謝登峰
(中煤科工集團(tuán)唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012)
山西神州煤業(yè)選煤廠屬于礦井型煉焦煤選煤廠,生產(chǎn)規(guī)模為0.6 Mt/a[1]。礦井?dāng)U能改造完成后,需要在現(xiàn)有工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)能改造,改造后選煤廠生產(chǎn)規(guī)模與礦井生產(chǎn)規(guī)模一致,為1.2 Mt/a。
原有選煤廠的工藝流程為:原煤50 mm 分級(jí),+50 mm 塊原煤破碎至-50 mm;-50 mm 級(jí)原煤預(yù)先0.5 mm 脫泥后進(jìn)入有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,分選出精煤、中煤和矸石三種產(chǎn)品,經(jīng)脫介脫水后成為最終產(chǎn)品;精煤和中矸系統(tǒng)稀介質(zhì)合并磁選;粗煤泥經(jīng)濃縮旋流器+高頻篩回收后摻入精煤,細(xì)粒煤泥浮選回收,浮選精礦經(jīng)加壓過(guò)濾機(jī)回收摻入精煤,浮選尾礦經(jīng)濃縮、壓濾回收。
山西神州煤業(yè)礦井改擴(kuò)建完成后,其主采工作面由4 號(hào)煤層調(diào)整至8 號(hào)煤層和10 號(hào)煤層,原煤性質(zhì)發(fā)生較大變化。因此,選煤廠擴(kuò)能改造需要針對(duì)煤質(zhì)變化進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。
1.1.1 篩分資料分析
從表1 中發(fā)現(xiàn):(1)原煤灰分為18.28%,屬中灰煤。(2)原煤中+50 mm 大塊含量7.13%,灰分40.83%;大塊中可見(jiàn)矸含量為2.15%,屬中含矸煤;大塊中含有部分夾矸煤,大塊需破碎解離煤與矸石。(3)主導(dǎo)粒度級(jí)為3~0.5 mm,其含量為27.49%;原煤-13 mm 物料含量超過(guò)70%,末煤含量大。(4)各粒級(jí)原煤灰分隨著粒級(jí)的逐漸減小,灰分逐漸降低,而各粒級(jí)原煤產(chǎn)率呈逐漸增加趨勢(shì),說(shuō)明本礦煤質(zhì)較軟、易碎。(5)-0.5 mm 煤泥含量較高,為14.16%,且其灰分較3~0.5 mm 粒級(jí)原煤灰分稍高,但遠(yuǎn)低于原煤總灰分,說(shuō)明原生煤泥中含有一定量的高灰細(xì)泥。
表1 原煤大篩分試驗(yàn)結(jié)果表
1.1.2 浮沉及可選性分析
山西神州煤業(yè)選煤廠擴(kuò)能改造后,原煤經(jīng)篩分破碎后,50~0.75 mm 原煤綜合級(jí)浮沉組成見(jiàn)表2。
由表2 可知:(1)主導(dǎo)密度級(jí)為1.3~1.4 g/cm3,其占本級(jí)含量為30.62%。(2)-1.5 g/cm3密度級(jí)的浮物累積產(chǎn)率為71.39%,灰分為8.76%,+2.0 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率為11.51%, 灰分為63.49%。原煤通過(guò)洗選,能排出純矸,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精煤。(3)當(dāng)洗選灰分為10%的煉焦煤產(chǎn)品時(shí),理論分選密度為1.55 g/cm3,以扣除+2.0 g/cm3沉矸為100%計(jì)算,δ±0.1 含量為20.4%,原煤可選性等級(jí)為較難選;排矸時(shí),以扣除-1.5 g/cm3浮煤為100%計(jì)算,原煤可選性等級(jí)為中等可選[2]。
表2 50~0.75 mm 原煤綜合級(jí)浮沉試驗(yàn)表
綜上所述,原煤洗選可以有效降低產(chǎn)品灰分,使其滿足產(chǎn)品質(zhì)量需求。
1.2.1 選煤廠擴(kuò)能改造選煤工藝確定
(1)原煤洗選原則工藝的確定
該廠洗選的煉焦煤產(chǎn)品主要供集團(tuán)公司內(nèi)部自用,精煤產(chǎn)品質(zhì)量要求為:粒度<50 mm,Ad≤10%,Mt≤12%。
生產(chǎn)煉焦煤產(chǎn)品時(shí),原煤可選性等級(jí)為中等可選,因此重選工藝宜選擇重介選。另因本次擴(kuò)能改造工業(yè)場(chǎng)地有限,已無(wú)場(chǎng)地新建工業(yè)廠房,擴(kuò)能所用設(shè)備要求布置在現(xiàn)有廠房?jī)?nèi),故確定采用有壓三產(chǎn)品重介旋流器洗選工藝,簡(jiǎn)化工藝流程。
(2)分選粒級(jí)的確定
使用大直徑重介旋流器時(shí)細(xì)粒末煤的分選精度相對(duì)較差[3],由于末煤含量大,故引入TBS 粗煤泥分選系統(tǒng),入料粒度上限為0.75 mm,入料粒度下限為0.25 mm。-0.25 mm 細(xì)煤泥采用浮選。
(3)浮選精煤回收方案比選
選煤廠現(xiàn)有一臺(tái)60 m2的加壓過(guò)濾機(jī),用于浮選精煤回收。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合項(xiàng)目本身的實(shí)際應(yīng)用情況,本次擴(kuò)能改造在浮選精煤回收環(huán)節(jié),可采用以下兩種技術(shù)方案:
方案一:利用現(xiàn)有的一臺(tái)60 m2加壓過(guò)濾機(jī)[3],新增一臺(tái)500 m2快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)[4],即一臺(tái)60 m2加壓過(guò)濾機(jī)+一臺(tái)500 m2快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)。
方案二:拆除現(xiàn)有的一臺(tái)60 m2加壓過(guò)濾機(jī),新增兩臺(tái)500 m2快開(kāi)隔膜壓濾機(jī),即兩臺(tái)500 m2快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)。
針對(duì)上述兩種不同浮精回收方案,從設(shè)備工藝性能(見(jiàn)表3)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)(見(jiàn)表4)兩個(gè)方面進(jìn)行比較。
表3 浮精回收設(shè)備工藝性能比較表
表4 浮精回收技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較表
由于該廠煤泥中粗粒含量較多,根據(jù)表3 分析結(jié)果,用加壓過(guò)濾機(jī)回收浮選精煤更有利于發(fā)揮其設(shè)備性能優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)表4 計(jì)算結(jié)果,采用方案二時(shí),最終精煤產(chǎn)品水分難以達(dá)到≤12%;方案一采用加壓+壓濾的聯(lián)合回收方式,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的實(shí)際情況,靈活調(diào)整加壓和快開(kāi)壓濾機(jī)的入料量,實(shí)現(xiàn)兩種設(shè)備的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),系統(tǒng)靈活性更高,更能保證產(chǎn)品指標(biāo)的穩(wěn)定[5]。另外,在建設(shè)投資上,方案一充分利用原有設(shè)備,對(duì)原有結(jié)構(gòu)破壞少,方案一比方案二節(jié)省100.51 萬(wàn)元。
綜上所述,本浮精脫水環(huán)節(jié)采用方案一,即利用現(xiàn)有的一臺(tái)60 m2加壓過(guò)濾機(jī)+新增一臺(tái)500 m2快開(kāi)壓濾機(jī)。
因此,選煤廠擴(kuò)能改造最終的選煤方法為:脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器+粗煤泥TBS 分選+煤泥浮選,浮精用加壓過(guò)濾機(jī)+快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)聯(lián)合回收,浮尾濃縮壓濾回收。
1.2.2 選煤廠工藝流程
選煤廠擴(kuò)能改造后的工藝流程為:原煤50 mm分級(jí),+50 mm 塊原煤破碎至-50 mm;-50 mm 級(jí)原煤預(yù)先0.75(1.0)mm 脫泥,50~0.75(1.0)mm 原煤經(jīng)有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,分選出精煤、中煤和矸石三種產(chǎn)品,經(jīng)脫介脫水后成為最終產(chǎn)品;稀介質(zhì)合并磁選;0.75(1.0)~0.25 mm 粗煤泥TBS干擾床分選,TBS 精煤粗煤泥振動(dòng)弧形篩+煤泥離心機(jī)回收摻入精煤,TBS 尾煤經(jīng)高頻篩脫水摻入中煤進(jìn)中煤離心機(jī)脫水,細(xì)煤泥采用浮選,浮選精礦采用加壓過(guò)濾機(jī)+快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)回收,浮選尾礦經(jīng)濃縮、壓濾回收。
選煤廠擴(kuò)能改造后原則工藝流程圖如圖1。
圖1 山西神州煤業(yè)選煤廠擴(kuò)能改造原則工藝流程圖
根據(jù)煤質(zhì)計(jì)算結(jié)果,選煤廠主要設(shè)備規(guī)格型號(hào)見(jiàn)表5。
表5 山西神州煤業(yè)選煤廠主要設(shè)備型號(hào)表
山西神州煤業(yè)選煤廠進(jìn)行擴(kuò)能改造,針對(duì)該廠末煤含量較大的實(shí)際需要,增設(shè)粗煤泥TBS 分選系統(tǒng),完善了煉焦煤洗選工藝,同時(shí)利用現(xiàn)有設(shè)備及生產(chǎn)車(chē)間,降低了選煤廠基建投資。