黃雪成
(惠州深能源豐達電力有限公司,廣東 惠州 516025)
某電廠建有兩套PG9171E燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)機組,裝機容量為2×180 MW。為滿足國家氮氧化物排放要求,于2014年先后進行低氮燃燒DLN1.0改造。改造后,機組NOx的排放量低于30 mg/m3。在DLN1.0燃燒改造同時,將燃氣輪機的控制系統(tǒng)由Mark Ⅴ升級為Mark Ⅵe。
該電廠9E燃氣輪機由Lean-Lean模式(簡稱L-L模式)切換至預混模式時,多次出現(xiàn)重點火的異?,F(xiàn)象。此時機組正值升負荷狀態(tài),燃燒溫度很快超過1 995 ℉,機組由L-L模式轉(zhuǎn)入擴展 L-L模式,然后通過高負荷切換至預混穩(wěn)態(tài)模式。
在出現(xiàn)上述異?,F(xiàn)象的同時,依次出現(xiàn)如下報警和事件記錄:
1) L30FXML_ALM,DLN PREMIX MODELESS-GOTO SEC LOAD REC。
2) L2TVX1,IGITION TRANSFORMER [95TR-13,14] RELAY。
3) L28FDA/B/C/D,1區(qū)出現(xiàn)火焰。
通過圖1可以看出,在信號L30FXML_ALM為“1”的情況下,信號L83FXS3為“1”,即選擇第二負荷恢復模式,觸發(fā)重點火程序。
圖1 重點火邏輯圖
通過圖2可以看出:在一區(qū)熄火、二區(qū)有火焰的情況下,沒有選擇L83FXS1(第二切換模式)、L83FXS3(第二負荷恢復模式)、L83FXP1(預混切換模式)、L83FXP2(預混穩(wěn)態(tài)模式)四種DLN燃燒模式,將觸發(fā)L30FXML信號為“1”,出現(xiàn)L30FXML_ALM信號報警。
圖2 信號L30FXML_ALM的觸發(fā)程序
查看燃氣輪機數(shù)據(jù)曲線,發(fā)現(xiàn):在L-L模式向預混模式切換過程中,燃燒溫度TTRF1存在較大幅度的波動,最低值低于1 970 ℉,且至機組重點火前沒有超過1 995 ℉,信號L26FXL2一直為“0”,無法選擇L83FXP2預混穩(wěn)態(tài)模式;待預混切換完成后一直處于L83FXP1預混切換模式;當氣體燃料清吹閥打開時,選擇預混切換模式L83FXP1信號為“0”,觸發(fā)L30FXML信號為“1”,持續(xù)2 s 后,機組進入重點火程序。
因此,可以得出如下結(jié)論:預混切換過程中,TTRF1波動過大,且持續(xù)偏低,無法選擇預混穩(wěn)態(tài)模式,導致機組重點火,進入L-L模式。
查看燃氣輪機曲線發(fā)現(xiàn):機組預混切換時負荷DWATT、燃燒溫度TTRF1、燃料值基準FSR均有比較大的幅度波動,詳情見圖3。
圖3 切換過程中參數(shù)波動曲線
通過曲線可以看出,DWATT、TTRF1均有一個異常突起點。其中DWATT突升5.2 MW,TTRF1突升21.8 ℉,而FSR下降1.97%,數(shù)據(jù)變化異常。
在機組預混切換過程中,燃料基準FSR為轉(zhuǎn)速燃料基準FSRN。FSRN由式(1)[1]計算得:
(1)
通過式(1)可以看出,影響FSRN的因素有TNH、DWATT、TNR。
燃氣輪機轉(zhuǎn)速TNH。查看曲線,發(fā)現(xiàn)燃氣輪機轉(zhuǎn)速變化不足以影響FSR約2.0%的變化值。另外,通過強置TNH為100%進行試驗,發(fā)現(xiàn)機組預混切換時FSR仍然有幾乎相同的下調(diào)量,因此可以排除電網(wǎng)頻率變化的影響。
燃料轉(zhuǎn)速基準TNR。通過數(shù)據(jù)記錄,發(fā)現(xiàn)預混切換時,TNR幾乎未發(fā)生變化,因此也可以排除TNR變化的影響。
通過排除法可以得知:只有DWATT的突升,才有可能導致FSRN約2.0%的下調(diào)量。
在相同的FSRN的條件下,燃氣輪機負荷DWATT和燃燒溫度TTRF1為什么突然上升呢?
查看天然氣控制閥GCV1、GCV2和GCV3的位置反饋,查看速比閥與控制閥間腔室壓力FPG2等參數(shù),發(fā)現(xiàn):在FSR迅速下調(diào)前,F(xiàn)PG2壓力未有明顯變化,控制閥GCV1和GCV2位置反饋未有明顯變化,說明控制閥GCV1和GCV2閥所進的燃料值正常,未有變化,GCV3閥位有開度,達到2.33%。
在DLN1.0燃燒系統(tǒng)原始設(shè)計中,考慮到GCV3管線存在空氣,需要提前對該管線進行燃料吹掃,防止切換過程中機組負荷和燃燒溫度大幅度變化,預混切換失敗。根據(jù)上述情況,可以得出:在預混切換前,F(xiàn)SR未有變化的情況下,GCV3閥小開度開啟,導致實際進入燃燒室的燃料增加,燃氣輪機負荷和燃燒溫度升高;根據(jù)FSRN的計算公式,在TNR未變化前,負荷上升將致使FSR迅速下調(diào),最終導致DWATT和TTRF1有大幅度波動。
切換過程中,燃燒溫度TTRF1波動大,最低值低于1 970 ℉,致使切換完成后觸發(fā)重點火程序。因此提高預混切換點溫度(將L26FXS1信號觸發(fā)溫度由1 970 ℉提高到1 983 ℉),將整體提高預混切換過程中TTRF1的值,避免切換后燃氣輪機重點火。
通過圖4曲線可以看出,提高預混切換點溫度后,預混切換過程中TTRF1最高點、最低點分別達到2 005.5 ℉、1 976.2 ℉,較之前分別有7~8 ℉的提高,高于預混穩(wěn)態(tài)選擇最低溫度值1970 ℉,解決機組出現(xiàn)重點火問題。但從TTRF1、DWATT和FSR的波動量來看, TTRF1波動29.3 ℉,DWATT波動4.8 MW,F(xiàn)SR波動1.93%,波動值仍然很大。另外,提高預混切換點溫度將提高切換點負荷,不利于機組安全穩(wěn)定運行。提高機組預混切換點溫度,僅影響機組預混切換過程,不影響機組正常運行過程中的燃料配比值和運行負荷狀態(tài),故對機組NOx排放無影響。綜合來看,該方案可以解決預混切換過程中重點火的問題,但不能消除各參數(shù)值大幅度波動,仍然有不足。
圖4 提高預混切換點后切換曲線
控制閥GCV3的填充燃料值過大,在未改變FSR的條件下,額外提升燃氣輪機負荷,導致機組燃燒溫度TTRF1波動過大,從而觸發(fā)預混穩(wěn)態(tài)模式選擇信號L26FXL2為“0”,機組預混切換后重點火。適當降低控制閥GCV3的填充燃料值,可降低DWATT、TTRF1、FSR的波動量,確保切換過程平穩(wěn)。因此,嘗試調(diào)整GCV3填充燃料值,降至原始值的66.7%。
經(jīng)過試驗,調(diào)整GCV3填充燃料值后,燃氣輪機DWATT、TTRF1和FSR值的波動情況有明顯改善。通過圖5曲線可以看出:
1) 調(diào)整GCV3填充燃料值后,切換過程中,TTRF1最高點、最低點分別為2 001.9 ℉、1 984.7 ℉,波動17.2 ℉。
2) 燃氣輪機DWATT最高點、最低點分別83.4 MW、82.3 MW,波動1.1 MW。
3) FSR最高點、最低點分別為64.0%、63.0%,波動1.0%。
圖5 調(diào)整GCV3填充燃料值后預混切換曲線
總的來說,調(diào)整GCV3的填充燃料值后,DWATT、TTRF1和FSR等值的波動情況有明顯改善,機組頻繁出現(xiàn)重點火的問題也得到解決。另外,減少GCV3填充燃料值后,預混切換過程中機組負荷仍然有上升,不影響預混切換,沒有帶來其它問題??刂艷CV3的填充燃料值僅對預混切換過程有影響,所以調(diào)整填充燃料值不會影響機組正常運行過程中NOx的排放。綜合來看,該方案更優(yōu)。
通過仔細研究DLN1.0燃燒切換程序,分析機組重點火的原因,發(fā)現(xiàn)DLN1.0預混切換控制參數(shù)設(shè)置存在不合理。經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化和試驗驗證,徹底解決DLN1.0燃燒切換重點火的問題。