jìn)行了試驗(yàn),9時(shí)20分后缸噴水尚未投入,低壓缸前后軸封溫度分別為147℃和145℃,9時(shí)30分打開后缸噴水調(diào)閥至50%,閥后噴水壓力0.26 MPa,9時(shí)36分低壓缸前后軸封溫度分別降至99.8℃和100.0℃。從圖2可以看出,投入后缸噴水后,由于低壓前后軸封體溫度降低,低壓脹差下降較為明顯,為控制低壓脹差,在試驗(yàn)后并沒(méi)有完全退出后缸噴水,而是將噴水調(diào)閥關(guān)至20%,低壓缸前、后軸封溫度逐漸上漲至125℃和129℃,低壓脹差隨后開始緩慢上漲。投入高壓缸倒暖后,高壓內(nèi)缸調(diào)節(jié)級(jí)溫度逐漸上漲,高中壓脹差、低壓脹差總體呈緩慢上漲趨勢(shì)。綜上所述,本機(jī)組低壓脹差對(duì)軸封溫度反應(yīng)比較敏感,當(dāng)?shù)蛪好洸钸^(guò)大時(shí),可通過(guò)減小低壓軸封溫度來(lái)進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)機(jī)組振動(dòng)無(wú)異常時(shí),可控制低壓軸封溫度在允許范圍120~170℃的下限。

        圖2 機(jī)組投軸封、后缸噴水和高壓缸倒暖時(shí)的脹差變化曲線

        2.2 冷態(tài)啟動(dòng)

        汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子在沖轉(zhuǎn)時(shí)由于高速轉(zhuǎn)動(dòng),與蒸汽之間的對(duì)流換熱系數(shù)較大,與汽缸相比,轉(zhuǎn)子對(duì)溫度的變化更為敏感,汽缸對(duì)蒸汽溫度變化的反應(yīng)較為滯后,因此在沖轉(zhuǎn)過(guò)程中蒸汽溫度對(duì)脹差的影響較大,并且為了減小冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)子所受的熱應(yīng)力,一般選擇低壓微過(guò)熱蒸汽來(lái)降低轉(zhuǎn)子表面與轉(zhuǎn)子中心的溫差[14]。

        為控制脹差,本機(jī)組在冷態(tài)啟動(dòng)期間嚴(yán)格控制蒸汽參數(shù)的穩(wěn)定性,主蒸汽保持在4.5 MPa、380℃左右,再熱蒸汽保持在0.6 MPa、350℃左右,機(jī)組從沖轉(zhuǎn)至定速3 000 r/min的過(guò)程中并沒(méi)有發(fā)生由于蒸汽溫度波動(dòng)導(dǎo)致的脹差異常問(wèn)題。圖3是冷態(tài)沖車過(guò)程中的脹差變化曲線,可以看出,當(dāng)日23時(shí)56分機(jī)組定速500 r/min,進(jìn)行打閘摩檢,摩檢完成后繼續(xù)掛閘升速,次日0時(shí)24分機(jī)組定速1 500 r/min進(jìn)行中速暖機(jī)。1時(shí)52分中速暖機(jī)結(jié)束后機(jī)組繼續(xù)升速,2時(shí)16分機(jī)組首次定速3 000 r/min。由于定速后機(jī)組振動(dòng)緩慢上漲,3時(shí)4分4#瓦x向振動(dòng)上漲至141μm,y向振動(dòng)上漲至96μm,5#瓦x向振動(dòng)上漲至156μm,y向振動(dòng)上漲至69μm,機(jī)組打閘降速至1 500 r/min并繼續(xù)暖機(jī),4時(shí)3分機(jī)組升速,4時(shí)10分機(jī)組定速3 000 r/min,各瓦振動(dòng)正常穩(wěn)定,從脹差隨機(jī)組轉(zhuǎn)速的變化曲線可以看出,本機(jī)組低壓脹差和高中壓脹差受泊松效應(yīng)的影響比較明顯,尤其是低壓脹差,從1 500 r/min升速至3 000 r/min的過(guò)程中,低壓脹差下降了1.8 mm;降速過(guò)程中,低壓脹差上漲了1.8 mm。當(dāng)機(jī)組定速后,高中壓脹差、低壓脹差逐漸緩慢上漲。

        圖3 冷態(tài)沖車過(guò)程中的脹差變化曲線

        2.3 熱態(tài)和極熱態(tài)啟動(dòng)

        由于噴嘴至動(dòng)葉比動(dòng)葉至噴嘴的距離更近,所以負(fù)脹差相對(duì)于正脹差來(lái)說(shuō)更加危險(xiǎn)[15],因此機(jī)組在熱態(tài)和極熱態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,蒸汽溫度和軸封溫度的選擇尤為重要,要避免因溫度過(guò)低,導(dǎo)致對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行冷卻,從而產(chǎn)生較大的負(fù)脹差。圖4是機(jī)組熱態(tài)啟動(dòng)脹差變化曲線。熱態(tài)啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)前,主蒸汽溫度477℃、壓力6.60 MPa,再熱蒸汽溫度489℃、壓力0.78 MPa,高中壓脹差1.1 mm,低壓脹差4.7 mm,調(diào)節(jié)級(jí)后內(nèi)缸內(nèi)壁上半溫度397℃、下半溫度399℃,中壓進(jìn)汽腔室內(nèi)壁溫度377℃。從圖4可以看出,隨著機(jī)組升速,在泊松效應(yīng)的影響下,高中壓脹差和低壓脹差均有明顯下降,由于蒸汽溫度較高,沒(méi)有對(duì)轉(zhuǎn)子造成冷卻,脹差并未出現(xiàn)負(fù)值,若此時(shí)蒸汽溫度過(guò)低,則極有可能出現(xiàn)較大的負(fù)脹差,威脅機(jī)組安全。在機(jī)組并網(wǎng)瞬間,由于機(jī)組進(jìn)汽量突然增加,導(dǎo)致軸向推力突增,整個(gè)轉(zhuǎn)子向電機(jī)端有位移。從圖4可以看出,并網(wǎng)瞬間軸位移有明顯上漲,造成高中壓脹差和低壓脹差產(chǎn)生相反方向的輕微變化。極熱態(tài)啟動(dòng)脹差變化過(guò)程(圖5)與熱態(tài)啟動(dòng)基本一致,在此不再贅述。

        圖4 熱態(tài)啟動(dòng)脹差變化曲線

        圖5 極熱態(tài)啟動(dòng)脹差變化曲線

        2.4 甩負(fù)荷試驗(yàn)

        大型發(fā)電機(jī)組甩負(fù)荷試驗(yàn)是檢驗(yàn)機(jī)組調(diào)節(jié)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性的重要試驗(yàn),也是考核配套設(shè)備動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)性能最直接的手段。甩負(fù)荷試驗(yàn)對(duì)脹差變化的影響主要是通過(guò)影響軸位移實(shí)現(xiàn)的。圖6、7分別是甩50%負(fù)荷和甩100%負(fù)荷試驗(yàn)過(guò)程脹差變化曲線。甩負(fù)荷瞬間調(diào)節(jié)汽閥全關(guān)、機(jī)組不進(jìn)汽,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后機(jī)組進(jìn)汽量比帶負(fù)荷時(shí)大幅減少,機(jī)組軸位移變小,低壓脹差下降、高中壓脹差上漲。試驗(yàn)完成機(jī)組打閘后,在泊松效應(yīng)的影響下,高中壓脹差和低壓脹差均逐漸上漲。

        圖6 甩50%負(fù)荷試驗(yàn)脹差變化曲線

        圖7 甩100%負(fù)荷試驗(yàn)脹差變化曲線

        3 存在的問(wèn)題

        筆者針對(duì)低壓脹差報(bào)警值、跳機(jī)值偏小的問(wèn)題進(jìn)行分析。

        廠商原給定低壓脹差報(bào)警值和跳機(jī)值分別為6.3、6.8 mm,在整套系統(tǒng)啟動(dòng)調(diào)試期間,隨著轉(zhuǎn)子與汽缸不斷被加熱,機(jī)組熱膨脹不斷發(fā)展,低壓脹差大致穩(wěn)定在5.9~6.2 mm之間,基本符合設(shè)計(jì)值5.9 mm的要求。由于低壓轉(zhuǎn)子受泊松效應(yīng)影響較大,機(jī)組在跳閘停機(jī)后低壓脹差快速上漲并依次超過(guò)報(bào)警值和跳機(jī)值,同時(shí)由于DEH系統(tǒng)脹差超過(guò)報(bào)警值時(shí)不滿足掛閘條件,造成機(jī)組無(wú)法再次掛閘,還需等待低壓脹差下降至報(bào)警值以下時(shí)才能掛閘,導(dǎo)致機(jī)組不能快速啟動(dòng)。如圖8所示,15時(shí)0分,機(jī)組正在進(jìn)行協(xié)調(diào)變負(fù)荷試驗(yàn),汽輪機(jī)跳閘,首出“鍋爐MFT”,后查明原因?yàn)橐淮物L(fēng)機(jī)動(dòng)葉機(jī)械結(jié)構(gòu)故障造成鍋爐負(fù)壓波動(dòng)過(guò)大。汽輪機(jī)跳閘前低壓脹差5.8 mm,跳閘瞬間由于軸位移的變化低壓脹差降至5.5 mm左右,而后隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速降低,低壓脹差快速上漲,最高至7.58 mm,此時(shí)機(jī)組轉(zhuǎn)速在1 125 r/min左右。泊松效應(yīng)的作用釋放完畢后,轉(zhuǎn)子冷卻縮短,低壓脹差開始緩慢下降,機(jī)組轉(zhuǎn)速降至0時(shí),低壓脹差降至6.8 mm。針對(duì)上述現(xiàn)象,廠商設(shè)計(jì)人員重新核算機(jī)組低壓脹差,將低壓脹差報(bào)警值和跳機(jī)值分別修正為7.5 mm和8.0 mm,由于低壓脹差量程為-6~8 mm,經(jīng)商議決定將低壓脹差跳機(jī)值設(shè)置為7.7 mm,報(bào)警值設(shè)置為7.2 mm。

        圖8 惰走過(guò)程1脹差變化曲線

        盡管提高了低壓脹差報(bào)警值和跳機(jī)值,但在之后的一次機(jī)組跳閘惰走過(guò)程中,低壓脹差仍超限。如圖9所示,7時(shí)50分,機(jī)組準(zhǔn)備進(jìn)行低負(fù)荷穩(wěn)燃試驗(yàn),負(fù)荷降至140 MW,低壓脹差6.2 mm、高中壓脹差5.6 mm;7時(shí)51分汽輪機(jī)跳閘,首出“鍋爐MFT”,跳閘后各閥門關(guān)閉正常,潤(rùn)滑油泵聯(lián)啟正常,惰走過(guò)程中低壓脹差快速上漲,通過(guò)開啟后缸噴水和低壓軸封減溫水降低軸封溫度、提高機(jī)組背壓來(lái)控制上漲趨勢(shì),轉(zhuǎn)速惰走至1 200 r/min時(shí),低壓脹差最高上漲至7.9 mm,隨后開始下降。受現(xiàn)場(chǎng)條件限制,之后并沒(méi)有對(duì)低壓脹差跳機(jī)值做進(jìn)一步修改,也沒(méi)有檢查探頭零位設(shè)置是否有問(wèn)題。在機(jī)組168 h試運(yùn)結(jié)束后,需針對(duì)該問(wèn)題做進(jìn)一步檢查。

        圖9 惰走過(guò)程2脹差變化曲線

        4 結(jié)論

        4.1 軸封溫度對(duì)本機(jī)組低壓脹差影響較為明顯,冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),為減小低壓脹差可盡量控制軸封溫度在允許范圍120~170℃的下限;熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),要避免軸封溫度過(guò)低對(duì)軸封體處的轉(zhuǎn)子造成冷卻,產(chǎn)生負(fù)脹差。

        4.2 整個(gè)調(diào)試期間,主再熱蒸汽參數(shù)選取合理且控制穩(wěn)定,并沒(méi)有出現(xiàn)因溫度異常造成機(jī)組脹差異常的問(wèn)題。

        4.3 甩負(fù)荷試驗(yàn)期間,機(jī)組脹差變化不明顯;脫網(wǎng)瞬間,因?yàn)檩S位移的變化,高中壓脹差和低壓脹差向相反方向有輕微變化。

        4.4 低壓脹差受泊松效應(yīng)影響比較明顯,在機(jī)組惰走過(guò)程中最大可增加2 mm,并超過(guò)低壓脹差報(bào)警值和跳機(jī)值,對(duì)機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生較大影響,在提高低壓脹差報(bào)警值和跳機(jī)值后,并沒(méi)有根本解決該問(wèn)題。受現(xiàn)場(chǎng)條件限制,沒(méi)有進(jìn)一步進(jìn)行檢查,后續(xù)應(yīng)對(duì)低壓脹差安裝零位進(jìn)行檢查校準(zhǔn),并重新核算低壓脹差跳機(jī)值的安全裕量,確保機(jī)組穩(wěn)定安全運(yùn)行。

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