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        1 300 kt/a冶煉煙氣制酸裝置尾氣脫硝治理實(shí)踐

        2021-12-10 08:56:20卓儉進(jìn)韓戰(zhàn)旗朱興榮趙嶸崢
        硫酸工業(yè) 2021年9期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        卓儉進(jìn),韓戰(zhàn)旗,朱興榮,趙嶸崢

        (1.河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司,河南三門峽 472000;2.河南省黃金資源綜合利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南三門峽472000)

        2019年4月,河南省發(fā)布《2019年工業(yè)爐窯治理方案》,該方案明確規(guī)定:2021年1月1日起,所有位于省轄市建成區(qū)的有色企業(yè)的所有生產(chǎn)工序,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放質(zhì)量濃度分別不高于10,35,50 mg/m3。河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司(以下簡稱中原黃金)1 300 kt/a冶煉煙氣制酸裝置于2015年6月建成投產(chǎn),制酸尾氣處理配套采用離子液脫硫塔、高效組合塔(濕式電除霧器+液堿噴淋塔)等脫硫除塵環(huán)保設(shè)施,制酸排放尾氣中顆粒物(ρ)<3 mg/m3,ρ(SO2)<35 mg/m3。2019年11月之前,制酸環(huán)保尾氣中ρ(NOx)基本維持在70 mg/m3,極端條件下達(dá)到200 mg/m3,距離2021年全面實(shí)現(xiàn)冶煉廢氣超低達(dá)標(biāo)排放還有一定差距。同時(shí),為打贏大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),每年秋末冬初,河南省針對(duì)重污染天氣對(duì)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施環(huán)保預(yù)警,企業(yè)要實(shí)施應(yīng)急減排進(jìn)行響應(yīng),各項(xiàng)環(huán)保尾氣排放管控指標(biāo)進(jìn)一步縮緊。為了滿足日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢需求,中原黃金決定在原有環(huán)保尾氣處理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行脫硝治理升級(jí)改造。

        1 工藝設(shè)計(jì)煙氣條件

        脫硝處理的煙氣主要來源于制酸系統(tǒng)主煙氣經(jīng)過離子液脫硫塔處理后的廢氣。制酸尾氣處理工藝設(shè)計(jì)條件見表1。

        表1 制酸尾氣處理工藝設(shè)計(jì)條件

        2 脫硝工藝路線設(shè)計(jì)

        2.1 制酸尾氣的特點(diǎn)

        底吹熔煉爐和懸浮吹煉爐產(chǎn)生的主煙氣分別經(jīng)余熱鍋爐回收余熱、電除塵器除塵后匯合進(jìn)入制酸系統(tǒng)。經(jīng)過“稀酸洗滌+高濃度預(yù)轉(zhuǎn)化+兩轉(zhuǎn)兩吸”制酸工藝處理后產(chǎn)生的制酸尾氣,經(jīng)離子液脫硫后進(jìn)入高效組合塔進(jìn)一步脫硫、除霧處理,然后送入環(huán)保煙囪外排。離子液脫硫塔處理后的廢氣具有以下特點(diǎn):

        1)煙氣量大,成分復(fù)雜。煙氣流量約200 000 m3/h,含有二氧化硫、顆粒物、硫酸霧等。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于底吹熔煉爐和懸浮吹煉爐生產(chǎn)控制及檢修周期不一致,會(huì)出現(xiàn)煙氣流量大幅波動(dòng),煙氣成分隨之變化,ρ(NOx)平均維持在70 mg/m3,最高可達(dá)200 mg/m3。

        2)煙氣溫度低。制酸尾氣經(jīng)離子液脫硫工藝處理后,溫度一般在40 ℃左右。煙氣溫度較低,脫硝難度大。

        2.2 脫硝方案的選擇

        目前,已經(jīng)成熟開發(fā)應(yīng)用的煙氣脫硝技術(shù)有多種,大致分為干法脫硝和濕法脫硝兩大類[1-2]:

        1)干法脫硝技術(shù)是用氣態(tài)還原劑使煙氣中的NOx還原為N2和H2O,主要有選擇性催化還原法(SCR)和選擇性非催化還原法(SNCR)。其中,SCR法用氨氣作還原劑,不同的催化劑適應(yīng)的反應(yīng)溫度范圍也不同,一般為200~400 ℃,脫硝效率可達(dá)90%以上,技術(shù)成熟,具有脫硝效率高、無副產(chǎn)物、不形成二次污染、裝置結(jié)構(gòu)簡單便于維護(hù)和操作等優(yōu)點(diǎn),但存在反應(yīng)溫度較高,催化劑失活等問題。SNCR法在不采用催化劑的條件下,在溫度為 850~1 100 ℃的煙氣中噴入還原劑(尿素、氨水等),與煙氣中的NOx反應(yīng)生成氮?dú)夂退?,該法設(shè)備簡單,投資小,無需催化劑,但反應(yīng)溫度較高,對(duì)反應(yīng)所處的溫度范圍敏感,控制不當(dāng)會(huì)產(chǎn)生氨逃逸,且脫硝效率低,一般不超過60%。

        2)濕法脫硝技術(shù)利用液相對(duì)煙氣進(jìn)行洗滌、吸收從而達(dá)到脫硝的目的,主要方法有堿液吸收法、酸吸收法、絡(luò)合吸收法、液相吸收還原法、氧化吸收法等。其中氧化吸收法的工業(yè)化應(yīng)用較多,該法利用氧化劑將煙氣中難溶于水的NO氧化成易溶于水的高價(jià)氮氧化物(NO2和N2O5),再利用溶液進(jìn)行吸收。可采用的氧化劑有臭氧、過氧化氫、次氯酸鹽、鹵素氣體、高錳酸鹽等,其中臭氧由于易于獲得和具有高選擇性,被認(rèn)為是氧化脫硝的首選,適用于150 ℃以下低溫?zé)煔饷撓酢?/p>

        中原黃金的制酸尾氣具有煙氣量大、成分復(fù)雜、溫度低的特點(diǎn),不滿足干法脫硝工藝的最低反應(yīng)窗口溫度要求,如果使用SCR法需額外布置一套煙氣加熱系統(tǒng),使得脫硝方案經(jīng)濟(jì)性差。因此,中原黃金結(jié)合自身生產(chǎn)工藝的特點(diǎn),采用臭氧氧化脫硝工藝路線。

        2.3 脫硝原理

        制酸尾氣NOx中的NO約占95%,NO2約占5%,NO不易溶于水,同時(shí)也不和堿性物質(zhì)反應(yīng),而NO2和N2O5易溶于水,NO2的溶解度是NO的20倍[3]。紀(jì)瑞軍等[4]研究認(rèn)為:O3氧化具有很強(qiáng)的選擇性,其氧化NO生成NO2的反應(yīng)速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過O3氧化CO和SO2的反應(yīng),即臭氧優(yōu)先與NO發(fā)生反應(yīng),然后逐級(jí)氧化下去。在臭氧不過量的情況下,NO的氧化產(chǎn)物主要是NO2。當(dāng)臭氧足夠多時(shí),可以將NO氧化為NO2和N2O5,經(jīng)氧化后的煙氣進(jìn)入高效組合塔與液堿進(jìn)行反應(yīng),從而脫除NOx,生成的硝酸鹽廢水送往污水處理廠處理。脫硝反應(yīng)較為復(fù)雜,主要反應(yīng)方程式[5]如下:

        2.4 脫硝工藝流程

        臭氧氧化脫硝技術(shù)是以制氧站提供φ(O2)≥90%的氧氣為原料,經(jīng)過減壓裝置后進(jìn)入臭氧發(fā)生器,產(chǎn)生相應(yīng)量的臭氧氣體作為強(qiáng)氧化劑,經(jīng)管道送入煙道內(nèi)置的布?xì)庋b置(即煙道反應(yīng)器,置于脫硫塔與高效組合塔之間),使臭氧噴入煙道內(nèi),在與煙氣進(jìn)行充分混合的過程中,煙氣中的低價(jià)NOx被氧化為容易被堿液吸收的高價(jià)NOx。氧化后的煙氣進(jìn)入高效組合塔,與液堿噴淋裝置噴灑的液堿在填料層進(jìn)行逆向接觸,對(duì)高價(jià)NOx和部分SO2進(jìn)行吸收,從而將排放的尾氣中ρ(NOx)穩(wěn)定控制在35 mg/m3以下。制酸尾氣脫硝工藝流程見圖1。

        圖1 制酸尾氣脫硝工藝流程

        2.5 主要設(shè)備

        制酸尾氣脫硝裝置主要設(shè)備見表2。

        表2 制酸尾氣脫銷裝置主要設(shè)備

        2.6 工藝特點(diǎn)

        中原黃金采用的制酸尾氣脫硝工藝具有以下特點(diǎn):

        1)采用“臭氧氧化+液堿吸收”解決了低溫?zé)煔獾拿撓鯁栴},臭氧氧化NOx的反應(yīng)選擇性高、速率大,且無需對(duì)煙氣額外加熱,具有SCR、SNCR不可比擬的優(yōu)勢。

        2)臭氧脫硝在現(xiàn)有脫硫的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,可做到脫硫脫硝一體化,施工簡單,對(duì)現(xiàn)場土建、設(shè)備布局等方面要求低,節(jié)省占地面積及項(xiàng)目投資。

        3)脫硝裝置自動(dòng)化程度高,故障率低,能滿足不同工況下的脫硝需求,可根據(jù)煙氣中的NOx含量進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)控,精準(zhǔn)控制臭氧投加量,降低運(yùn)行成本。

        4)脫硝效率達(dá)90%以上,還可以提高SO2的轉(zhuǎn)化率,可協(xié)同凈化除去煙氣中的SO2、硫酸霧、汞及其他重金屬污染物等。

        3 運(yùn)行情況

        該制酸尾氣脫硝裝置于2020年4月開工,同年6月建成后進(jìn)行調(diào)試和試運(yùn)行,2020年7月2日正式投入使用,運(yùn)行指標(biāo)見表3。

        表3 脫硝系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)

        在實(shí)際生產(chǎn)過程中,煙氣流量、溫度、NOx質(zhì)量濃度等指標(biāo)隨生產(chǎn)工況的變化而變化,脫硝負(fù)荷可根據(jù)NOx排放濃度的需求靈活調(diào)整。正常工況下,ρ(NOx)最低可控制在5 mg/m3,當(dāng)ρ(NOx)最高達(dá)195 mg/m3時(shí),經(jīng)脫硝后可控制在35 mg/m3以下,滿足當(dāng)?shù)爻团欧乓?。為降低能耗、?jié)約生產(chǎn)成本,NOx排放濃度在內(nèi)控指標(biāo)范圍內(nèi)靠上限控制。

        4 存在問題及解決措施

        脫硝裝置在運(yùn)行過程中存在的問題及解決措施主要有以下幾點(diǎn):

        1)高效組合塔的吸收液隨著不斷循環(huán)吸收,鹽分增加,液體密度增大,導(dǎo)致泵負(fù)荷加大。為防止泵過載發(fā)生跳停,在運(yùn)行電流達(dá)到額定電流前需要定期換液。

        2)脫硝裝置會(huì)面臨氧氣和臭氧泄漏的問題,安裝氣體檢測報(bào)警儀,同時(shí)將報(bào)警信號(hào)引入中控室,做到及時(shí)響應(yīng)和處理。

        3)脫硝重點(diǎn)運(yùn)行指標(biāo)一旦超過紅線會(huì)觸發(fā)裝置跳車,將重點(diǎn)參數(shù)引入DCS中控系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)鎖條件觸發(fā)報(bào)警,及時(shí)糾偏。

        4)脫硝液堿消耗量較大,日常生產(chǎn)要充分利用離子液脫鹽系統(tǒng)產(chǎn)生的廢堿,減少新堿消耗,節(jié)約生產(chǎn)成本。

        5)電霧沖洗或檢查作業(yè)期間,要停運(yùn)脫硝裝置,預(yù)防發(fā)生臭氧中毒。

        6)日常生產(chǎn)過程中,為防止發(fā)生O3逃逸造成二次污染,排放煙氣的NOx濃度不宜過低。

        7)脫硝系統(tǒng)運(yùn)行初期,煙囪尾氣頻繁出現(xiàn)冒黃煙現(xiàn)象。由于液堿噴淋塔為空塔吸收,NOx吸收效率有所不足,后期對(duì)液堿噴淋塔進(jìn)行改造,將原噴淋塔改造為填料塔,即在原噴淋塔內(nèi)增設(shè)2層填料及填料支撐梁、格柵及其他附屬件,增大氣液接觸面積,提高NOx的吸收效率,解決了煙囪尾氣冒黃煙的問題。

        5 結(jié)語

        中原黃金冶煉煙氣制酸裝置尾氣脫硝的治理是企業(yè)適應(yīng)國家環(huán)保政策需求、可持續(xù)綠色發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措,將排放尾氣ρ(NOx)控制在35 mg/m3以下,滿足河南省超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,很大程度上減少了對(duì)當(dāng)?shù)卮髿獾奈廴荆欣谏鷳B(tài)環(huán)境的保護(hù)和恢復(fù),具有很好的環(huán)保效益和社會(huì)效益。

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