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        烏魯木齊地鐵1號線弓網(wǎng)異常磨耗研究及解決措施

        2021-11-26 01:36:40宇,徐
        設(shè)備管理與維修 2021年20期

        劉 宇,徐 平

        (烏魯木齊城市軌道集團有限公司運營分公司,新疆烏魯木齊 830057)

        1 基本情況

        2 弓網(wǎng)異常磨耗情況

        2.1 異常現(xiàn)象

        烏魯木齊地鐵1號線自運營以來受電弓碳滑板接連出現(xiàn)右側(cè)偏磨、對稱波浪型偏磨、左側(cè)偏磨、碳滑板掉塊及掉渣等異常磨耗的情況,接觸線接連出現(xiàn)磨耗異常、掉渣等異常磨耗情況(表1、圖1)。

        表1 異?,F(xiàn)象匯總

        圖1 電弓碳滑板的故障

        2.2 具體問題

        2.2.1 機械磨耗的具體表現(xiàn)

        (1)接觸網(wǎng)方面。接觸網(wǎng)專業(yè)在運維中發(fā)現(xiàn)曲線區(qū)段、斷裂帶及彈性道床處接觸線磨耗嚴(yán)重,不同區(qū)間、不同位置接觸線磨耗差異較大:曲線區(qū)段最大拉出值處比直線區(qū)段磨耗寬度大1~2 mm,磨耗形狀為圓弧形;斷裂帶、彈性道床區(qū)間比普通區(qū)段平均磨耗寬度大2.5 mm;上、下坡區(qū)段比平直區(qū)段平均磨耗寬度大約1.5 mm;接觸線拉出值在150~250 mm,是拉出值0~100 mm 寬度的3~5 倍,當(dāng)磨耗寬度達到7~8 mm 時磨耗趨于平穩(wěn)。對接觸網(wǎng)布置方式進行綜合統(tǒng)計、分析,全線共有定位點8828 個,拉出值在±137.5 mm 至±162.5 mm 間分布的有2127個,占拉出值分布的24.09%,且拉出值分布于受電弓磨耗形狀正反密貼。對接觸網(wǎng)磨耗處所進行統(tǒng)計,分段絕緣器、匯流排接頭、線岔、錨段關(guān)節(jié)及最大拉出值處的占比在95%以上。

        (2)受電弓方面。在檢修受電弓碳滑板時,運營人員發(fā)現(xiàn)碳滑板有凹槽及波浪彎,碳滑板兩側(cè)凹陷處的相對高點存在明顯的碰撞和掉塊現(xiàn)象,同時有銅屑粘連在掉塊處、受電弓弓架車頂過渡處遺留有銅屑及碳粉。

        2.2.2 電氣磨耗的具體表現(xiàn)

        (1)接觸網(wǎng)方面。接觸網(wǎng)專業(yè)在運維中發(fā)現(xiàn),出站大電流及加速區(qū)段弓網(wǎng)燃弧嚴(yán)重、接觸線磨耗寬、磨損距離長,同區(qū)間、同錨段接觸線磨耗不均衡:90%的區(qū)間在列車出站方向、距車站200 m 的處所,接觸線磨耗寬度在8~10 mm、磨耗長度在20~40 m;其他位置磨耗寬度在0~3.5 mm,對比非常明顯。通過弓網(wǎng)視頻拍攝分析及接觸網(wǎng)參數(shù)測量后發(fā)現(xiàn),36 處弓網(wǎng)燃弧嚴(yán)重,并且冬季接觸線磨耗寬度的速率略高于非冬季。

        (2)受電弓方面。受電弓碳滑板磨耗及取流印記不平衡、不充分,表面涇渭分明,呈現(xiàn)出半邊取流的異常現(xiàn)象。部分電客車碳滑板不水平,與接觸線接觸時存在一定的間隙、碳滑板上有燃弧灼傷的痕跡。

        穩(wěn)基,固本,造福民生,加強農(nóng)田水利建設(shè)使命光榮,責(zé)任重大。農(nóng)田水利建設(shè)專題詢問,是民意的體現(xiàn),是一次監(jiān)督中的支持和鞭策。按照2011年中央1號文件確立的目標(biāo),未來10年,我國農(nóng)田水利建設(shè)任務(wù)依然繁重。各級地方政府及其水利等相關(guān)部門要以這次專題詢問為契機,落實各項政策措施,加大農(nóng)田水利投入,加快建設(shè)進度,盡早扭轉(zhuǎn)農(nóng)田水利建設(shè)滯后的局面,并在工作中自覺接受人民監(jiān)督,以更好地順應(yīng)人民的期待,為保障國家糧食安全提供更有力支撐,讓農(nóng)田水利更好地造福億萬人民。

        2.3 試驗跟蹤

        (1)電客車取流試驗。通過試驗弓網(wǎng)視頻檢測車的運行方式,來確定大電流是造成燃弧的主要原因。當(dāng)電客車勻速運行、進出站不停車時,視頻分析弓網(wǎng)匹配良好,基本無燃弧打火情況。但當(dāng)以正常運行圖行車時,視頻分析出站取流區(qū)段燃弧嚴(yán)重,表明大電流是造成燃弧的主要原因。

        (2)拉出值優(yōu)化實驗。通過對出站取流區(qū)段接觸網(wǎng)拉出值進行試驗,來確定電氣磨耗是異常磨耗的主要原因。在受電弓偏磨出現(xiàn)波浪彎的階段,對宣大一處錨段關(guān)節(jié)及等12 處定位點的拉出值進行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)波浪彎的磨耗率迅速下降,說明也可以間接降低綜合磨耗率。但通過后續(xù)弓網(wǎng)視頻分析,調(diào)整后弓網(wǎng)燃弧改善并不明顯,表明大電流是造成燃弧的主要原因。

        (3)弓網(wǎng)抬升力試驗。通過試驗電客車受電弓的靜態(tài)抬升力,來確定適當(dāng)?shù)奶δ軠p緩磨耗。當(dāng)受電弓靜態(tài)抬升力為110 N 時,磨耗率比120 N 時增大,但當(dāng)受電弓靜態(tài)抬升力為130 N 時,磨耗率比110 N 時減少、比120 N 時略大。升弓高度改變時靜態(tài)壓力也相應(yīng)變化,隧道內(nèi)受電弓靜態(tài)壓力低于運用庫。

        (4)斷裂帶限速試驗。通過弓網(wǎng)視頻分析,斷裂帶受電弓上下擺動較大,甚至達到10 cm 左右。針對此情況對小西溝至鐵路局區(qū)間進行限速試驗,后續(xù)弓網(wǎng)耦合正常。

        3 原因分析

        3.1 機械磨耗原因

        (1)±150 mm 拉出值分布過多,造成碳滑板對應(yīng)位置機械磨耗較多。在機電磨耗雙重作用下,碳滑板出現(xiàn)凹槽,造成弓網(wǎng)動態(tài)耦合關(guān)系下降、摩擦取流工況惡化。

        (2)加速及機械振動、斷裂帶及彈性道床區(qū)間弓網(wǎng)擺動是造成弓網(wǎng)異常的因素。列車處于加速區(qū)段時,受電弓與接觸線的水平和垂直方向的振動加劇,受電弓與接觸網(wǎng)之間的動態(tài)耦合關(guān)系變差,動態(tài)接觸壓力變化,沖擊接觸線形成硬點。

        (3)曲線及接觸線最大拉出值處與受電弓側(cè)端凹槽所對應(yīng),在受電弓動態(tài)擺動下,與接觸線側(cè)面相磨,磨耗形狀和寬度發(fā)生變化。

        (4)季節(jié)變化對軌道、受電弓氣囊有一定的影響,最終將不同時段弓網(wǎng)耦合差的歷史印記留存在接觸線上,而接觸線的磨損不均又造成弓網(wǎng)關(guān)系不佳。

        3.2 電氣磨耗原因

        (1)燃弧及電氣腐蝕是造成出站區(qū)段弓網(wǎng)異常磨耗的因素。地鐵一般采用DC 1500 V 電壓供電,為保證牽引功率,在低電壓的先決條件下,出站時電客車需要強大的啟動、加速電流。弓網(wǎng)振動接觸摩擦和較小的取流面積和取流能力造成弓網(wǎng)燃弧,灼傷弓網(wǎng)表面,軟化弓網(wǎng)材質(zhì),形成電氣磨耗。

        (2)烏魯木齊地鐵南北高差280 余米,造成區(qū)間上下坡較多(最大坡度28‰),受電弓擺動和上、下坡取流及制動,造成接觸線磨耗增加。

        (3)弓網(wǎng)動態(tài)耦合變差,以及機械和電氣的雙重作用,加劇了弓網(wǎng)的異常磨耗。

        4 解決措施

        4.1 機械磨耗的解決措施

        (1)以改善耦合關(guān)系為出發(fā)點,提升弓網(wǎng)軌的性能:①持續(xù)調(diào)整接觸網(wǎng)的坡度和連續(xù)的平順度,嚴(yán)控錨段關(guān)節(jié)、線岔處的高差,控制接頭處的導(dǎo)高,不斷提升弓網(wǎng)的動態(tài)耦合性;②通過檢測手段,定期對接觸網(wǎng)的平順度及硬點、鋼軌的平順度進行檢測,動態(tài)的對接觸網(wǎng)、鋼軌進行評價,嚴(yán)格控制隱患及缺陷;③安裝“受電弓動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)”,根據(jù)監(jiān)測信息不斷調(diào)整弓網(wǎng)接觸壓力到最佳狀態(tài)。

        (2)以增加弓網(wǎng)彈性為出發(fā)點,提升弓網(wǎng)動態(tài)彈性:①提升剛性接觸網(wǎng)的彈性,通過優(yōu)化剛性接觸網(wǎng)的彈性,采用將懸掛螺桿改為彈性螺桿、定位線夾采用彈性線夾等以釋放受電弓壓力,減少受電弓擺動;②保障受電弓彈簧盒的平衡度,通過檢修及拉力測試,確保受電弓弓頭前后、左右平衡,轉(zhuǎn)動靈活,出庫前的正常。

        4.2 電氣磨耗的解決措施

        (1)以改善磨耗形狀為出發(fā)點,優(yōu)化接觸網(wǎng)拉出值:①結(jié)合運營時線路工況和取流情況,對普通區(qū)段、加速取流區(qū)段分別計算、分別布置、均勻磨耗;②將接觸網(wǎng)最大拉出值由固定布置變更為范圍性布置,減少多個波峰、波谷長時間將碳滑板磨損出溝槽。

        烏魯木齊地鐵1號線接觸網(wǎng)專業(yè)從改善磨耗形狀出發(fā),間接降低了磨耗率。供電專業(yè)選取出站燃弧最嚴(yán)重的區(qū)段以負(fù)拉出值為調(diào)整點,設(shè)計并調(diào)整4 個區(qū)間42 處定位點、改動兩處關(guān)節(jié)、改變一處波峰,從而優(yōu)化并改善了磨耗形狀。

        (2)以增加取流能力為出發(fā)點,提升結(jié)合部契合度:①通過調(diào)整碳滑板安裝時水平狀態(tài)、轉(zhuǎn)動接觸處潤滑狀態(tài)、彈簧盒平衡調(diào)整等,解決受電弓碳滑板前后、左右受力不均、不水平、與接觸線不密貼等問題;②調(diào)整弓網(wǎng)接觸壓力,降低弓網(wǎng)動態(tài)燃弧打火;③采取適當(dāng)?shù)慕佑|壓力,降低電氣磨耗對接觸網(wǎng)和碳滑板的影響。

        烏魯木齊地鐵1號線通過跟蹤試驗將靜態(tài)抬升力保持在125 N 左右,并通過在檢修中保障受電弓的狀態(tài)提升動態(tài)跟隨性,降低電氣磨耗。

        5 改善效果

        (1)通過運營多方協(xié)作通過優(yōu)化接觸網(wǎng)拉出值及受電弓弓頭平衡調(diào)整,不僅有效改善了碳滑板的磨耗形狀,還徹底解決了之前碳滑板上8 mm 的凹槽問題,間接降低了整體的磨耗率。

        (2)通過調(diào)整接觸網(wǎng)布置、調(diào)整弓網(wǎng)壓力、嚴(yán)格控制弓、網(wǎng)、軌技術(shù)狀態(tài)以及斷裂帶限速等措施,將冬季和非冬季的碳滑板每萬千米的磨耗率分別下降到4 mm 和2 mm。

        6 結(jié)論

        造成受電弓接觸網(wǎng)磨耗的異常狀態(tài),是接觸線布置、弓網(wǎng)動態(tài)耦合、弓網(wǎng)材質(zhì)、受電弓升弓方式、弓網(wǎng)接觸力因素等多個因素綜合疊加導(dǎo)致的。為保證弓網(wǎng)相互關(guān)系,應(yīng)從設(shè)計初期開始在接觸網(wǎng)布置、受電弓及滑板選型方面全面評估,后期運營時持續(xù)細(xì)致檢查及測量,追蹤磨耗情況并根據(jù)運營實際進一步優(yōu)化。

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