卓儉進,韓戰(zhàn)旗,朱興榮,趙嶸崢
(1.河南中原黃金冶煉廠有限責任公司,河南三門峽 472000;2.河南省黃金資源綜合利用重點實驗室,河南三門峽472000)
2019年4月,河南省發(fā)布《2019年工業(yè)爐窯治理方案》,該方案明確規(guī)定:2021年1月1日起,所有位于省轄市建成區(qū)的有色企業(yè)的所有生產工序,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放質量濃度分別不高于10,35,50 mg/m3。河南中原黃金冶煉廠有限責任公司(以下簡稱中原黃金)1 300 kt/a冶煉煙氣制酸裝置于2015年6月建成投產,制酸尾氣處理配套采用離子液脫硫塔、高效組合塔(濕式電除霧器+液堿噴淋塔)等脫硫除塵環(huán)保設施,制酸排放尾氣中顆粒物(ρ)<3 mg/m3,ρ(SO2)<35 mg/m3。2019年11月之前,制酸環(huán)保尾氣中ρ(NOx)基本維持在70 mg/m3,極端條件下達到200 mg/m3,距離2021年全面實現(xiàn)冶煉廢氣超低達標排放還有一定差距。同時,為打贏大氣污染防治攻堅戰(zhàn),每年秋末冬初,河南省針對重污染天氣對重點行業(yè)實施環(huán)保預警,企業(yè)要實施應急減排進行響應,各項環(huán)保尾氣排放管控指標進一步縮緊。為了滿足日益嚴峻的環(huán)保形勢需求,中原黃金決定在原有環(huán)保尾氣處理系統(tǒng)的基礎上進行脫硝治理升級改造。
脫硝處理的煙氣主要來源于制酸系統(tǒng)主煙氣經(jīng)過離子液脫硫塔處理后的廢氣。制酸尾氣處理工藝設計條件見表1。
表1 制酸尾氣處理工藝設計條件
底吹熔煉爐和懸浮吹煉爐產生的主煙氣分別經(jīng)余熱鍋爐回收余熱、電除塵器除塵后匯合進入制酸系統(tǒng)。經(jīng)過“稀酸洗滌+高濃度預轉化+兩轉兩吸”制酸工藝處理后產生的制酸尾氣,經(jīng)離子液脫硫后進入高效組合塔進一步脫硫、除霧處理,然后送入環(huán)保煙囪外排。離子液脫硫塔處理后的廢氣具有以下特點:
1)煙氣量大,成分復雜。煙氣流量約200 000 m3/h,含有二氧化硫、顆粒物、硫酸霧等。在實際生產過程中,由于底吹熔煉爐和懸浮吹煉爐生產控制及檢修周期不一致,會出現(xiàn)煙氣流量大幅波動,煙氣成分隨之變化,ρ(NOx)平均維持在70 mg/m3,最高可達200 mg/m3。
2)煙氣溫度低。制酸尾氣經(jīng)離子液脫硫工藝處理后,溫度一般在40 ℃左右。煙氣溫度較低,脫硝難度大。
目前,已經(jīng)成熟開發(fā)應用的煙氣脫硝技術有多種,大致分為干法脫硝和濕法脫硝兩大類[1-2]:
1)干法脫硝技術是用氣態(tài)還原劑使煙氣中的NOx還原為N2和H2O,主要有選擇性催化還原法(SCR)和選擇性非催化還原法(SNCR)。其中,SCR法用氨氣作還原劑,不同的催化劑適應的反應溫度范圍也不同,一般為200~400 ℃,脫硝效率可達90%以上,技術成熟,具有脫硝效率高、無副產物、不形成二次污染、裝置結構簡單便于維護和操作等優(yōu)點,但存在反應溫度較高,催化劑失活等問題。SNCR法在不采用催化劑的條件下,在溫度為 850~1 100 ℃的煙氣中噴入還原劑(尿素、氨水等),與煙氣中的NOx反應生成氮氣和水,該法設備簡單,投資小,無需催化劑,但反應溫度較高,對反應所處的溫度范圍敏感,控制不當會產生氨逃逸,且脫硝效率低,一般不超過60%。
2)濕法脫硝技術利用液相對煙氣進行洗滌、吸收從而達到脫硝的目的,主要方法有堿液吸收法、酸吸收法、絡合吸收法、液相吸收還原法、氧化吸收法等。其中氧化吸收法的工業(yè)化應用較多,該法利用氧化劑將煙氣中難溶于水的NO氧化成易溶于水的高價氮氧化物(NO2和N2O5),再利用溶液進行吸收??刹捎玫难趸瘎┯谐粞酢⑦^氧化氫、次氯酸鹽、鹵素氣體、高錳酸鹽等,其中臭氧由于易于獲得和具有高選擇性,被認為是氧化脫硝的首選,適用于150 ℃以下低溫煙氣脫硝。
中原黃金的制酸尾氣具有煙氣量大、成分復雜、溫度低的特點,不滿足干法脫硝工藝的最低反應窗口溫度要求,如果使用SCR法需額外布置一套煙氣加熱系統(tǒng),使得脫硝方案經(jīng)濟性差。因此,中原黃金結合自身生產工藝的特點,采用臭氧氧化脫硝工藝路線。
制酸尾氣NOx中的NO約占95%,NO2約占5%,NO不易溶于水,同時也不和堿性物質反應,而NO2和N2O5易溶于水,NO2的溶解度是NO的20倍[3]。紀瑞軍等[4]研究認為:O3氧化具有很強的選擇性,其氧化NO生成NO2的反應速率遠遠超過O3氧化CO和SO2的反應,即臭氧優(yōu)先與NO發(fā)生反應,然后逐級氧化下去。在臭氧不過量的情況下,NO的氧化產物主要是NO2。當臭氧足夠多時,可以將NO氧化為NO2和N2O5,經(jīng)氧化后的煙氣進入高效組合塔與液堿進行反應,從而脫除NOx,生成的硝酸鹽廢水送往污水處理廠處理。脫硝反應較為復雜,主要反應方程式[5]如下:
臭氧氧化脫硝技術是以制氧站提供φ(O2)≥90%的氧氣為原料,經(jīng)過減壓裝置后進入臭氧發(fā)生器,產生相應量的臭氧氣體作為強氧化劑,經(jīng)管道送入煙道內置的布氣裝置(即煙道反應器,置于脫硫塔與高效組合塔之間),使臭氧噴入煙道內,在與煙氣進行充分混合的過程中,煙氣中的低價NOx被氧化為容易被堿液吸收的高價NOx。氧化后的煙氣進入高效組合塔,與液堿噴淋裝置噴灑的液堿在填料層進行逆向接觸,對高價NOx和部分SO2進行吸收,從而將排放的尾氣中ρ(NOx)穩(wěn)定控制在35 mg/m3以下。制酸尾氣脫硝工藝流程見圖1。
圖1 制酸尾氣脫硝工藝流程
制酸尾氣脫硝裝置主要設備見表2。
表2 制酸尾氣脫銷裝置主要設備
中原黃金采用的制酸尾氣脫硝工藝具有以下特點:
1)采用“臭氧氧化+液堿吸收”解決了低溫煙氣的脫硝問題,臭氧氧化NOx的反應選擇性高、速率大,且無需對煙氣額外加熱,具有SCR、SNCR不可比擬的優(yōu)勢。
2)臭氧脫硝在現(xiàn)有脫硫的基礎上進行改造,可做到脫硫脫硝一體化,施工簡單,對現(xiàn)場土建、設備布局等方面要求低,節(jié)省占地面積及項目投資。
3)脫硝裝置自動化程度高,故障率低,能滿足不同工況下的脫硝需求,可根據(jù)煙氣中的NOx含量進行實時調控,精準控制臭氧投加量,降低運行成本。
4)脫硝效率達90%以上,還可以提高SO2的轉化率,可協(xié)同凈化除去煙氣中的SO2、硫酸霧、汞及其他重金屬污染物等。
該制酸尾氣脫硝裝置于2020年4月開工,同年6月建成后進行調試和試運行,2020年7月2日正式投入使用,運行指標見表3。
表3 脫硝系統(tǒng)運行參數(shù)
在實際生產過程中,煙氣流量、溫度、NOx質量濃度等指標隨生產工況的變化而變化,脫硝負荷可根據(jù)NOx排放濃度的需求靈活調整。正常工況下,ρ(NOx)最低可控制在5 mg/m3,當ρ(NOx)最高達195 mg/m3時,經(jīng)脫硝后可控制在35 mg/m3以下,滿足當?shù)爻团欧乓?。為降低能耗、?jié)約生產成本,NOx排放濃度在內控指標范圍內靠上限控制。
脫硝裝置在運行過程中存在的問題及解決措施主要有以下幾點:
1)高效組合塔的吸收液隨著不斷循環(huán)吸收,鹽分增加,液體密度增大,導致泵負荷加大。為防止泵過載發(fā)生跳停,在運行電流達到額定電流前需要定期換液。
2)脫硝裝置會面臨氧氣和臭氧泄漏的問題,安裝氣體檢測報警儀,同時將報警信號引入中控室,做到及時響應和處理。
3)脫硝重點運行指標一旦超過紅線會觸發(fā)裝置跳車,將重點參數(shù)引入DCS中控系統(tǒng)進行聯(lián)鎖條件觸發(fā)報警,及時糾偏。
4)脫硝液堿消耗量較大,日常生產要充分利用離子液脫鹽系統(tǒng)產生的廢堿,減少新堿消耗,節(jié)約生產成本。
5)電霧沖洗或檢查作業(yè)期間,要停運脫硝裝置,預防發(fā)生臭氧中毒。
6)日常生產過程中,為防止發(fā)生O3逃逸造成二次污染,排放煙氣的NOx濃度不宜過低。
7)脫硝系統(tǒng)運行初期,煙囪尾氣頻繁出現(xiàn)冒黃煙現(xiàn)象。由于液堿噴淋塔為空塔吸收,NOx吸收效率有所不足,后期對液堿噴淋塔進行改造,將原噴淋塔改造為填料塔,即在原噴淋塔內增設2層填料及填料支撐梁、格柵及其他附屬件,增大氣液接觸面積,提高NOx的吸收效率,解決了煙囪尾氣冒黃煙的問題。
中原黃金冶煉煙氣制酸裝置尾氣脫硝的治理是企業(yè)適應國家環(huán)保政策需求、可持續(xù)綠色發(fā)展的一項重要舉措,將排放尾氣ρ(NOx)控制在35 mg/m3以下,滿足河南省超低排放標準的要求,很大程度上減少了對當?shù)卮髿獾奈廴?,有利于生態(tài)環(huán)境的保護和恢復,具有很好的環(huán)保效益和社會效益。