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        兩起因EH油壓低導(dǎo)致機(jī)組跳閘事故分析

        2021-12-06 01:52:22周文鑫
        東北電力技術(shù) 2021年11期
        關(guān)鍵詞:濾油機(jī)母管內(nèi)漏

        周文鑫

        (華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)

        1 EH油系統(tǒng)組成及原理

        EH油是汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的重要組成部分,對(duì)汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行有至關(guān)重要的作用。EH油系統(tǒng)主要由供油系統(tǒng)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、危急遮斷系統(tǒng)三部分組成[1]。

        1.1 供油系統(tǒng)

        供油系統(tǒng)由油箱、油泵、濾網(wǎng)、溢流閥、蓄能器等設(shè)備組成,作用是為各執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供高壓抗燃油并保證油的品質(zhì)。

        EH油泵啟動(dòng)后向系統(tǒng)供油,同時(shí)為蓄能器充油。當(dāng)系統(tǒng)需要增加或減少油量時(shí),油泵會(huì)自動(dòng)改變輸出流量,維持系統(tǒng)壓力在14.5 MPa左右。當(dāng)系統(tǒng)瞬間用油量很大時(shí),蓄能器將參與供油,維持油壓穩(wěn)定。當(dāng)油壓達(dá)16.2 MPa時(shí),溢流閥會(huì)自動(dòng)打開,使油壓降至正常范圍。

        1.2 執(zhí)行機(jī)構(gòu)

        執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要部件是油動(dòng)機(jī),其中包括高壓主汽門、中壓主汽門、中壓調(diào)門油動(dòng)機(jī)各2臺(tái),高壓調(diào)門油動(dòng)機(jī)6臺(tái)。

        圖1 汽輪機(jī)高壓主汽門油動(dòng)機(jī)

        1.3 危急遮斷系統(tǒng)

        危急遮斷系統(tǒng)由4個(gè)AST電磁閥、2個(gè)OPC電磁閥、隔膜閥、空氣引導(dǎo)閥等組成,如圖2,其作用是在危急情況下及時(shí)遮斷汽輪機(jī),防止發(fā)生汽輪機(jī)重大損傷事故。

        圖2 EH油危急遮斷系統(tǒng)

        正常運(yùn)行時(shí)AST電磁閥帶電關(guān)閉,從而封閉危急遮斷母管泄油通道,使汽輪機(jī)進(jìn)汽閥門油動(dòng)機(jī)下腔內(nèi)油壓建立起來。在危急情況下,AST電磁閥失電打開,危急遮斷母管油壓迅速泄掉,高中壓主汽門、調(diào)門全部關(guān)閉[3]。當(dāng)汽輪機(jī)超速3%時(shí),OPC電磁閥自動(dòng)打開,泄掉超速跳閘母管油壓,從而關(guān)閉高中壓調(diào)門,同時(shí)通過空氣引導(dǎo)閥關(guān)閉各抽汽逆止門,防止汽輪機(jī)超速,當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至正常后,OPC電磁閥自動(dòng)關(guān)閉。隔膜閥是連接汽輪機(jī)潤滑油和EH油系統(tǒng)的橋梁,當(dāng)潤滑油機(jī)械超速及手動(dòng)遮斷母管中的安全油壓消失時(shí),隔膜閥自動(dòng)打開,泄掉EH油危急遮斷母管油壓,關(guān)閉汽輪機(jī)進(jìn)汽閥門。

        2 事故經(jīng)過及分析

        EH油系統(tǒng)運(yùn)行中的常見故障有:系統(tǒng)壓力下降、油溫異常升高、伺服閥故障、系統(tǒng)異常振動(dòng)等[4]。其中系統(tǒng)壓力下降又有多方面的原因,包括系統(tǒng)外漏、內(nèi)漏、油泵故障、濾網(wǎng)堵塞等[5]。某廠曾半年內(nèi)兩次因EH油系統(tǒng)壓力低導(dǎo)致機(jī)組跳閘,下面對(duì)這兩個(gè)案例進(jìn)行對(duì)比分析。

        2.1 案例一

        某年7月4日04:38,某廠3號(hào)機(jī)組負(fù)荷186 MW,EH油泵B泵運(yùn)行,A泵備用,EH油系統(tǒng)壓力由14.6 MPa開始緩慢下降,就地全面檢查系統(tǒng)無外漏,油箱油位無變化。04:43系統(tǒng)壓力降至12.17 MPa,A泵聯(lián)啟,2臺(tái)EH油泵并聯(lián)運(yùn)行,系統(tǒng)壓力漲至14.5 MPa。05:13,A泵出口管道漏油,系統(tǒng)壓力快速下降至9.43 MPa,機(jī)組跳閘,首出原因“EH油壓力低低跳閘”。

        停機(jī)后檢查處理情況。

        a.就地檢查A 泵出口管道至出口濾網(wǎng)前活節(jié)焊縫處開裂泄漏,裂紋長度約為管道1/4周長。對(duì)該段管道重新割管、打磨、焊接,并留有2 mm膨脹間隙,焊口經(jīng)射線探傷合格后復(fù)裝。與泄漏點(diǎn)對(duì)應(yīng)的EH油B泵管道相同部位、EH油供油母管等共計(jì)8個(gè)焊口進(jìn)行射線探傷檢查合格。

        b.B泵運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)壓力持續(xù)下降,導(dǎo)致A泵自啟,初步分析B泵故障出力不足。更換新油泵后,試運(yùn)時(shí)發(fā)現(xiàn)B泵出口壓力14.5 MPa正常,但系統(tǒng)壓力僅為11 MPa左右,且油泵存在超出力的現(xiàn)象,判斷系統(tǒng)存在內(nèi)漏。

        c.逐個(gè)排查各主汽門、調(diào)門的伺服閥、卸荷閥等,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象。

        對(duì)蝦生長速度慢:對(duì)蝦生長緩慢與水溫、氣壓、溶氧、密度、飼料、水質(zhì)、底質(zhì)等密切相關(guān)??山?jīng)常拌喂?fàn)I養(yǎng)性產(chǎn)品,增強(qiáng)抵抗力、免疫力、促進(jìn)生長。

        d.檢查發(fā)現(xiàn)溢流閥至油箱回油管道溫度較高,判斷溢流閥內(nèi)漏。解體溢流閥檢查,發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)閥芯密封線處存在發(fā)散狀沖刷泄漏痕跡。更換新溢流閥后,系統(tǒng)壓力恢復(fù)正常。

        2.2 案例二

        某年11月13日09:28,某廠1號(hào)機(jī)組負(fù)荷202 MW,B 泵運(yùn)行,A泵備用,EH油系統(tǒng)壓力由14.7 MPa開始下降。09:31系統(tǒng)壓力降至12.3 MPa,立即手啟A 泵,系統(tǒng)壓力升至14.7 MPa后又開始緩慢下降。就地全面檢查系統(tǒng)無外漏,油箱油位無變化,懷疑油壓下降為系統(tǒng)內(nèi)漏所致。就地檢查溢流閥至油箱回油管道溫度不高,排除溢流閥內(nèi)漏可能;先后關(guān)閉6號(hào)、3號(hào)、4號(hào)高調(diào)門和1號(hào)中調(diào)門油動(dòng)機(jī)進(jìn)油隔離門,EH油壓仍繼續(xù)下降。10:16系統(tǒng)壓力降至9.31 MPa,機(jī)組跳閘,首出原因“EH油壓力低低跳閘”。

        停機(jī)后檢查處理情況。

        a.逐個(gè)排查EH油系統(tǒng)各閥門,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象。

        b.解體檢查EH油泵入口濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)2臺(tái)油泵入口濾網(wǎng)均堵塞嚴(yán)重,大量顆粒狀雜質(zhì)附著在濾網(wǎng)孔。

        c.現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)EH油系統(tǒng)正在濾油,濾油機(jī)為KZTZ-2型外接式濾油機(jī)。濾油機(jī)的工作流程如下:濾油泵將待處理的EH油打進(jìn)濾油系統(tǒng),先后經(jīng)過脫水器吸附水分、再生器吸附酸性雜質(zhì)、粗過濾器和精過濾器吸附機(jī)械雜質(zhì),處理完畢后再回到EH油箱。精過濾器前有壓力報(bào)警器,當(dāng)精過濾器前壓力超過0.35 MPa時(shí)報(bào)警并聯(lián)跳濾油泵。

        d.現(xiàn)場(chǎng)查看濾油泵出口和精過濾器入口壓力表,均處于超量程位置,不能歸零。解體檢查再生器,發(fā)現(xiàn)再生濾芯金屬內(nèi)筒嚴(yán)重變形(如圖3),內(nèi)部吸附劑大量泄漏,殘留吸附劑板結(jié)嚴(yán)重。解體檢查精過濾器,發(fā)現(xiàn)精濾芯變形嚴(yán)重,精過濾器前壓力報(bào)警器壓力開關(guān)損壞,報(bào)警器未動(dòng)作,濾油泵未聯(lián)跳。

        圖3 再生濾芯金屬內(nèi)筒嚴(yán)重變形

        e.化驗(yàn)EH油質(zhì),顆粒度嚴(yán)重超標(biāo)。將EH油箱放油并清理干凈,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行大流量油沖洗。更換EH油泵出、入口濾網(wǎng),更換主汽門、調(diào)門油動(dòng)機(jī)控制塊入口濾網(wǎng),更換新EH油。

        2.3 對(duì)比分析

        兩起事故跳閘原因均為EH油壓低保護(hù)動(dòng)作,但造成EH油壓低的原因卻完全不同。

        案例一是由于EH油供油母管溢流閥內(nèi)漏,致使運(yùn)行泵供油不足,母管壓力降低,備用泵聯(lián)啟。雙泵運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)流量大、流速高,引起管道異常振動(dòng)。因管道與活節(jié)采用插接式焊接方式,且焊接時(shí)未留有膨脹間隙,在管道異常振動(dòng)下,焊縫熔合線處疲勞開裂漏油,EH油壓低機(jī)組跳閘。

        案例二是由于外接式濾油機(jī)再生濾芯內(nèi)部吸附劑板結(jié),通流性差。濾油泵啟動(dòng)后系統(tǒng)嚴(yán)重超壓,造成再生濾芯變形破損,吸附劑外漏。外漏吸附劑穿過粗濾芯后附著在精濾芯表面,造成精濾芯入口超壓,而精過濾器前壓力高保護(hù)未動(dòng)作,導(dǎo)致精濾芯變形失效。再生濾芯吸附劑進(jìn)入油箱后聚集于EH油泵入口濾網(wǎng),造成濾網(wǎng)堵塞,EH油壓低機(jī)組跳閘。

        兩起事故起因都是設(shè)備故障,特征也基本相同,都表現(xiàn)為EH油壓下降且系統(tǒng)無外漏,在緊急情況下事故原因很難區(qū)分判斷。在案例二中,開始也是懷疑系統(tǒng)內(nèi)漏,逐個(gè)排查了系統(tǒng)所有閥門,多走了不少彎路。通過這2起事故對(duì)比分析,對(duì)以后的運(yùn)行、檢修工作有很大的幫助,對(duì)其他電廠也有很強(qiáng)的借鑒意義。

        3 防范措施

        a.縮短溢流閥、伺服閥、卸荷閥等EH油主要部件的維護(hù)、清洗和檢修周期,及時(shí)淘汰和更新達(dá)到使用壽命的部件,防止系統(tǒng)內(nèi)漏。

        b.利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)所有EH油管道進(jìn)行改造、更換,施工時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安裝、焊接工藝,由插入式焊接改為對(duì)接式焊接。如果不得不采用插入式焊接方式時(shí),要確保插入式接頭有2 mm以上的膨脹間隙,杜絕管道和接頭外漏。

        c.濾油機(jī)投運(yùn)前制定檢查、操作卡,明確檢查項(xiàng)目和操作步驟,確保濾油機(jī)投運(yùn)正常。濾油時(shí)監(jiān)護(hù)人員需嚴(yán)密監(jiān)視,不能擅離崗位,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停運(yùn)濾油泵并隔離濾油機(jī)。

        d.對(duì)濾油機(jī)報(bào)警控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,增加濾油泵出口壓力高聯(lián)鎖停泵保護(hù),增加聲光報(bào)警裝置,有效提醒監(jiān)護(hù)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)濾油機(jī)故障。

        e.DCS增加濾網(wǎng)差壓高報(bào)警信號(hào),以便于濾網(wǎng)堵塞時(shí)運(yùn)行人員能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

        4 結(jié)語

        連續(xù)發(fā)生兩起EH油壓低機(jī)組跳閘事故,這不是偶然。該廠人員對(duì)EH油系統(tǒng)重視程度不足,未意識(shí)到EH油對(duì)機(jī)組安全的重要性,管道焊接工藝不合格,設(shè)備定期維護(hù)不到位,人員業(yè)務(wù)技能不足,必然會(huì)導(dǎo)致EH油系統(tǒng)運(yùn)行可靠性差,故障頻發(fā)。

        通過對(duì)比分析這兩起事故,應(yīng)深刻吸取教訓(xùn),全面開展EH油系統(tǒng)隱患排查,加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),提高工作責(zé)任心,確保EH油系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

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