劉輝,李國,黃晶,漆文龍,王柯,劉森,李尤,范利彬
(中國石油西南油氣田公司工程技術(shù)研究院,國家能源高含硫開采研發(fā)中心,四川廣漢 618300)
水射流技術(shù)在石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,如超高壓射流鉆井[1-4]、高壓射流油管清洗和清砂[5-7]、水力噴射壓裂等[8-9]?,F(xiàn)場射流工藝參數(shù)的確定有賴于室內(nèi)射流模擬實(shí)驗,隨著室內(nèi)實(shí)驗工作量的逐漸增大,如何高效地進(jìn)行實(shí)驗、降低單次實(shí)驗的用時及人力物力成本成為當(dāng)下水射流實(shí)驗需要解決的重點(diǎn)。經(jīng)過對高壓水射流試驗系統(tǒng)[10]進(jìn)行的26次實(shí)驗各步驟平均耗時統(tǒng)計(如圖1)可看出,水射流實(shí)驗6個步驟中調(diào)壓階段所消耗的時間最多,單套實(shí)驗平均調(diào)壓時間達(dá)到12.42 min,約占單套實(shí)驗總時間的72.8%。調(diào)壓時間過長導(dǎo)致整套實(shí)驗周期長、實(shí)驗效率低,同時也增加了能源資源的消耗量。為有效解決該問題,根據(jù)水射流實(shí)驗壓力調(diào)控特點(diǎn),分析了導(dǎo)致調(diào)壓時間過長的因素,并制訂了一套縮短射流實(shí)驗調(diào)壓時間的方法。
圖1 水射流實(shí)驗各步驟平均耗時柱狀圖
系統(tǒng)主要由高壓泵站、磨料供給系統(tǒng)、水射流實(shí)驗臺、3DPIV測試系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等構(gòu)成[8],其系統(tǒng)組成如圖2所示。
圖2 水射流實(shí)驗系統(tǒng)組成示意圖
液體經(jīng)增壓泵增壓后,一部分經(jīng)回路流向水箱,另一部分從磨料供給系統(tǒng)流向水射流實(shí)驗臺,通過噴嘴或工具形成高壓射流,并完成性能測試。系統(tǒng)液體流向如圖3所示。
圖3 水射流實(shí)驗系統(tǒng)液體流向示意圖
系統(tǒng)泵壓的調(diào)節(jié)是通過控制回路調(diào)節(jié)閥的開度來實(shí)現(xiàn)的,回路調(diào)節(jié)閥開度增大,系統(tǒng)泵壓降低,回路調(diào)節(jié)閥開度減小,系統(tǒng)泵壓升高。
根據(jù)水射流實(shí)驗系統(tǒng)泵壓調(diào)節(jié)的過程,將調(diào)壓分為4個階段,依次為低壓段、中壓段、高壓段和終壓段。低壓段、中壓段、高壓段3個階段的調(diào)壓目標(biāo)值均為一個壓力范圍,而終壓段的調(diào)壓目標(biāo)值為一個確定的壓力值。4個階段分布與目標(biāo)壓力如表1所示。
表1 水射流實(shí)驗調(diào)壓4個階段目標(biāo)壓力 MPa
對過去26套次實(shí)驗調(diào)壓時間進(jìn)行統(tǒng)計,整理出單套實(shí)驗各階段平均調(diào)壓時間數(shù)據(jù)如表2所示。
調(diào)壓前3 個階段的目標(biāo)值是一個壓力范圍,均能夠一次調(diào)節(jié)到位,而終壓段是一個壓力值,需反復(fù)調(diào)節(jié)才能夠到位。從表2可以看出,在4個階段中終壓段調(diào)節(jié)所消耗的時間最多,平均耗時達(dá)到了10.02 min,占單套實(shí)驗調(diào)壓時間比值約為80.68%。由此可見,終壓段調(diào)壓時間過長是導(dǎo)致整個水射流實(shí)驗調(diào)壓時間過長的癥結(jié)所在,如果能將該問題解決,水射流實(shí)驗調(diào)壓時間就可得到大幅縮減。
表2 調(diào)壓各階段平均耗時
1.3.1 人工調(diào)閥穩(wěn)定性差
系統(tǒng)泵壓的調(diào)節(jié)是通過控制回路調(diào)節(jié)閥的開度來實(shí)現(xiàn)的,水射流實(shí)驗系統(tǒng)額定工作壓力為31.5 MPa,而通常水射流實(shí)驗的設(shè)計壓力值一般在15~25 MPa,根據(jù)水射流連續(xù)性方程和伯努利方程推導(dǎo)出射流噴嘴前后壓差與流速的經(jīng)驗?zāi)P停?/p>
式中:v為射流速度,m/s;Δp為噴嘴前后的射流壓差,MPa。
根據(jù)工程應(yīng)用要求,泵壓在15 MPa以上時,對油套管進(jìn)行清洗或切割作業(yè)時射流速度誤差應(yīng)控制在5 m/s范圍以內(nèi),利用上述模型可以得到終壓段泵壓的誤差要求應(yīng)不超過1 MPa。根據(jù)回路閥門針形結(jié)構(gòu)特性,泵壓越高,閥門調(diào)節(jié)靈敏度越高,即細(xì)微的閥桿轉(zhuǎn)動會造成壓力的巨大波動。通過查閱特性曲線得知,若將最大泵壓25 MPa的誤差控制在1 MPa以內(nèi),則閥門開度調(diào)節(jié)必須控制在0.3%以內(nèi),而對應(yīng)的閥桿轉(zhuǎn)動角度應(yīng)控制在8°以內(nèi)?,F(xiàn)場針對閥桿轉(zhuǎn)動開展了測試,3名實(shí)驗操作員工分別進(jìn)行了6次閥桿轉(zhuǎn)動測試,統(tǒng)計了每一次閥桿轉(zhuǎn)動角度的數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 3名操作人員測試轉(zhuǎn)動閥桿角度數(shù)據(jù)表(°)
結(jié)果顯示,只有3次閥桿轉(zhuǎn)動達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),說明要一次性調(diào)節(jié)至設(shè)計值難度很大,需要反復(fù)開關(guān)閥門進(jìn)行調(diào)壓,直到將泵壓調(diào)至設(shè)計值。
1.3.2 操作與信息不同步
水射流實(shí)驗系統(tǒng)的設(shè)備布局示意如圖4所示,泵壓調(diào)節(jié)與數(shù)據(jù)信息位于不同的房間。
圖4 水射流實(shí)驗系統(tǒng)設(shè)備布局示意圖
實(shí)驗過程中,泵壓數(shù)據(jù)通過傳感器傳遞給數(shù)據(jù)信息室,數(shù)據(jù)信息室的技術(shù)人員收到數(shù)據(jù)后將調(diào)壓指令通過對講機(jī)傳達(dá)給泵壓調(diào)節(jié)室的操作人員來完成調(diào)壓操作。在低壓段、中壓段和高壓段,各段調(diào)壓目標(biāo)值為一個壓力范圍,操作人員可以通過調(diào)壓閥處的壓力表來獲取讀數(shù),因此調(diào)壓效率比較高;而在終壓段,壓力表分度值較大,無法讀取精準(zhǔn)讀數(shù),需要操作與信息反復(fù)交流與確認(rèn)。
小組成員A、B開展了3套測試實(shí)驗,并對每套實(shí)驗終壓段的調(diào)壓時間和等待時間(操作與信息反復(fù)交流和確認(rèn)所消耗的時間)進(jìn)行了統(tǒng)計,數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果如表4所示。
表4 終壓段調(diào)壓時間與等待時間數(shù)據(jù)表
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析可知,終壓段等待時間與調(diào)壓時間的比值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)值5%,表明操作與信息不同步對調(diào)壓時間影響大。
此外,通過實(shí)驗歷史記錄調(diào)研和現(xiàn)場測試,對水射流實(shí)驗類型、實(shí)驗員操作熟練度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、用水水質(zhì)、設(shè)備噪聲和振動進(jìn)行了單因素分析,發(fā)現(xiàn)這些因素對終壓段調(diào)壓時間影響很小,因此人工調(diào)閥穩(wěn)定性差、操作與信息不同步是導(dǎo)致調(diào)壓時間過長的主要原因。
分別針對以上2個問題提出了相應(yīng)對策并進(jìn)行優(yōu)選。針對人工調(diào)閥穩(wěn)定性差的問題,提出了3條對策:1)在原調(diào)節(jié)閥基礎(chǔ)上,設(shè)計加工機(jī)械手,通過與電動機(jī)匹配進(jìn)行控制調(diào)閥;2)定制新的閥桿與閥芯,減小閥桿螺距,提高調(diào)壓精度;3)更換新的自動控制調(diào)節(jié)閥及配套裝置。對策2)是對閥體進(jìn)行改裝,加工難度和成本較高;對策3)需引進(jìn)全新的自動控制閥門及配套控制裝置,成本極高;對策1)不改變閥門原有結(jié)構(gòu),僅增加少量機(jī)械工裝和1個小型電動機(jī)即可實(shí)現(xiàn),方法簡單、成本投入低、可靠性強(qiáng),因此選用對策1)進(jìn)行改進(jìn)。
針對操作與信息不同步的問題,提出了兩條對策:1)在泵壓調(diào)節(jié)室設(shè)置數(shù)據(jù)顯示窗口,使操作者實(shí)時掌握壓力信息;2)將調(diào)閥控制與數(shù)據(jù)信息進(jìn)行集成,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作與監(jiān)測。對策1)可實(shí)現(xiàn)泵壓調(diào)節(jié)室操作與信息的實(shí)時交互,但是仍未有效解決接收來自控制室的指令和向控制室進(jìn)行數(shù)據(jù)信息反饋的問題。實(shí)驗中終壓可能會經(jīng)常改變,對應(yīng)壓力調(diào)節(jié)仍需較長時間。而對策2)可以實(shí)現(xiàn)在控制室對調(diào)壓閥的遠(yuǎn)程控制,做到操作與信息的實(shí)時監(jiān)測,操作者與指揮者可以實(shí)時共享數(shù)據(jù)信息,實(shí)現(xiàn)指令的快速下達(dá)、執(zhí)行與反饋,因此選用對策2)進(jìn)行改進(jìn)。
設(shè)計組裝高壓水射流壓力調(diào)節(jié)電控機(jī)械手系統(tǒng),如圖5所示。其總成由與回路閥門匹配的機(jī)械手臂(圖6所示)、轉(zhuǎn)換接頭、電動機(jī)、變頻器、控制器等組成。機(jī)械手臂、轉(zhuǎn)換接頭、電動機(jī)組裝后安裝于回路閥門基座上,而變頻器、控制器安裝于遠(yuǎn)程控制柜內(nèi)(位于數(shù)據(jù)信息室內(nèi)),電動機(jī)通過電線與變頻器和控制器連接并通信。
圖5 電控機(jī)械手系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計圖
圖6 電控機(jī)械手三維圖
電控機(jī)械手通過控制器設(shè)置泵壓值、設(shè)置關(guān)閥步長,按下電動機(jī)轉(zhuǎn)動啟動按鈕,控制器將控制參數(shù)轉(zhuǎn)換為電信號發(fā)送給變頻器,變頻器將電信號發(fā)送給電動機(jī),電動機(jī)執(zhí)行接收到的命令后輸出相應(yīng)的轉(zhuǎn)速。電動機(jī)中心轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動,帶動機(jī)械手臂轉(zhuǎn)動,帶動回路閥門的手輪轉(zhuǎn)動,達(dá)到關(guān)閉或打開閥門的目的,從而達(dá)到閥桿精細(xì)控制,實(shí)現(xiàn)泵壓精細(xì)調(diào)節(jié)。
電控機(jī)械手加工后安裝實(shí)物與回路閥門改造前對比如圖7所示。
圖7 電控機(jī)械手安裝前后實(shí)物對比圖
將調(diào)壓操作與數(shù)據(jù)信息顯示集成在一個控制界面,形成操作與信息的統(tǒng)一。控制界面主要包括遠(yuǎn)程控制柜和泵壓調(diào)節(jié)控制程序,該遠(yuǎn)程控制柜實(shí)物如圖8所示。
圖8 遠(yuǎn)程控制柜實(shí)物圖
對應(yīng)的泵壓調(diào)節(jié)控制程序主要用于匹配電控機(jī)械手并對高壓水射流實(shí)驗過程中對泵壓進(jìn)行控制和調(diào)節(jié),軟件界面可對水泵壓、閥門刻度和油溫進(jìn)行實(shí)時顯示,可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測,最小閥門開度、最大壓力的參數(shù)設(shè)置,能夠?qū)崿F(xiàn)對高壓水射流泵壓的遠(yuǎn)程控制和精細(xì)調(diào)節(jié)。遠(yuǎn)程控制程序主界面如圖9所示。
圖9 遠(yuǎn)程控制程序主界面
根據(jù)電控機(jī)械手轉(zhuǎn)動步長,該程序設(shè)置了10級調(diào)壓倍速,通過設(shè)置不同的調(diào)壓倍速值可以實(shí)現(xiàn)泵壓調(diào)節(jié)效率和控制精度的調(diào)整,在低壓段時設(shè)置高倍速,提高調(diào)壓效率,在終壓段時設(shè)置低倍速,提高調(diào)壓精度。
遠(yuǎn)程控制柜安裝和調(diào)壓控制程序測試就續(xù)后開展了聯(lián)機(jī)調(diào)試,閥桿轉(zhuǎn)動均勻,泵壓調(diào)節(jié)平穩(wěn),在調(diào)壓倍速1倍速條件下關(guān)閥一次,閥桿轉(zhuǎn)動角度5°,閥門開度減小約滿開度的2.5%。調(diào)節(jié)操作與數(shù)據(jù)信息銜接緊湊、交互順暢。聯(lián)機(jī)調(diào)試界面如圖10所示。
圖10 聯(lián)機(jī)調(diào)試界面
利用安裝好的電控機(jī)械手和調(diào)壓控制程序開展了6組噴嘴流場測試實(shí)驗和6組射流工具性能測試實(shí)驗。實(shí)驗?zāi)康氖菧y試孔徑為φ2.0 mm的圓錐收斂型噴嘴在18 MPa泵壓條件下的射流流場,以及規(guī)格φ50.8 mm的旋轉(zhuǎn)射流清洗工具在20 MPa泵壓條件下的清洗性能,驗證調(diào)壓方式改進(jìn)后的效果。
實(shí)驗中,泵壓調(diào)節(jié)采用分段方式,低壓段設(shè)置調(diào)壓倍速為10倍速,中壓段設(shè)置調(diào)壓倍速為5倍速,高壓段設(shè)置調(diào)壓倍速為2倍速,當(dāng)壓力升高至15 MPa左右時,將調(diào)壓倍速降低至1倍速。
噴嘴流場測試實(shí)驗,當(dāng)壓力升高至15 MPa左右時,將調(diào)壓倍速降低至1倍速,逐漸關(guān)閉閥門至開度5.9%時,泵壓均一次性調(diào)節(jié)至18 MPa;射流工具性能測試實(shí)驗,當(dāng)壓力升高至15 MPa左右時,將調(diào)壓倍速降低至1倍速,逐漸關(guān)閉閥門至開度5.2%時,泵壓均一次性調(diào)節(jié)至20 MPa,調(diào)壓各階段及總調(diào)壓時間數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表5所示。
表5 驗證實(shí)驗調(diào)壓各階段數(shù)據(jù)表min
根據(jù)表5中噴嘴流場測試調(diào)壓各階段數(shù)據(jù)與現(xiàn)狀調(diào)查中各階段調(diào)壓時間數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,繪制出柱狀對比圖如圖11所示。
圖11 措施前后調(diào)壓各階段數(shù)據(jù)對比圖
由統(tǒng)計分析可知,“終壓段調(diào)壓時間過長”的癥結(jié)問題由對策實(shí)施前的10.02 min降低至對策實(shí)施后的3.51 min,總調(diào)壓時間由12.42 min降至5.58 min,下降了55%,改造效果良好。
通過調(diào)壓方式的優(yōu)化改進(jìn),縮短了水射流實(shí)驗調(diào)壓時間,減少了實(shí)驗用電量和用水量,達(dá)到了降本增效的目的。其中,單套次實(shí)驗可節(jié)約電量28.5 kW·h,節(jié)約水量2.05 m3,計算明細(xì)如表6所示。
表6 單套次實(shí)驗節(jié)約電量和水量計算表
1)針對人工調(diào)閥穩(wěn)定性差、操作與信息不同步而導(dǎo)致的終壓段人工調(diào)壓時間太長的問題,優(yōu)化改進(jìn)了調(diào)壓方式。在原調(diào)節(jié)閥基礎(chǔ)上,設(shè)計加工機(jī)械手,通過與電動機(jī)匹配進(jìn)行控制調(diào)閥,并將調(diào)閥控制與數(shù)據(jù)信息進(jìn)行集成,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作與監(jiān)測。
2)利用安裝好電控機(jī)械手和調(diào)壓控制程序的水射流實(shí)驗裝置開展了對比驗證,顯示單套實(shí)驗調(diào)壓時間下降了55%,同時節(jié)省電量28.5 kW·h,節(jié)省水量2.05 m3。機(jī)電控制和遠(yuǎn)程操作提高了泵壓調(diào)節(jié)的控制精度,大幅降低了操作人員的勞動強(qiáng)度、實(shí)驗周期與成本,展現(xiàn)了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
3)提出的遠(yuǎn)程機(jī)電控制調(diào)節(jié)方式還可應(yīng)用于閥門安裝位置太高或閥門調(diào)節(jié)空間受限的工作場所,在不改變原有工藝流程的基礎(chǔ)上,增加少量的配套工裝,投入少量的費(fèi)用,即可解決人工操作困難和安全風(fēng)險高的問題,具有一定的推廣應(yīng)用價值。