金杰理,張亞軍
[甘肅靖遠(yuǎn)煤業(yè)劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司白銀新天化工分公司,甘肅白銀 730900]
現(xiàn)階段,我國(guó)稀硝酸生產(chǎn)工藝絕大部分采用雙加壓法,雙加壓法具有技術(shù)先進(jìn)可靠、生產(chǎn)規(guī)模大、消耗低、綜合指標(biāo)優(yōu)等特點(diǎn),成為新上稀硝酸裝置的首選工藝。甘肅靖遠(yuǎn)煤業(yè)劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司白銀新天化工分公司(簡(jiǎn)稱白銀新天)一期煤化工項(xiàng)目包括150kt/a稀硝酸裝置、150kt/a硝鎂法濃硝酸裝置、250kt/a高塔硝基復(fù)合肥裝置,配套50t/h流化床鍋爐2臺(tái)、120t/h脫鹽水裝置及循環(huán)水系統(tǒng)。一期煤化工項(xiàng)目分兩步進(jìn)行,一期一步項(xiàng)目為150kt/a雙加壓法稀硝酸裝置和配套的150kt/a硝鎂法濃硝酸裝置,設(shè)計(jì)預(yù)留1套150kt/a稀硝酸裝置,主要原料液氨由甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱劉化集團(tuán))總部(甘肅永靖)汽車?yán)\(yùn)及外購(gòu);一期二步項(xiàng)目為20kt/a尿素硝銨溶液裝置和250kt/a高塔硝基復(fù)合肥裝置。二期煤化工項(xiàng)目,即靖遠(yuǎn)煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項(xiàng)目,擬建在甘肅省白銀市銀東工業(yè)園劉化園區(qū),將以靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)所產(chǎn)煤炭為原料,計(jì)劃采用粉煤加壓氣化等生產(chǎn)工藝,最終形成600kt/a合成氨、700kt/a尿素、100kt/a甲醇、50kt/a液體二氧化碳、60kt/a三聚氰胺、60kt/a尿素硝銨溶液、約2.16×108m3/a外供合成氣(CO+H2)的生產(chǎn)規(guī)模。
白銀新天一期一步項(xiàng)目于2011年7月28日動(dòng)工建設(shè),2013年初設(shè)備安裝工作結(jié)束,2013年6月28日進(jìn)行化工投料試車,實(shí)現(xiàn)氧化爐點(diǎn)火一次成功。一期二步項(xiàng)目于2015年5月28日開(kāi)工建設(shè),2016年底建成投產(chǎn)。其中,150kt/a稀硝酸裝置由四川金象賽瑞化工股份有限公司提供工藝包,中國(guó)成達(dá)工程有限公司進(jìn)行工程設(shè)計(jì),采用陜鼓(集團(tuán))四合一機(jī)組,其他設(shè)備全部由國(guó)內(nèi)制造,采用四川久源機(jī)械制造有限公司(原成都化工壓力容器廠)制作的拉蒙特氧化爐,吸收塔由成都信凱機(jī)械設(shè)備有限公司制作;設(shè)備安裝由中國(guó)石化集團(tuán)第五建設(shè)公司和劉化集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施,工藝系統(tǒng)之DCS由和利時(shí)公司負(fù)責(zé)組態(tài)。目前,白銀新天150kt/a稀硝酸裝置各項(xiàng)工藝指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行狀況良好。以下對(duì)本套稀硝酸裝置的設(shè)計(jì)特點(diǎn)及運(yùn)行情況等作一介紹。
空氣經(jīng)四級(jí)過(guò)濾器過(guò)濾后進(jìn)入空氣壓縮機(jī)壓縮至0.45MPa(A),與氣氨混合后進(jìn)入氧化爐,在鉑網(wǎng)催化劑的作用下進(jìn)行反應(yīng),氧化壓力0.37MPa,氧化反應(yīng)生成的高溫NOX氣體先經(jīng)氧化爐廢熱鍋爐回收熱量(副產(chǎn)蒸汽供四合一機(jī)組汽輪機(jī)做功),接著通過(guò)尾氣四次換熱器、水平鍋爐、尾氣三次換熱器換熱(加熱尾氣至360℃),NOX氣體降溫至210℃,然后進(jìn)入鍋爐給水預(yù)熱器、低壓快冷器(A/B)降溫后進(jìn)入稀酸分離器分離冷凝酸,之后再經(jīng)NOX壓縮機(jī)提壓至1.0MPa后,進(jìn)入尾氣二次換熱器、尾氣一次換熱器中與尾氣進(jìn)行熱交換,降溫后的NOX氣體再經(jīng)高壓快冷器冷卻后送入吸收塔,在吸收塔內(nèi)NO2與H2O反應(yīng)生成硝酸;吸收塔尾氣依次經(jīng)過(guò)尾氣一次換熱器、尾氣二次換熱器、尾氣三次換熱器、尾氣四次換熱器加熱后進(jìn)入SCR氮氧化物轉(zhuǎn)化器,再經(jīng)尾氣透平膨脹機(jī)(尾透機(jī))回收能量,最終NOX含量降至200×10-6以下的尾氣經(jīng)排氣筒放空。
(1)白銀新天150kt/a稀硝酸裝置選址在海拔1710m的白銀市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園,當(dāng)?shù)仄骄髿鈮?.082MPa(A),針對(duì)高海拔、大氣壓低的高原氣候,陜鼓將四合一機(jī)組中的空壓機(jī)(AV40-14)進(jìn)行差異化設(shè)計(jì),改型為AV45-15,以滿足軸流壓縮機(jī)出口壓力在0.45MPa(A)。
(2)四合一機(jī)組尾透機(jī)聯(lián)軸器安裝、檢修時(shí)須拆除尾透機(jī)大蓋,經(jīng)與陜鼓技術(shù)專家反復(fù)討論后,對(duì)軸流壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行改造,解決了檢修聯(lián)軸器時(shí)需揭開(kāi)尾透機(jī)機(jī)殼的問(wèn)題。
(3)空氣過(guò)濾室采用四級(jí)高效過(guò)濾器——一級(jí)板式空氣過(guò)濾器、二級(jí)初效空氣過(guò)濾器、三級(jí)中效空氣過(guò)濾器、四級(jí)箱式高效空氣過(guò)濾器;同時(shí),二級(jí)初效空氣過(guò)濾器前增設(shè)蒸汽加熱器,冬季空氣溫度低時(shí)用于提高空氣溫度,以穩(wěn)定氧化爐溫度。
(4)空壓機(jī)出口增設(shè)廢熱鍋爐,回收熱量副產(chǎn)0.5MPa低壓蒸汽,降低入氨空混合器前一次空氣溫度至185℃,用副產(chǎn)低壓蒸汽量來(lái)調(diào)控一次空氣的溫度。
(5)NOX壓縮機(jī)入口前稀酸分離器采用臥式分離器,上部分為分離器,下部分為稀酸槽,中間用管線連接,其占地面積小、氣液分離徹底,可減少NOX壓縮機(jī)入口氣帶液。
(6)氧化爐采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的拉蒙特爐型,熱能回收利用率高,氧化爐廢鍋副產(chǎn)3.82MPa蒸汽除供四合一機(jī)組汽輪機(jī)做功外,噸酸還可副產(chǎn)外送蒸汽0.3t以上。
(7)本套稀硝酸裝置設(shè)計(jì)上最大的技術(shù)特點(diǎn)在于氧化爐點(diǎn)火氣氨不放空。開(kāi)車期間四合一機(jī)組汽輪機(jī)由外送3.82MPa高壓蒸汽做功啟動(dòng),逐步打開(kāi)空壓機(jī)靜葉,空氣量達(dá)到氧化爐點(diǎn)火風(fēng)量3500m3/h,氫氣點(diǎn)燃后對(duì)鉑網(wǎng)預(yù)熱,持續(xù)燃燒達(dá)到氨空混合氣在鉑網(wǎng)處的著火溫度651℃,氣氨直接通入氧化爐,快速提升氨空比至8% ~9%,氨空混合氣在鉑網(wǎng)催化作用下開(kāi)始正常反應(yīng),點(diǎn)火成功。點(diǎn)火過(guò)程中氣氨沒(méi)有放空量,既可降低生產(chǎn)成本,又不會(huì)造成環(huán)境污染。
白銀新天稀硝酸裝置試生產(chǎn)期間,氧化爐第一套鉑網(wǎng)設(shè)計(jì)使用周期(使用壽命)為100d,2013年6月28日系統(tǒng)投料開(kāi)車以來(lái),受下游濃硝酸裝置產(chǎn)品市場(chǎng)方面的影響,稀硝酸裝置開(kāi)停車頻繁,至2016年3月15日,期間開(kāi)停車達(dá)到20次,稀硝酸裝置始終沒(méi)有進(jìn)行72h滿負(fù)荷運(yùn)行考核,只是在2013年8月16日停車前進(jìn)行了加負(fù)荷考驗(yàn),四合一機(jī)組轉(zhuǎn)速由開(kāi)車初期的8630r/min提高至9040r/min,稀硝酸裝置負(fù)荷由75%加至85%。
試運(yùn)行期間,四合一機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1,稀硝酸裝置主要工藝運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2??梢钥闯?,試運(yùn)行期間四合一機(jī)組和稀硝酸裝置主要運(yùn)行參數(shù)均在指標(biāo)范圍內(nèi),符合設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
表1 試運(yùn)行期間四合一機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)
表2 試運(yùn)行期間稀硝酸裝置主要工藝運(yùn)行參數(shù)
(1)2013年6月30日氧化爐點(diǎn)火,稀硝酸裝置開(kāi)車后,NOX壓縮機(jī)入口氣帶液,稀酸槽液位波動(dòng)大,稀酸泵(汽蝕)不打量,打開(kāi)去開(kāi)車酸槽副線排液,開(kāi)車酸槽黃煙很大,開(kāi)車過(guò)程歷時(shí)11h,分析主要原因在于低壓快冷器排冷凝酸去稀酸槽管線為直管。重新配置U形彎管形成液封,阻止NOX竄入稀酸槽,解決了稀酸泵汽蝕問(wèn)題。
(2)2013年7月27日氧化爐第三次點(diǎn)火,7月29日07:45外送高壓蒸汽調(diào)節(jié)閥誤操作切斷,造成蒸汽系統(tǒng)汽包超壓,操作工沒(méi)有及時(shí)打開(kāi)汽包緊急放空閥,汽包超壓造成安全閥啟跳,安全閥后放空管因固定不牢被直接折疊打彎,導(dǎo)致事故停車,停車后對(duì)安全閥放空管重新進(jìn)行了安裝及固定。
(3)2013年8月7日氧化爐第四次點(diǎn)火,氧化爐通入氫氣進(jìn)行鉑網(wǎng)升溫,通氨著火溫度達(dá)到700℃,鉑網(wǎng)燃燒發(fā)紅瞬間,氫氣點(diǎn)火臂與點(diǎn)火槍由于熱變形碰撞,點(diǎn)火臂停止不動(dòng),幸好點(diǎn)火人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)閉氫氣閥,避免了氫氣火焰停留在鉑網(wǎng)某個(gè)部位而導(dǎo)致鉑網(wǎng)燒穿。2013年8月22日系統(tǒng)停車后打開(kāi)氧化爐大蓋,對(duì)大氫管頂端焊接時(shí)突出部分進(jìn)行了打磨,其后此問(wèn)題基本上得以解決,但氫氣點(diǎn)火臂與點(diǎn)火槍還是有刮擦現(xiàn)象。目前,氧化爐點(diǎn)火過(guò)程中仍有不安全因素,待下次鉑網(wǎng)更換時(shí)徹底解決。
(4)2013年8月27日18:52氧化爐第七次點(diǎn)火,稀硝酸裝置開(kāi)車正常后,當(dāng)天18:52至8月28日08:00,由于稀酸槽液位超標(biāo),稀酸泵備泵啟動(dòng)26次,NOX壓縮機(jī)出口溫度最高達(dá)124℃,本次開(kāi)車運(yùn)行中NOX壓縮機(jī)入口氣帶液很嚴(yán)重,通過(guò)減少二次空氣量反復(fù)進(jìn)行摸索,帶液狀況沒(méi)有明顯變化;調(diào)整稀酸分離器去稀酸槽管線上閥門(mén)開(kāi)度,效果不明顯,于是8月29日停車檢查。2013年8月30日徹底檢查稀酸分離器內(nèi)件,發(fā)現(xiàn)稀酸分離器內(nèi)件焊接質(zhì)量不好,內(nèi)件焊接部位散列,返回制造廠予以修復(fù);2013年10月21日,修復(fù)后的稀酸分離器內(nèi)件重新安裝,系統(tǒng)重啟后再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)NOX壓縮機(jī)入口氣帶液現(xiàn)象。
(5)開(kāi)車以來(lái),氨空比自動(dòng)控制顯示為10.4%~10.5%,氧化爐溫度約850℃,而化驗(yàn)室手動(dòng)分析氨空比為9.4% ~9.5%,兩數(shù)值相差約1%。分析認(rèn)為,應(yīng)該是空氣流量波動(dòng)大,氨空比不穩(wěn)定,DCS顯示的氨空比偏高。因?yàn)槔碚撋习笨毡让吭黾?%,氧化爐溫度升高約70℃,而據(jù)氧化爐的溫度,分析認(rèn)為應(yīng)該是一次空氣流量計(jì)測(cè)量值偏低造成了氨空比偏差(偏高),這給生產(chǎn)操作帶來(lái)很大的難度。目前此問(wèn)題還未得到徹底解決。
(6)2014年4月14日19:18氧化爐點(diǎn)火后,當(dāng)日20:44時(shí)NOX壓縮機(jī)出口溫度突然降至88℃,當(dāng)日21:25時(shí)NOX壓縮機(jī)出口管線帶液嚴(yán)重,氣阻造成空壓機(jī)喘振停車。經(jīng)查實(shí),其主要原因?yàn)?,點(diǎn)火過(guò)程中吸收塔液位閥(LV-112)旁路閥打開(kāi)去漂白塔,操作工沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),使漂白塔液位上漲過(guò)快,進(jìn)而造成二次空氣出漂白塔帶液至了NOX壓縮機(jī)。
(7)2014年4月16日16:00,外電網(wǎng)冶金變Ⅰ段系統(tǒng)接地,所屬117線電流升高,導(dǎo)致白銀新天10kVⅡ系統(tǒng)所帶設(shè)備(硝酸變電所、公用工程變電所、鍋爐房)過(guò)電壓保護(hù)器燒毀,造成2#鍋爐及濃硝酸裝置停車;稀硝酸裝置備泵自啟動(dòng),避免了更大范圍內(nèi)停車事故的發(fā)生。白銀新天電氣專業(yè)人員對(duì)故障柜進(jìn)行耐壓試驗(yàn)和元器件更換,并采購(gòu)安裝避雷器,徹底消除了此類隱患。
稀硝酸裝置試運(yùn)行期間出現(xiàn)的問(wèn)題,有設(shè)計(jì)、建設(shè)方面的缺陷,如裝置供電線路是雙回路但不是雙電源供電,這就給裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn);設(shè)備選型、制作、安裝方面也有很多缺陷,如低壓快冷器去稀酸槽管線內(nèi)沒(méi)有形成液封、一次空氣流量計(jì)測(cè)量值不準(zhǔn);此外,稀硝酸工藝對(duì)于白銀新天員工而言,屬于新接觸的化工工藝,缺少管理、操作經(jīng)驗(yàn),操作過(guò)程中也出現(xiàn)過(guò)很多失誤,如低壓廢鍋開(kāi)車前沒(méi)有建液位而造成干鍋、手動(dòng)轉(zhuǎn)自動(dòng)操作指標(biāo)輸入錯(cuò)誤、氨過(guò)熱器操作溫度低造成氣氨帶液、閥門(mén)誤操作、氨空比誤操作致停車等諸多問(wèn)題。上述問(wèn)題通過(guò)試運(yùn)行階段的技術(shù)改造、優(yōu)化操作、加強(qiáng)員工培訓(xùn)及生產(chǎn)管理等,逐一得到解決。
2018年以來(lái),隨著硝酸、硝基復(fù)合肥下游市場(chǎng)好轉(zhuǎn),白銀新開(kāi)150kt/a稀硝酸裝置運(yùn)行時(shí)間逐年增加,2018年、2019年、2020年分別運(yùn)行214d、270d、316d,稀硝酸裝置整體運(yùn)行比較穩(wěn)定,基本上主要運(yùn)行參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷運(yùn)行。正常生產(chǎn)中,四合一機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表3,稀硝酸裝置主要工藝運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表4。
表3 正常生產(chǎn)中四合一機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)
表4 正常生產(chǎn)中稀硝酸裝置主要工藝運(yùn)行參數(shù)
(1)2017年9月28日,四合一機(jī)組汽輪機(jī)排汽側(cè)軸振值假指示超高(6402Y軸振值超過(guò)69.2mm)致稀硝酸裝置聯(lián)鎖停車。停車后拆檢汽輪機(jī),發(fā)現(xiàn)其軸瓦有損傷現(xiàn)象,進(jìn)行了刮瓦修復(fù),問(wèn)題得以解決。
(2)2018年1月8日,因氣溫低,表冷器噴射器系統(tǒng)凍結(jié),真空度下降致稀硝酸裝置聯(lián)鎖停車。停車后對(duì)噴射器冷凝液管線、抽氣外排管線增設(shè)了伴熱設(shè)施,其后表冷器噴射器系統(tǒng)運(yùn)行恢復(fù)正常。
(3)2019年1月,氨輔助蒸發(fā)器B加熱器管板發(fā)生泄漏,致使循環(huán)水受到污染;2019年3月,利用氧化爐更換鉑網(wǎng)機(jī)會(huì)對(duì)氨輔助蒸發(fā)器B進(jìn)行了試漏檢修,但當(dāng)時(shí)加熱器管板受損嚴(yán)重,問(wèn)題無(wú)法根除,其后使用期間氨輔助蒸發(fā)器B加熱器仍有漏氨現(xiàn)象;2020年11月更換氧化爐鉑網(wǎng)期間,對(duì)氨輔助蒸發(fā)器B加熱器管束進(jìn)行了更換,其漏氨問(wèn)題得以徹底解決。
(4)2019年5月20日更換鉑網(wǎng)期間,對(duì)尾透機(jī)開(kāi)蓋檢查,發(fā)現(xiàn)尾透機(jī)轉(zhuǎn)子葉輪上有催化劑粉末,經(jīng)天津華景化工新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,為避免緊急停車時(shí)SCR氨還原轉(zhuǎn)化器壓差增大、SCR催化劑粉末進(jìn)入尾透機(jī)而損傷轉(zhuǎn)子,需在尾透機(jī)入口安裝錐形過(guò)濾器(目前尚未實(shí)施)以攔截過(guò)濾催化劑粉末;2020年4月停車時(shí)對(duì)SCR氨還原轉(zhuǎn)化器催化劑床層下部篩網(wǎng)塌陷部位進(jìn)行了修復(fù),在一定程度上緩解了催化劑粉末進(jìn)入尾透機(jī)的問(wèn)題,但問(wèn)題沒(méi)有得到根本解決,今后擇機(jī)處理。
(5)2019年11月9日,冷凝液泵B故障,備泵切換啟動(dòng)過(guò)程中觸發(fā)冷凝液泵全停聯(lián)鎖,四合一機(jī)組跳車,稀硝酸裝置聯(lián)鎖停車。檢查DCS組態(tài),冷凝液泵全停聯(lián)鎖是為了保護(hù)四合一機(jī)組汽輪機(jī),但在運(yùn)冷凝液泵出現(xiàn)故障停運(yùn)時(shí)備用泵沒(méi)有實(shí)現(xiàn)無(wú)擾動(dòng)啟動(dòng),致使四合一機(jī)組聯(lián)鎖停車。該問(wèn)題還需對(duì)系統(tǒng)聯(lián)鎖設(shè)置的合理性,或冷凝液泵是否延時(shí)啟動(dòng)與四合一機(jī)組相銜接方面作深入探討。
總之,稀硝酸裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行中,暴露出了設(shè)備缺陷、聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯關(guān)系不緊密、儀表指示故障、操作工流動(dòng)大等影響稀硝酸裝置穩(wěn)定運(yùn)行的問(wèn)題,如氧化爐經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行催化劑框扇形板變形致氧化爐同平面溫差變大、氨空比聯(lián)鎖長(zhǎng)期不能投自動(dòng)、氨空比儀表示數(shù)高于實(shí)際值、冬季遠(yuǎn)傳儀表引壓管凍結(jié)而示數(shù)失真、調(diào)節(jié)閥卡澀無(wú)法操作,以及設(shè)備與管線經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期運(yùn)行出現(xiàn)多處泄漏、NOX壓縮機(jī)軸振值持續(xù)上升、操作人員頻繁變動(dòng)等。通過(guò)近幾年的優(yōu)化改進(jìn),系統(tǒng)趨于完善,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)管理水平上了一個(gè)臺(tái)階,操作上也積累了更多的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),利于稀硝酸裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行;部分還未解決的問(wèn)題,需咨詢業(yè)內(nèi)專家或借助“外腦”,待時(shí)機(jī)成熟后逐一解決。
(1)2013年6月30日在10h的試生產(chǎn)期間,氣氨流量調(diào)節(jié)閥輸出不作調(diào)整,但反饋閥位信號(hào)有波動(dòng),波動(dòng)幅度0.2% ~0.4%,氣氨流量瞬間波動(dòng)值超過(guò)1000m3/h;空壓機(jī)入口靜葉開(kāi)度、轉(zhuǎn)速、防喘閥在不進(jìn)行調(diào)整的情況下,空氣流量瞬時(shí)波動(dòng)值超過(guò)1200m3/h;期間為避免因操作不到位氨空比高聯(lián)鎖停車,據(jù)專家的建議,試生產(chǎn)期間將氨空比高聯(lián)鎖值由11.3%提高至11.5%,實(shí)際分析值只有10.8%,但2013年7月1日仍因氨空比高聯(lián)鎖停車。分析認(rèn)為,氨空比自控系統(tǒng)不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需要,且無(wú)法達(dá)到氨空比自調(diào)的目的,需從技術(shù)和硬件兩方面著手予以解決。經(jīng)論證,決定對(duì)氣氨流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)行更換,原設(shè)計(jì)為平衡籠式單座調(diào)節(jié)閥,通徑100mm,采用西門(mén)子智能閥門(mén)定位器,技改將其更換為FISHER氣氨流量調(diào)節(jié)閥、智能閥門(mén)定位器,其通徑變更為150mm,閥門(mén)反饋精度達(dá)到0.1%。2014年3月利用停車期間,在氣氨過(guò)熱器后增設(shè)氣氨壓力調(diào)節(jié)閥,氨氧化系統(tǒng)運(yùn)行的安全性得到保障,減輕了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(2)2013年8月16日,軸流空壓機(jī)入口靜葉開(kāi)度65°,防喘閥開(kāi)度5.6%,空壓機(jī)排氣壓力0.337MPa,總空氣量約62000m3/h,空壓機(jī)運(yùn)行已接近喘振線。2013年8月22日停車期間,經(jīng)與陜鼓技術(shù)人員協(xié)商,由陜鼓技術(shù)指導(dǎo)專家對(duì)空壓機(jī)防喘振線進(jìn)行了修訂,防喘振裕量值升高,使空壓機(jī)喘振點(diǎn)遠(yuǎn)離了防喘振線,并對(duì)空壓機(jī)出口重錘式調(diào)節(jié)閥重力錘進(jìn)行了調(diào)整,以減小空壓機(jī)出口阻力。
(3)氣氨分離器原設(shè)計(jì)高度距離平臺(tái)只有500mm,致使蒸發(fā)器A的液氨從底部反竄入氣氨分離器,再進(jìn)入氣氨過(guò)熱器,使氣氨溫度降至80℃以下。2013年9月稀硝酸裝置停車期間,對(duì)氣氨分離器進(jìn)行改造,將氣氨分離器距離平臺(tái)高度提高至2300mm,氣氨過(guò)熱器引入1條1.55MPa中壓蒸汽管線用于預(yù)熱氣氨,由此解決了氣氨帶液、氣氨溫度下降的問(wèn)題。
(4)2013年8月27日,稀酸分離器分離效果差,NOX壓縮機(jī)入口氣帶液、稀酸泵入口竄氣,致使稀酸不能正常外送。前期開(kāi)車專家建議對(duì)低壓快冷器A出口液相進(jìn)稀酸槽排酸管線設(shè)置U形管,形成液封,并在管線上安裝手閥調(diào)節(jié)排量,同時(shí)對(duì)稀酸分離器沖洗噴頭進(jìn)行更換,期間二次空氣量由8502m3/h減至6738m3/h,稀酸泵入口竄氣問(wèn)題得到解決,但NOX壓縮機(jī)入口氣帶液?jiǎn)栴}未從根本上得到解決;后來(lái)檢查修復(fù)稀酸分離器內(nèi)件后,NOX壓縮機(jī)入口氣帶液?jiǎn)栴}得以徹底解決。
(5)稀酸泵機(jī)封原設(shè)計(jì)用硝酸回流冷卻,2014年3月29日開(kāi)車幾個(gè)小時(shí)后稀酸泵機(jī)封燒壞漏酸,后經(jīng)技術(shù)評(píng)估,將稀酸泵機(jī)封更換為無(wú)冷卻介質(zhì)機(jī)封,并取消回流酸冷卻系統(tǒng),其后稀酸泵機(jī)封運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、無(wú)漏點(diǎn)。
(6)原設(shè)計(jì)離心式開(kāi)車酸泵電機(jī)功率110 kW,而開(kāi)車正常后其只需將5m3/h酸性水打入吸收塔,開(kāi)車酸泵電機(jī)功率太大,存在嚴(yán)重的“大馬拉小車”問(wèn)題。2014年9月白銀新天自主設(shè)計(jì)安裝了1臺(tái)流量5m3/h、電機(jī)功率4kW 的多級(jí)離心泵在開(kāi)車正常后將酸性水送入吸收塔,開(kāi)車酸泵用電量大幅下降。
(1)開(kāi)車初期氧化爐平面溫差10℃,近幾年運(yùn)行中氧化爐平面溫差有增大趨勢(shì)。2018年9月、2019年3月稀硝酸裝置停車時(shí)分別進(jìn)行了氧化爐熱偶校正、氧化爐催化劑框下陷處修復(fù)、氧化爐上部封頭分布器絲網(wǎng)調(diào)整等,但氧化爐平面溫差大問(wèn)題沒(méi)有從根本上得到解決,其平面溫差接近30℃;2021年4月1日利用稀硝酸裝置停車機(jī)會(huì)對(duì)氧化爐兩邊熱偶進(jìn)行了校正,開(kāi)車后氧化爐平面溫差縮小至16℃,但氧化爐平面溫差大問(wèn)題仍未得到根除,需深入研討,進(jìn)一步查明原因。
(2)2019年1月,稀硝酸裝置四合一機(jī)組NOX壓縮機(jī)振值偏高,達(dá)到110μm(正常值在70μm以下);2019年3月,四合一機(jī)組轉(zhuǎn)子返陜鼓做動(dòng)平衡技術(shù)處理,恢復(fù)安裝后,四合一機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)。
(3)2019年10月氧化爐第七套鉑網(wǎng)運(yùn)行初期,爐水循環(huán)量偏低,一段時(shí)間降至105t/h(正常指標(biāo)為115~155t/h),爐水循環(huán)泵不得不雙泵運(yùn)行(設(shè)計(jì)為一開(kāi)一備),出現(xiàn)廢鍋爐壁溫度高、氧化爐出口氣溫度高等問(wèn)題;2019年11月19日系統(tǒng)停車期間對(duì)爐水集箱、節(jié)流孔進(jìn)行清理,對(duì)爐水循環(huán)泵進(jìn)出口閥進(jìn)行拆檢,但問(wèn)題并沒(méi)有從根本上得到解決,造成系統(tǒng)無(wú)法長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行。2020年3月,利用更換氧化爐鉑網(wǎng)的停車機(jī)會(huì),對(duì)氧化爐爐管進(jìn)行化學(xué)清洗,清洗后上述問(wèn)題得以徹底解決,爐水循環(huán)量達(dá)到130t/h,氧化爐爐管換熱效率提高,蒸汽產(chǎn)量增加,至今氧化爐運(yùn)行穩(wěn)定。
(4)2020年冬季,因稀硝酸裝置四合一機(jī)組廠房安全檢查防火等級(jí)不滿足要求,2020年11月拆除了側(cè)墻,冬季稀硝酸裝置防凍問(wèn)題變得突出。為此,將儀表帶有的聯(lián)鎖傳送器引壓管進(jìn)行保溫處理,一些電伴熱帶予以更換,并制定了嚴(yán)格的裝置防凍管理措施。技改后,稀硝酸裝置經(jīng)受住了2020年12月當(dāng)?shù)貥O寒天氣(氣溫達(dá)-21℃)的考驗(yàn),表明本項(xiàng)技改是成功的、管理措施是有效的。
雙加壓法稀硝酸裝置及四合一機(jī)組運(yùn)行狀況的影響因素是多方面的,對(duì)于已建成的裝置,只要遵循科學(xué)規(guī)律,管理上高度重視,做好員工操作技能培訓(xùn),并采取有針對(duì)性的優(yōu)化改進(jìn)措施,就能保證裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
白銀新天150kt/a雙加壓法稀硝酸裝置投產(chǎn)以來(lái),受硝酸市場(chǎng)行情的影響,開(kāi)車初期稀硝酸裝置間斷運(yùn)行,且沒(méi)有進(jìn)行72h滿負(fù)荷運(yùn)行考核。2018年以來(lái),稀硝酸裝置逐步實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)行,近幾年稀硝酸裝置實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷運(yùn)行,稀硝酸日產(chǎn)量可達(dá)850t(60%稀硝酸實(shí)物產(chǎn)量),各項(xiàng)工藝指標(biāo)正常,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
稀硝酸裝置對(duì)于白銀新天的員工而言,屬于新接觸的工藝裝置,還需不斷深入學(xué)習(xí)與探索,尤其是操作人員變動(dòng)大,缺乏經(jīng)驗(yàn),缺乏發(fā)現(xiàn)、處理問(wèn)題的能力,現(xiàn)階段只有在開(kāi)停車過(guò)程中反復(fù)鍛煉,理論與實(shí)踐相結(jié)合,并注重日常培訓(xùn)工作,才能達(dá)到合格操作稀硝酸裝置的水平。
劉化集團(tuán)(隸屬于靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán))一期煤化工項(xiàng)目硝酸裝置廠址選在白銀,白銀新天150 kt/a雙加壓法稀硝酸裝置的成功運(yùn)行,不僅為周邊硝酸用戶提供了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,而且為劉化集團(tuán)轉(zhuǎn)型建設(shè)二期煤化工項(xiàng)目打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。劉化集團(tuán)二期煤化工項(xiàng)目將于2021年3月10日正式啟動(dòng)建設(shè),與毗鄰的甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司(隸屬于中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán))形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)(其主產(chǎn)品產(chǎn)能為180kt/a二硝基甲苯、150 kt/a液堿、120kt/aPVC)、合作共贏,打造“低碳、清潔、高效”的化工園區(qū)。