劉 赫 鐘成堡,2 陳飛龍,2 楊文德
(1.珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070;2.廣東省高性能伺服系統(tǒng)企業(yè)重點實驗室 珠海 519070)
隨著智能裝備產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,自動化產(chǎn)線、機械化生產(chǎn)、精密加工等日漸成為我國工業(yè)發(fā)展的主要趨勢。而伺服電機與傳統(tǒng)電機相比,具有高精度、高功率密度、高魯棒性等特點,在智能裝備產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛[1]。
編碼器作為伺服電機上的信息采集和信號反饋元件,嚴格控制了電機運行的精密性和平穩(wěn)性[2]。而編碼器的安裝精度差和使用環(huán)境溫度過高,是造成電機運行不平穩(wěn)和限制伺服電機高功率密度小型化發(fā)展的主要原因。
為了提高伺服電機運行的精度和長期運行可靠性,許多國內(nèi)外的專家學(xué)者和工程技術(shù)人員對電機的溫度場、電機定位精度、編碼器的采樣精度等進行了模擬和研究。文獻[3]以電機電磁場與熱交換理論為基礎(chǔ),分析了永磁伺服電機(PMSM)繞組分布對電機電磁場與溫度場的影響;文獻[4]分析了PMSM的鐵心損耗和永磁體渦流損耗,并對PSMS低速和堵轉(zhuǎn)時的溫度場進行了計算;文獻[5]研制了一套編碼器圓光柵偏心調(diào)整自動裝卸裝置,用于提高編碼器在PMSM上的裝配精度和自動化安裝;文獻[6]分析了PMSM參數(shù)變化的原因,對比了PMSM參數(shù)辨別的多種技術(shù)方法。
上述文獻分別從電機溫度場、電機定位精度和電機內(nèi)置編碼器裝配精度等方面進行了研究。而將這些方面結(jié)合起來,綜合考慮電機長期運行下,自身發(fā)熱使編碼器溫升過高,導(dǎo)致編碼器定位精度下降的研究卻很少。因此,本文將通過分析伺服電機發(fā)熱源分布、降低零件間熱傳導(dǎo)、減少零件間裝配尺寸鏈的方式,對非直連結(jié)構(gòu)的編碼器組件結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,提高伺服電機長期、高速運行的可靠性。
常見的伺服電機通常是編碼器直接安裝在電機轉(zhuǎn)軸上,這種連接方式稱為直連結(jié)構(gòu)。而大口徑大功率伺服電機,電機質(zhì)量較大、制造成本較高,而編碼器作為電機中易損件,為了方便其替換和安裝,將編碼器及相關(guān)零件設(shè)計為一個組件,安裝在體積較小的軸上,通過類似聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu),使小軸與電機轉(zhuǎn)軸連接,這種連接方式稱為非直連結(jié)構(gòu)。
本文涉及的伺服電機為非直連結(jié)構(gòu),由電機半總成和編碼器組件兩部分組成(圖1)。電機半總成包含電機的標準零件定子、轉(zhuǎn)子、軸承、端蓋等,編碼器組件包含電機的監(jiān)控反饋零件編碼器和一些輔助零件軸承、端蓋等。
圖1 伺服電機的兩部分組成
編碼器組件如圖2所示,由小軸、軸承、墊片、聯(lián)軸器端蓋、編碼器和編碼器蓋組成。為了改進編碼器組件結(jié)構(gòu),本文將從分析熱源發(fā)熱量、減小熱量傳遞、保證安裝精度以及計算尺寸鏈等方面進行組件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計。
圖2 編碼器組件示意圖
為了保證編碼器的安裝精度,我們首先分析編碼器的安裝方式和影響安裝的相關(guān)零件。編碼器為分體式結(jié)構(gòu),由編碼器本體和碼盤兩部分組成,碼盤安裝在小軸上,本體安裝在聯(lián)軸器端蓋上。安裝時要保證碼盤與本體之間的距離,即保證好小軸端面到聯(lián)軸器端蓋之間的距離(圖3尺寸E)。而為了使碼盤和小軸與電機同步轉(zhuǎn)動,在聯(lián)軸器端蓋內(nèi)部固定了2個尺寸型號完全相同的軸承。針對該結(jié)構(gòu),本文進行了尺寸鏈校核。
圖3 編碼器安裝位置的尺寸鏈示意圖
A、B、C、D、F分別代表各個零件的尺寸,它們構(gòu)成一個閉合的尺寸鏈(A+B+C+D+E=F)。但實際生產(chǎn)中,A、B、C、D、F對應(yīng)的零件都存在加工公差,裝配后累計誤差較大,無法保證尺寸E的精度,會增加編碼器信號出錯的可能性。
為了優(yōu)化編碼器安裝精度,減小零件軸向累計誤差帶來的影響,本文將2個相同尺寸的軸承替換為內(nèi)徑相同、外徑不同的軸承,通過端蓋凸臺定位。這樣既減少了裝配的累計誤差,又減少了零件墊片。優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)尺寸鏈校核如圖4所示。
圖4 優(yōu)化后編碼器安裝位置的尺寸鏈示意圖
a、d、F分別代表各個零件的尺寸,它們構(gòu)成的閉合尺寸鏈,較之前的方案少了2個尺寸(B、C)。這樣在相同的工藝水平下,累計誤差小,更好的保證了尺寸E的精度,提高了編碼器安裝的可靠性。
為了降低編碼器溫升,本文首先分析影響編碼器溫升的熱源。如圖5所示,影響編碼器溫升的熱源共有4處,①電機轉(zhuǎn)軸的熱量,通過連接結(jié)構(gòu)和小軸向編碼器傳導(dǎo);②電機半總成末端的熱量,通過聯(lián)軸器端蓋向編碼器傳導(dǎo);③編碼器組件中軸承摩擦發(fā)熱,通過聯(lián)軸器端蓋向編碼器傳導(dǎo);④編碼器自身發(fā)熱。
圖5 影響編碼器的熱源分布示意圖
其中熱源①受非直連結(jié)構(gòu)的影響,電機轉(zhuǎn)軸與編碼器組件小軸間有塑料連接件,該零件已較好的隔絕了轉(zhuǎn)軸熱量向小軸和編碼器的傳遞,因此熱源①本文不再考慮。下面將主要針對熱源②③④進行詳細分析和改善。
首先考慮編碼器自身發(fā)熱(熱源④),該熱量無法被隔絕和減小,因此先準確測量編碼器自身的發(fā)熱量。實驗方法是只接通編碼器的5 V電源,使編碼器芯片發(fā)熱,此時無其他發(fā)熱和傳熱對編碼器產(chǎn)生影響,編碼器芯片穩(wěn)定后的溫升即為編碼器芯片發(fā)熱量約11.5 K。
其次評估編碼器組件中軸承摩擦發(fā)熱(熱源③)。將編碼器組件置于對拖臺上,在編碼器芯片發(fā)熱穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,接通對拖電機的電源,對拖電機拖動編碼器組件轉(zhuǎn)動,使編碼器組件中軸承發(fā)熱。再將編碼器組件由1 000 rpm逐漸增加至6 000 rpm,監(jiān)控每增加1 000 rpm后,編碼器組件中軸承和芯片穩(wěn)定時的溫升變化(見圖6)。
圖6 軸承發(fā)熱溫升及對編碼器的溫升影響
觀察發(fā)現(xiàn),該編碼器組件轉(zhuǎn)速每增加1 000 rpm,軸承溫升增加近8.5 K,熱量傳導(dǎo)至編碼器芯片,芯片溫升增加7 K,而轉(zhuǎn)速5 000 rpm時,編碼器芯片溫升達到48.5 K。說明此時的軸承發(fā)熱對編碼器溫升影響很大。
為了改善該情況,本文分析了組件中軸承的選型。如圖4所示,組件由一個外徑大、密封性良好的接觸型軸承和一個外徑小、密封性較好非接觸型軸承組成,兩者的摩擦扭矩值為3.41 mNm。軸承密封性越好,油脂揮發(fā)性越小,對編碼器的信號影響越小,但是密封性好也會導(dǎo)致軸承的摩擦扭矩變大,致使編碼器溫升過高。
為了平衡軸承密封性與摩擦扭矩對編碼器的影響,本文將距離編碼器較遠的大軸承替換為密封性稍差、但摩擦力小的非接觸型軸承,而距離編碼器近的小軸承仍舊以密封性好為主,測試兩者的摩擦力矩為1.6 mNm。
最后分析電機半總成末端熱量(熱源②)對編碼器的影響,本文通過優(yōu)化聯(lián)軸器端蓋結(jié)構(gòu)改善熱量傳導(dǎo)。
傳統(tǒng)的聯(lián)軸器端蓋通常為鋁材質(zhì),電機半總成末端的熱量,易通過金屬的聯(lián)軸器端蓋傳遞給編碼器,聯(lián)軸器端蓋內(nèi)的軸承摩擦生熱,易通過金屬的聯(lián)軸器端蓋傳導(dǎo)至編碼器。為解決這兩種熱源對編碼器溫度的影響,本文將一體式全鋁的聯(lián)軸器端蓋,改為內(nèi)、外圈兩部分結(jié)構(gòu)(圖7)。內(nèi)圈為軸承室鋁圈,用于安裝軸承,外圈為塑料聯(lián)軸器端蓋,用于隔絕電機半總成末端傳遞過來的熱量。
圖7 聯(lián)軸器端蓋的內(nèi)外圈示意圖
聯(lián)軸器端蓋內(nèi)圈為鋁圈,既保證了軸承室的加工精度、軸承的安裝精度,又保證了編碼器通過螺釘鎖緊至聯(lián)軸器端蓋的強度。而外圈采用導(dǎo)熱系數(shù)小的塑料材質(zhì),有效隔絕了熱量向編碼器的傳遞。編碼器組件優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)如圖8所示。
圖8 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的編碼器組件示意圖
通過編碼器組件的熱源分析、軸承修改、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等,再次采用與前文相同的溫升實驗方法,測試編碼器組件的軸承和編碼器溫升。
觀察圖9發(fā)現(xiàn),結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的編碼器組件,轉(zhuǎn)速每增加1 000 rpm,軸承溫升增加約3.6 K,轉(zhuǎn)速5 000 rpm時,編碼器芯片溫升僅23.3 K。說明優(yōu)化后的編碼器組件結(jié)構(gòu),可以有效降低編碼器溫升,并且電機通過長期壽命實驗觀察,替換后的軸承對編碼器的長期可靠使用無影響。
圖9 軸承發(fā)熱溫升及對編碼器的溫升影響
為了驗證編碼器組件溫升測試的合理性,和組件結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的溫度分布,本文采用有限元穩(wěn)態(tài)溫度場Steady-State Thermal對編碼器組件進行了溫升仿真。
首先簡化編碼器模型,以圓環(huán)代替發(fā)熱芯片,逐漸增加編碼器芯片發(fā)熱功率,觀察編碼器溫升變化,直到編碼器的仿真溫度與測試溫度11.5 K一致,此時的編碼器芯片損耗0.18 W即為仿真中的芯片加載損耗。然后測試編碼器組件轉(zhuǎn)速1 rpm、空載下的摩擦轉(zhuǎn)矩1.6 mN.m,再依據(jù)摩擦損耗計算公式,計算任意轉(zhuǎn)速下的軸承摩擦損耗(表1)。
表1 不同轉(zhuǎn)速下的軸承摩擦損耗
基于上述模型簡化、條件假設(shè)、加載條件計算等,選取兩個轉(zhuǎn)速下的溫升仿真結(jié)果如圖10、圖11所示。
圖10 1 000 rpm下的編碼器組件溫升仿真示意圖
圖11 5 000 rpm下的編碼器組件溫升仿真示意圖
仿真結(jié)果與測試溫升相近,編碼器芯片仿真誤差小于5 %。軸承溫升隨轉(zhuǎn)速成正比例增長,轉(zhuǎn)速每增加1 000 rpm,軸承仿真溫升增加4 K,與測試結(jié)果轉(zhuǎn)速每增加1 000 rpm,軸承溫升增加3.6 K相比,仿真結(jié)果溫升偏高。猜測是由于軸承滾珠模型簡化增加軸承傳熱面積、軸承缺少防塵蓋增加熱傳導(dǎo)等原因,但測試結(jié)果與仿真誤差小于10 %,認為仿真合理。
本文首先分析了編碼器組件的零件組成和影響編碼器溫升的熱源分布,然后通過尺寸鏈校核提高了編碼器安裝精度;通過溫升實驗量化分析了編碼器受熱源的影響;通過聯(lián)軸器端蓋結(jié)構(gòu)優(yōu)化降低了電機定、轉(zhuǎn)子溫升向編碼器的傳遞;通過Steady-State Thermal仿真分析驗證了實驗的合理性和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的有效性。編碼器組件新方案在5 000 rpm轉(zhuǎn)速下,較原來的方案摩擦扭矩降低1.81 mNm,編碼器溫升降低25 K。