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        裂解氣壓縮機轉(zhuǎn)速故障處理及優(yōu)化

        2021-12-06 06:44:36方群偉程亮
        石油化工自動化 2021年6期
        關鍵詞:裂解氣引線保護器

        方群偉,程亮

        (中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北 武漢 430070)

        關鍵字: 裂解氣壓縮機;轉(zhuǎn)速探頭;故障;優(yōu)化

        某石化乙烯裝置裂解氣壓縮機采用國產(chǎn)化產(chǎn)品,三缸五段十四級壓縮結(jié)構(gòu),主驅(qū)動部分為超高壓蒸汽透平機。裂解氣壓縮機將裂解爐在高溫下裂解的混合氣壓力從0.3 MPa左右壓縮到4 MPa左右,以便裂解氣在后續(xù)流程中冷卻分餾,提取出高純度乙烯和丙烯供下游裝置使用[1]。雖然壓縮機控制系統(tǒng)一般有冗余功能[2],若是出現(xiàn)嚴重的儀表故障,一般選擇停壓縮機進行檢修或消除故障[3-4],但是對于不能開蓋處理的儀表故障問題,需要采取應急處理措施,確保裝置平穩(wěn)運行。

        1 基本情況

        該裝置乙烯裂解氣壓縮機(K201)透平轉(zhuǎn)速探頭一共有6支,SE2A,SE2B,SE2C 3支探頭的轉(zhuǎn)速信號輸入CCC控制系統(tǒng),采用“三取中”邏輯調(diào)節(jié)汽輪機轉(zhuǎn)速和負荷。SE3A,SE3B,SE3C 3支探頭轉(zhuǎn)速信號輸入WOODWORD“2oo3”超速保護系統(tǒng),獨立于控制系統(tǒng)單獨超速保護,一旦超速直接“2oo3”聯(lián)鎖停壓縮機。SE1為零轉(zhuǎn)速探頭,開停車時使用;KI1為鍵相位信號,日常為狀態(tài)監(jiān)測使用,也可以視為轉(zhuǎn)速使用。該壓縮機透平機控制轉(zhuǎn)速探頭信號回路如圖1所示,零轉(zhuǎn)速和鍵相位信號回路如圖2所示。

        圖1 壓縮機透平機控制轉(zhuǎn)速探頭信號回路示意

        圖2 零轉(zhuǎn)速和鍵相位信號回路示意

        2 故障案例及應急處理

        2017年12月13日,該裝置技術人員發(fā)現(xiàn)K201轉(zhuǎn)速探頭 SE2B,SE2C,SE3A相繼故障,檢查K201機械性能正常,為保證該壓縮機不因轉(zhuǎn)速信號故障停機,儀表人員將SE3B,SE3C,SE2A 3路轉(zhuǎn)速信號一分為二,其中一路信號并行接入出現(xiàn)故障的信號通道中,使CCC調(diào)速系統(tǒng)和超速保護系統(tǒng)共用一組探頭轉(zhuǎn)速信號。

        2017年12月16日, SE3B探頭發(fā)生故障,導致CCC調(diào)速系統(tǒng)和超速保護系統(tǒng)的SE2B和SE3B轉(zhuǎn)速信號數(shù)值降為零,儀表人員將零轉(zhuǎn)速探頭SE1信號并行接入CCC調(diào)速系統(tǒng)中的SE2B信號通道,要求設備專業(yè)將頂軸油泵控制模式打到手動狀態(tài),避免SE1探頭故障引起頂軸油泵自啟動,導致該壓縮機機組振動過大,造成停車;同時將鍵相位KI1信號從3500軸系檢測系統(tǒng)頻率輸出信號接入超速保護器原SE3B信號通道。

        2017年12月17日,SE2A轉(zhuǎn)速探頭故障,CCC調(diào)速控制系統(tǒng)和超速保護器上的SE2A,SE3A轉(zhuǎn)速探頭信號數(shù)值降為零。將鍵相位KI1信號引入CCC調(diào)速控制器的SE2A信號通道中,將SE1探頭信號分一路給超速保護器。

        由DCS的AO通道,將4~20 mA信號通過頻率轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為5 kHz 頻率信號,模擬轉(zhuǎn)速探頭頻率信號SE3A,SE3C接入超速保護器,在超速保護器中根據(jù)轉(zhuǎn)子型號設置齒數(shù),保證超速保護器正常運行。經(jīng)過調(diào)整變更后的CCC調(diào)速控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速探頭信號來源見表1所列,超速保護系統(tǒng)探頭信號來源見表2所列。

        表1 CCC調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)速探頭信號來源

        表2 超速保護系統(tǒng)速度探頭信號來源

        2018年6月15日CCC控制系統(tǒng)上顯示綜合故障報警(SPE_A),檢查SPE_A回路及探頭,延伸電纜及探頭電阻、絕緣情況良好,前置放大器未發(fā)現(xiàn)故障,CCC控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速模塊及IOC卡件無異常,更換了最有可能出現(xiàn)故障的前置放大器。

        2018年11月1日,超速保護器中的SE3A探頭轉(zhuǎn)速信號發(fā)生低速報警(低速報警3 400 r/min,高速報警4 300 r/min),經(jīng)檢查歷史趨勢和機柜間信號源,初步判定為SE3A的頻率發(fā)生器質(zhì)量問題,導致輸出到超速保護器的頻率波動頻繁。將SE3A的頻率發(fā)生器更換為SE3C使用的頻率發(fā)生器,更換后發(fā)現(xiàn)頻率穩(wěn)定。針對超速保護器信號波動情況,補充制定了新的預案。

        3 原因分析

        2016年該裝置大修時配置了CCC控制系統(tǒng)[5],更換了6支轉(zhuǎn)速探頭。探頭由磁極、線圈、永磁體、信號線和外殼組成,轉(zhuǎn)速探頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 轉(zhuǎn)速探頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意

        針對轉(zhuǎn)速信號連續(xù)出現(xiàn)的故障,在現(xiàn)場進行了詳細的檢查,分析了諸多因素后[6],認為可能造成故障的原因有如下幾點:

        1)探頭產(chǎn)品質(zhì)量問題。探頭測量原理是金屬移動切割磁力線產(chǎn)生感應電壓,感應電壓通過頻率轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成模擬量信號進入控制系統(tǒng),檢測不到頻率信號,可能是探頭內(nèi)部磁極或線圈故障或接觸不良。

        2)探頭松動導致探頭磨損,或探頭遠離轉(zhuǎn)動軸,無法正常切割磁力線,無法產(chǎn)生頻率信號。

        3)探頭線纜沖刷磨損或斷裂,造成信號故障。在2017年12月短時間連續(xù)出現(xiàn)5個轉(zhuǎn)速信號故障,判斷探頭引線集中斷裂的可能性比較大。

        4 維修情況及優(yōu)化措施

        2020年11月K201壓縮機開蓋后,發(fā)現(xiàn)探頭處電纜斷裂,與轉(zhuǎn)速顯示位號一一對應。根據(jù)轉(zhuǎn)速探頭斷裂情況,該公司組織多個部門技術人員對斷裂原因進行分析,主要有如下幾個方面:

        1)轉(zhuǎn)速探頭在推力軸瓦和徑向軸瓦之間,左右2個探頭安裝支架中間有較大間隙,潤滑油隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動過程中,油氣沖刷引線部位,沖擊力造成引線搖擺斷裂。

        2)轉(zhuǎn)速探頭長時間在高溫和油環(huán)境中,使電纜膠皮材質(zhì)變脆,不能起到保護電纜的作用。

        3)選擇的轉(zhuǎn)速探頭耐溫為-65~95 ℃,工作環(huán)境溫度為90 ℃左右,接近轉(zhuǎn)速探頭耐溫范圍上限。

        4)轉(zhuǎn)速探頭安裝電纜無法固定,且油氣沖刷時存在受力不均勻情況。

        2020年該公司乙烯脫瓶頸改造項目中,該裝置K201壓縮機整體更換新機,儀表專業(yè)技術人員在新的壓縮機轉(zhuǎn)速探頭安裝時制訂了詳細的整改方案,改進前后的轉(zhuǎn)速探頭安裝方式對比如圖4所示。

        圖4 改進前后的轉(zhuǎn)速探頭安裝方式示意

        為避免再次發(fā)生轉(zhuǎn)速探頭引線斷裂引起該壓縮機儀表信號故障,采取了以下措施[7-8]:

        1)在軸瓦上重新打孔,增加安裝支架,固定探頭引出線。

        2)兩個安裝盤分別從左右兩側(cè)分開走引線,減少一側(cè)走線造成油氣沖刷和故障后相互作用的影響。

        3)在轉(zhuǎn)速探頭外增加熱縮管對探頭電纜進行保護,并在探頭電纜出口處用防油防高溫密封膠固定,減少電纜出口與探頭金屬的摩擦。

        5 結(jié)束語

        壓縮機機組轉(zhuǎn)速探頭關系到機組聯(lián)鎖停車和負荷控制,對裝置安全運行至關重要?,F(xiàn)場故障現(xiàn)象出現(xiàn)后,發(fā)現(xiàn)機組一旦扣蓋后,探頭故障無法及時檢測和處理,探頭安裝存在隱患和不確定性。在開蓋檢查時發(fā)現(xiàn)安裝缺陷造成潤滑油沖刷探頭,導致轉(zhuǎn)速探頭引線斷裂問題,通過改進轉(zhuǎn)速探頭優(yōu)化安裝方式后,運行效果良好。組轉(zhuǎn)速探頭故障的應急處理及安裝方式具有一定的借鑒和推廣意義。

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