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        地下儲氣庫壓縮機(jī)氣缸余隙調(diào)節(jié)裝置故障處理及分析

        2021-12-16 05:15:54李治發(fā)
        壓縮機(jī)技術(shù) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:停機(jī)氣缸活塞

        李治發(fā)

        (中石化天然氣分公司,貴州 貴陽 550009)

        1 地下儲氣庫壓縮機(jī)組簡介及故障發(fā)現(xiàn)過程概況

        1.1 地下儲氣庫簡介

        某地下儲氣庫為枯竭型氣藏儲氣庫,設(shè)計(jì)庫容5.88×108m3,墊底氣2.93×108m3,工作氣量2.95×108m3,設(shè)計(jì)上限壓力27.0 MPa,下限壓力13V0 MPa。氣庫設(shè)計(jì)有3臺往復(fù)壓縮機(jī),日注氣量可達(dá)200×104m3/d。其中某臺機(jī)組運(yùn)行7075 h時(shí)出現(xiàn)氣缸余隙調(diào)節(jié)裝置余隙活塞脫落,氣缸出現(xiàn)撞缸導(dǎo)致活塞、氣缸缸套嚴(yán)重?fù)p壞故障。

        2.2 故障壓縮機(jī)組簡介

        壓縮機(jī)組采用電驅(qū)往復(fù)壓縮機(jī),型號為4RDSA-2/YB710-6,設(shè)計(jì)進(jìn)氣壓力6.0 MPa,額定排氣壓力23.5 MPa,排氣量62萬m3/d。電機(jī)型號為YB710-6-1500 kW,額定電壓6000 V,額定電流177 A,額定功率1500 kW,額定轉(zhuǎn)速994 r/min。壓縮機(jī)采用兩級壓縮,四列對稱平衡型結(jié)構(gòu),每級2個(gè)氣缸,一級氣缸直徑5.75,二級氣缸直徑4.5,行程5.5。機(jī)組共有4個(gè)氣缸,編號按曲拐順序編號,依次為1#、2#、3#、4#氣缸,其中1#和3#氣缸是二級氣缸,2#和4#氣缸是一級氣缸。一級氣缸(2#和4#氣缸)設(shè)置有氣缸余隙調(diào)節(jié)裝置,俗稱氣缸余隙頭,用來調(diào)節(jié)余隙容積以調(diào)節(jié)機(jī)組排氣量,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 壓縮機(jī)振動值變化

        2.3 故障發(fā)現(xiàn)過程概況

        某日凌晨3點(diǎn),運(yùn)行值班人員值班巡檢發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)振動值偏大,機(jī)組有異響,振動值未達(dá)到設(shè)定報(bào)警停機(jī)值,機(jī)組未停機(jī)。3:45,機(jī)組異響擴(kuò)大,值班人員向值班干部匯報(bào)機(jī)組出現(xiàn)巨大異響。4:15值班干部向公司調(diào)控中心申請故障停機(jī),4:20調(diào)控中心同意后手動停機(jī)。8:05壓縮機(jī)維保單位開始對機(jī)組進(jìn)行放空拆卸檢查。

        2 壓縮機(jī)故障檢查及原因分析

        機(jī)組故障發(fā)生時(shí),主要現(xiàn)象為機(jī)組四號氣缸(一級氣缸)出現(xiàn)異響。機(jī)組振動值偏大,但未達(dá)到停機(jī)報(bào)警值,未觸發(fā)機(jī)組振動報(bào)警。停機(jī)前后,四號氣缸排氣溫度變化明顯變化,盤根溫度顯著上升。從SCADA系統(tǒng)查看機(jī)組測點(diǎn)信息,機(jī)組振動值變化情況如圖1所示。壓縮機(jī)四號氣缸排氣溫度及盤根溫度變化如圖2和3所示。

        圖2 四號缸排氣溫度變化

        圖3 四號填料溫度變化

        在對存在異響的四號氣缸進(jìn)行拆卸后,發(fā)現(xiàn)氣缸余隙活塞碎裂、余隙缸斷裂。在對壓縮活塞拆卸后,發(fā)現(xiàn)該氣缸活塞端部損傷,活塞環(huán)、支撐環(huán)破損,缸套明顯磨損。在對機(jī)組其他氣缸進(jìn)行進(jìn)一步檢查后,發(fā)現(xiàn)二號氣缸,也存在缸套磨損、活塞環(huán)損壞問題。

        根據(jù)以上檢查內(nèi)容,結(jié)合機(jī)組振動、溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,機(jī)組故障原因如下:

        (1)四號氣缸余隙活塞O形圈在高溫、高壓環(huán)境下發(fā)生了老化,造成密封失效,高壓氣體進(jìn)入余隙缸后端,由于余隙活塞和余隙桿之間有間隙,使得吸排氣過程中氣體壓力的脈動導(dǎo)致余隙活塞發(fā)生軸向串動,余隙活塞來回撞擊余隙桿。如圖1所示,余隙活塞與余隙桿連接方式為T型頭連接,此T型頭設(shè)計(jì)在余隙活塞來回撞擊的情況下容易出現(xiàn)斷裂而產(chǎn)生事故。因此造成凌晨1:05左右余隙桿T型頭位置斷裂,余隙活塞脫落。

        (2)余隙活塞脫落后,在余隙氣缸、殘余余隙桿所形成的空隙內(nèi)不斷與余隙桿、余隙氣缸發(fā)生撞擊。撞擊過程不斷沖擊余隙氣缸缸頭位置,造成缸頭疲勞破壞,進(jìn)而發(fā)生余隙氣缸缸頭斷裂脫落。缸頭與余隙活塞一同進(jìn)入工作氣缸。

        (3)余隙氣缸缸頭、余隙活塞碎片進(jìn)入氣缸工作腔產(chǎn)生撞缸現(xiàn)象,并造成活塞、活塞環(huán)、支撐環(huán)以及缸套嚴(yán)重?fù)p壞。

        (4)由于缸套磨損過程中產(chǎn)生大量熱量,氣缸溫度升高。停機(jī)后,排氣緩沖罐氣體不再流動,填料冷卻水停止循環(huán),氣缸熱量向緩沖罐與填料擴(kuò)散,造成如圖2、3所示的排氣溫度、填料溫度的變化。但停機(jī)前,排氣溫度約60 ℃,填料溫度約53 ℃,遠(yuǎn)小于排氣溫度和填料溫度報(bào)警值126 ℃。

        3 壓縮機(jī)系統(tǒng)性檢測情況

        除對現(xiàn)場損壞部件的情況進(jìn)行檢查外,對機(jī)組的其它部件也進(jìn)行了檢查,以弄清楚機(jī)組受損嚴(yán)重程度。

        (1)檢查各列主軸瓦、連桿瓦間隙,其值在正常范圍內(nèi),滿足要求。各列十字頭瓦與滑道上、下間隙,其值在正常范圍內(nèi),滿足要求;

        (2)拆除發(fā)生問題列連桿部件,檢查連桿大頭瓦及小頭襯套,滿足使用要求,檢查曲軸撓度,其值為0.006 mm,小于規(guī)定值0.025 mm;

        (3)檢查各列氣缸缸套的磨損情況,一號、三號氣缸缸套正常,四號缸缸套磨損嚴(yán)重,二號缸缸套局部磨損,需進(jìn)行返廠維修;

        (4)二號缸余隙活塞與余隙桿的配合間隙在正常范圍內(nèi)(此余隙活塞雖未損壞,仍準(zhǔn)備更換為改進(jìn)型);

        (5)拆檢的氣閥閥座密封面有少許損傷,可修復(fù)使用;

        通過對檢查數(shù)據(jù)的分析,機(jī)組基礎(chǔ)件機(jī)體、曲軸、連桿、十字頭部件正常,可以安全使用,四號、二號氣缸缸套需進(jìn)行更換,2個(gè)活塞部件返廠做進(jìn)一步探傷檢查。

        4 機(jī)組修復(fù)情況

        根據(jù)機(jī)組受損及相關(guān)檢測情況,制定修復(fù)方案。

        (1)更換以下配件:包括一級余隙缸部件2套、一級氣缸缸套2個(gè)、4號缸活塞、一級氣閥閥片3套、一級活塞環(huán)及支撐環(huán)2套。具體數(shù)量及進(jìn)度安排如表1。

        表1 配件修理計(jì)劃表

        其中,由于余隙活塞組件在設(shè)計(jì)上的固有缺陷,壓縮機(jī)廠家已停用了T型頭連接安裝方式,此次返廠更換形式為改進(jìn)型,杜絕了后期余隙活塞脫落的風(fēng)險(xiǎn)。

        (2)二號和四號2個(gè)一級氣缸返廠進(jìn)一步檢測,更換缸套,更換四號缸活塞,檢查活塞桿的形位公差,無損探傷檢查是否有裂紋,根據(jù)檢測結(jié)果決定是否更換。

        (3)更換機(jī)組所有氣閥、填料環(huán)、活塞環(huán)、支承環(huán)、O形圈等易損件。

        (4)機(jī)組恢復(fù)安裝,按機(jī)組出廠的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求進(jìn)行詳細(xì)檢查、試驗(yàn)。

        (5)結(jié)合實(shí)際工況調(diào)整機(jī)組振動、溫度的報(bào)警停機(jī)值,確保機(jī)組自控系統(tǒng)能起保護(hù)作用。

        通過壓縮機(jī)廠家的密切配合,及時(shí)生產(chǎn)加工氣缸缸套、活塞等部件,我們在故障后的35 d內(nèi)完成了機(jī)組的修復(fù)工作,機(jī)組恢復(fù)運(yùn)行。

        5 壓縮機(jī)管理原因分析

        (1)氣缸余隙頭設(shè)計(jì)不合理,余隙活塞與余隙桿采用T型頭連接,兩者有間隙存在,且強(qiáng)度及抗疲勞性均不足,設(shè)計(jì)存在安全隱患。壓縮機(jī)廠家既然已經(jīng)升級改進(jìn)了氣缸余隙頭的設(shè)計(jì)制造,卻沒有對前期生產(chǎn)的設(shè)備的使用單位進(jìn)行告知更換,抱有一定的僥幸心理,這從根源上決定了本次故障的可能性存在。余隙活塞與余隙桿采用螺紋連接,兩者無間隙,杜絕了余隙活塞來回撞擊余隙桿的可能性。

        (2)機(jī)組維護(hù)保養(yǎng)工作有缺項(xiàng),該機(jī)組在出現(xiàn)故障時(shí)距生產(chǎn)時(shí)間已有4年時(shí)間,機(jī)組已運(yùn)行了7075 h,通過檢查前期各級保養(yǎng)工作報(bào)告發(fā)現(xiàn),在機(jī)組前期運(yùn)行的各級維保中均未對氣缸余隙頭進(jìn)行檢查,余隙活塞O型圈老化未曾發(fā)現(xiàn),更未曾更換。如前所述,余隙活塞O型圈老化是導(dǎo)致后面一系列故障的直接原因。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的不合理加上維保工作的缺失,直接造成了本次故障的出現(xiàn)。

        (3)壓縮機(jī)出廠設(shè)定的報(bào)警值、連鎖停機(jī)值偏大,設(shè)置不合理,機(jī)組報(bào)警未起作用。由于機(jī)組振動值報(bào)警值為10 mm/s,停機(jī)值為14 mm/s,高于機(jī)組異常運(yùn)行期間4 mm/s到8 mm/s的波動值,四號缸排氣溫度和填料溫度報(bào)警值均為126 ℃,停機(jī)值為132 ℃,遠(yuǎn)高于實(shí)際運(yùn)行的一級排氣溫度(60 ℃)。在機(jī)組出現(xiàn)巨大異響,現(xiàn)場人員組織停機(jī)期間,各檢測點(diǎn)均未達(dá)到機(jī)組報(bào)警停機(jī)值。因而機(jī)組的檢測參數(shù)異常報(bào)警停機(jī)作用未得到體現(xiàn)。導(dǎo)致機(jī)組在異常情況下繼續(xù)運(yùn)行,機(jī)組受損度嚴(yán)重?cái)U(kuò)大。

        (4)現(xiàn)場值班人員缺乏機(jī)械故障診斷技能,對壓縮機(jī)初始故障未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),沒有在第一時(shí)間采取措施,造成了故障的擴(kuò)大。從機(jī)組振動參數(shù)變化趨勢分析,1:05,機(jī)組振動由2.7 mm/s上升至4.22 mm/s。但由于振動值距離報(bào)警值尚有較大差距,未能引起值班人員的高度重視。1:11至3:50之間,振動值在4 mm/s到8 mm/s之間波動,且異響聲較大,值班人員未采取停機(jī)措施。4點(diǎn)左右,振動值波動至接近10 mm/s,且異響進(jìn)一步增強(qiáng)時(shí),才向公司調(diào)控中心申請停機(jī)。壓縮機(jī)組在異常情況下運(yùn)轉(zhuǎn)3 h,導(dǎo)致了機(jī)組故障嚴(yán)重程度的擴(kuò)大。

        6 運(yùn)行管理相關(guān)建議

        綜合前文所述,在此提出以下建議,以防止類似故障的再次發(fā)生,促進(jìn)提高壓縮機(jī)運(yùn)行管理水平。

        (1)加強(qiáng)基層一線員工專業(yè)技能培訓(xùn),重點(diǎn)針對壓縮機(jī)組的巡檢要求、故障判斷等開展專業(yè)培訓(xùn),提高現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)問題能力以及故障判斷能力,讓巡檢過程真正有所發(fā)現(xiàn)。

        (2)加強(qiáng)設(shè)備故障應(yīng)急管理,完善應(yīng)急處置措施,定期開展應(yīng)急演練工作,提高一線人員在遇到設(shè)備故障后的正確決斷和快速處置能力。

        (3)加強(qiáng)壓縮機(jī)維護(hù)保養(yǎng)管理,完善壓縮機(jī)維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定,對維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容根據(jù)機(jī)組實(shí)際情況進(jìn)行修訂,提高維修保養(yǎng)的及時(shí)性和有效性。

        (4)建立定期回訪制度,加強(qiáng)生產(chǎn)廠家與用戶對接,壓縮機(jī)生產(chǎn)方和使用方定期開展技術(shù)交流會議,共同關(guān)注,確保機(jī)組的長久安全平穩(wěn)運(yùn)行。

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