楊小剛
摘要: 我公司在前期電氣設計施工安裝時大量采用了較為先進、更換方便的插入式低壓斷路器,全廠共有此種類型的低壓斷路器 110 臺,容量為???? 160A-800A, 采用電動式操作機構, 由于現場硫化氫腐蝕性氣體較為嚴重, 硫化氫氣體進入插頭內部, 已造成 60 余臺斷路器嚴重過熱燒壞, 故障率高達 50% 以上;且因斷路器所帶負荷的重要性,多次造成系統設備停運、減產,造成的生產經濟損失嚴重。
關鍵詞: 斷路器;發(fā)熱燒毀
1、項目主要內容
燒壞的斷路器采用插入式底座,底座上側直連低壓母線,在最初發(fā)生 幾起低壓斷路器燒壞事故時,懷疑是過負荷所致,但通過同類型設備及更 換后的電流測 0 量發(fā)現運行電流遠未超過低壓斷路器容量的 80%, 因斷路 器底座已燒壞,且底座上側為母線直連,無法對燒壞的底座進行更換,有 些設備因其在生產中的重要性,不得已只能僅更換新斷路器,更換后的新 斷路器由于和已過熱底座結合面存在碳化、緊固彈簧過熱乏力等原因,也 不能維持太長運行時間。
插入式斷路器安裝形式,正視圖,可帶電插拔(圖 1)
底座后視圖,上側連接低壓母線,系統正常生產時母線不能停電,不 能更換燒壞的底座(圖 2)
安裝在一體的形式(圖 3)
下圖為燒壞的插入式斷路器底座及斷路器(圖 4)
插入示意圖,因硫化氫氣體腐蝕導致動、靜觸頭接觸不良發(fā)熱,夾緊 片、箍緊彈簧過熱后已嚴重變形乏力,不能抱緊動觸頭,最終導致斷路器 發(fā)熱燒壞(圖 7)
2、創(chuàng)新點
燒壞的斷路器采用插入式底座,底座上側直連低壓母線,在最初發(fā)生 幾起低壓斷路器燒壞事故時,懷疑是過負荷所致,但通過同類型設備及更 換后的電流測 0 量發(fā)現運行電流遠未超過低壓斷路器容量的 80%, 因斷路 器底座已燒壞,且底座上側為母線直連,無法對燒壞的底座進行更換,有 些設備因其在生產中的重要性,不得已只能僅更換新斷路器,更換后的新 斷路器由于和已過熱底座結合面存在碳化、緊固彈簧過熱乏力等原因,也 不能維持太長運行時間。
接下來,車間將此問題反饋給廠家,廠家人員派技術人員到我公司現 場查看,得出的結論是:插入式斷路器接線柱由于是分體設計,因我廠開 關運行環(huán)境中有腐蝕性氣體, 此類分體式接線柱在氣體腐蝕嚴重下不適用, 然后將問題及燒壞的斷路器圖片等帶回廠家,之后經廠家技術組分析改造 將分體式接線柱表面鍍層的材料進行重新調整,試運也未解決發(fā)熱現象;? 還有一個方法就是將低壓斷路器選型進行更換,由于大量低壓斷路器都裝 在 GCS 柜內,主母排、支路分母排都已設計好,改造將是個巨大的工程,? 且耗資極大,這個方案根本無法實施。對此問題廠家最終結論是:插入式 低壓斷路器因環(huán)境腐蝕性原因在我廠不適用,他們也沒有確實可行的解決 方案,表示無能為力。
經對燒壞的低壓斷路器及底座拆下后仔細研究,發(fā)現主發(fā)熱點在接插 柱的結合處,如果把這個結合點焊在一起是不是能解決接觸發(fā)熱問題,主 要還得考慮焊在一起后能不能進行低壓斷路器的帶電更換,經對接插柱進 行銀焊后,發(fā)現整體接線柱燒黑,表面鍍銀層燒壞,材質性能發(fā)生改變、 說明此焊接方法不太適用。
3、實施
經過反復試驗,我們偶爾發(fā)現鋅這種材料與硫化氫氣體不發(fā)生反應, 不會對其造成腐蝕。接下后我重新改造,按分體式接線柱進行尺寸測量、 繪圖,聯系數控加工廠家,要求利用含銅量必須在 99%以上的紫銅棒進行 加工,將加工后的紫銅棒鍍鋅防腐處理。
耐硫化氫腐蝕環(huán)境的新型低壓斷路器, 包括 CM1 型斷路器(1)、插入? 式底座(2)與一體式連接導通銅棒(3)。CM1 型斷路器(1)通過一體式? 連接導通銅棒(3)與插入式底座(2)連接。其特征在于: 插入式底座(2) 取消了原有結構中的止鎖銷(4),拆除了靜插件(5)。利用一體式連接導? 通銅棒(3) 將 CM1 型斷路器(1)與插入式底座(2)連接。一體式連接? 導通銅棒(3) 材質采用含銅量在 99.9%以上(T2) 的紫銅, 表面由鍍銀更? 改為鍍鋅, 增強了斷路器的耐腐蝕性。CM1 型斷路器(1)主體結構未做任? 何變化,僅取消了動插件(6)。
需更換斷路器時,因一體式連接導通銅棒固定在底座后側硬銅排上, 可帶電拆下斷路器上側緊固螺栓,拆下斷路器下側螺栓,拔出斷路器,更 換新斷路器擰緊螺栓即可,保留了原有設計的優(yōu)點。
借公司系統短停處理問題期間,我將特制加工的一體式接線柱對所有 已發(fā)熱嚴重的插入式低壓斷路器進行改造更換,紫銅棒接線柱與斷路器接 線板的緊固力矩經反復試驗,M10 的銅螺母力矩規(guī)定在 25N,并試驗能帶電 插拔更換斷路器, 與原帶電設備優(yōu)點保持一致,且改造費用極低。全部更換 后送電溫度都保持在較低范圍內(電纜頭、螺絲、電纜末端溫度基本一致)。
4、推廣應用情況或預期推廣情況
廠家技術人員到我公司現場查看改造效果后,提出極高的評價,計劃 將以后的新斷路器設計為我們改造的形式。
5、取得的效益或預期取得的效果(經濟效益附計算過程)
將更換改造為一體式接線柱的低壓斷路器送電后,滿負荷前三天每 1 小時測溫一次,后一周每 3 小時測溫一次,正值夏季配電室高溫炎熱,經 過長達兩個多月的試驗, 接線柱、底座、低壓斷路器溫度始終保持在 38-45 度左右,自此,圓滿的解決了這個困擾了我們 3 年的難題。
產生的經濟效益:
銅棒及加工費用:32000 元
共對 86 臺過熱的開關進行銅棒更換,如更換新開關及底座費用為: (按每臺插入式斷路器均價 6500 元計算):6500*86=559000 元???? 按避免斷路器過熱燒毀導致系統減產、停車的費用計算不可估量。
參考文獻:
[1]佘定輝.塑料外殼式斷路器過電流保護系統的設計與實現[J].江蘇電 器, 2008,(3): 22-24.
[2]陳一民, 李宏文, 張小青, 等.低壓塑料外殼式斷路器接線端子溫升 影響因素研究[J].低壓電器, 2009,(13): 7-9.