陳鼎淇
(國營長虹機械廠,廣西 桂林 541003)
在機械電氣設備運行過程中,最常出現(xiàn)的安全問題包括:設備開關安裝過程中出現(xiàn)誤動操作造成設備運行效果受到影響;設備斷路器結構的裝配及安裝方式不合理,造成設備合閘速度降低,出現(xiàn)觸頭損壞問題;設備安全保護裝置受影響產(chǎn)生拒絕動作;設備中變壓器結構保護絕緣層損壞,出現(xiàn)爆炸事故等[1]。當前,PLC 工程的接線端口通常采用可以拆卸的方式,因此能夠為相關作業(yè)人員在完成PLC 編程后,提供更加有效的維修工作方式[2]。本文結合PLC 工程控制裝置,對其控制系統(tǒng)進行優(yōu)化設計研究。
為了確保機械電氣設備在運行過程中不會出現(xiàn)上述問題,本文在引入PLC 工程的基礎上,針對其控制系統(tǒng)進行設計研究。將PLC 工程工業(yè)控制裝置作為本文控制系統(tǒng)當中的核心硬件,構建如圖1 所示的安全控制系統(tǒng)硬件結構圖。
圖1 安全控制系統(tǒng)硬件結構圖
從圖1 可以看出本文安全控制系統(tǒng)的硬件結構按照功能可分為三個不同層次[3]。其中站控層主要針對各個機械電氣設備應用管理控制站建立,其作用是實現(xiàn)各個控制站通過本文控制系統(tǒng)與設備的連接,依次為運行數(shù)據(jù)采集和傳輸提供條件,也為各個設備的控制提供場所。通信控制層為本文系統(tǒng)核心硬件層,其主要設備包括通訊管理機和PLC 工程工業(yè)級控制裝置。間隔層包含了各類需要進行安全控制的機械電氣設備以及用于實現(xiàn)對設備安全控制的保護裝置和其他智能裝置,為達到理想的安全控制效果。
在綜合考慮生產(chǎn)廠家、結構分類和使用性能等方面后,選擇型號為TSX4956-910 型號PLC 工程工業(yè)控制裝置,該型號PLC 裝置的額定電流為180A,額定電壓為350V±15%,殼體防護采用IP56 等級。該型號PLC 裝置應用到對機械電氣設備的保護當中能夠為設備提供多重保護,可實現(xiàn)對機械電氣設備的過熱保護、輸入輸出缺相保護、三相不平衡保護、過載保護等共八大保護功能。還具備更高性能的CPU,可滿足本文安全控制系統(tǒng)的運行需要[4]。在運行過程中TSX4956-910 型號PLC 裝置的電流十分穩(wěn)定,并且散熱能力強,其自身的安全性足以得到保障。在該型號PLC 裝置當中還安裝了LED 智能顯示屏,可方便操作人員通過顯示屏直接對設備的運行狀態(tài)進行查看。
綜保裝置可直接實現(xiàn)對機械電氣設備的安全保護,針對設備的運行特點,本文選用型號為AM2-V1750 型號的微機保護裝置作為本文系統(tǒng)當中的綜保裝置[5]。該型號保護裝置包含了20 路通道和一個RS485 通訊接口,其中1 路~5 路為交流電流通道;6 路~8 路為電壓通道;9 路~16 路為開關量輸入通道;17路~20 路為開關量輸出通道。表1 為AM2-V1750 型號微機保護裝置技術指標參數(shù)對照表。
表1 AM2-V1750 型號微機保護裝置技術指標參數(shù)表
除表1 中該型號微機保護裝置技術指標能夠充分滿足本文控制系統(tǒng)的需要外,其針對電氣設備的各類故障問題均能夠在裝置上標出相應的指標,并在系統(tǒng)監(jiān)測到機械電氣設備存在故障問題時,發(fā)出語音報警。在完成對設備的保護后能夠保持故障自鎖狀態(tài),并能夠發(fā)出相應的語音報警聲,以此增加安全控制系統(tǒng)的及時性。
由于影響設備運行狀態(tài)的程度不同,對其造成影響的程度也不同。因此,在遵循狀態(tài)反應精準度的原則下,對設備運行狀態(tài)判斷因素進行選擇[6]??紤]到各個判斷因素的重要程度,將其劃分為一級判斷因素和二級判斷因素兩類。其中,一級判斷因素主要包括機械電氣設備運行因素、檢修因數(shù)和停運因素;二級判斷因素主要包括歷史檢修數(shù)據(jù)、負載程度、短路斷路、操作過壓等??紤]到不同因素數(shù)據(jù)的變化與機械電氣設備運行狀態(tài)之間的關系存在正向和反向兩種,因此針對存在正向相關關系的因素得出其運行狀態(tài)判斷依據(jù)公式為:
公式(1)中,T 表示為機械電氣設備運行狀態(tài)參數(shù);Pn表示為設備運行過程中的實測數(shù)據(jù);P0表示為設備對應指標下的允許值;Pmax表示為設備對應指標下的允許最大值;t 表示為影響程度系數(shù)。根據(jù)上述公式,計算得出與設備運行狀態(tài)正向相關的運動狀態(tài)參數(shù)。假設χ 表示為機械電氣設備的狀態(tài)閾值,當T>χ 時,則說明此時被控制的機械電氣設備的運行狀態(tài)為故障運行狀態(tài);當T<χ 或T=χ 時,則說明此時被控制的機械電氣設備的運行狀態(tài)為正常運行狀態(tài)。再針對存在反向相關關系的因素得出其運行狀態(tài)判斷依據(jù)公式為:
公式(2)中,T'表示為機械電氣設備運行狀態(tài)參數(shù);Pmin表示為設備對應指標下的允許最小值。根據(jù)上述公式(2),計算得出與設備運行狀態(tài)反向相關的運動狀態(tài)參數(shù)。同樣按照上述方式,將計算結果與閾值進行對比,以此實現(xiàn)對機械電氣設備運行狀態(tài)的判斷。
應明確模糊PID 控制屬于控制過程中的一種綜合控制方法,控制過程的基本思想是基于計算機技術的應用,通過模擬神經(jīng)元的方式,實現(xiàn)對前端的有效控制,但大多被控對象是需要遵循某種控制原則的,因此,控制的結果具有一定隨機性與模糊性[7]。而要在此過程中確??刂菩袨榈挠行?,應當從信息接口與輸入端進行信息的模糊化表達。信息在經(jīng)過模糊端被傳輸時,可以推理機將進行信息值的實際化處理,此時后端將調用知識接口進行信息規(guī)則的制定,當信息與知識庫內(nèi)某個信息匹配成功后,可直接按照知識庫內(nèi)既定的控制模式,進行控制量的轉化,轉化后輸出控制的實際量,以此作為模糊PID 控制的結果。在控制過程中,其流程可用如下公式表示:
公式(3)中,u(t)表示為模糊PID 控制輸出值;K 表示為比例系數(shù);e(t)表示為控制過程中產(chǎn)生的誤差值。根據(jù)上述公式計算,將其輸出結果作為控制參數(shù),實現(xiàn)對機械電氣設備的安全控制。但在實際應用中,大部分導入的信息無法與知識庫中的內(nèi)容進行對接,因此,需要對信息進行對接過程中偏差值的分析,通過偏差分析后,得到一個具體的數(shù)值P,P 被導入控制器中。此時控制器中的規(guī)則將根據(jù)實際規(guī)則進行參數(shù)的在線調整,調整后的參數(shù)屬于一個模糊量,而執(zhí)行機構將根據(jù)輸入模糊量參數(shù)進行控制量的求解??稍谟嬎闱斑M行設備運行過程中靜態(tài)誤差的消除,避免靜態(tài)誤差過大造成的設備運行振蕩與信號偏差。綜合上述分析,實現(xiàn)對機械電氣設備的模糊PID 控制,完成本文系統(tǒng)軟件功能的開發(fā)。
結合本文以上論述,從硬件和軟件兩方面實現(xiàn)對安全控制系統(tǒng)的理論設計,為了驗證該系統(tǒng)的實際應用效果,選擇將傳統(tǒng)基于FPGA 的控制系統(tǒng)作為對照組,將本文設計系統(tǒng)作為實驗組,并通過設置對照條件的方式,對兩種控制系統(tǒng)的應用效果進行對比分析。選擇將某工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)當中常見的機械電氣設備作為研究對象,已知該設備常見的安全故障問題包括過載、堵轉等,本文選擇將機械電氣設備的堵轉作為兩種控制系統(tǒng)需要進行控制的安區(qū)前問題。通過人為方式對機械電氣設備進行堵轉,并觀察兩種控制系統(tǒng)的運行情況。為了實現(xiàn)對兩種控制系統(tǒng)的對比,選擇利用示波器裝置對兩種系統(tǒng)控制下的機械電氣設備運行過程中電流的變化情況進行記錄,再利用計時裝置對兩種控制系統(tǒng)的反應時間記錄,并將兩組記錄的數(shù)據(jù)結果繪制成表2 所示。
表2 實驗組與對照組控制系統(tǒng)應用效果對比表
從表2 記錄的數(shù)值結果可以看出,實驗組控制系統(tǒng)在對設備出現(xiàn)運行堵轉安全問題進行控制時,能夠確保設備的運行電流始終控制在16.23A 上下波動,并且波動范圍不超過±0.02A,而對照組控制系統(tǒng)在對設備出現(xiàn)運行堵轉安全問題進行控制時,其電流值發(fā)生了較大的變化,設備的運行穩(wěn)定性沒有得到有效保障。從兩種控制系統(tǒng)的反應時間可以看出,在發(fā)現(xiàn)機械電氣設備出現(xiàn)運行堵轉的問題時,本文控制系統(tǒng)的反應時間均在25ms 以內(nèi),而傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的反應時間在40ms~60ms 范圍內(nèi)。因此,通過上述實驗能夠進一步證明,本文設計的安全控制系統(tǒng)在實際應用中能夠實現(xiàn)對機械電氣設備安全問題的有效控制,在發(fā)現(xiàn)設備存在安全問題時,可以在第一時間對其進行合理控制,從而保證設備的穩(wěn)定運行,避免安全問題對周圍及設備本身造成影響。通過實驗也能夠證明,引入PLC工程工業(yè)級控制裝置后,控制系統(tǒng)的應用性能得到充分提升,為機械電氣設備的運行提供技術條件。
通過本文上述論述,在明確機械電氣設備存在的常見安全問題后,在此基礎上對其從硬件和軟件兩方面進行設計,并提出一種以PLC 工程工業(yè)級控制裝置為核心結構的安全控制系統(tǒng)。將該安全控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)基于FPGA 的控制系統(tǒng)進行對比實驗,進一步驗證了新的控制系統(tǒng)具有更理想的控制效果。將該控制系統(tǒng)應用到對機械電氣設備的安全控制當中,能夠對設備出現(xiàn)故障的第一時間對其運行狀態(tài)進行判斷,并通過模糊PID 控制對設備安全問題進行處理,以此確保設備始終保持穩(wěn)定的狀態(tài)運行。但由于研究能力有限,本文提出的控制系統(tǒng)在實際應用中雖然能夠提高設備的運行穩(wěn)定性,但在控制過程中,系統(tǒng)需要完成較多的計算操作任務,因此控制效率還需要進一步優(yōu)化。在后續(xù)的研究中將把這一問題作為重點研究方向,從而不斷提高控制系統(tǒng)的應用性能。