董大為,陳 樂
(河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南開封 475000)
貧甲醇泵是由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的筒袋式離心泵,在運(yùn)行過程中,泵的運(yùn)行電流隨泵出口流量的增大而增大,而出口壓力和揚(yáng)程則隨著流量的增大而減小。河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司二分公司凈化車間二期低溫甲醇洗裝置貧甲醇泵B泵在實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)出口壓力不足、電流過大且泵出口流量偏小的現(xiàn)象,與正常電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的離心泵在運(yùn)行下的各參數(shù)之間的關(guān)系不相符。通過外部管線排查、電動(dòng)機(jī)問題排查、工藝原因排查,最終將泵解體檢修后發(fā)現(xiàn)泵的液力部件與外筒體處密封出現(xiàn)問題,貧甲醇泵介質(zhì)因液力部件與外筒體之間密封失效,由液力部件出口段泄漏至入口段,介質(zhì)的內(nèi)循環(huán)造成貧甲醇泵出口壓力低、電流高。
該貧甲醇泵是由大連蘇爾壽泵業(yè)公司設(shè)計(jì)制造的4級(jí)筒袋臥式離心泵,首級(jí)為雙吸葉輪,其他全部為全閉式葉輪;該泵每套系統(tǒng)各3臺(tái),正常情況下2開1備[1]。每臺(tái)泵由1臺(tái)增安型三相異步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),電動(dòng)機(jī)額定電壓為10 kV、轉(zhuǎn)速為2 985 r/min、額定功率為1 000 kW。泵的操作溫度為101.9 ℃,介質(zhì)為貧甲醇,設(shè)計(jì)入口壓力為0.47 MPa,額定出口壓力為6.7 MPa,正常體積流量為509 m3/h[2]。
自低溫甲醇洗裝置開車以來(lái),該貧甲醇泵現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際入口壓力為0.48 MPa,基本與設(shè)計(jì)壓力相當(dāng)。該貧甲醇泵運(yùn)行1 a后電流逐漸升高。在各工藝參數(shù)不變的情況下,該貧甲醇泵發(fā)生故障時(shí)與故障前的出口壓力、電流比較情況見表1。
表1 故障前和故障時(shí)貧甲醇泵電流、出口壓力對(duì)比
由表1可以看出:該貧甲醇泵發(fā)生故障時(shí),在全關(guān)出口閥、僅最小流量運(yùn)行的情況下電流依然很高,出口壓力在關(guān)閉出口閥時(shí)偏低;該貧甲醇泵發(fā)生故障時(shí),在泵出口閥正常開啟的情況下,電流達(dá)到68 A,達(dá)到了設(shè)計(jì)的滿載電流;而現(xiàn)場(chǎng)工藝實(shí)際外送介質(zhì)流量很少,不能滿足工藝生產(chǎn)的正常需求。因此,對(duì)該貧甲醇泵進(jìn)行全方面故障檢查。
更換貧甲醇泵進(jìn)出口壓力表及其輔助元件,出口壓力無(wú)變化,確認(rèn)泵出口壓力不足與壓力表無(wú)關(guān);清理貧甲醇泵進(jìn)口過濾器,確認(rèn)貧甲醇泵進(jìn)口工藝管道無(wú)問題;盤車無(wú)卡澀現(xiàn)象,確認(rèn)貧甲醇泵無(wú)機(jī)械摩擦等外力造成的電流偏高;拆出并解體檢查貧甲醇泵出口自控式回流閥是否存在由卡澀或泄漏導(dǎo)致的嚴(yán)重失效情況,經(jīng)確認(rèn)閥門性能良好;檢查貧甲醇泵首級(jí)雙吸葉輪出口去熱再生塔管線閥門是否泄漏,經(jīng)檢查無(wú)泄漏;重新暖泵、排氣開啟后貧甲醇泵出口壓力還是偏低,電流偏高。
如果電動(dòng)機(jī)缺相,則會(huì)引起電流發(fā)生變化;同時(shí),由于電動(dòng)力故障對(duì)轉(zhuǎn)速產(chǎn)生影響,會(huì)使貧甲醇泵出口出現(xiàn)壓力不足、電流過大的情況,電動(dòng)機(jī)自身發(fā)熱嚴(yán)重。為查找確認(rèn)貧甲醇泵出口壓力低、電流大是否由電動(dòng)機(jī)故障引起,聯(lián)系電氣車間將貧甲醇泵與電動(dòng)機(jī)之間的聯(lián)軸器脫開,對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行單試,觀察運(yùn)行電動(dòng)機(jī)機(jī)身內(nèi)外振動(dòng)情況。結(jié)果表明:電動(dòng)機(jī)單獨(dú)運(yùn)行時(shí),電流為20 A,基本符合電動(dòng)機(jī)空載電流要求,且電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)自身發(fā)熱不明顯,通過測(cè)速儀測(cè)試電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速正常。
分析工藝參數(shù)(如介質(zhì)密度、黏度等)對(duì)貧甲醇泵出口壓力和電流的影響。鑒于裝置一直運(yùn)行,定期分析介質(zhì)貧甲醇溶解其他氣體(H2、CO2等)的情況。選擇同時(shí)開啟同一位號(hào)的2臺(tái)貧甲醇泵,其運(yùn)行參數(shù)比較見表2。
表2 A泵與B泵同時(shí)運(yùn)行時(shí)電流、出口壓力對(duì)比情況
由表2可以看出:A泵的出口壓力和運(yùn)行電流相對(duì)B泵較好,基本與設(shè)計(jì)值相當(dāng),取樣分析介質(zhì)中其他成分含量均在允許范圍之內(nèi)。根據(jù)2臺(tái)泵的運(yùn)行工況可以確認(rèn)B泵出現(xiàn)電流偏高、出口壓力低與工藝參數(shù)無(wú)關(guān),因此只能對(duì)該泵進(jìn)行解體檢查。
排除各個(gè)因素后將該貧甲醇泵進(jìn)行了解體檢修,清理水力部件和外筒體內(nèi)油性物質(zhì),檢查每級(jí)隔板的沖刷泄漏情況,均未發(fā)現(xiàn)異常。檢查軸及葉輪跳動(dòng)、泵口環(huán)配合間隙。具體數(shù)據(jù)見表3。
由表3可以看出:第2級(jí)葉輪與泵殼間隙偏大,第3級(jí)和第4級(jí)葉輪與軸配合位置間隙偏大,平衡鼓/套間隙超差。軸跳動(dòng)滿足檢修技術(shù)要求。根據(jù)檢修技術(shù)要求對(duì)平衡鼓/套進(jìn)行更換,保證配合間隙在0.45 mm。更換第2級(jí)口環(huán),保證配合間隙在0.6 mm以下。在外筒體檢查過程中發(fā)現(xiàn)在筒體內(nèi)有沖刷的缺陷,由此可以判斷貧甲醇泵電流高的原因是由于筒體與液力部件密封失效,筒體沖刷嚴(yán)重,泵內(nèi)介質(zhì)由液力部件出口段通過密封失效位置回流至泵入口段,造成泵實(shí)際負(fù)載過大,電流偏高,泵出口壓力低。對(duì)泵外筒體沖刷位置進(jìn)行補(bǔ)焊,精加工恢復(fù)原始尺寸。將動(dòng)力部件與筒體之間的2個(gè)密封圈更換為氟橡膠密封圈,保證介質(zhì)不內(nèi)漏[3]。裝配完成后,對(duì)該泵進(jìn)行試車,正常運(yùn)行電流為56 A,泵出口壓力為6.4 MPa,整體運(yùn)行平穩(wěn),滿足工藝需求[4]。
表3 泵檢查數(shù)據(jù) mm
通過檢修后分析貧甲醇泵出現(xiàn)出口壓力低、電流高的原因主要有2個(gè):(1)泵的外筒體與液力部件之間密封損壞,造成介質(zhì)內(nèi)漏,對(duì)外筒體形成沖刷,泵出口介質(zhì)直接通過沖刷間隙泄漏至泵入口,造成泵實(shí)際負(fù)載高、電流高。(2)泵體口環(huán)和葉輪口環(huán)間隙均偏大。
針對(duì)這2個(gè)問題,提出解決措施:(1)修復(fù)損壞的設(shè)備外筒體,在液力部件和筒體選擇合適的氟橡膠密封圈。(2)更換新口環(huán)保證其間隙在0.5 mm,恢復(fù)其設(shè)計(jì)配合尺寸。
對(duì)于筒袋式多級(jí)離心泵,如果外筒體與液力部件之間不能有效密封,會(huì)出現(xiàn)泵出口介質(zhì)直接通過間隙竄入泵入口,在整個(gè)運(yùn)行中將會(huì)發(fā)生泵出口壓力不足、電流偏高的現(xiàn)象,不能按照設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)運(yùn)行。為了使機(jī)泵穩(wěn)定、長(zhǎng)周期地運(yùn)行,需要將設(shè)計(jì)與工況結(jié)合,做到設(shè)計(jì)精準(zhǔn),對(duì)液力部件和筒體間密封嚴(yán)格選材,避免腐蝕;同時(shí),按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行操作。通過不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),優(yōu)化設(shè)備檢修過程和設(shè)計(jì)使用。