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        陽極銅定量澆鑄系統(tǒng)提升改造

        2021-11-30 07:32:05
        中國金屬通報 2021年3期
        關(guān)鍵詞:冷卻系統(tǒng)圓盤陽極

        黃 麗

        (云南省楚雄市楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司,云南 楚雄 675000)

        1 前言

        楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司在生產(chǎn)、技改兩不誤的情況下,于2017 年完成產(chǎn)能提升技術(shù)改造項目建設(shè),主流程為艾薩爐熔煉+沉降電爐分離+P-S 轉(zhuǎn)爐吹煉+固定式陽極爐火法精煉,所用固定式陽極爐精煉系統(tǒng)為2013 年實施建設(shè),系統(tǒng)主要設(shè)備包含2 臺80t 陽極爐、2 臺M20 圓盤澆鑄機(jī)以及配套的氧化系統(tǒng)、還原系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)等。設(shè)計澆鑄能力40t/h。按照公司整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),滇中有色計劃年產(chǎn)陽極銅150kt。

        2 定量澆鑄系統(tǒng)情況

        2.1 定量澆鑄系統(tǒng)配置

        滇中有色的陽極銅定量澆鑄系統(tǒng)采用國內(nèi)傳統(tǒng)的工藝設(shè)備,主要包括2 臺M20 陽極銅澆鑄機(jī),帶中間包、鑄造澆包、冷卻系統(tǒng)、取板系統(tǒng)、撈板系統(tǒng)、鑄模噴涂系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、PLC 控制系統(tǒng)等。澆鑄能力40t/h。

        2.2 定量澆鑄系統(tǒng)工作原理

        熔融銅通過固定流槽連續(xù)從陽極爐中流入澆鑄和稱量的中間包。中間包接收到澆鑄包的允許倒銅信號后,銅液從中間包倒入澆鑄包。澆鑄包由稱量設(shè)備支撐,澆鑄包達(dá)到預(yù)設(shè)重量,中間包收回,回到原位。當(dāng)圓盤澆鑄機(jī)上的鑄模到位時,發(fā)出到位信號,澆鑄包開始按照預(yù)設(shè)的澆鑄曲線向空模內(nèi)注入銅水,控制系統(tǒng)準(zhǔn)確地控制澆鑄包的傾動,使得倒出的銅量與希望的陽極膜重量相等,注入膜內(nèi)的銅水重量達(dá)到預(yù)設(shè)重量時,澆鑄包返回到原位,同時發(fā)出信號給鑄造輪,允許轉(zhuǎn)動。

        當(dāng)中間包再次向澆鑄包鑄銅液時,圓盤澆鑄機(jī)將下一個空模轉(zhuǎn)到澆鑄位置。鑄好的模子依次進(jìn)入冷卻系統(tǒng),在冷卻系統(tǒng)中,模子從底部冷卻,而陽極銅從上表面通過噴淋系統(tǒng)冷卻,根據(jù)紅外線測溫儀測出模溫,調(diào)節(jié)冷卻系統(tǒng)的水量。

        冷卻陽極銅進(jìn)入檢查站后,通過預(yù)頂起裝置頂起陽極銅,使陽極銅從模子中松開。而后通過取板裝置取出后將其放入冷卻水槽中。陽極銅被放置在冷卻水槽的鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)上,鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)前進(jìn)一段距離,讓出下一塊陽極銅的位置。當(dāng)陽極銅塊數(shù)達(dá)到期望的數(shù)量時,就可將成品陽極銅由行車從冷卻槽中吊走。

        陽極銅取出后,頂針自動復(fù)位,不能復(fù)位的由人工錘擊復(fù)位。復(fù)位后,圓盤轉(zhuǎn)至下一工位,空模子到達(dá)涂模系統(tǒng)。

        至此,一塊陽極銅澆鑄的作業(yè)周期全部完成??漳^D(zhuǎn)至澆鑄位,進(jìn)入下一塊陽極銅的作業(yè)周期,周而復(fù)始至銅液澆鑄完畢。

        2.3 定量澆鑄性能指標(biāo)控制要求

        2.3.1 陽極板澆鑄重量

        270kg±5。

        2.3.2 陽極板物理尺寸

        板厚:44mm±2,板寬:836mm±4,板長:866mm±4,耳厚:34mm±3,耳距:1172mm±8。

        3 存在的問題及原因分析

        3.1 設(shè)備與計劃產(chǎn)能不匹配

        按照公司整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),滇中有色陽極爐不但要滿足本公司陽極銅的產(chǎn)能需求,還要滿足將兄弟單位部分粗銅進(jìn)一步精煉成陽極銅的產(chǎn)能要求,2019 年公司計劃年產(chǎn)陽極銅150kt,而2013 年設(shè)計的陽極銅精煉系統(tǒng)產(chǎn)能僅為年產(chǎn)陽極銅100kt。計劃產(chǎn)能較設(shè)計產(chǎn)能提高近50%,這樣的產(chǎn)能提升改造對設(shè)備是極大的考驗。這需要從粗銅進(jìn)入陽極爐開始,將陽極銅精煉的工藝流程所涉及的設(shè)備都做一個產(chǎn)能評估。

        3.2 陽極銅合格率較低

        根據(jù)2016 年全年的陽極銅生產(chǎn)記錄情況,陽極銅的合格率僅為91.59%,其中約5%的陽極銅版面厚薄不均勻。約1%的陽極銅存在耳部澆鑄不飽滿鑄模夾耳,而不產(chǎn)生扭曲變形。約1%的陽極銅存在脫模時彎曲、變形的問題,而其余1.41%的陽極銅,或多或少都有飛邊和毛刺。產(chǎn)品合格率較低。

        3.3 設(shè)備方面原因分析

        (1)圓盤澆鑄機(jī)運(yùn)行不平穩(wěn)。圓盤在啟動、制動時,因機(jī)械慣性作用,易產(chǎn)生廣東,此時陽極銅未完全凝固,導(dǎo)致出現(xiàn)陽極銅厚薄不均勻、產(chǎn)生飛邊、毛刺等。

        (2)陽極鑄模擺放不平整,如果鑄模在圓盤上不水平,則會出現(xiàn)一邊薄,一邊厚的現(xiàn)象。

        (3)銅液澆鑄速度控制不均勻,影響澆鑄的質(zhì)量和精度。

        3.4 操作方面原因分析

        冷卻操作過早,陽極銅冷卻主要通過上部冷卻和下部冷卻兩種方式。陽極銅噴水冷卻前,銅液表面需要凝固,若陽極銅板中心未收心,噴水冷卻,陽極銅易產(chǎn)生水包。

        通過對滇中有色存在的兩個問題及原因分析情況來看,要想提高陽極板產(chǎn)量及質(zhì)量,對圓盤澆鑄系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行升級改造已勢在必行。

        4 提升改造措施

        4.1 方案比選

        方案一、將現(xiàn)有圓盤澆鑄機(jī)盤面進(jìn)行擴(kuò)大,在每臺上增加10 個模,達(dá)到提產(chǎn)目標(biāo)。經(jīng)過初步核算,實行該方案需要開展以下工作:(1)重新對圓盤澆鑄系統(tǒng)區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃布置,廠房需要由現(xiàn)在的21 米跨擴(kuò)大至26 米跨;(2)對圓盤澆鑄系統(tǒng)區(qū)域所有老的設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行拆除,重新設(shè)計施工新基礎(chǔ);(3)購買新設(shè)備,新儀控系統(tǒng)。(4)老系統(tǒng)拆除費(fèi)加上新系統(tǒng)購置安裝、廠房擴(kuò)大等,改造費(fèi)用約1100 萬元左右。(5)改造期間陽極爐需要停產(chǎn)4個月左右,如若在公司年度檢修時開展,則還需另行停產(chǎn)3 個月左右,陽極銅按照原計劃將減產(chǎn)4.03 萬噸。

        此方案的缺點:改造費(fèi)用高,重新布局規(guī)劃,改造工期較長,影響公司全年的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

        此方案的優(yōu)點:圓盤澆鑄面加大,每一塊陽極銅的澆鑄周期不變,澆鑄速度、冷卻速度等不變,液壓控制系統(tǒng),PLC 控制系統(tǒng)可利舊;

        方案二:保留現(xiàn)圓盤澆鑄系統(tǒng)的整體布局設(shè)計,在現(xiàn)布局的基礎(chǔ)上對圓盤澆鑄設(shè)備平穩(wěn)性、澆鑄速度、冷卻速度、儀控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)進(jìn)行提升改造。經(jīng)過考察、分析、核算,實行該方案需要開展以下工作:(1)重新購買M20 型圓盤澆鑄機(jī);(2)對現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行局部調(diào)整改造;(3)按照重新核算的用水量,對圓盤澆鑄系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行提升改造,重新購買冷卻水泵等;(4)按照新的操作需求,重新購買儀控系統(tǒng)設(shè)備,對PLC 控制系統(tǒng)進(jìn)行重新組態(tài)設(shè)計;(5)通過初步核算,改造費(fèi)用約480 萬元左右。(6)改造期間陽極爐需要停產(chǎn)1.5 個月左右,如若在公司年度檢修時開展,則還需另行停產(chǎn)0.5 個月左右,陽極銅按照原計劃將減產(chǎn)0.68 萬噸。

        此方案的缺點:(1)利舊設(shè)備比較多,問題檢查和排查的工作量比較大,對排查人員和維修人員的技術(shù)水平要求高。(2)控制精度要求提高,現(xiàn)場的儀表控制設(shè)備檔次提高,費(fèi)用較高。

        此方案的優(yōu)點:改造費(fèi)用最低,系統(tǒng)整體布局無需改動,設(shè)備基礎(chǔ)不需要做大的調(diào)整改動,僅需要進(jìn)行局部修整。液壓控制系統(tǒng)的設(shè)備可利舊,PLC 控制系統(tǒng)需要進(jìn)行重新設(shè)計組態(tài),現(xiàn)有設(shè)備已有余量滿足改造需求;

        通過對二個方案進(jìn)行比較,最終決定采用方案二,對系統(tǒng)進(jìn)行提升改造。

        4.2 具體措施

        4.2.1 中間包與澆鑄包機(jī)械部分改造

        現(xiàn)有油路能正常使用,改造要求實現(xiàn)定量澆鑄,中間包機(jī)構(gòu)須運(yùn)行平穩(wěn),無抖動,需重新設(shè)計中間包的控制油路系統(tǒng),采用現(xiàn)有澆包比例閥進(jìn)行改造;更換中間包油缸,確保中間包翻轉(zhuǎn)平穩(wěn),合理;

        更換2 臺電子稱,實現(xiàn)自動定量澆鑄功能,將澆鑄包的重量信號,電子秤的重量信號送至PLC,用于定量澆鑄控制。在觸摸屏上控制澆鑄相關(guān)參數(shù),要求運(yùn)行控制速度可調(diào),澆包秤稱量精度±2Kg,澆包秤載荷強(qiáng)度>5 噸;

        4.2.2 圓盤機(jī)械部分改造

        保證外形及定位尺寸,對現(xiàn)有圓盤圖紙進(jìn)行優(yōu)化,重新加工一套圓盤的盤面,含輻射梁、外系梁、內(nèi)系梁、中心支架,不含齒輪、軌道及傳動裝置,用于更換現(xiàn)有的其中一臺圓盤。

        將現(xiàn)有軌道拆除,加工新的軌道,輥道上移安裝于圓盤上,軌道寬度130mm,重新加工“H 型”鋼,且焊接有21 個均分的托輥安裝底板,每個安裝底板上安裝有四個通孔,用于固定托輥。

        圓盤上重新加工圓弧齒輪,新的圓弧齒輪,大齒輪分度圓直徑與現(xiàn)有大齒輪相同,安裝時吊掛在圓盤徑向梁上,小齒輪安裝在減速機(jī)輸出軸;更換圓盤驅(qū)動減速機(jī)及電機(jī),電機(jī)使用伺服電機(jī),且電機(jī)、減速機(jī)的驅(qū)動功率應(yīng)與圓盤運(yùn)行時所需力矩相匹配。

        4.2.3 電氣控制系統(tǒng)改造

        各模塊采用獨(dú)立的PLC 控制,每個圓盤一個單獨(dú)PLC 控制,澆鑄部分和外圍的其他部分用PLC 控制。以達(dá)到提升改造的可靠性與及時性。

        4.2.4 取板裝置改造

        新增換頂針位置:在一個空鑄模的位置上安裝有一個液壓提升系統(tǒng),方便更換頂針。

        5 效果

        系統(tǒng)改造項目在滇中有色公司2017 年4 月份年度大修時施工,總工期45 天,單機(jī)調(diào)試成功后進(jìn)行系統(tǒng)帶負(fù)荷聯(lián)動試車。通過72 小時帶負(fù)荷聯(lián)動試車沒有問題后一次性投入生產(chǎn)。自系統(tǒng)提升改造后,滇中有色陽極銅的產(chǎn)量從9.16 萬噸/年提升至15.68 萬噸/年陽極銅的合格率從改造前的91.59%提升至98.73%。改造效果顯著。

        6 小結(jié)

        通過對陽極銅定量澆鑄系統(tǒng)進(jìn)行提升改造,滇中有色的不但達(dá)到了陽極銅生產(chǎn)計劃產(chǎn)量,而且陽極銅的質(zhì)量也得到了大幅度的提升。且系統(tǒng)自運(yùn)行以來至今,設(shè)備狀態(tài)較為良好。為此,說明滇中有色公司陽極銅定量澆鑄系統(tǒng)提升改造決策是成功的。

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