李心杰
(福建建工集團有限責(zé)任公司 福建福州 350000)
本文以天津大學(xué)福州校區(qū)宿舍樓施工過程為例,結(jié)合試驗、調(diào)查分析方法,對裝配式花格墻構(gòu)件預(yù)制過程中,需要一次成型并達(dá)到清水效果情況下,進行分析,主要針對預(yù)制過程中關(guān)鍵技術(shù)和難點提出合理措施,以便于最終確保預(yù)制花格墻達(dá)到預(yù)期理想效果。
擬建場地位于福州市長樂區(qū)濱海新城古槐鎮(zhèn),場地西鄰新城路,東靠嶼中路。本工程用途為學(xué)生宿舍樓(5層,H=24m),含地下室,屬多層建筑。作為省內(nèi)第二所、福州首個985高校,社會關(guān)注度高,同時建筑設(shè)計為周愷大師(梁思成建筑獎獲得者)作品,花格墻也是其中一大亮點。該預(yù)制花格墻成品要求極高,需一次成型并達(dá)到清水效果。
工程開工前,項目部組織人員配合設(shè)計院對預(yù)制花格墻圖紙進行深化并結(jié)合有關(guān)規(guī)范,對查出需要進行的修改、構(gòu)件加工生產(chǎn)的難點以及現(xiàn)場施工的問題進行匯總,并及時與甲方和深化設(shè)計單位交流。由于成品效果要求高,構(gòu)件加工生產(chǎn)成品優(yōu)良率至關(guān)重要。項目部排除萬難,協(xié)同預(yù)制構(gòu)件廠家,打造清水效果構(gòu)件。
根據(jù)原設(shè)計圖紙要求深化后,以圖1花格窗為例,長度將近2 m,高度將近3 m,平均分布長寬為127 mm方形花格孔達(dá)上百個,脫模操作難度很大。且垂直脫模很容易磕碰造成成品缺棱斷角,對成品效果影響大。
圖1 深化花格窗立面
對策一:
項目部組織深化專業(yè)人員及預(yù)制廠家人員,會同設(shè)計院人員進行研究討論,對花格孔洞大小進行深化設(shè)計,最后提出,將孔洞外側(cè)各邊縮小5 mm,從而形成一定傾角,如圖2~圖3所示。如此不但能解決脫模難問題,又保證了雨季時雨水不易流入室內(nèi),試驗證明該措施能有效解決上述難點。
圖2 深化后單個花格孔尺寸
圖3 深化后單片花格窗模具三維圖
擬采用玻璃鋼作為模具,模腔內(nèi)光潔度高以減少摩擦力,并易于脫模。試驗后,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出的成品底部凹陷,不平整,如圖4~圖5所示。究其原因,由于玻璃鋼的彈性模量比鋼材(E=2.1×105)小10倍,從而導(dǎo)致玻璃鋼模具剛度不足,且生產(chǎn)的花格墻面積大、重量達(dá)到2 t~3 t,是模具造成凹陷變形的主要原因。
圖4 預(yù)制花格墻玻璃鋼模具
圖5 玻璃鋼模具生產(chǎn)出成品三維圖
對策二:
針對玻璃鋼模具剛度不足,在模具底部墊入槽鋼,利用槽鋼支撐起玻璃鋼模具防止其凹陷。但在玻璃鋼模具底部滿堂加固槽鋼也導(dǎo)致自重增加,施工困難。試驗證明,該方案不是最優(yōu)方案。
針對以上情況考慮使用鋼模具,但鋼模具不同于玻璃鋼模具,其自重大,如果按照玻璃鋼模具為一個整體,搬運、脫模將十分困難。通過集思廣益,將花格腔內(nèi)設(shè)計為組裝可拆卸式的鋼模具(圖6~圖8),生產(chǎn)前在模具表面涂刷脫模劑,效果良好。
圖6 鋼模具底模
圖7 組裝式花格腔
圖8 組裝完成花格墻鋼模具
花格窗構(gòu)件不同于其他大面積覆蓋構(gòu)件,其腹腔內(nèi)有多達(dá)上百個花格孔,材料本身級配至關(guān)重要。粗骨料偏多、大小不當(dāng),碎石中針片狀顆粒含量過多,生產(chǎn)過程實際砂率偏小,細(xì)骨料不足以填充粗骨料空隙,將導(dǎo)致骨料不密實,為氣泡產(chǎn)生提供條件。
預(yù)制花格窗構(gòu)件單孔面積小,為保證混凝土密實度需要采用較大流動度的混凝土,當(dāng)采用的混凝土水膠比越大,混凝土結(jié)構(gòu)表面所產(chǎn)生的氣泡就會越多?;炷林械乃_(dá)到飽和后,多余的水分會從混凝土終游離出來而排出,并吸附于混凝土結(jié)構(gòu)表面,隨著空氣而蒸發(fā),形成氣泡。
由于花格墻中有上百個花格孔,采用插入式振動棒振,無法保證每個花格孔混凝土都振搗到位。局部振搗不均勻部位氣泡不易被振搗出,導(dǎo)致脫模后墻體表面仍存在氣孔。
對策三:
(1)材料方面:通過多次試驗,最終確定表1原材料配合比最優(yōu),生產(chǎn)中并嚴(yán)格控制粗骨料及細(xì)骨料的含量、砂率、塌落度等指標(biāo)。
表1 原材料最優(yōu)配合比
(2)施工工藝:采用插入式振動棒導(dǎo)致振搗不到位、氣泡不易排出,試驗澆筑時采用振動棒并結(jié)合專用平板振動器,并控制振動頻率30~45 Hz,能有效將氣泡排出。局部仍存在的氣孔問題,在混凝土終凝后,對氣孔進行修補、打磨、噴漆進行修補。通過采取以上措施,預(yù)制花格構(gòu)件成品效果優(yōu)良(圖9)。
圖9 成品預(yù)制花格墻構(gòu)件
成品預(yù)制花格墻水平運輸路線均在樓層內(nèi),首先花格墻自重大、尺寸大,單塊花格最大自重達(dá)2.5 t,最大尺寸有2.2 m×3.2 m,樓板承載能力有限,無法滿足施工重型運輸設(shè)備在樓層運輸。樓層內(nèi)預(yù)埋水電接頭多,必須經(jīng)過衛(wèi)生間降板區(qū)域,水平運輸須繞開地面障礙物,且保證花格墻運輸過程中不磕碰。
對策四:
為了滿足以上施工條件,項目部定制專用運輸車輛(圖10),該車輛車身自重輕,可承重3t重,采用實心輪胎,適合工地行走,輪胎定制尺寸,滿足現(xiàn)場通過性需求,不影響水電預(yù)留接頭。采用大功率電機,動力強,可減少人工搬運,減少運輸工程中存在安全隱患。
圖10 定制專用運輸車輛
預(yù)制花格窗標(biāo)高及水平精度控制,必須保證每一個面的所有花格窗均在同一個水平高度。垂直度的控制既是難點也是重點,直接影響花格窗的成品效果。由于花格窗安裝在陽臺外圍,在樓層內(nèi)無法使用大型機械配合垂直安裝。
對策五:
在花格窗安裝前,首先對該面上下樓層垂直面進行放樣,然后對相對應(yīng)的樓層花格窗位置進行拉通線定位,確保整面花格窗在同一面上。安裝時均采用手拉葫蘆進行吊裝,現(xiàn)場通過使用2臺激光水準(zhǔn)儀,對水平及垂直度進行調(diào)整校正。
(1)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)
預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)流程如下:
加工圖紙消化→模具配置→模臺清理→模具安裝→鋼筋、預(yù)留預(yù)埋件安裝→混凝土澆筑→壓光→混凝土養(yǎng)護→拆模→起吊→入庫。
(2)預(yù)埋件施工流程(圖11)
圖11 預(yù)埋件施工流程
(3)花格窗施工流程圖(圖12)
圖12 花格窗施工流程圖
在裝配式建筑施工過程中,質(zhì)量控制是裝配式建筑順利推廣與應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)[2]。本文重點就花格墻在預(yù)制工藝上存在施工難點進行深入剖析、解決對策及方法研究進行探討,為進一步提高裝配式建筑施工過程質(zhì)量提供有效保障。