潘少杰, 周夢(mèng)飛, 楊家富, 王立杰
(南京林業(yè)大學(xué)機(jī)械電子工程學(xué)院,江蘇 南京 210037)
江蘇某林業(yè)機(jī)械廠在多用爐氣體滲碳時(shí)采用甲醇作為稀釋劑,丙酮作為富化劑,且均為常量,然后根據(jù)測(cè)氧傳感器(氧探頭)輸出電勢(shì)的大小,通過調(diào)節(jié)通入爐內(nèi)的平衡空氣流量來自動(dòng)控制爐氣碳勢(shì)[1-2]。這種方法可以實(shí)現(xiàn)單因素精確控制碳勢(shì)[3],滲碳零件質(zhì)量也符合圖紙要求。但是,由于整個(gè)滲碳過程中滲劑都是以所需的最大流量通入爐內(nèi),且恒定不變,所以浪費(fèi)了大量的滲劑,從經(jīng)濟(jì)角度看,這不是最佳工藝。為此,我們分析了氧探頭單因素精確控制碳勢(shì)的基本條件,并提出了改進(jìn)工藝的辦法,保證既能精確控制爐內(nèi)碳勢(shì),滲碳零件質(zhì)量穩(wěn)定可靠,又能節(jié)約大量滲劑,取得了較好的效果。
氣體滲碳時(shí)活性碳原子可以通過下面的反應(yīng)提供[4]:
(1)
這時(shí),爐氣碳勢(shì)可用下式來表示[5-6]:
(2)
式中:PO2、PCO為爐內(nèi)O2和CO氣體的分壓;rc為滲碳溫度下奧氏體中的飽和碳濃度,K為(1)式的平衡常數(shù)。
氧探頭實(shí)質(zhì)就是氧化鋯固體電解質(zhì)濃差電池,一定溫度下,當(dāng)氧化鋯管的內(nèi)測(cè)通入?yún)⒈瓤諝?,外?cè)與爐內(nèi)滲碳?xì)怏w接觸時(shí),氧探頭的輸出電勢(shì)E可以用能斯特方程表示:
(3)
式中:E為氧探頭的輸出電勢(shì)(mV);T為氧探頭工作溫度(絕對(duì)溫度K);PO2為爐內(nèi)氧分壓。
由(2)、(3)式可得:
(4)
從(4)式可以得出如下結(jié)論:氧探頭單因素控制碳勢(shì)要想達(dá)到較高的控制精度,不致發(fā)生失控現(xiàn)象,必須滿足以下兩個(gè)前提條件:
(1)爐氣中的CO含量必須保持恒定。
(2)T、K和rc必須為常數(shù)。而K和rc與溫度相關(guān),所以爐溫T必須保持恒定。
一般情況下,我們都是假設(shè)爐溫T和爐內(nèi)CO含量是恒定不變的。這時(shí)爐氣碳勢(shì)xc是氧探頭輸出電勢(shì)E的函數(shù),它們之間有嚴(yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系(見表1),這就是氧探頭單因素精確控制碳勢(shì)的基本條件。
表1 爐氣碳勢(shì)與氧電勢(shì)、溫度的關(guān)系(CO含量:28%)
目前爐溫儀表的控溫精度非常高,可達(dá)±1 ℃,這時(shí)可以認(rèn)為爐溫基本恒定不變。所以,要實(shí)現(xiàn)氧探頭單因素精確控制碳勢(shì),必須使?fàn)t氣中的CO含量基本恒定不變。
由于原工藝稀釋劑甲醇、富化劑丙酮為常量,然后根據(jù)氧探頭輸出電勢(shì)的大小通過調(diào)節(jié)通入爐內(nèi)的平衡空氣流量來自動(dòng)控制爐氣碳勢(shì)。這時(shí)滲劑高溫裂解后爐內(nèi)氣體成分基本不變,因此可以認(rèn)為爐氣中的CO含量是基本恒定的,而且溫度恒定,所以爐氣碳勢(shì)與氧探頭輸出電勢(shì)具有嚴(yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系,能實(shí)現(xiàn)碳勢(shì)的精確控制,但是由于整個(gè)滲碳過程中滲劑都是以所需的最大流量通入爐內(nèi),因此將浪費(fèi)大量的滲劑。從經(jīng)濟(jì)性的角度看,這不是最佳的氣體滲碳工藝。
為此,我們決定改變滲碳工藝方法,仍然將甲醇作為稀釋劑,丙酮作為富化劑,但其滴入爐內(nèi)的流量根據(jù)氧探頭輸出電勢(shì)(即爐氣碳勢(shì))設(shè)定值由碳勢(shì)控制儀自動(dòng)控制電磁閥,實(shí)現(xiàn)同步增減。滲碳工藝曲線如圖1所示。
雖然甲醇和丙酮分解后的氣體中CO和H2的組分不相同,但由于是同步增減,兩者流量比例不變,所以滲碳過程中爐內(nèi)CO含量基本恒定不變,爐氣成分穩(wěn)定,碳勢(shì)可控[7]。
按照?qǐng)D1的滲碳工藝曲線處理了30爐零件,其表面硬度、心部硬度、有效硬化層深度見表2。
圖1 滲碳工藝曲線
表2 30爐滲碳零件熱處理質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)
滲層表面和心部金相組織見圖2,有效硬化層深度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和曲線見圖3和表3。滲碳零件的技術(shù)要求為表面硬度58~64 HRC,心部硬度為30~46 HRC,有效硬化層深度為1.0~1.3 mm。
圖2 滲碳零件金相組織
圖3 有效硬化層深度曲線
表3 有效硬化層深度測(cè)量數(shù)據(jù)
改進(jìn)滲碳工藝后,由于滲碳過程中甲醇和丙酮根據(jù)氧探頭輸出電勢(shì)設(shè)定值同步增減,兩者流量比例不變,爐內(nèi)CO含量基本恒定不變,爐氣碳勢(shì)和氧探頭輸出電勢(shì)之間具有嚴(yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系,能夠?qū)崿F(xiàn)碳勢(shì)的精確控制。
從30爐改進(jìn)滲碳工藝后的零件質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,滲碳熱處理質(zhì)量穩(wěn)定可靠,符合圖紙技術(shù)要求。由于整個(gè)滲碳過程中滲劑流量是根據(jù)氧探頭電勢(shì)設(shè)定值同步增減,而且隨著滲碳時(shí)間延長(zhǎng)滲劑需求量是逐步減少的,所以與原工藝相比可以節(jié)約28%的滲劑。按每臺(tái)多用爐每天使用50 kg滲劑,一個(gè)月1 300 kg滲劑計(jì)算,可節(jié)約364 kg滲劑,甲醇和丙酮的平均價(jià)格約為6 600元/噸,每月能節(jié)省2 402.4元,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,并能減少有害氣體的排放,節(jié)能環(huán)保效果明顯。