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        硫酸鋇配料裝置在陽(yáng)極銅澆鑄中的應(yīng)用

        2021-12-22 09:24:48陳一波
        湖南有色金屬 2021年6期

        胡 洲,陳一波

        (江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

        沉淀硫酸鋇為無(wú)定型白色粉末,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,幾乎不溶于水;在銅陽(yáng)極板澆鑄工藝中作為脫模劑,主要起保護(hù)模具的作用。其用法是先用清水將硫酸鋇調(diào)制為漿液,然后由自動(dòng)噴涂裝置將漿液噴灑在高溫的模具表面,漿液被迅速蒸干后,留下的干粉粘結(jié)在模具表面形成一層保護(hù)層。目前漿液的配制大多依靠操作工人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)手動(dòng)加料,隨意性較大,漿液濃度不穩(wěn)定,硫酸鋇用量存在較大波動(dòng)。此工藝流程自動(dòng)化程度低,作業(yè)方式較為粗放,亟需在現(xiàn)場(chǎng)研制一套硫酸鋇自動(dòng)定量配料的裝置,通過(guò)自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用提升硫酸鋇噴涂工藝的精細(xì)化作業(yè)水平,達(dá)到降低硫酸鋇單耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量與銅模壽命的目的。

        1 硫酸鋇使用的現(xiàn)狀

        1.1 硫酸鋇噴涂裝置

        硫酸鋇噴涂裝置主要由噴涂罐、控制系統(tǒng)、噴嘴及連接管道組成,如圖1所示。其工作原理:噴涂罐內(nèi)配置好的硫酸鋇漿液,由控制系統(tǒng)通過(guò)管道泵送至噴嘴,噴灑至空模具表面;由于剛剛脫模的模具帶有較高的溫度,噴灑在模具表面的漿液被迅速蒸干后,留下的干粉粘結(jié)形成保護(hù)層,在澆鑄時(shí)起到隔離模具和陽(yáng)極銅熔體的作用,減輕熔體對(duì)模具的沖刷和侵蝕[1]。

        圖1 硫酸鋇噴涂工藝流程

        1.2 硫酸鋇漿液的人工配置

        當(dāng)噴涂罐內(nèi)漿液的液位不足時(shí),操作工打開進(jìn)水閥向罐內(nèi)加水,同時(shí)從加料口向罐內(nèi)倒入袋裝的硫酸鋇干粉(25 kg/袋);硫酸鋇干粉的加入量取決于加水前后罐內(nèi)的液位差(進(jìn)水量),具體倒入包數(shù)由工人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)大致判斷。在此操作模式下,不僅硫酸鋇漿液的濃度難以穩(wěn)定的控制;偶爾還會(huì)出現(xiàn)液位過(guò)低未及時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致噴涂系統(tǒng)無(wú)料可噴,以及配料時(shí)清水加入過(guò)多導(dǎo)致漿液從加料口溢流的操作失誤。

        1.3 漿液濃度對(duì)澆鑄的影響

        大幅波動(dòng)的漿液濃度,必定對(duì)澆鑄作業(yè)的穩(wěn)定產(chǎn)生一系列不良影響。當(dāng)漿液濃度過(guò)低時(shí):在模面及內(nèi)框形成的保護(hù)層厚度不夠,將造成模溫快速升高;模具中心的澆鑄區(qū)域損耗明顯加劇,嚴(yán)重時(shí)將出現(xiàn)“粘?!保>弑砻婢植咳刍笈c陽(yáng)極板粘連)的事故[2];模具的內(nèi)框極易粘結(jié)晃動(dòng)的銅水,從而形成陽(yáng)極板周邊的飛邊毛刺,降低產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)漿液濃度過(guò)高時(shí):不僅增加不必要的原料消耗,還會(huì)容易造成噴嘴及管路的堵塞;而且過(guò)厚的隔熱層,過(guò)分地阻擋了熱傳遞。一方面會(huì)延緩陽(yáng)極板凝固速度,導(dǎo)致陽(yáng)極板無(wú)法正常頂起與提?。?];另一方面會(huì)使模溫逐漸降低,從而導(dǎo)致噴灑的漿液不能快速?gòu)氐渍舾?,在澆鑄時(shí)產(chǎn)生的少量水蒸氣擾動(dòng)銅水,致使陽(yáng)極板表面不平整[4]。

        2 全自動(dòng)配料裝置的技術(shù)方案

        研制一種全自動(dòng)配置硫酸鋇漿液的裝置,根據(jù)噴涂罐內(nèi)漿液液位的變化,及時(shí)自動(dòng)向噴涂罐內(nèi)補(bǔ)充定量的硫酸鋇干粉和水,使噴涂罐內(nèi)漿液的液位保持在控制區(qū)間;硫酸鋇干粉和水的加入量按設(shè)定比例精準(zhǔn)控制,確保噴涂罐內(nèi)硫酸鋇漿液濃度維持穩(wěn)定。該裝置包含硫酸鋇失重加料系統(tǒng)、自動(dòng)定量加水系統(tǒng),噴涂罐液位計(jì)、控制系統(tǒng)四部分,如圖2所示。硫酸鋇失重加料系統(tǒng)由失重倉(cāng)、卸料閥、稱重傳感器、倉(cāng)壁振動(dòng)器等部件組成,通過(guò)卸料閥和失重計(jì)量裝置組成的控制回路實(shí)現(xiàn)硫酸鋇干粉的定量加入。自動(dòng)定量加水系統(tǒng)由自動(dòng)進(jìn)水閥、流量計(jì)及連接管道組成,通過(guò)自動(dòng)進(jìn)水閥和流量計(jì)組成的控制回路實(shí)現(xiàn)清水的定量加入。噴涂罐液位計(jì)實(shí)時(shí)將液位數(shù)據(jù)反饋至控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)在液位降至下限時(shí),依照設(shè)定的水料比,控制硫酸鋇失重加料系統(tǒng)和自動(dòng)定量加水系統(tǒng)進(jìn)行加料,從而實(shí)現(xiàn)噴涂罐內(nèi)硫酸鋇漿液濃度和液位的自動(dòng)精準(zhǔn)控制。噴涂罐內(nèi)漿液液位的上下限,以及配料的水料比,提前在控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)定,也可根據(jù)工況實(shí)時(shí)調(diào)整。

        圖2 硫酸鋇自動(dòng)配料流程

        3 全自動(dòng)配料裝置的應(yīng)用效果

        新研制的全自動(dòng)配料裝置自動(dòng)化程度高,澆鑄前一次性將足量的硫酸鋇干粉加入料倉(cāng),在澆鑄期間無(wú)需再進(jìn)行任何操作,由該裝置全自動(dòng)精準(zhǔn)定量配料。既可使噴涂罐內(nèi)漿液的液位保持在控制區(qū)間內(nèi),也能確保噴涂罐內(nèi)硫酸鋇漿液濃度維持穩(wěn)定。該自動(dòng)配料裝置投入后,取得了以下效果。

        3.1 降低了硫酸鋇單耗

        硫酸鋇單耗是指澆鑄每噸陽(yáng)極銅所消耗硫酸鋇的量,是圓盤澆鑄工序重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。單耗的越低每噸銅的冶煉成本越低,體現(xiàn)了工廠的工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理水平。全自動(dòng)的精準(zhǔn)定量配料,漿液濃度穩(wěn)定可控,杜絕了漿液濃度過(guò)高的情況,減少了不必要的浪費(fèi)。硫酸鋇改造前后單耗顯著下降,改造前后硫酸鋇單耗對(duì)比見(jiàn)表1。

        表1改造前后硫酸鋇單耗對(duì)比

        由表1可以看出,硫酸鋇單耗由1.68 kg/t,降低至1.32 kg/t。貴溪冶煉廠熔煉一系統(tǒng)按月均澆鑄4萬(wàn)t陽(yáng)極銅計(jì)算,每月可減少硫酸鋇用量14 t。

        3.2 延長(zhǎng)了銅模壽命

        銅模壽命是指每塊銅模所能澆鑄陽(yáng)極銅的量,同樣是圓盤澆鑄工序重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。每月陽(yáng)極銅澆鑄量恒定的情況下,銅模壽命越長(zhǎng),當(dāng)月所需要消耗的新銅模數(shù)量越少。全自動(dòng)的精準(zhǔn)定量配料,硫酸鋇漿液濃度穩(wěn)定可控,杜絕了因漿液濃度過(guò)低而導(dǎo)致模溫過(guò)高的情況,大幅延長(zhǎng)了銅模壽命[5],改造前后月均銅模壽命對(duì)比見(jiàn)表2。

        表2改造前后月均銅模壽命對(duì)比

        由表2可以看出,月均銅模壽命由1 203 t/塊,提高至1 510 t/塊。貴溪冶煉廠熔煉一系統(tǒng)按月均澆鑄4萬(wàn)t陽(yáng)極銅計(jì)算,每月可減少銅模用量7塊。每塊銅模的加工成本約0.6萬(wàn)元,每月可減少模具成本4.2萬(wàn)元。

        3.3 減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,便于操作

        全自動(dòng)的精準(zhǔn)定量配料,只需要在澆鑄前一次性將足量的硫酸鋇干粉加入料倉(cāng),在澆鑄期間無(wú)需再進(jìn)行任何操作。不僅減少了工人的工作量,同時(shí)也杜絕了配料不及時(shí)導(dǎo)致自動(dòng)噴涂無(wú)法作業(yè)和配料過(guò)量產(chǎn)生溢流的操作失誤,有利于澆鑄的穩(wěn)定順行。

        3.4 降低陽(yáng)極泥中硫酸鋇的含量

        澆鑄工序硫酸鋇用量的減少,陽(yáng)極板表面硫酸鋇的粘附量也相應(yīng)減少,電解陽(yáng)極泥中硫酸鋇的含量也將相應(yīng)降低,有利于稀貴車間改善生產(chǎn)指標(biāo),提升金銀直收率[6]。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        新研制的硫酸鋇自動(dòng)配料裝置自動(dòng)化程度高、定量精準(zhǔn)可靠、可降低硫酸鋇單耗、延長(zhǎng)銅模壽命,減少工人勞動(dòng)量。該設(shè)備投資規(guī)模小,安裝簡(jiǎn)單;可利用澆鑄間歇時(shí)間進(jìn)行改造施工,不影響正常生產(chǎn)。銅冶煉廠的圓盤澆鑄機(jī)應(yīng)用該硫酸鋇自動(dòng)配料裝置,可提升設(shè)備自動(dòng)化水平,有助于工廠減少人員配置,降低輔料消耗,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)。

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