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        總裝車間底盤擰緊軸套筒與托盤擰緊頭分離困難原因分析及解決方法研究

        2021-12-22 09:31:34鐘國富王金成何杰歐陽東
        家園·電力與科技 2021年12期

        鐘國富 王金成 何杰 歐陽東

        摘要:底盤合裝線擰緊設(shè)備較多,擰緊機構(gòu)比較復(fù)雜,擰緊技術(shù)問題較多,其中擰緊軸氣缸無法帶動擰緊軸與托盤分離,影響整車生產(chǎn)效率,在實際生產(chǎn)過程是比較常見的偶發(fā)問題。擰緊軸套筒對托盤擰緊頭擰緊后,容易出現(xiàn)擰緊套筒與托盤擰緊頭緊緊咬合連接在一起,導致擰緊軸氣缸無法帶動擰緊軸與托盤分離,本文結(jié)合實際問題案例進行研究分析,實踐證明,有效的擰緊程序控制策略,可以解決擰緊套筒與擰緊頭分離困難問題。借此為同行提供寶貴的解決方案建議。

        關(guān)鍵詞:底盤擰緊;擰緊程序設(shè)置;擰緊軸套筒分離困難

        引言:

        一汽-大眾汽車有限公司總裝車間底盤合裝線擰緊設(shè)備是ATLAS擰緊軸,擰緊程序執(zhí)行完擰緊任務(wù)后,因擰緊軸套筒與托盤擰緊頭發(fā)生形變,擰緊軸上的套筒與托盤上的擰緊頭緊緊地咬合連接在一起,導致擰緊軸氣缸無法帶動擰緊軸與托盤分離,只能通過停線后,人為使用工具干預(yù)才能分離,嚴重影響整車生產(chǎn)效率。通過人為干預(yù)方式,不能徹底解決擰緊軸與托盤分離困難問題。本文結(jié)合實際問題案例進行研究分析,通過優(yōu)化有效的擰緊程序控制策略,可以解決擰緊套筒與擰緊頭結(jié)合后無法分離問題。借此為同行提供寶貴的解決方案建議。

        1車身底盤主要擰緊設(shè)備介紹

        車身底盤螺栓通過擰緊軸(AtlasEC)帶動擰緊托盤傳動軸擰緊到車身上,主要擰緊設(shè)備有底盤托盤、傳動軸上的擰緊頭、擰緊軸、擰緊軸上的套筒、擰緊控制器、傳動軸氣缸。

        2底盤結(jié)合擰緊過程現(xiàn)狀

        2.1擰緊軸套筒與托盤擰緊頭結(jié)合后卡頓無法分離

        當車輛到達工位后,擰緊軸驅(qū)動托盤上的擰緊頭順時針施加扭力,從而通過傳動軸把扭矩施加在螺栓上緊固。擰緊程序執(zhí)行完擰緊任務(wù)后,因托盤擰緊頭發(fā)生形變,擰緊軸上的套筒與托盤上的擰緊頭緊緊的咬合在一起,導致擰緊軸氣缸無法帶動擰緊軸與托盤擰緊頭分離,影響整車生產(chǎn)效率。

        在底盤擰緊設(shè)備問題中,間歇性出現(xiàn)套筒與擰緊頭結(jié)合后分離困難問題,以發(fā)動機排量為1.4T的燃油車為例,整車底盤與車身連接涉及到的被連接件有10個,分別是發(fā)動機與變速箱、前副車架、副車架連接板、前橋型板、后橋型板、油箱、后軸座、后副車架、后副車架多連桿、尾部消音器。通常出現(xiàn)無法分離的擰緊點是中通道橋型板、油箱釘、副車架,這些擰緊點緊固是經(jīng)過托盤傳動軸上的擰緊頭傳遞扭力擰緊的。而后軸座、油底殼擰緊是擰緊軸直接對螺栓進行緊固,不會出現(xiàn)分離困難問題。

        2.2目前的解決手段

        當出現(xiàn)擰緊軸套筒與托盤擰緊頭咬合后無法分離問題時,解決方法是用鐵錘敲擊擰緊軸上的套筒,這樣會加快設(shè)備損壞,造成設(shè)備維修成本浪費。

        3擰緊軸套筒與托盤擰緊頭咬合后無法分離原因分析及解決方案

        3.1擰緊軸套筒與托盤擰緊頭咬合后無法分離,主要影響因素分析

        從人、機、料、法、環(huán)全面深入分析,主要影響因素有2個(表1),1、擰緊過程中傳動軸上的套筒與托盤上的擰緊頭發(fā)生彈性形變。2、擰緊軸分離氣缸力不足。

        3.2針對主要影響因素的改善方案及可行性分析

        針對主要影響因素,我們提出了2條改進方案,并開展了可行性評估,最終選定了方案2,改善成本無,效果有效。

        方案1:增大氣缸分離力,具體方法有2個①更換大量程的氣缸(增大面積,公式:P=F/S),②增大工廠氣壓大?。ㄔ龃髿鈮?,公式:P=F/S)。優(yōu)點:消除套筒與擰緊頭分離困難。缺點:成本高;擰緊時往上的力增大,上升速度太快,對中性差;擰緊頭和套筒產(chǎn)生初始力

        大,導致擰緊程序監(jiān)控報警;同時也加快套筒和擰緊頭的磨損。

        方案2:優(yōu)化擰緊程序。優(yōu)點:無成本,在分離前可消除套筒與擰緊頭之間的咬合力。缺點:無

        4擰緊程序優(yōu)化方案驗證

        4.1擰緊程序優(yōu)化方案

        一汽大眾總裝車間底盤擰緊設(shè)備均采用ATLAS品牌擰緊設(shè)備,對應(yīng)的擰緊控制程序軟件是POWERMACS,可實現(xiàn)多步擰緊程序編寫。通過在現(xiàn)有的擰緊程序上增加一個反轉(zhuǎn)擰緊程序(前提是增加反轉(zhuǎn)擰緊程序后不能轉(zhuǎn)動螺栓)。擰緊程序設(shè)置為反轉(zhuǎn)3°以內(nèi)和反轉(zhuǎn)力矩不高于擰緊力矩的20%(一般來說擰緊目標衰減不大于目標力矩的50%。舉例說明:一個螺釘?shù)哪繕肆厥?0Nm,最后一步的反轉(zhuǎn)力矩為20Nm*20%=4Nm,最小力矩衰減為20Nm*50%=10Nm,所以最大的4Nm反轉(zhuǎn)力矩遠小于最小衰減力矩10Nm。理論上擰緊質(zhì)量是安全的)。

        4.2最終方案確定

        通過對程序配置反轉(zhuǎn)3°的擰緊點進行了1萬次以上殘余扭力檢測,檢測結(jié)果無異常。最終選定在擰緊程序中增加反松程序,反松角度設(shè)置為3°,反松力矩設(shè)置為目標力矩的20%(反松先產(chǎn)生目標力矩的20%時,角度未到達3°,擰緊軸結(jié)束工作;或者角度先到反轉(zhuǎn)3°時,反松力矩小于目標力矩的20%,擰緊軸結(jié)束工作)。

        5效果及建議

        5.1效果

        擰緊軸套筒與托盤擰緊頭擰緊程序優(yōu)化后,跟蹤套筒與擰緊頭咬合無法分離情況,缺陷率為0,效果顯著。

        5.2建議

        底盤擰緊技術(shù)復(fù)雜程度大,各種技術(shù)性問題比較多,是影響提升生產(chǎn)效率的瓶頸點,建議各工廠根據(jù)自己實際擰緊設(shè)備情況,找到合適的優(yōu)化方案,解決擰緊軸套筒與托盤擰緊頭卡頓無法分離問題,可極大地提升生產(chǎn)效率。

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