李義順
福建省水務(wù)發(fā)展集團東山水務(wù)有限公司,中國·福建 漳州 363400
論文針對水廠運行的現(xiàn)狀、絮凝池問題和濾池問題等出現(xiàn)的原因和技改方案為主題展開探討。
水廠設(shè)計規(guī)模5.0 萬m3/d。采用的工藝流程是:原水→管道靜態(tài)混合器→折板絮凝池→斜管沉淀池→V 型濾池→加壓泵房→市政管網(wǎng),絮凝池和沉淀池分為兩組,每組設(shè)計流量2.75 萬m3/d,濾池分為四格獨立運行。水廠投產(chǎn)初期,產(chǎn)水量較少,運行基本正常,后來隨著產(chǎn)水量的增加出現(xiàn)了這兩個問題,一是絮凝效果較差,礬花細小,斜管上面堆積厚厚的絮狀泥渣,嚴重影響沉淀池正常運行。二是濾池進水量約3.0 萬m3/d(1300m3/h)時,沉后水開始從進水渠溢出,無法達到5.0 萬m3/d 的設(shè)計規(guī)模。
針對出現(xiàn)的問題,我們反復(fù)探討,查找原因,最后認定絮凝池工作不能有效處理低濁的原水。濾池的進水口過小,屬于設(shè)計失誤的問題。因此,對出現(xiàn)問題的構(gòu)筑物進行改造勢在必行,才能保證水廠的正常運行[1]。
根據(jù)原水水質(zhì)的濁度檢測資料年平均值小于10°約330天(大部分在五度左右),大于10°約35 天,屬于低濁度的原水,處理難度較大。根據(jù)現(xiàn)場出現(xiàn)的情況分析,導(dǎo)致礬花生成滯后大量出現(xiàn)在沉淀池從而影響出水水質(zhì)的原因一是加藥后混合強度不夠,絮凝劑和水沒有充分混合,混合是混凝沉淀的前提,混合效果的好壞直接關(guān)系到后續(xù)的混凝沉淀效果。
目前,中國新設(shè)計的水廠多采用管式靜態(tài)混合器和快速機械攪拌,管式靜態(tài)混合器內(nèi)置多節(jié)固定葉片,使水流成對分流,同時還產(chǎn)生渦旋反向旋轉(zhuǎn)及交叉流動,能獲得較好的混合效果。但是,管式靜態(tài)混合器是按特定的水量設(shè)計,選用固定的水頭損失,一旦運行水量發(fā)生變化,水頭損失的變化也較大。其最大優(yōu)點為其本身幾乎不需維護工作,沒有運行費用。機械攪拌混合池一般效率較高,可隨水量變化進行調(diào)整,而不影響混合效果,但有一定的電耗。二是反應(yīng)區(qū)水頭損失小,反應(yīng)時間不夠。過分縮短絮凝時間會造成藥耗增加,絮凝不完善。從當前提高水質(zhì)要求考慮,完善絮凝應(yīng)放在首位,而不應(yīng)以縮短絮凝時間為目標[2]。
針對本工程的具體情況和特點,這次改造方案采用簡單、成熟、穩(wěn)定、實用、經(jīng)濟合理的處理工藝,以達到節(jié)省投資和降低運行管理費用的目的,處理系統(tǒng)運行有一定的靈活性和調(diào)節(jié)余地,以適應(yīng)水質(zhì)水量的變化,盡量考慮采用管理方便、運行穩(wěn)定、使用壽命長的材料及配件進行改造修復(fù),以減少操作勞動強度。設(shè)備及材料選型采用通用產(chǎn)品,產(chǎn)品應(yīng)是技術(shù)先進、質(zhì)量保證、性能穩(wěn)定可靠、工作效率高、管理方便、維修維護工作量少、價格適中。在保證處理效率的同時工程改造緊湊合理、節(jié)省工程費用、減少占地面積、減少運行費用。利用目前水廠現(xiàn)有系統(tǒng)采用水力絮凝運行的情況和上述原因分析,具體改造內(nèi)容如下:
①利用濾池反沖洗的活性泥渣水,回流到絮凝池進水端,增加原水的濁度。
②在進水第一格增加一臺框式絮凝反應(yīng)攪拌機,在攪拌過程中使混凝劑水解產(chǎn)物迅速地擴散到水中的每一個細部,使所有膠體顆粒幾乎在同一瞬間脫穩(wěn)并凝聚,這樣才能得到好的絮凝效果。因為在混合過程中同時產(chǎn)生膠體顆粒脫穩(wěn)與凝聚,攪拌機特點是運轉(zhuǎn)平穩(wěn)且攪拌均勻,絮凝效果好。此外,攪拌槳葉、攪拌軸材質(zhì)是304 不銹鋼,功率1.5kW,轉(zhuǎn)速30rpm。
③由于目前的折板反應(yīng)池間距過大,效果較差,在折板間增加網(wǎng)格反應(yīng)器。這種反應(yīng)池基于亞微觀水力學原理,全程布設(shè)網(wǎng)格,有利于析出的小礬花快速有效碰撞,使礬花顆粒由小變大,由松散到密實,既保證了反應(yīng)后礬花顆粒達到一定的尺度和密實度,又增強了礬花抗剪切的能力,從而避免了反應(yīng)的不完全和過反應(yīng)現(xiàn)象的產(chǎn)生。該種反應(yīng)池在中國已有廣泛應(yīng)用,技術(shù)成熟,當流經(jīng)各種反應(yīng)裝置過程中,由于水流通道的不斷改變,使固、液相質(zhì)點不僅具有主體流動,還具有上、下、左、右的脈動,且伴有渦漩,形成對流擴散,這樣將更有利于源水中雜質(zhì)顆粒間碰撞的概率大大增加,促使礬花更好地形成。網(wǎng)格材料選用SUS304 不銹鋼。
日產(chǎn)五萬噸水廠,包括廠用水日產(chǎn)水應(yīng)在5.50 萬t 以上,平均產(chǎn)水約2200m3/h。分配到四個濾池,經(jīng)計算單池的平均濾速實際為8.7m/h,根據(jù)設(shè)計規(guī)范要求,濾速可達8~14m/h,因此濾池過濾水量達日產(chǎn)5 萬t 是綽綽有余的。從圖1可以看出,現(xiàn)在水廠達不到設(shè)計產(chǎn)水量,不是濾池過濾面積不夠的問題,而是在進水、配水及出水環(huán)節(jié)上出現(xiàn)差錯造成的,對照設(shè)計規(guī)范,可以計算出濾池在進水的環(huán)節(jié)上出現(xiàn)了錯誤。只要對此部分進行改造,是可以達到設(shè)計的流量。
圖1 濾池剖面示意圖
單池進水口的流速根據(jù)規(guī)范應(yīng)在0.8~1.2m/h。流量考慮是其中一個濾池反沖洗時其他三個池分配的流量,約為730m3/h,單池進水口的過水面積在0.16~0.2m2。而現(xiàn)有濾池的進水口只有300×300mm≈0.09m2(圖示標200×200,現(xiàn)場尺寸為300×300),明顯過小,而且進水孔的布置也不合理,根據(jù)V 型濾池的設(shè)計規(guī)范,進水孔一般應(yīng)有兩個,即主進水孔和掃洗進水孔。設(shè)計的掃洗強度為8.0m3/h·m2,可計算出掃洗孔的面積約0.04m2。綜上分析,設(shè)計有失誤,進水口尺寸偏小只有0.09m2,離計算復(fù)核的最小進水截面0.16m2還有差距。因此,技改的方案首先是加大進水孔尺寸。
考慮到現(xiàn)有濾池擔負全縣的供水任務(wù),不可能長時間停水改造。因此施工方案的選擇和組織尤為重要,本著節(jié)約投資,減少工程量,不破壞主體結(jié)構(gòu)的原則,確定加高溢水堰高約25cm,來增加進水流速,減少開孔的面積,經(jīng)計算和比較,采用機械鉆孔的施工工藝,單池鉆二個dn200 的孔,新增過水面積為0.06m2,總進水面積為0.15m2,原有的進水孔作為主進水口,新開的孔洞作為掃洗孔,當濾池過濾時,主進水孔及掃洗進水孔均開啟,當濾池沖洗時,主進水孔關(guān)閉、掃洗孔保持開啟。主進水孔進行自動控制,掃洗孔一般常開,只有在濾池檢修時才關(guān)閉。施工速度快,單池施工半個小時可以完成,供水基本不受到影響[3]。
①絮凝池通過改造后,絮凝效果得到很大的改善,斜管上積泥現(xiàn)象基本消失,由于廢水回用,以及減少清洗沉淀池的用水,每天可多供水800t 左右。
②濾池通過以上改造后,達到了日產(chǎn)五萬噸的規(guī)模,濾池各項運行指標正常,同時把掃洗孔和主進水孔分開控制,濾池反沖洗時可節(jié)省大量的沖洗水。由于改造后掃洗進水孔變?yōu)槎€,后續(xù)準備在掃洗孔加裝閥門,根據(jù)流程實現(xiàn)自動控制。通過本次改造,投入不大,見效快,濾池可以滿負荷生產(chǎn)。
通過此次的技術(shù)改造,投資少,停水時間短,沒有破壞構(gòu)筑物的主體結(jié)構(gòu),使有缺陷的水廠重新煥發(fā)生機,取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
改造后出水水質(zhì)得到提高,節(jié)省大量流失的水量,相應(yīng)增加供水量,得到領(lǐng)導(dǎo)和同行的肯定,對于過程中給以指導(dǎo)的前輩和同行表示感謝。