羅 靜,李飛翔,堯瀟雪
(1.柳州五菱汽車工業(yè)有限公司,廣西柳州 545000;2.佛吉亞(柳州)排氣控制技術(shù)有限公司,廣西柳州 545000)
隨著人們對生活品質(zhì)追求的不斷提高,消費(fèi)者對車輛駕乘環(huán)境、噪聲水平的要求也越來越高。同時伴隨著汽車技術(shù)的發(fā)展與更迭,行業(yè)內(nèi)的競爭也日趨白熱化,整車NVH 性能已然成為評價產(chǎn)品好壞的重要指標(biāo)之一。排氣系統(tǒng)作為整車噪聲主要激勵源之一,其聲品質(zhì)直接影響整車舒適性。發(fā)動機(jī)的高速尾流排出過程中,可能會產(chǎn)生各種次生噪聲,其中當(dāng)高速尾流吹過排氣系統(tǒng)內(nèi)部的細(xì)小間隙或微小孔徑時,若產(chǎn)生高頻的嘯叫聲,會惡化車內(nèi)的主觀感受。本文將以某乘用車排氣系統(tǒng)加速嘯叫為案例,對如何開展排氣系統(tǒng)嘯叫成因分析進(jìn)行闡述。
某乘用車開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)全油門加速時車內(nèi)可聽到尖銳的嘯叫聲。在半消聲室內(nèi)進(jìn)行異響排查,發(fā)現(xiàn)排氣系統(tǒng)尾管處輻射出的嘯叫聲最明顯,初步判斷異響由排氣系統(tǒng)產(chǎn)生,但具體位置需采集客觀數(shù)據(jù)輔助分析。為縮小嘯叫范圍,分別在排氣系統(tǒng)前消殼體、后消殼體、尾管附近按試驗標(biāo)準(zhǔn)架設(shè)麥克風(fēng),進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。由尾管輻射噪聲曲線圖總聲壓級變化可看到尾噪在2 200 r/min~5 000 r/min 區(qū)間出現(xiàn)明顯峰值(圖1);同時在圖2 中的尾管輻射頻譜圖、前消殼體輻射頻譜圖、后消殼體輻射頻譜圖中均發(fā)現(xiàn)同一頻率區(qū)間的能量集中塊(圈出區(qū)域),但該頻率區(qū)間內(nèi)前消殼體輻射聲壓級明顯低于后消殼體及尾管,因此結(jié)合主觀及客觀數(shù)據(jù)判斷該嘯叫由后消聲器總成發(fā)出。
圖1 原方案3-WOT 尾管輻射噪聲曲線圖
圖2 原方案3-WOT 各測點頻譜圖
排氣系統(tǒng)產(chǎn)生的嘯叫異響通常是一種高頻次生噪聲,經(jīng)常在加速過程中產(chǎn)生,聽起來像pii 或poh[1]。通常排氣系統(tǒng)嘯叫異響是由于總成漏氣、高速氣通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)小間隙或小孔等原因產(chǎn)生。
該乘用車后消聲器總成結(jié)構(gòu)如圖3 所示,由進(jìn)氣管、后消聲器筒體及尾管組成。
圖3 后消聲器總成結(jié)構(gòu)示意圖
首先將后消聲器總成進(jìn)行氣密性檢測,并在每個焊縫表面刷肥皂水,檢測顯示總成泄漏量符合要求,且肥皂水無吹氣泡現(xiàn)象,這表明后消聲器總成無漏氣現(xiàn)象,因此判斷嘯叫聲不是漏氣產(chǎn)生。
手動搖晃零件,沒有異響產(chǎn)生,說明嘯叫也不是筒體內(nèi)有異物造成。
該乘用車后消聲器筒體內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖4 所示,可看到進(jìn)氣內(nèi)管、隔板上均開有小孔,加速過程中均有可能產(chǎn)生嘯叫。
圖4 后消聲器筒體內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
2.2.1 內(nèi)部結(jié)構(gòu)驗證
為確定嘯叫產(chǎn)生位置,根據(jù)消聲器筒體內(nèi)部結(jié)構(gòu),排列組合調(diào)整進(jìn)氣管開孔、隔板開孔及隔板結(jié)構(gòu)形式形成驗證方案,方案制作過程中重點關(guān)注內(nèi)組件零部件制造質(zhì)量要滿足設(shè)計要求,芯子裝配尺寸正確,且零件無焊接質(zhì)量問題。
驗證背壓對嘯叫異響的影響:兩塊隔板均增加100 個孔,得方案RM1-1(表1)。主觀結(jié)果顯示嘯叫聲特質(zhì)及聲壓級無變化,證明該嘯叫聲與背壓無關(guān)。
驗證隔板與殼體之間間隙對嘯叫異響的影響:隔板上下兩圓弧分別開兩個高3 mm 長35 mm 開口,得方案RM1-2(表1)。主觀結(jié)果顯示嘯叫聲特質(zhì)及聲壓級無變化,證明該嘯叫聲與隔板殼體之間間隙無關(guān)
驗證進(jìn)氣管開孔對嘯叫異響的影響,取消進(jìn)氣管開孔,得方案RM1-3(表1)。主觀結(jié)果顯示嘯叫聲特質(zhì)及聲壓級無變化,證明該嘯叫聲與進(jìn)氣管開孔無關(guān)。
驗證氣流運(yùn)動路徑變化對嘯叫聲的影響,在出氣管上開孔,得方案RM1-4(表1),目的是讓一部分氣體進(jìn)入第一腔后直接從出氣內(nèi)管上的孔排出。主觀結(jié)果顯示嘯叫聲仍存在但聲壓級明顯降低,因此判斷嘯叫聲與流過隔板的氣流有關(guān)系。
表1 內(nèi)部結(jié)構(gòu)驗證方案示意圖
綜合以上結(jié)果初步判斷嘯叫聲由高速氣流通過隔板上的小孔產(chǎn)生,具體位置需要進(jìn)一步驗證。
2.2.2 冷流臺架確定隔板嘯叫孔位置
本次試驗用冷流臺架核心部件為風(fēng)機(jī),可提供0~ 450 m3/h 流量的冷態(tài)氣流,其可用來還原車輛加速過程中氣流加速通過消聲器筒體內(nèi)部的流動情況,因此可用來還原加速過程中排氣系統(tǒng)嘯叫問題。
首先將完整的后消聲器總成固定到冷流臺架上,讓氣流流量由0 加速到250 m3/h,加速過程中可在后消殼體附近聽到明顯嘯叫聲,因此判定冷流臺架可用于還原該嘯叫聲。其后沿著后消上殼體走向切割出一個長400 mm 寬250 mm 的窗口,并清理內(nèi)部金屬屑及異物,將開窗口的后消聲器總成接到冷流臺架上,切下來的上殼體還原并用黑膠帶完全密封,并按原方法進(jìn)行試驗(圖5),加速過程中在后消殼體附近仍聽到明顯嘯叫聲且聲音特質(zhì)與未開窗口前一致,確認(rèn)開窗口并用黑膠帶封堵不會影響嘯叫聲判斷。將兩塊隔板開孔分為左右兩邊共四組,逐一用黑膠帶封堵,發(fā)現(xiàn)當(dāng)封堵隔板2 左側(cè)孔時嘯叫聲完全消失,封堵其他部分時嘯叫無變化,因此判斷嘯叫聲是由隔板2 左側(cè)區(qū)域內(nèi)開孔產(chǎn)生,具體嘯叫孔位置還需進(jìn)一步排查。繼續(xù)對隔板2 左側(cè)區(qū)域內(nèi)孔進(jìn)行逐個封堵,確認(rèn)嘯叫孔為黑色膠帶封堵處(圖6),至此通過冷流臺架鎖定了嘯叫源。
圖5 冷流臺架確定隔板嘯叫孔位置試驗過程
圖6 隔板2 嘯叫孔位置
通過本文案例,為排氣系統(tǒng)嘯叫成因分析提供一種思路方法。當(dāng)排氣系統(tǒng)出現(xiàn)嘯叫異響時可通過噪聲試驗、氣密試驗、調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)、冷流臺架試驗等方法確定嘯叫位置。