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        煤制乙二醇裝置系統(tǒng)節(jié)能降耗的挖潛改造

        2021-12-07 09:38:33劉鵬飛
        煤化工 2021年4期
        關(guān)鍵詞:壽陽液氮乙二醇

        宋 毅,劉鵬飛

        (陽煤集團(tuán)壽陽化工有限責(zé)任公司,山西 壽陽 045400)

        乙二醇是一種重要的有機(jī)化工材料,工業(yè)中主要通過石油來生產(chǎn)乙二醇,雖然技術(shù)路線成熟,但不符合我國(guó)資源現(xiàn)狀,從而導(dǎo)致石油制乙二醇產(chǎn)能不足,無法完全滿足市場(chǎng)的需要。我國(guó)煤炭資源較為豐富,使用煤制乙二醇存在一定的資源優(yōu)勢(shì)。但近年來,一方面,國(guó)際油價(jià)維持在較低位運(yùn)行;另一方面,國(guó)家對(duì)煤礦企業(yè)進(jìn)行改革整合及去產(chǎn)能化,煤價(jià)上漲,噸乙二醇成本大幅上漲,煤基乙二醇與石油路線乙二醇競(jìng)爭(zhēng)力下降,為國(guó)內(nèi)煤制乙二醇生產(chǎn)企業(yè)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

        陽煤集團(tuán)壽陽化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱壽陽化工)乙二醇項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)20 萬t,總投資約37 億元,于2013 年10 月正式開工,2015 年末試車投運(yùn),2016 年11 月16 日產(chǎn)出聚酯級(jí)乙二醇,2017 年9 月1 日順利通過滿負(fù)荷量72 h 性能考核驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)單日乙二醇產(chǎn)量675.89 t,其中優(yōu)等品619.76 t,超出項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)量近20 t。本文介紹了乙二醇項(xiàng)目自開車投運(yùn)以來,為全面節(jié)能降耗,實(shí)施的空分液氮電加熱器改造、汽輪機(jī)組廢熱回收改造、冷箱粗甲烷廢氣回收改造、0.7 MPa 氮?dú)夤芫W(wǎng)改造、排污膨脹罐污水回收等挖潛改造,助力企業(yè)節(jié)能降耗。

        1 空分液氮電加熱器改造

        壽陽化工氮?dú)獾墓?yīng)是利用蒸汽加熱水浴式汽化器產(chǎn)生的蒸汽對(duì)液氮進(jìn)行加熱,之后外送至各所需裝置,但是在全廠停車(即鍋爐停車)的情況下,因無蒸汽供應(yīng),所以無法提供系統(tǒng)置換氮?dú)?、保壓氮?dú)?、筒倉降溫氮?dú)夂蛢?chǔ)罐安保氮?dú)?,需要外購瓶裝氮?dú)?,成本較高。

        為解決以上問題,壽陽化工對(duì)空分水浴式汽化器進(jìn)行了改造,新增電加熱器和循環(huán)泵,在全廠停車期間,利用電加熱器和循環(huán)泵對(duì)水浴式汽化器中的脫鹽水進(jìn)行加熱和循環(huán),從而達(dá)到將液氮汽化的目的。2018 年4 月3 日,空分水浴式汽化器電加熱器技改完成,2018 年4 月11 日調(diào)試完成,在大修期間即可投入使用。以2018 年大修期間為例,運(yùn)行400 h,汽化氮?dú)夤灿?jì)479 067 m3,其中0.7 MPa 氮?dú)?49 842 m3、4.5 MPa 氮?dú)?29 225 m3,如果使用瓶裝氮?dú)?,需消耗約106 459 瓶(每瓶按40 L、13.5 MPa,釋放4.5 m3氮?dú)庥?jì)算),合計(jì)費(fèi)用1 597 萬元(按瓶裝氮?dú)獾膬r(jià)格為150 元/瓶計(jì)算)。

        此舉保證了大修期間全廠安保氮?dú)?、后工序置換氮?dú)夂秃铣纱呋瘎└鼡Q保護(hù)氮?dú)獾墓┙o。

        2 汽輪機(jī)組廢熱回收改造

        壽陽化工乙二醇項(xiàng)目CO 壓縮機(jī)汽輪機(jī)組汽封蒸汽原設(shè)計(jì)排至0.5 MPa 低壓蒸汽管網(wǎng)或?qū)张欧?,在?shí)際運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)汽封漏氣嚴(yán)重,放空壓力為0.25 MPa,無法順利并入低壓蒸汽管網(wǎng),只能從放空消音器處排空,造成了資源和能源的浪費(fèi),增加了污水處理的負(fù)荷。為了回收這部分蒸汽及蒸汽冷凝液,壽陽化工經(jīng)過充分論證,進(jìn)行了以下整改:一是CO 壓縮機(jī)汽輪機(jī)組汽封漏氣壓力0.25 MPa、溫度300 ℃、流量約10 t/h,在汽封管線處增加管線,將汽封漏氣引至氣化除氧站(除氧站壓力50 kPa,溫度103 ℃),作為除氧站蒸汽使用;二是在CO 循環(huán)氣壓縮機(jī)和CO壓縮機(jī)汽輪機(jī)組汽封冷凝器冷凝液出口增加冷凝液回收裝置,將回收的冷凝液送回凝液回收管網(wǎng),至脫鹽水站回收利用。

        該項(xiàng)目于2018 年4 月全部完工并投入使用。將CO 壓縮機(jī)汽輪機(jī)組汽封漏氣全部回收至氣化除氧站作為蒸汽來源,減少了蒸汽直排,且冬季管廊結(jié)冰情況有所改善,消除了安全隱患,降低了冬季防凍工作難度;在CO 循環(huán)氣壓縮機(jī)和CO 壓縮機(jī)汽輪機(jī)組汽封冷凝器冷凝液出口安裝冷凝液回收裝置后,將就地排放的冷凝液回收至凝液管網(wǎng),不僅減少了冷凝液外排造成的水資源浪費(fèi),還降低了污水處理壓力。此項(xiàng)目回收外排蒸汽約10 t/h、冷凝液約8 t/h,按照蒸汽90元/t、凝液9 元/t、污水處理成本5.6 元/t 計(jì)算,全年(按照7 200 h 計(jì)算)可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約732 萬元。

        3 冷箱粗甲烷廢氣回收改造

        壽陽化工深冷分離裝置冷箱出口粗甲烷氣(甲烷體積分?jǐn)?shù)約16%,其余部分為CO)排放量約700 m3/h,原設(shè)計(jì)直接排放至燃料氣管網(wǎng)或火炬,但在實(shí)際運(yùn)行中,燃料氣管網(wǎng)長(zhǎng)期處于“過剩狀態(tài)”,粗甲烷氣直接排至火炬,造成了有效氣浪費(fèi)。

        為合理利用現(xiàn)有資源、節(jié)能降耗,經(jīng)過論證,決定在粗甲烷氣出冷箱管線手閥后增加管線,將部分粗甲烷氣送至天然氣管網(wǎng)供所需工序使用,除2 臺(tái)氣化爐停車及點(diǎn)爐時(shí)需用天然氣外,天然氣管網(wǎng)均使用粗甲烷氣作為氣源,減少了天然氣的使用。

        該項(xiàng)目在2018 年5 月11 日投用后,天然氣出口閥全部關(guān)閉,將粗甲烷氣至天然氣管線閥門全開,粗甲烷氣替代天然氣供硫回收制硫爐、尾氣焚燒爐及放空火炬長(zhǎng)明燈使用。2018 年天然氣消耗量較2017 年降低約900 000 m3,按現(xiàn)行天然氣價(jià)格2.97 元/m3計(jì)算,節(jié)約天然氣費(fèi)用267.3 萬元;改造投資成本1.36 萬元,在5 月11 日投用后,至5 月18 日投資成本已經(jīng)收回,回收期僅8 d,節(jié)能效果顯著。

        4 0.7 MPa 氮?dú)夤芫W(wǎng)改造

        壽陽化工0.7 MPa 液氮泵在運(yùn)行中因頻繁出現(xiàn)泵氣縛而無法輸送氮?dú)?,?yán)重影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,通過多方研判,壽陽化工在深冷分離裝置氮壓機(jī)放空調(diào)節(jié)閥與前手閥之間增設(shè)管道,將氮壓機(jī)的氮?dú)馔ㄟ^管道并至0.7 MPa 氮?dú)夤芫W(wǎng),氮壓機(jī)工況如下:設(shè)計(jì)循環(huán)量19 000 m3/h(實(shí)際循環(huán)量14 000 m3/h),出口壓力0.8 MPa,系統(tǒng)循環(huán)補(bǔ)充氮?dú)庵饕獊碓礊橐旱舭l(fā)和0.42 MPa 氮?dú)?。氮壓機(jī)組的作用主要為深冷分離裝置進(jìn)行冷、熱量二次分配,同時(shí)靠節(jié)流作用為冷箱提供部分冷量,系統(tǒng)長(zhǎng)期放空量約800 m3/h~1 000 m3/h(0.7 MPa 氮?dú)夤芫W(wǎng)在非停車狀態(tài)下用量為400 m3/h~700 m3/h)。

        該項(xiàng)目改造于2020 年8 月施工完成后,保證了0.7 MPa 氮?dú)庀到y(tǒng)的壓力穩(wěn)定,減少了液氮泵的使用頻次以及檢維修頻次,0.7 MPa 液氮泵在非停車期間停用,年節(jié)省電費(fèi)4.22 萬元,節(jié)省蒸汽19.00 萬元,節(jié)省氮?dú)?72.13 萬元,總收益為195.35 萬元。

        5 變換排污膨脹罐排水接入循環(huán)水回水管網(wǎng)改造

        變換排污膨脹罐(V-21010)主要收集變換汽包、廢鍋一、廢鍋二排污水,溫度50 ℃~55 ℃,流量5 m3/h~15 m3/h,壓力0.5 MPa,原設(shè)計(jì)通過生產(chǎn)污水管網(wǎng)送至污水處理裝置,但污水處理費(fèi)用高(6.16 元/m3)、處理難度大,處理難度大的原因在于溫度高。對(duì)廢水進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其水質(zhì)較好(其中硬度、電導(dǎo)率等指標(biāo)均遠(yuǎn)高于一次水指標(biāo)),可回收。

        通過多方研判,壽陽化工決定將此部分水就近接至循環(huán)水回水管網(wǎng)進(jìn)行回收。該項(xiàng)目自2019 年5 月實(shí)施完成后運(yùn)行穩(wěn)定。按污水處理費(fèi)用6.16 元/m3、一次水成本4.00 元/m3、流量8 m3/h 考慮,全年收益:(6.16+4.00)×7 200×8=58.52 萬元。

        6 結(jié) 語

        壽陽化工針對(duì)煤制乙二醇裝置生產(chǎn)運(yùn)行中存在的不同問題,對(duì)癥下藥,選擇合適的解決措施,不斷挖掘裝置潛能,使生產(chǎn)裝置更節(jié)能、環(huán)保、高效地運(yùn)行,并實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益。通過實(shí)施空分液氮電加熱器改造,在保證大修期間全廠安保氮?dú)?、后工序置換氮?dú)夂秃铣纱呋瘎└鼡Q保護(hù)氮?dú)夤┙o的同時(shí),實(shí)現(xiàn)節(jié)省瓶裝氮?dú)赓M(fèi)用約1 597 萬元/a;汽輪機(jī)組廢熱回收改造不僅減少了冷凝液外排造成的水資源浪費(fèi),還降低了污水處理壓力,可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約732 萬元/a;冷箱粗甲烷廢氣回收改造在減少外購天然氣使用的同時(shí),可將直排的粗甲烷加以回收利用,節(jié)約天然氣費(fèi)用約267 萬元/a;0.7 MPa 氮?dú)夤芫W(wǎng)改造保證了0.7 MPa 氮?dú)庀到y(tǒng)的壓力穩(wěn)定,減少了液氮泵的使用頻次以及檢維修頻次,改造后的總收益約195 萬元/a;排污膨脹罐改造通過回收指標(biāo)較好的部分污水,可減輕污水處理壓力,收益約59 萬元/a。

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