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        煙氣制酸系統(tǒng)換熱器整體移位技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐

        2021-12-10 08:56:20侯海明葉新軍程華花張永虎姜子燕
        硫酸工業(yè) 2021年9期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        侯海明,劉 陳,葉新軍,程華花,張永虎,姜子燕

        (金川集團(tuán)股份有限公司,甘肅金昌737100)

        金川集團(tuán)股份有限公司鎳冶煉廠(以下簡稱金川鎳冶煉廠)700 kt/a制酸系統(tǒng)于2008年8月建成投產(chǎn),配套處理富氧頂吹冶煉煙氣。轉(zhuǎn)化工序采用四段“3+1”兩次轉(zhuǎn)化、ⅣⅠ-ⅢⅡ換熱流程。換熱器正常工作期間處于高溫狀態(tài),列管內(nèi)外流經(jīng)冷、熱2種煙氣,在停車檢修、開車過程中面臨降溫、升溫過程。長期使用過程中,在熱應(yīng)力作用下,換熱器殼體、進(jìn)出口煙道以及列管等焊縫時(shí)常開裂漏煙,污染現(xiàn)場環(huán)境,同時(shí)運(yùn)行過程中換熱器內(nèi)部列管斷裂、變形、內(nèi)部焊縫拉裂等,會造成換熱器的換熱性能下降[1]。受鎳冶煉系統(tǒng)的生產(chǎn)需求、檢修時(shí)間、空間的制約,換熱器的拆除和新建成為一大難題。針對換熱器拆除、更換面臨的困難,金川鎳冶煉廠研發(fā)了換熱器整體移位技術(shù)。

        1 換熱器現(xiàn)狀

        換熱器高22 m,直徑8.62 m,體積大,質(zhì)量達(dá)137 t。如果在原換熱器的基礎(chǔ)上施工,因受空間的制約,整體拆除吊裝困難。換熱器拆除、新建至少需要4個(gè)月,在原基礎(chǔ)上解體后再重新制作安裝,將會影響公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。

        2 換熱器的整體移位

        利用在船舶工業(yè)中移動(dòng)大型部件時(shí)采用的滾杠方法對換熱器進(jìn)行整體移位,達(dá)到快速更換換熱器的目的。

        2.1 設(shè)置遷移軌道

        更換換熱器過程中,需鋪設(shè)新、舊換熱器各自的遷移軌道,應(yīng)保證軌道基礎(chǔ)和軌道有足夠的承載力和剛度,以承受換熱器移動(dòng)過程中產(chǎn)生的力。軌道要有足夠的施工精度,平移時(shí)軌道要達(dá)到規(guī)定整度,以保證換熱器受力均勻并減小摩擦阻力。將舊換熱器在原基礎(chǔ)水平面切斷,使其與基礎(chǔ)分離。施工現(xiàn)場軌道見圖1。

        圖1 施工現(xiàn)場軌道

        2.2 利用千斤頂垂直頂升舊換熱器

        頂升前切斷舊換熱器殼程、管程的進(jìn)出口煙道,預(yù)留足夠空間,便于舊換熱器的垂直、水平移動(dòng)。頂升第一階段在舊換熱器筒體下部一周均勻焊接18個(gè)牛腿;頂升第二階段用18臺千斤頂固定至牛腿下部;頂升第三階段利用18臺千斤頂同時(shí)頂升牛腿,使舊換熱器均勻受力,將舊換熱器垂直頂起200 mm。

        2.3 擺放鋼管

        在頂起的舊換熱器下部,沿著移動(dòng)軌道均勻擺放長9 m的?108 mm×14 mm厚壁無縫鋼管,鋼管間距不大于300 mm。采用厚壁無縫鋼管是為了能夠承受換熱器質(zhì)量,保證軌道的整體剛度可以承載換熱器質(zhì)量的不均勻分布,以及在移位過程中可以抵抗推、拉、頂升、旋轉(zhuǎn)等引起的附加內(nèi)力。牛腿及千斤頂放置示意見圖2。

        圖2 牛腿及千斤頂放置示意

        2.4 移動(dòng)舊換熱器

        移動(dòng)前,均勻松開舊換熱器周圍的千斤頂,緩慢將舊換熱器坐落至鋼管上部。實(shí)施移位時(shí),外加動(dòng)力按實(shí)際作用點(diǎn)分配,其分配原則為:施加在各作用點(diǎn)的外加動(dòng)力須與建筑物上結(jié)構(gòu)傳至該單元托換加固體系的荷載成正比。同時(shí),保證各軸線同步移動(dòng)并減少由于移動(dòng)使建筑物產(chǎn)生偏移。應(yīng)采取逐級加荷和卸荷的方法進(jìn)行移動(dòng)。一般一級加荷到設(shè)計(jì)荷載的30%,以后每級以荷載的10%遞增,達(dá)到設(shè)計(jì)荷載的70%以后,以設(shè)計(jì)荷載的5%遞增,直到建筑物移動(dòng)。在移動(dòng)軌道末端安裝卷揚(yáng),在舊換熱器筒體上焊接拉鉤,在拉鉤和卷揚(yáng)之間用鋼絲繩固定,開啟卷揚(yáng),緩緩拉動(dòng)舊換熱器,將舊換熱器沿著設(shè)定軌道移動(dòng)至指定位置。移動(dòng)軌道示意見圖3。

        圖3 移動(dòng)軌道示意

        2.5 新建換熱器的移入

        檢修前,在安裝軌道同一水平面內(nèi)完成異地新建換熱器的安裝工作,運(yùn)用上述方法,沿著軌道反向?qū)⑿陆〒Q熱器移動(dòng)至原有基礎(chǔ)之上,與換熱器的殼程、管程進(jìn)出口煙道進(jìn)行對接,完成新?lián)Q熱器的更換。

        3 換熱器更換效果及注意事項(xiàng)

        新?lián)Q熱器安裝完成后,運(yùn)行效果良好,檢修工期從計(jì)劃的4個(gè)月縮短至1個(gè)月。更換換熱器后,徹底解決了換熱面積不夠的問題,保證了轉(zhuǎn)化的熱量平衡,減少了煙氣泄漏。

        在新、舊換熱器移動(dòng)過程中必需提供足夠的動(dòng)力,保證換熱器本體、軌道受力均勻,避免換熱器受力不均及軌道變形無法移動(dòng)。

        4 結(jié)語

        換熱器整體移位技術(shù)在700 kt/a制酸系統(tǒng)得到了成功應(yīng)用,在不影響生產(chǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)了換熱器的整體重新制作,并安裝到位。采用該技術(shù)可以大幅度節(jié)約項(xiàng)目成本,不必支付拆遷安置等間接費(fèi)用。由于只需對基礎(chǔ)部分進(jìn)行處理,所以工期通常較短。換熱器整體移位技術(shù)通過卷揚(yáng)和千斤頂?shù)氖褂?,解決了大型設(shè)備橫向移位、縱向抬升的兩大難題,在公司大型設(shè)備的移位改造方面具有廣泛的推廣價(jià)值。

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