李文生
(山西東鑫衡隆機(jī)械制造股份有限公司,山西侯馬 043000)
本單位是一家用鐵型覆砂工藝專業(yè)生產(chǎn)球墨鑄鐵鑄件的企業(yè),主要產(chǎn)品有汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系列曲軸、載重車系列制動(dòng)卡鉗、汽車空氣懸掛鑄件、汽車空壓機(jī)曲軸、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)平衡軸等。2015 年10 月,公司安排生產(chǎn)436 曲軸產(chǎn)品,在生產(chǎn)至第三班時(shí),連續(xù)發(fā)生了兩整班1 664 支曲軸產(chǎn)品出現(xiàn)皮下氣孔的質(zhì)量事故,直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)12 余萬元。這種氣孔除加工不可消除外,在非加工面也依稀可見,如圖1 所示。
圖1 產(chǎn)品缺陷圖
質(zhì)量事故發(fā)生后,公司先安排停產(chǎn)并立即召集技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門相關(guān)人員召開專題會(huì),在會(huì)上成立了總經(jīng)理掛帥的攻關(guān)小組,并授權(quán)攻關(guān)小組要不計(jì)成本的在一周內(nèi)找到這次缺陷根本原因,一定要從根本上徹底解決問題,再恢復(fù)生產(chǎn)。攻關(guān)小組緊急召開缺陷問題診斷會(huì)議,在會(huì)議上大家對(duì)這種缺陷進(jìn)行了分析,對(duì)缺陷形成的原因及影響因素進(jìn)行了探討。通過皮下氣孔形成的機(jī)理,結(jié)合公司的生產(chǎn)工藝,攻關(guān)小組將可能形成這次缺陷的相關(guān)影響進(jìn)行了排查。
對(duì)突發(fā)的質(zhì)量事故不排除原輔材料中存在影響因素,原輔材料的變化可能會(huì)直接影響鐵水特性的變化,特別是影響到鐵水表面張力的變化,理論表明含一定量N、O 等元素的鐵水液體表面張力較大,含一定量F、Si 等元素的鐵液表面張力最小,鐵水內(nèi)成分的變化可能造成鐵水表面張力的變化。鐵水表面張力大,外部氣體不易侵入鐵液,鐵水表面張力小,外部氣體則易侵入鐵液。所以要特別關(guān)注這兩班進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)原輔材料有沒有過變化。
鐵水溫度越高,鐵水的表面張力會(huì)越小,同時(shí)鑄型內(nèi)產(chǎn)生瞬間氣體的量會(huì)越多,這樣型內(nèi)氣體侵入鐵水中的幾率就會(huì)增大。
型砂質(zhì)量的變化,可能會(huì)導(dǎo)致型砂的發(fā)氣量增大,型內(nèi)氣體侵入鐵水中的幾率就會(huì)增大。
鐵型排氣性差,型內(nèi)氣體壓力就會(huì)增大,型內(nèi)氣體侵入鐵水中的幾率就會(huì)增大。
突發(fā)批量缺陷,生產(chǎn)過程中一定有一個(gè)變化點(diǎn),沒有變化點(diǎn)不可能造成這樣的后果。
生產(chǎn)分廠根據(jù)攻關(guān)小組的部署對(duì)影響因素組織進(jìn)行了逐一排查。
與前兩班相比較,原輔材料均沒有更換過供應(yīng)商與批次;查鐵水配料與碳當(dāng)量都符合工藝要求,碳、硅、錳、磷、硫等五大成分,也均沒有偏離工藝要求;通過查光譜分析數(shù)據(jù),各微量元素也沒有明顯變化。顯然原輔材料與鐵水成分不是這次缺陷產(chǎn)生的影響因素;
鐵水溫度以及澆注溫度都符合工藝要求,與前兩班相比較,也沒有明顯的偏差。
經(jīng)對(duì)樹脂砂原輔材料與生產(chǎn)過程的排查,與前兩班用樹脂砂相比較,配方?jīng)]有變化,從樹脂砂各材料配比記錄看也沒有絲毫變動(dòng),樹脂砂也被排除。
在生產(chǎn)期間對(duì)驘型、型板沒有進(jìn)行過任何修繕活動(dòng),沒有絲毫影響鐵型排氣的癥狀存在。
從生產(chǎn)記錄上看沒有發(fā)生任何過程異常,向造型工序、合箱工序、澆注工序等相關(guān)工序操作工調(diào)查也沒有感到有任何過程異常發(fā)生;從產(chǎn)品金相看石墨球數(shù)與大小也滿足要求;生產(chǎn)過程也沒有異常點(diǎn)。
通過分析,認(rèn)為造成皮下氣孔的原因有兩種可能:1)鐵水溫度偏高;2)樹脂砂問題。
一部分人認(rèn)為鐵水溫度高是造成缺陷的首要因素,雖然記錄體現(xiàn)的不高,懷疑測(cè)溫槍是否有問題,于是采取了更換測(cè)溫槍、測(cè)溫槍交叉實(shí)驗(yàn)等措施,結(jié)果沒有效果。進(jìn)行降低鐵水溫度試驗(yàn),在原工藝上除把鐵水出爐溫度逐次降低10 ℃,其他工藝項(xiàng)次不變,鐵水出爐溫度由以前的1 540 ℃逐次降至1 500 ℃,結(jié)果因鐵水溫度降低產(chǎn)品出現(xiàn)了夾渣,但皮下氣孔缺陷沒有絲毫改觀。
公司鐵型覆砂工藝用的是熱固性樹脂砂,所用有機(jī)粘結(jié)劑的固化催化劑烏洛托品[(CH2)6N4]極易造成氫氮混合皮下氣孔。產(chǎn)生的原因是由于在鐵水澆注后烏洛托品在高溫下極易分解出NH3,NH3又繼續(xù)分解成N2、H2,即2NH3=N2+3H3,這種氣孔又小又圓,在鑄件表皮下成簇,有的孔封閉,有的孔開口,與公司產(chǎn)品上產(chǎn)生的皮下氣孔極其吻合,而烏洛托品也正好是公司用的酚醛樹脂砂固化劑。
經(jīng)分析討論,認(rèn)為這種皮下氣孔應(yīng)屬于一種侵入性氣孔,非析出性氣孔,決定在樹脂砂上想辦法。公司專門有個(gè)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的樹脂砂分廠,進(jìn)行廢砂回收與覆膜砂生產(chǎn),先安排專人去樹脂砂分廠全程跟蹤樹脂砂當(dāng)前工藝加工情況,專做一斗樹脂砂用于生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果產(chǎn)品出來后沒有一支出現(xiàn)皮下氣孔,再重復(fù)進(jìn)行樹脂砂小批量加工和產(chǎn)品小批量生產(chǎn),沒有出現(xiàn)皮下氣孔,正常生產(chǎn)投入再?zèng)]有皮下氣孔出現(xiàn)。
根據(jù)以上情況,經(jīng)分析做出結(jié)論,導(dǎo)致本批皮下氣孔缺陷的因素在樹脂砂上。樹脂砂分廠立即先隔離所有庫(kù)存及已輸出到生產(chǎn)單位的樹脂砂,嚴(yán)格按工藝生產(chǎn)樹脂砂,去查出導(dǎo)致那批問題樹脂砂的原因。
查那批產(chǎn)品用樹脂砂的相關(guān)記錄,記錄都沒有問題,而且近半個(gè)月相關(guān)材料都沒有批次更換。考慮到有可能是操作工的問題,于是查了當(dāng)時(shí)的出庫(kù)記錄,經(jīng)匯總結(jié)果發(fā)現(xiàn)烏洛托品出的多,但是使用記錄記的少,出庫(kù)量比記錄使用量多出23%,發(fā)現(xiàn)這一詳情后,在樹脂砂中按照出庫(kù)量加入烏洛托品用于生產(chǎn),結(jié)果出現(xiàn)了皮下氣孔。
經(jīng)批量生產(chǎn)驗(yàn)證,樹脂砂廠混砂操作工違犯混砂工藝,作業(yè)記錄造假,烏洛托品用量過多是本次批量產(chǎn)品皮下氣孔質(zhì)量問題的根本原因,為此公司制定了以下措施:
1)控制烏洛托品用量:技術(shù)部在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上規(guī)定烏洛托品用量不允許超出樹脂量的15%;
2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝:在公司范圍內(nèi)開展嚴(yán)查工藝執(zhí)行情況的活動(dòng),提高所有相關(guān)工作人員嚴(yán)格按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的意識(shí),明確工藝紅線,制定重罰考核制度;
3)過程查找變化點(diǎn)規(guī)定:在查過程變化點(diǎn)時(shí),對(duì)所有原輔材料要全方位進(jìn)行核查,一要查材料入庫(kù)批號(hào)與生產(chǎn)實(shí)際使用記錄批號(hào)是否相符,二要查出材料庫(kù)量與實(shí)際使用記錄量是否相符。
2016 年元月,公司又安排生產(chǎn)436 曲軸產(chǎn)品,生產(chǎn)了一個(gè)班832 支,又發(fā)現(xiàn)有小范圍皮下氣孔產(chǎn)品85 支,比例高達(dá)10.2%,經(jīng)對(duì)問題產(chǎn)品包號(hào)(公司用的澆注鐵水包是一噸鐵水包,一包鐵水澆注的產(chǎn)品為一包)進(jìn)行追溯,鎖定在第三包、第四包兩包產(chǎn)品上,經(jīng)排查這兩包的產(chǎn)品生產(chǎn)過程,并與后續(xù)生產(chǎn)過程進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)大的非受控點(diǎn),這兩包鐵型溫度比作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的最低溫度低了將近60 ℃~100 ℃(工藝要求200 ℃~280 ℃,實(shí)際為110 ℃~170 ℃),這是因?yàn)槎焯炖鋵?dǎo)致的生產(chǎn)環(huán)境溫度低而影響到驘型溫度低的緣故,經(jīng)對(duì)鐵型外加熱到工藝溫度后使用,皮下氣孔消失,再使用溫度低的鐵型進(jìn)行生產(chǎn),皮下氣孔出現(xiàn)。由于以前有個(gè)別小范圍的皮下氣孔沒有當(dāng)缺陷對(duì)待,這個(gè)因素直到現(xiàn)在才被充分識(shí)別到。
經(jīng)分析,鐵型溫度低,造成造好型的砂子固化不充分,有大量生砂存在,澆注時(shí)導(dǎo)致型內(nèi)砂的發(fā)氣量就會(huì)增大,型內(nèi)氣體量大攻入鐵水中形成皮下氣孔的幾率就增大,所以鐵型溫度低是造成皮下氣孔缺陷發(fā)生的一個(gè)影響因素。
對(duì)于鐵型溫度低這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),采取了對(duì)鐵型進(jìn)行預(yù)加熱處理的措施,確保正常生產(chǎn)中的驘型溫度均滿足工藝要求,即使在更冷的天氣環(huán)境下也沒有皮下氣孔出現(xiàn)。
通過此次皮下氣孔質(zhì)量問題的解決,找到了導(dǎo)致此缺陷發(fā)生的根本原因和影響因素,因此嚴(yán)格規(guī)定了原輔材料用量的比例,采取了鐵型進(jìn)行預(yù)加熱處理的措施,并制定了相關(guān)考核制度。自此公司經(jīng)歷的用鐵型覆砂工藝生產(chǎn)產(chǎn)品皮下氣孔缺陷得以圓滿解決與控制,至今再?zèng)]有發(fā)生一起批量產(chǎn)品皮下氣孔質(zhì)量事件。