姜楠 樊恒麗 陳國星 樊四鵬
摘要:由于電加熱抽油桿的獨特優(yōu)點,在高含蠟原油開發(fā)中占有重要地位。電加熱桿采油工藝適應范圍廣,既能連續(xù)加熱、也能間斷使用。在開展電加熱桿工藝應用的同時,考慮節(jié)能降耗,結(jié)合現(xiàn)場單井含蠟情況,研究摸索電加熱桿準確生產(chǎn)制度,優(yōu)化電加熱桿啟停時間,確保生產(chǎn)穩(wěn)定同時實現(xiàn)成本可控。
主題詞:高含蠟;電加熱桿;生產(chǎn)制度
1.前言
南翼山油田III、IV、V油層組在原油開采過程中,發(fā)現(xiàn)含蠟較高,在井深450m-650m范圍內(nèi)結(jié)蠟較嚴重,容易造成蠟卡、蠟堵,影響油井正常生產(chǎn)。為確保油井生產(chǎn)平穩(wěn),提高原油流動性,實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)目的,現(xiàn)場應用10井次電加熱桿工藝,利用電加熱產(chǎn)生的熱能,對450m-650m井段進行加熱,降低原油粘度、將蠟熔化,從井筒內(nèi)排出[1]。
2.電加熱桿工藝原理
2.1工藝特點
電加熱桿工藝具有地面設施簡單、使用方便、易于管理的特點。通過地面電控柜操作,可設置加熱溫度、加熱時間,并且實現(xiàn)自停自啟。電加熱桿不受環(huán)境溫度和長時間關井的影響,可杜絕因停電、結(jié)蠟等原因造成的非正常檢泵,實現(xiàn)檢泵周期的延長。同時桿柱結(jié)構(gòu)、簡單、作業(yè)方便、可重復使用。因其能夠降低原油粘度、提高原油流動性,所以可明顯減少抽油機負荷,提高單井抽油機系統(tǒng)效率。
2.2工作原理
電纜穿過空心抽油桿,并與抽油桿底部的變徑接頭接觸,形成閉合串聯(lián)回路。交流電以連續(xù)送電方式將電能送到電加熱抽油桿的終端,當閉合串聯(lián)電路中通過交變電流時將產(chǎn)生交變磁場,產(chǎn)生感應電動勢,即通過集膚效應原理將空心桿體加熱,繼而通過熱傳導提高井筒內(nèi)液體溫度,降低液體中原油粘度、熔化蠟質(zhì)[2]。
3 電加熱桿采油工藝設計
3.1 優(yōu)選油井方法
優(yōu)選油井時一方面考慮油井液體含蠟情況,一方面則需從油井供液能力出發(fā),計算經(jīng)濟效益,確保科學投入。所以合理的選擇油井是該工藝適用與否的根本關鍵,通過采用經(jīng)濟極限法(式1)可進行科學選井[3]。
Pf+W×D×M≤Q×D×Pr(式1)
式中,Pf為設備一次投入總費用,元;W為設備日耗電量,Kw;D為油井生產(chǎn)天數(shù),d;M為油井用電費用,元/Kw;Q為油井日產(chǎn)油量,t/d;Pr為每噸油價格,元。
3.2 制度調(diào)整方法
由于電加熱桿加熱時能耗較大,長期使用電費較高。且長期使用電加熱桿會導致能量溢散,浪費能源。為此必須研究合理的電加熱桿生產(chǎn)制度,做到既能熔蠟,又能節(jié)電。
3.2.1 電流法
以南翼山III+IV、V油層組機采井為例,抽油機電流以30A為標準。當抽油機電流大于30A,啟動電加熱桿。啟動3h后,電流一般會恢復正常25A,繼續(xù)加熱9h,待井內(nèi)蠟都排出井筒,停用電加熱桿。
3.2.2載荷法
結(jié)合抽油機載荷進行啟停制度確定,當載荷增加到正常生產(chǎn)過程中載荷值的1.3倍,同時負載率小于80%時,啟動電加熱桿。啟動5h后,載荷一般會恢復至正常生產(chǎn)過程中的載荷值,繼續(xù)加熱7h,待井內(nèi)蠟都排出井筒,停用電加熱桿。
4 現(xiàn)場應用
4.1 實際應用效果
針對南翼山油田10口井進行試驗跟蹤,以電流法為主、輔以載荷法,結(jié)合單井油套壓、功圖變化,進行電加熱桿生產(chǎn)制度摸索。同時考慮用電峰谷平,進行電加熱桿工作時間精細化管理,達到用電時間相同費用最小目的。最終確定為啟12h、停72h四口井,運行制度為啟12h、停96h六口井(見表1)。
表1 南翼山油田10口井電加熱桿運行數(shù)據(jù)
跟蹤制度優(yōu)化后生產(chǎn)情況,僅有一口井因抽油泵拉桿斷裂開展檢泵維護作業(yè),其余9口井均生產(chǎn)正常,實現(xiàn)單井135天無需熱洗井維護,杜絕因蠟影響而造成的檢泵作業(yè)。
4.2 經(jīng)濟效益評價
以1年作為經(jīng)濟效益評價周期,平均單井增加耗電26.8KW·h/d,1年耗電為9782KW·h,電費以谷價、平價均價0.3元/KW·h計算,1年增加電費2934.6元。
目前南翼山洗井周期為65天,洗井后返排期約為2天。應用電加熱桿之后平均單井洗井周期延長一倍,1年洗井次數(shù)由6次降低為3次。單井熱洗井費用以3500元/次計算,1年可節(jié)約洗井費用10500元。同時由于洗井次數(shù)降低,洗井返排期減少6天,平均單井日產(chǎn)油2t,按油價3000元/t計算,可創(chuàng)效36000元。綜上,在不考慮一次設備投入費用的前提下,單井1年使用電加熱桿工藝收益約為4.4萬元。
4.3 使用注意事項
1、必須做好電控柜、電加熱桿連接電纜、電加熱桿接頭的絕緣,按照相關標準做好井口、抽油機、電控柜的接地工作。員工在進行井口更換盤根、抽油機啟停、電加熱桿啟停、調(diào)整參數(shù)等操作前必須驗電,杜絕觸電風險。
2、定期跟蹤單井生產(chǎn)情況,若井況發(fā)生變化,應及時分析原因,根據(jù)實際生產(chǎn)調(diào)整電加熱桿生產(chǎn)制度。
3、電加熱桿耗電較大,根據(jù)經(jīng)濟效益分析不適用于產(chǎn)量較低井,若單井產(chǎn)液下降較快,已經(jīng)及時將電加熱桿及配套設備轉(zhuǎn)至新井使用。
4、電加熱桿井不可用碰泵來處理井下問題,以防電加熱桿連接處不密封,造成電加熱桿無法正常使用,甚至漏電。
5、電加熱桿加熱后會伸長1.2m/1000m,安裝前應計算理論防沖距,作業(yè)完井后第一次使用時必須注意是否有碰泵現(xiàn)象,若有應立即調(diào)整防沖距。
5 結(jié)論
電加熱抽油桿采油工藝是解決高含蠟原油開采的有效措施之一,且地面設施少、桿柱結(jié)構(gòu)簡單、作業(yè)方面,易于推廣和管理。
該工藝除額外增加較高電費,本身不受井底溫度、井下管柱、流體物性和環(huán)境因素的影響,對油井穩(wěn)產(chǎn)有正向作用。
結(jié)合用電峰平谷,根據(jù)生產(chǎn)實際情況對電加熱桿進行精細管理,落實“一井一法”,制定合理運行制度和管理標準,可以實現(xiàn)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合理、節(jié)能降耗的目的。
參考文獻:
[1]朱貴友.電熱桿加熱工藝在稠油開采中的應用[J]. 勘探開發(fā),2013-4-10