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        炔醛法1,4-丁二醇緊急停車后銅鉍催化劑的性能恢復(fù)

        2021-12-14 11:24:48
        河南化工 2021年11期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        郭 欣

        (河南開(kāi)祥精細(xì)化工有限公司,河南 義馬 472300)

        1 炔醛法1,4-丁二醇工藝

        1,4-丁二醇(簡(jiǎn)稱BDO)是一種重要的有機(jī)和精細(xì)化工基礎(chǔ)原料,它的下游衍生物主要是四氫呋喃(THF)、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、γ-丁內(nèi)脂(GBL)和聚氨酯樹(shù)脂(PU Resin)、涂料和增塑劑等。目前,炔醛法生產(chǎn)1,4-丁二醇是主流的BDO合成方法。淤漿床炔醛法的生產(chǎn)工藝流程為:原料電石經(jīng)過(guò)破碎后進(jìn)入乙炔發(fā)生器內(nèi),采取干法乙炔工藝,獲得的粗乙炔氣與甲醛溶液在炔化反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng),銅鉍催化劑添加于反應(yīng)器內(nèi)提高炔化反應(yīng)速率,反應(yīng)后獲得1,4-丁炔二醇(BYD)產(chǎn)品。BYD溶液經(jīng)精餾工段,獲得提純的BYD溶液,再經(jīng)過(guò)脫離子工段獲得精BYD溶液,進(jìn)入加氫工段。加氫工段是將BYD溶液和氫氣在海綿鎳催化劑作用下進(jìn)行低壓加氫,經(jīng)低壓加氫后在負(fù)載鎳催化劑的作用下進(jìn)行高壓加氫,生產(chǎn)35%的BDO溶液,經(jīng)精餾系統(tǒng)脫水和脫出殘?jiān)?,最終獲得高純度的BDO產(chǎn)品[1-2]。

        2 炔化反應(yīng)工藝及催化劑

        炔醛法BDO裝置炔化反應(yīng)中BYD溶液是由36%±2%的甲醛水溶液與乙炔氣在銅鉍催化劑的作用下生成。炔化反應(yīng)在9臺(tái)帶攪拌的反應(yīng)器中進(jìn)行,反應(yīng)器分為3列,每列三級(jí)反應(yīng)器。甲醛溶液、循環(huán)催化劑、新鮮催化劑由一級(jí)反應(yīng)器的頂部加入,各級(jí)反應(yīng)器維持一定壓差,以便各反應(yīng)器逐級(jí)溢流。反應(yīng)后甲醛的濃度降至2.5%以下。三級(jí)反應(yīng)器底部出來(lái)的物料經(jīng)濃縮過(guò)濾后,進(jìn)入中間貯槽中,其余的產(chǎn)品溶液及過(guò)濾器中的催化劑循環(huán)至第1臺(tái)反應(yīng)器中。在生產(chǎn)過(guò)程中,催化劑由于中毒、機(jī)械磨損、表面被有機(jī)物堵塞等原因會(huì)失去活性,故要定期將系統(tǒng)中的催化劑排出置換,同時(shí)給反應(yīng)器加入等量的新鮮催化劑作為補(bǔ)充。

        炔化反應(yīng)所使用的銅鉍催化劑是一種以硅酸鎂為載體,以鉍金屬為促進(jìn)劑,應(yīng)用于甲醛和乙炔在低壓下合成1,4-丁炔二醇的銅鉍催化劑。這種催化劑有很高的活性和選擇性,并且可控制的粒徑分布使其達(dá)到了最優(yōu)的過(guò)濾性。加入系統(tǒng)中的新鮮催化劑沒(méi)有活性,當(dāng)乙炔氣與催化劑中的銅反應(yīng)時(shí),催化劑才產(chǎn)生活性,此過(guò)程在正常生產(chǎn)時(shí)是連續(xù)發(fā)生的,在開(kāi)車期間,催化劑活化則需要批量進(jìn)行?;罨蟮拇呋瘎楣杷猁}表面的銅和乙炔的絡(luò)合物,活性中心為乙炔銅絡(luò)合物。

        銅乙炔化合物當(dāng)缺乏催化劑載體時(shí)是非常危險(xiǎn)的,由于催化劑中浸出的銅可能會(huì)在設(shè)備和管道內(nèi)沉積。因此,含催化劑和甲醛的溶液在任何時(shí)候都應(yīng)通入乙炔,當(dāng)乙炔供應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法恢復(fù)時(shí),應(yīng)迅速冷卻漿液,降低浸出率,對(duì)停用的過(guò)濾器及催化劑管線要用水沖洗干凈。

        3 中斷乙炔氣后的銅鉍催化劑性能表現(xiàn)

        公用系統(tǒng)因某種原因無(wú)法正常供應(yīng)(儀表氣、電等)時(shí),一套正在運(yùn)行的BDO裝置緊急停車,炔化反應(yīng)單元在高溫狀態(tài)(95~102 ℃)下,被動(dòng)中斷乙炔氣。技術(shù)人員立即切斷甲醛進(jìn)料,反應(yīng)器被迫降溫至40 ℃,并通過(guò)反應(yīng)器頂部氮?dú)夤芫€進(jìn)行置換至合格(乙炔氣<0.5%)。炔化反應(yīng)中斷乙炔氣緊急停車后,銅鉍催化劑處于未鈍化保護(hù)狀態(tài),造成反應(yīng)漿液中銅離子的含量持續(xù)升高(由正常<2×10-6升高至200×10-6),存在活性組分銅離子析出的問(wèn)題,催化劑失活嚴(yán)重制約炔化反應(yīng)負(fù)荷。

        在炔化反應(yīng)中,活化后的催化劑為硅酸鹽表面的銅和乙炔的絡(luò)合物,活性中心是乙炔銅絡(luò)合物,催化劑活性控制的關(guān)鍵點(diǎn)在于生產(chǎn)開(kāi)車期催化劑的激活及生產(chǎn)過(guò)程中催化劑的活性組分的保持,減少銅析情況的發(fā)生。

        結(jié)合炔化催化劑的特性、分析結(jié)果及現(xiàn)狀,為確保停車期間炔化催化劑的保護(hù)、開(kāi)車期間的活化和開(kāi)車后的置換工作科學(xué)有序開(kāi)展,技術(shù)人員采取提升炔化反應(yīng)系統(tǒng)pH值(pH值>6)及降低系統(tǒng)甲醛含量的措施,減緩銅離子的析出,實(shí)現(xiàn)開(kāi)車后保持銅鉍催化劑活性的目標(biāo)。

        具體措施如下:①采用添加堿和醋酸鈉及通入除鹽水的方法提升炔化反應(yīng)器的pH值、降低甲醛含量,直至將反應(yīng)器pH值提升至6.0,防止進(jìn)一步出現(xiàn)銅及硅的析出;②維持反應(yīng)器溫度<40 ℃,并加強(qiáng)監(jiān)控;③反應(yīng)器攪拌器每班次啟動(dòng)30 min,防止催化劑沉積;④計(jì)劃開(kāi)車期間,維持低負(fù)荷運(yùn)行以活化催化劑,按照正常工況50%負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行7天,根據(jù)反應(yīng)效果判斷催化劑反應(yīng)活性,并確定催化劑添加及排放方式,待工藝正常后可逐步提升負(fù)荷;⑤根據(jù)炔化催化劑現(xiàn)狀,需對(duì)部分催化劑進(jìn)行置換,根據(jù)催化劑活性分析及開(kāi)車后反應(yīng)效果進(jìn)行評(píng)估。

        4 失活后的銅鉍催化劑保護(hù)研究

        根據(jù)炔化催化劑運(yùn)行數(shù)據(jù)及分析結(jié)果,為延緩催化劑中銅離子的析出,保護(hù)炔化催化劑,技術(shù)人員制定炔化催化劑置換保護(hù)措施,提升反應(yīng)器pH值至6.0以上。

        4.1 銅鉍催化劑置換

        技術(shù)人員通過(guò)采取添加醋酸鈉和除鹽水置換的方式,提升炔化反應(yīng)系統(tǒng)pH值至6,降低系統(tǒng)甲醛含量:?jiǎn)?dòng)濃縮過(guò)濾器與三級(jí)炔化反應(yīng)器打循環(huán)采出,添加醋酸鈉溶液,提升pH值(使pH值>6);三級(jí)反應(yīng)器pH值置換合格后,將濃縮過(guò)濾器切至與一級(jí)炔化反應(yīng)器循環(huán)采出,調(diào)整pH值至合格(pH值>6);以此方法將二級(jí)炔化反應(yīng)器pH值調(diào)至合格(pH值>6)。

        4.1.1銅離子分析情況

        催化劑置換保護(hù)期間,對(duì)反應(yīng)器催化劑取樣分析銅離子和pH值,分析結(jié)果如表1所示。

        表1 15R103C pH值及銅離子分析

        由表1可知:①在反應(yīng)pH值未調(diào)整前,銅離子趨勢(shì)為緩慢上升,活性物質(zhì)銅離子持續(xù)析出;②pH值>6后,銅離子上升趨勢(shì)可有效遏制,并出現(xiàn)降低趨勢(shì);③銅離子分析結(jié)果偏差較大,考慮到分析進(jìn)度及干擾,需繼續(xù)加強(qiáng)觀察。

        4.1.2開(kāi)車期間催化劑活化

        炔化反應(yīng)正常開(kāi)車后,炔化催化劑在緊急停車后,系統(tǒng)甲醛未完全反應(yīng),不具備催化劑鈍化保護(hù)條件。在開(kāi)車期間,需進(jìn)行催化劑活化,完全反應(yīng)系統(tǒng)甲醛。開(kāi)車活化方案如下:①為確保反應(yīng)系統(tǒng)循環(huán)要求,調(diào)整一二級(jí)炔化反應(yīng)器液位至85%,三級(jí)反應(yīng)器液位至60%;②抽出炔化反應(yīng)器環(huán)管內(nèi)鐵絲,用脫鹽水沖洗環(huán)管;③啟動(dòng)炔化反應(yīng)器攪拌后,通過(guò)換熱器投蒸汽預(yù)熱,維持炔化反應(yīng)器溫度<40 ℃,乙炔氣置換氮?dú)?,乙炔?75%,各級(jí)反應(yīng)器壓差應(yīng)<10 kPa;④炔化反應(yīng)器升溫至55 ℃,此時(shí)催化劑已開(kāi)始具備活性,調(diào)整乙炔氣進(jìn)氣,以2 ℃/h的升溫速率,將炔化反應(yīng)器升溫至75 ℃;⑤打開(kāi)炔化反應(yīng)器溢流管線,啟動(dòng)濃縮過(guò)濾器,反應(yīng)器與濃縮過(guò)濾器打循環(huán),當(dāng)甲醛含量<1%時(shí),催化劑活化結(jié)束,取樣分析銅離子、干濕基、LOI值及粒徑;⑥投甲醛進(jìn)料1 m3/h,2 h取樣1次,分析pH值、甲醛含量,運(yùn)行12 h;⑦以每12 h進(jìn)料0.5 m3的頻次,逐步提升甲醛進(jìn)料至4 m3/h,期間2 h取樣1次,分析pH值、甲醛含量,根據(jù)炔化催化劑活化及低負(fù)荷運(yùn)行情況,評(píng)估催化劑活性及催化效果。

        4.1.3開(kāi)車后催化劑置換

        炔化催化劑在活化及低負(fù)荷運(yùn)行后開(kāi)展催化劑置換工作:①維持系統(tǒng)低負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)系統(tǒng)催化劑先排后加,降低催化劑消耗;②利用濃縮過(guò)濾器F102及圓盤過(guò)濾器F103,實(shí)現(xiàn)固液分離;③及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)廢催化劑,降低危廢儲(chǔ)存隱患。

        4.1.4催化劑置換方法

        ①通過(guò)濃縮過(guò)濾器F102循環(huán)管線排料;②圓盤過(guò)濾器F103與V112打循環(huán)進(jìn)行甩盤;③V112內(nèi)稠催化劑排出后,V112與F102打循環(huán)采出;④V112采出結(jié)束,反應(yīng)系統(tǒng)繼續(xù)排料。

        4.2 加強(qiáng)開(kāi)車后銅鉍催化劑活性的管控

        4.2.1提高催化劑活性

        ①定時(shí)對(duì)催化劑取樣分析,關(guān)注干基和有機(jī)損耗。②定時(shí)對(duì)反應(yīng)器內(nèi)銅鉍催化劑置換。③對(duì)現(xiàn)場(chǎng)F102采出視鏡觀察,如果顏色發(fā)紅,及時(shí)對(duì)負(fù)荷調(diào)整。④定時(shí)對(duì)F104溶液銅離子進(jìn)行分析,出現(xiàn)指標(biāo)>2×10-6時(shí),及時(shí)對(duì)負(fù)荷調(diào)整。⑤F104出口pH值控制在4.9~5.1,根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整。

        4.2.2甲醛進(jìn)料罐濃度控制

        ①定期對(duì)甲醛吸收塔采出甲醛取樣分析,濃度控制在50%~52%,pH值控制在4.2~4.5。②甲醛原料配制槽V106內(nèi)甲醛濃度控制在36%~37%。

        4.2.3乙炔氣進(jìn)氣和尾氣控制

        ①定期對(duì)炔化反應(yīng)器乙炔氣環(huán)管進(jìn)行檢查,出現(xiàn)環(huán)管壓力高的情況,及時(shí)進(jìn)行沖洗,保證炔化反應(yīng)過(guò)程中乙炔氣量充足。②對(duì)炔化反應(yīng)器環(huán)管斷裂情況進(jìn)行排查,判斷有無(wú)短路情況。③根據(jù)尾氣中乙炔氣含量,對(duì)尾氣放空量進(jìn)行調(diào)整,保證尾氣中乙炔氣含量>80%。

        5 催化劑性能恢復(fù)后數(shù)據(jù)收集

        5.1 催化劑性能恢復(fù)前后銅離子含量對(duì)比(表2)

        表2 炔化反應(yīng)器銅離子含量 ×10-6

        乙炔氣緊急中斷后,通過(guò)提升炔化反應(yīng)器內(nèi)pH值、稀釋甲醛濃度及系統(tǒng)開(kāi)車后的催化劑活化置換工作,銅離子含量升高,速率得到了明顯延緩,且在系統(tǒng)開(kāi)車一段時(shí)間內(nèi)恢復(fù)了正常值(<2×10-6)。

        5.2 催化劑性能恢復(fù)前后粒徑對(duì)比

        催化劑性能恢復(fù)實(shí)施前粒徑分布見(jiàn)表3。

        表3 催化劑性能恢復(fù)實(shí)施前粒徑分布

        乙炔氣緊急中斷后,通過(guò)提升炔化反應(yīng)器內(nèi)pH值、稀釋甲醛濃度及系統(tǒng)開(kāi)車后的催化劑活化置換工作,銅鉍催化劑的粒徑分布(5 μm)有了很明顯的提升。

        5.3 催化劑性能恢復(fù)前后物料pH值對(duì)比

        炔化反應(yīng)pH值前后對(duì)比見(jiàn)表4。

        表4 炔化反應(yīng)pH值前后對(duì)比

        乙炔氣緊急中斷后,通過(guò)提升炔化反應(yīng)器物料pH值、稀釋甲醛溶液濃度及系統(tǒng)開(kāi)車后的催化劑置換工作,炔化反應(yīng)器的物料pH值在系統(tǒng)正常開(kāi)車后,穩(wěn)定在5左右,正常(正常范圍為4.8~5.2)。

        5.4 催化劑性能恢復(fù)前后物料顏色對(duì)比

        乙炔氣緊急中斷后,通過(guò)提升炔化反應(yīng)器內(nèi)pH值、稀釋甲醛濃度及系統(tǒng)開(kāi)車后的催化劑活化置換工作,炔化反應(yīng)的物料顏色從深紅色轉(zhuǎn)為金黃色,基本正常。

        5.5 催化劑性能恢復(fù)前后甲醛含量對(duì)比

        炔化反應(yīng)甲醛含量前后對(duì)比見(jiàn)表5。

        表5 炔化反應(yīng)甲醛含量前后對(duì)比 %

        乙炔氣緊急中斷后,通過(guò)提升炔化反應(yīng)器內(nèi)pH值、稀釋甲醛濃度及系統(tǒng)開(kāi)車后的催化劑活化置換工作,炔化反應(yīng)F104出口甲醛含量恢復(fù)正常(正常值<3%)。

        5.6 催化劑性能恢復(fù)前后干濕基及LOI值對(duì)比

        催化劑性能恢復(fù)前后干濕基及LOI值對(duì)比見(jiàn)表6。

        表6 催化劑性能恢復(fù)前后干濕基及LOI值對(duì)比

        乙炔氣緊急中斷后,通過(guò)提升炔化反應(yīng)器內(nèi)pH值、稀釋甲醛濃度及系統(tǒng)開(kāi)車后的催化劑活化置換工作,炔化反應(yīng)F104出口甲醛含量恢復(fù)正常(正常值<3%)。

        6 結(jié)論

        本文旨在解決炔醛法1,4-丁二醇裝置緊急停車后銅鉍催化劑性能恢復(fù)問(wèn)題,結(jié)合炔化催化劑的特性、分析結(jié)果及現(xiàn)狀,對(duì)停車期間炔化催化劑的保護(hù)、開(kāi)車期間的活化和開(kāi)車后的置換工作科學(xué)有序開(kāi)展,采取提升炔化反應(yīng)系統(tǒng)pH值(至6.0)及降低系統(tǒng)甲醛含量的措施,以減緩銅離子的析出,實(shí)現(xiàn)開(kāi)車后保持銅鉍催化劑活性的目標(biāo)。通過(guò)銅鉍催化劑性能恢復(fù)方案的制定和實(shí)施,有效地實(shí)現(xiàn)了在乙炔氣緊急中斷的情況下,銅鉍催化劑的活性保證。

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