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        基于配煤操作優(yōu)化的配合煤成本降低策略

        2021-11-28 04:29:09郭雪松李向林傅海斌王新會(huì)
        河南科技 2021年14期
        關(guān)鍵詞:降低成本

        郭雪松 李向林 傅海斌 王新會(huì)

        摘 要:針對(duì)降低配合煤成本的生產(chǎn)需求,有必要開展配煤操作優(yōu)化研究及生產(chǎn)實(shí)踐。安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠通過有針對(duì)性地開展現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造,調(diào)整單種煤配合比例,并將其應(yīng)用于四煉焦焦?fàn)t生產(chǎn),最終實(shí)現(xiàn)了降低配合煤成本的生產(chǎn)目標(biāo)。

        關(guān)鍵詞:配煤操作;優(yōu)化改造;降低成本

        中圖分類號(hào):TQ545文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1003-5168(2021)14-0040-03

        Abstract: In view of the production demand to reduce the cost of coal, it is necessary to carry out research on optimization of coal blending operation and production practice. The Coking Plant of Anyang Iron & Steel Co., Ltd. carried out targeted on-site equipment transformation, adjusted the proportion of single coal, and applied it to the production of the four coking coke ovens, and finally achieved the production goal of reducing the cost of matched coal.

        Keywords: coal blending operation;optimization transformation;cost reduction

        配煤車間是安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠焦化煉焦生產(chǎn)工序的核心部分,承擔(dān)著全廠4座焦?fàn)t生產(chǎn)用煤的入場(chǎng)、上罐、配比和輸送等任務(wù),日均供應(yīng)近萬噸煉焦生產(chǎn)用煤。2019年,受進(jìn)廠煤資源和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備等客觀因素的影響,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)配煤配比準(zhǔn)確率低、配煤揮發(fā)分和煉焦煤耗偏高等問題,導(dǎo)致配合煤成本增加[1-3]。2019年,焦化廠配合煤成本約為1 292元/t,與2018年1 219元/t成本相比提高,行業(yè)排名降低4名。配合煤成本高導(dǎo)致煉鐵生產(chǎn)成本增加,因此,在配煤工藝不變和進(jìn)廠煤質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,各配煤車間要從工藝源頭采取有效的成本控制措施[4-5]。

        1 確定目標(biāo)

        2020年初,廠部對(duì)配合煤運(yùn)行成本進(jìn)行了對(duì)標(biāo)梳理,分析配合煤生產(chǎn)過程參數(shù)控制存在的不足,重點(diǎn)放在提高配煤比準(zhǔn)確率、降低配煤揮發(fā)分、降低煉焦煤耗和降低火車進(jìn)廠煤卸車延時(shí)費(fèi)等方面。同時(shí)建立了“四個(gè)全面問題”整改清單,結(jié)合目前市場(chǎng)行情,提出在2020年度公司配合煤預(yù)算成本降至1 263元/t的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化配煤工藝過程控制等方面措施,實(shí)現(xiàn)噸煤成本降低3元/t的硬性任務(wù)指標(biāo)。

        2 原因分析

        2.1 配煤比準(zhǔn)確率低原因分析

        安陽鋼鐵股份有限公司自動(dòng)配煤系統(tǒng)采用IPC-610-386工業(yè)控制機(jī),它是由圓盤給料機(jī)、調(diào)速電機(jī)、核子秤、給料測(cè)速傳感器、調(diào)速控制器和儀表等組成的綜合性計(jì)算機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)體系。配煤罐中的煤料通過圓盤給料機(jī)連續(xù)穩(wěn)定輸送到皮帶秤上,給料傳感器自動(dòng)測(cè)量給料機(jī)的瞬時(shí)流量并反饋給計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)按照設(shè)定的配比流量自動(dòng)調(diào)節(jié)給料機(jī)的給料量,組成閉環(huán)配料系統(tǒng)。配煤比準(zhǔn)確率反映了生產(chǎn)過程中單種煤實(shí)際配入量相對(duì)于設(shè)定配入量的完成情況,是配煤生產(chǎn)中一項(xiàng)重要的成本分析指標(biāo)。

        該自動(dòng)配煤裝置投入使用近10年,由于長時(shí)間受到煤中水分和部分化學(xué)成分的浸泡與腐蝕,使現(xiàn)場(chǎng)使用的圓盤給料機(jī)、疏松機(jī)和空氣炮等輔助配煤設(shè)施出現(xiàn)故障,無法有效動(dòng)作,下煤過程中出現(xiàn)斷流,影響配比精度。特別是進(jìn)入冬季,儲(chǔ)煤罐中煤結(jié)冰后塊度變大,較大的煤塊會(huì)在圓盤給料機(jī)下煤口位置出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,影響皮帶傳感器數(shù)據(jù)檢測(cè)及后續(xù)控制變頻器調(diào)節(jié)圓盤給料機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,這一過程中,皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)速度波動(dòng)較大,造成配比準(zhǔn)確率下降。2019年四季度至2020年一季度,配比命中率均值為95.56%,配比實(shí)際命中率降低,影響實(shí)際配煤結(jié)構(gòu)成本。

        2.2 煉焦煤耗高原因分析

        2.2.1 進(jìn)廠煤水分高。安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠進(jìn)廠來煤分為汽車來煤和火車來煤兩種方式。通過對(duì)比汽車來煤與火車來煤的水分化驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),汽車來煤水分比火車來煤水分平均高出1.6%,主要原因是部分車輛在質(zhì)檢過磅前存在司機(jī)向煤中摻水或往水箱里偷注滿水的行為,導(dǎo)致進(jìn)廠煤量數(shù)據(jù)出現(xiàn)虛高。

        2.2.2 計(jì)量不精準(zhǔn)。自動(dòng)配煤計(jì)量系統(tǒng)所使用的電子秤屬于皮帶稱重式電子秤,由皮帶傳感器和小皮帶兩部分組成?,F(xiàn)場(chǎng)電子秤采用接觸式測(cè)量,校秤期間,煤料下落時(shí)對(duì)其產(chǎn)生的機(jī)械沖擊力造成皮帶跑偏并出現(xiàn)零點(diǎn)漂移,直接影響計(jì)量的準(zhǔn)確度,皮帶稱重式電子秤計(jì)量數(shù)據(jù)大于配合煤實(shí)際消耗數(shù)據(jù),造成煤耗數(shù)值偏高。

        2.3 配煤揮發(fā)分高原因分析

        2020年1—3月,安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠在2019年全廠配煤揮發(fā)分25.28%的基礎(chǔ)上,加大了官莊、潘集西等礦點(diǎn)高揮發(fā)性的1/3焦煤的配比量,揮發(fā)分均值為26.86%的配煤應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)后,出現(xiàn)了冶金焦率降低、小粒焦和粉焦率有所升高的現(xiàn)象,配煤成焦率降低,致使焦炭產(chǎn)量減少。為了切實(shí)提升配煤成焦率,要對(duì)配煤揮發(fā)分進(jìn)行控制,通過降低1/3焦煤的比例等措施減少配煤揮發(fā)分,實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t增產(chǎn)增效。

        2.4 火車進(jìn)廠煤費(fèi)用高原因分析

        目前,安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠煉焦煤包括5個(gè)大煤種和11個(gè)小煤種,進(jìn)廠煤源涉及全國30余個(gè)煤礦礦點(diǎn)。按照質(zhì)量需求,來煤應(yīng)根據(jù)煤種分類儲(chǔ)存在20個(gè)萬噸煤倉內(nèi)。但是,受廠內(nèi)接卸能力等客觀因素影響,火車來煤集中進(jìn)廠時(shí)無法及時(shí)卸車,導(dǎo)致火車在廠內(nèi)滯留時(shí)間長,進(jìn)而產(chǎn)生一定金額的車皮延時(shí)費(fèi),嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響后續(xù)火車來煤,對(duì)生產(chǎn)造成一定影響。2019年,煉焦煤等待卸車時(shí)間平均達(dá)23.8 h/車,產(chǎn)生延時(shí)費(fèi)667.69萬元,車均延時(shí)費(fèi)為256.49元。因此要對(duì)火車卸車效率進(jìn)行生產(chǎn)管控,減少火車待卸時(shí)間,降低火車延時(shí)費(fèi)用。

        3 應(yīng)對(duì)策略

        3.1 開展設(shè)備專項(xiàng)技術(shù)改造,提高配比準(zhǔn)確率

        2020年,配煤車間圍繞自動(dòng)配煤裝置在運(yùn)行過程中存在的工作效率低下而影響配比準(zhǔn)確率的核心問題,將提高配比命中率作為工藝研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)技術(shù)改造,減少皮帶斷流現(xiàn)象,提高實(shí)際配比準(zhǔn)確率。

        一是針對(duì)疏松機(jī)存在的故障進(jìn)行技術(shù)改造,更換銹蝕的輸油管道接頭及液壓缸與疏松拉桿之間的連接軸,更換空氣炮快速排氣閥及密封,保障工作壓力,解決疏松機(jī)和空氣炮不工作的問題,確保下煤順暢,提升配比準(zhǔn)確率約0.5%。

        二是研究圓盤給料機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和用途,其主要包含擋料板、圓盤出料口和圓盤套筒三部分。擋料板沿出料切線方向設(shè)置,多數(shù)物料不經(jīng)過擋料板,直接從出料口流出,因此擋料板不會(huì)造成斷流。圓盤出料口按物料堆角閘門控制出料的形式設(shè)計(jì),從套筒的出料口可以看出,橫向隔板可以保證出料口不磨損,其底部帶攪料裝置的磨料結(jié)構(gòu)板對(duì)于大水分的物料有極好的促進(jìn)出料作用而且耐磨損,同樣圓盤出料口結(jié)構(gòu)也不會(huì)造成斷流。套筒采用錐形結(jié)構(gòu),30%以上的倉壓由上部料倉承擔(dān),因此采用較小功率的電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)圓盤給料機(jī),即達(dá)到使用效果。但由于煤料有一定的黏結(jié)性,在直徑為800 mm套筒底部旋轉(zhuǎn)下煤的過程中,煤料易形成倒圓錐形,滯留在上部形成篷料,從而出現(xiàn)斷流問題。圓盤給料機(jī)套筒內(nèi)部設(shè)置導(dǎo)流板,有效解決了圓盤給料機(jī)效率低下的問題,斷流發(fā)生率至少降低2%。

        3.2 降低煉焦煤耗

        一是監(jiān)控外來煤水分,對(duì)來煤車輛水分進(jìn)行實(shí)時(shí)管控。原煤當(dāng)班職工每天通過現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)檢查汽車來煤車輛有無滴水及車輛有無藏暗格水箱行為,嚴(yán)防司機(jī)通過加放水操控計(jì)量秤重,對(duì)卸煤車輛滴水情況進(jìn)行一車一拍照并上傳至車間工作群,符合卸車條件方可卸車。對(duì)于來煤滴水現(xiàn)象嚴(yán)重的車輛,必須控水合格并進(jìn)行回磅扣噸,然后方可卸車,防止來煤水分過大產(chǎn)生虧噸現(xiàn)象。二是定期盤庫和校秤,保證單位煤耗與焦炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)相符。三是月底聯(lián)系生產(chǎn)處和計(jì)量控制處相關(guān)人員分析月底焦炭產(chǎn)量與煤耗,從而實(shí)現(xiàn)噸焦耗干煤降低2 kg、冶金焦成本降低約3元/t的目標(biāo)。

        3.3 調(diào)整單種煤配合比例,降低配合煤揮發(fā)分

        配煤車間與技術(shù)科制定了7項(xiàng)減少1/3焦煤的不同生產(chǎn)配比方案(見表1),并進(jìn)行小焦?fàn)t試驗(yàn)工業(yè)數(shù)據(jù)分析(見表2),通過適度減少1/3焦煤配比量,提高瘦焦煤等其他低揮發(fā)分煤的配入量,最終實(shí)現(xiàn)降低配合煤揮發(fā)分0.5%的目標(biāo)。

        根據(jù)表2工業(yè)分析數(shù)據(jù),從配合煤指標(biāo)看,采用7種方案的任一種時(shí),配合煤揮發(fā)分均有不同程度的降低;使用瘦焦煤替代1/3焦煤,雖配合煤揮發(fā)分有所降低,但黏結(jié)性指標(biāo)下降較多,焦炭質(zhì)量下降;使用焦煤替代1/3焦煤,隨著替代比例增加,焦炭質(zhì)量向好;使用肥焦煤和瘦焦煤共同替代1/3焦煤,配合煤揮發(fā)分有所降低,但隨著替代比例的增加,焦炭質(zhì)量有所劣化。因此,在生產(chǎn)應(yīng)用中,要控制總的瘦焦煤占比,不能有大幅度增加。

        3.4 降低火車進(jìn)廠煤卸車延時(shí)費(fèi)用

        3.4.1 強(qiáng)化進(jìn)廠煤資源計(jì)劃對(duì)接。每周一、三、五下午召開由生產(chǎn)處、煤炭處、焦化車間和運(yùn)輸部等單位參加的資源計(jì)劃及廠內(nèi)接卸對(duì)接會(huì),形成例會(huì)機(jī)制。結(jié)合煤庫存、消耗等做好來煤計(jì)劃,根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備等情況做好廠內(nèi)火車翻車計(jì)劃。通過日常對(duì)接,保證煤炭資源計(jì)劃可控,并明確對(duì)車翻車思路,提高效率。

        3.4.2 合理規(guī)劃進(jìn)廠煤卸車。焦化車間要充分與生產(chǎn)處、煤炭處等職能科室進(jìn)行資源信息共享、對(duì)接,根據(jù)來煤計(jì)劃,提前在20個(gè)煤倉內(nèi)設(shè)置1~2個(gè)周轉(zhuǎn)倉,以解決火車來煤無場(chǎng)地問題,最大限度地降低火車皮延時(shí)費(fèi)。

        3.4.3 縮短皮帶開機(jī)節(jié)點(diǎn)。在火車翻車皮帶運(yùn)輸線的各班組之間開展卸車勞動(dòng)競賽,以正激勵(lì)為主,火車來量大時(shí)交接班不停機(jī),發(fā)揮設(shè)備潛力,減少皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn),提高皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)率。

        4 效果分析

        4.1 取得效果

        通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)圓盤給料機(jī)等設(shè)備進(jìn)行技術(shù)性修復(fù)或改造,配煤實(shí)際配比準(zhǔn)確率提高明顯。2020年配比準(zhǔn)確率為97.52%,相比2019年配比準(zhǔn)確率提高了1.96%;通過調(diào)整單種煤配合比例并將其應(yīng)用于四煉焦焦?fàn)t生產(chǎn),2020年揮發(fā)分相比2019年降低了0.43%;采取進(jìn)廠煤水分管控、定期校秤與盤庫措施,噸焦煤耗降低3 kg;2020年進(jìn)廠火車達(dá)到36 698節(jié),火車車均待卸時(shí)間縮短至21.9 h,車均延時(shí)費(fèi)降低至213元,降低延時(shí)費(fèi)159.59萬元。項(xiàng)目實(shí)施前后數(shù)據(jù)對(duì)比如表3所示。

        4.2 產(chǎn)生效益

        項(xiàng)目實(shí)施后,噸焦耗干煤降低3 kg,配合煤成本實(shí)際降低約4元/t,以平均日用干煤9 352 t計(jì)算,每年可降低配合煤成本1 365萬元,累加火車延時(shí)費(fèi)用,共計(jì)降低配合煤成本1 524.59萬元。

        5 結(jié)語

        在鋼鐵企業(yè)利潤空間逐步收窄且生存壓力不斷加劇的大背景下,安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠配煤車間立足崗位,在加強(qiáng)日常生產(chǎn)過程管控和降低配合煤成本方面進(jìn)行了生產(chǎn)實(shí)踐,取得了明顯效果。未來,安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠將繼續(xù)和同行業(yè)企業(yè)開展新技術(shù)學(xué)習(xí)交流,爭取創(chuàng)造更大的效益。

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