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        水煤氣變換系統(tǒng)運(yùn)行問題及技術(shù)改造實(shí)踐

        2021-11-24 11:19:44鄧文剛
        煤化工 2021年5期
        關(guān)鍵詞:催化劑系統(tǒng)

        鄧文剛

        (中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗154100)

        中海石油華鶴煤化有限公司(簡(jiǎn)稱華鶴公司)以煤為原料,設(shè)計(jì)生產(chǎn)30萬(wàn)t/a合成氨、52萬(wàn)t/a尿素,于2015年3月投料生產(chǎn),煤氣化裝置采用6.5 MPa(G)德士古水煤漿工藝,變換系統(tǒng)采用耐硫深度變換工藝,氣體凈化精制采用低溫甲醇洗和液氮洗工藝,合成采用丹麥托普索合成技術(shù)。

        2015年4月開車接氣后,在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)水煤氣變換系統(tǒng)出現(xiàn)了第一變換爐催化劑入口溫度高且低溫活性得不到充分應(yīng)用、高溫冷凝液閃蒸槽壓力低、煤氣預(yù)熱器頻繁結(jié)垢堵塞、汽提系統(tǒng)結(jié)晶和中壓廢熱鍋爐排污水不能回收等問題,導(dǎo)致運(yùn)行成本增加,嚴(yán)重制約了裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)2015年—2018年裝置的實(shí)際運(yùn)行情況,進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)改造,現(xiàn)將其介紹如下。

        1 變換系統(tǒng)工藝流程

        水煤氣變換系統(tǒng)工藝流程示意圖見圖1,圖中虛線為改造新增部分。

        圖1 水煤氣變換系統(tǒng)工藝流程示意圖

        來自煤氣化裝置的一氧化碳體積分?jǐn)?shù)為46%的粗煤氣進(jìn)入變換系統(tǒng),經(jīng)過液態(tài)水分離、過濾、預(yù)熱后進(jìn)入第一變換爐、第二變換爐進(jìn)行深度變換,變換后的一氧化碳體積分?jǐn)?shù)小于1.5%的變換氣進(jìn)入低溫甲醇洗系統(tǒng),中間回收的反應(yīng)熱量可生產(chǎn)4.2 MPa(G)、420℃的中壓蒸汽和0.6 MPa(G)、165℃的低壓蒸汽,并對(duì)鍋爐給水和脫鹽水進(jìn)行預(yù)熱,冷卻后的180℃高溫冷凝液進(jìn)入高溫冷凝液閃蒸槽,由高溫冷凝液泵送到氣化裝置洗滌塔,低溫冷凝液送到汽提系統(tǒng)汽提,之后送到氣化裝置,汽提尾氣送到火炬。

        2 存在的問題及改造措施

        2.1 高溫冷凝液閃蒸槽壓力低

        高溫冷凝液閃蒸槽的設(shè)計(jì)壓力為5.5 MPa(G),閃蒸后的冷凝液經(jīng)高溫冷凝液泵加壓至8.0 MPa(G)后,送到氣化裝置洗滌塔。變換系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行中,工藝?yán)淠悍蛛x罐壓力為5.8 MPa(G)~6.0 MPa(G),冷凝液經(jīng)過閥門減壓后送到高溫冷凝液閃蒸槽,此時(shí)壓力低于4.7 MPa(G),達(dá)不到高溫冷凝液閃蒸槽的設(shè)計(jì)壓力,前后壓差小、閃蒸量小,加之溫度降低后水蒸氣被冷凝,造成高溫冷凝液泵入口壓力低于4.7 MPa(G),達(dá)不到設(shè)計(jì)壓力5.6 MPa(G),導(dǎo)致泵出口壓力達(dá)不到8.0 MPa(G),很難將高溫冷凝液送到氣化裝置洗滌塔。

        為了提高閃蒸槽壓力,考慮將高壓氮?dú)饨尤腴W蒸槽。2015年6月,華鶴公司利用就近的高壓氮?dú)飧唿c(diǎn)排氣,引一根25 mm管道到閃蒸槽頂部的預(yù)留口(見圖1虛線D),接入氮?dú)夂蠛苋菀讓㈤W蒸槽壓力控制在5.5 MPa(G)左右,滿足了生產(chǎn)需要,并且使高溫冷凝液泵電機(jī)頻率輸出降低9個(gè)百分點(diǎn),電費(fèi)下降。接入氮?dú)馇昂髷?shù)據(jù)對(duì)比見表1。

        表1 接入氮?dú)馇昂髷?shù)據(jù)對(duì)比

        2.2 第一變換爐催化劑低溫活性得不到充分利用,使用壽命降低

        進(jìn)變換系統(tǒng)粗煤氣的溫度(飽和)為235℃,按照規(guī)定和催化劑初期低溫活性的要求,需要將第一變換爐入口溫度控制在255℃~260℃,實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)入口溫度最低只能控制在288℃,即使將煤氣預(yù)熱器旁路閥全部打開,也無(wú)法達(dá)到理想溫度,導(dǎo)致催化劑低溫活性得不到充分利用,催化劑使用壽命降低。

        分析發(fā)現(xiàn),出第一變換爐的變換氣進(jìn)入煤氣預(yù)熱器殼程或者旁路管道時(shí),由于殼程阻力小,即使將旁路閥全開,大部分高溫變換氣仍然通過殼程預(yù)熱粗煤氣,導(dǎo)致出煤氣預(yù)熱器管程的粗煤氣溫度較高。所以,必須盡可能減少進(jìn)入煤氣預(yù)熱器殼程的變換氣量、增加進(jìn)入旁路的變換氣量,以減少換熱量,從而降低進(jìn)入第一變換爐粗煤氣的溫度。

        2016年7月檢修期間,在變換氣進(jìn)入煤氣預(yù)熱器殼程管道前增加一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)閥門(見圖1虛線C),用于控制進(jìn)入煤氣預(yù)熱器的變換氣流量,改造后可以將第一變換爐入口溫度調(diào)節(jié)到理想溫度(255℃~260℃),催化劑低溫活性得到了充分利用,使用壽命得到了延長(zhǎng)。

        2.3 蒸汽汽提系統(tǒng)結(jié)晶

        含有氨、二氧化碳、硫化氫、水的變換低溫冷凝液經(jīng)過汽提塔汽提后送到氣化裝置,汽提后的回流冷凝液中的氨以銨鹽形式存在,并被進(jìn)一步提濃,溫度低時(shí)銨鹽達(dá)到飽和而結(jié)晶析出固體[1],進(jìn)而堵塞管道、導(dǎo)壓管、閥門等位置,導(dǎo)致壓力表、液位計(jì)失真,冷凝液回流泵機(jī)封經(jīng)常損壞(機(jī)封需要兩個(gè)月更換一次),造成汽提系統(tǒng)不穩(wěn)定,低溫冷凝液中氨氮超標(biāo)等。

        經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)堵塞的部分管道沒有伴熱或者伴熱溫度較低,導(dǎo)致冷凝液中銨鹽析出,進(jìn)而堵塞管道、閥門等位置;冷凝液回流泵機(jī)封經(jīng)常損壞是由于機(jī)封沖洗水來自泵出口,屬于自密封,密封水含有的固體結(jié)晶物加劇了磨損,導(dǎo)致使用壽命遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。

        根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,進(jìn)行如下改造:(1)將冷凝液回流泵進(jìn)出管道、回流管道、汽提塔頂部測(cè)壓導(dǎo)管、汽提氣水冷器管束和汽提氣分離器液位計(jì)等易堵位置進(jìn)行疏通,全部加低壓蒸汽無(wú)盲端伴熱,并調(diào)整汽提氣水冷器出口汽提氣溫度大于80℃,可保證冬季前效果明顯,運(yùn)行穩(wěn)定;(2)在冬季遇到極寒天氣后,汽提塔頂部測(cè)壓導(dǎo)管和汽提氣分離器液位計(jì)仍會(huì)失真,為了解決該問題,在測(cè)壓導(dǎo)管變送器根部和液位計(jì)結(jié)晶堵塞位置增加一噴射蒸汽,很好地解決了結(jié)晶堵塞造成儀表失真的問題;(3)對(duì)于回流泵機(jī)封易磨損的問題,將機(jī)封沖洗水改用潔凈的預(yù)熱前的1.2 MPa(G)低壓鍋爐給水,經(jīng)減壓到0.4 MPa(G)~0.6 MPa(G),實(shí)際溫度約80℃,改造后機(jī)封的使用壽命由2個(gè)月提高到18個(gè)月,效果良好,類似的改造也應(yīng)用到其他裝置中。

        2.4 原料氣過濾器、煤氣預(yù)熱器結(jié)垢堵塞、第一變換爐催化劑活性下降

        變換系統(tǒng)接粗煤氣后,發(fā)現(xiàn)原料氣過濾器濾芯(外徑、長(zhǎng)度和精度分別為75 mm、1 200 mm和50 μm)頻繁堵塞,平均每18 d就需要切換過濾器更換濾芯,運(yùn)行成本增加;煤氣預(yù)熱器管程堵塞,壓差上漲,換熱效果下降,2015年3月—2018年6月停車清理5次,嚴(yán)重制約裝置長(zhǎng)周期生產(chǎn);第一變換爐催化劑活性下降,第一床層非正常急劇下降,壓差上漲,2016年9月打開第一變換爐發(fā)現(xiàn)頂部積灰嚴(yán)重,催化劑和瓷球被灰塵包裹。

        分析發(fā)現(xiàn),粗煤氣中灰含量較設(shè)計(jì)值高,造成原料氣過濾器頻繁堵塞,并且由于很多灰塵、石灰石添加劑以及含鹽物質(zhì)粒徑小于50 μm,會(huì)穿透原料氣過濾器,進(jìn)入煤氣預(yù)熱器而堵塞管程。煤氣預(yù)熱器內(nèi)堵塞位置距煤氣入口約0.5 m處,堵塞長(zhǎng)度約0.8 m,此區(qū)域帶有液滴的粗煤氣瞬間蒸發(fā)、溫度變化劇烈,所含灰塵、鹽類等固體物析出,形成堅(jiān)固污垢附著在管壁。還有一部分灰塵最終到達(dá)第一變換爐催化劑頂部被過濾,導(dǎo)致頂部催化劑被灰塵包裹,微孔堵塞,活性下降。另外,在煤氣預(yù)熱器清理出的污垢中發(fā)現(xiàn)了含砷物質(zhì),砷會(huì)使催化劑永久中毒,這也是頂部催化劑活性急劇下降的原因之一。

        2018年7月,華鶴公司利用大修期,在原料氣分離器后增加一預(yù)變換爐(預(yù)過濾器)和一高壓蒸汽混合器(見圖1虛線B和虛線A);在預(yù)變換爐內(nèi)裝多孔瓷球、舊催化劑等,用于吸附灰塵、毒物,分上下兩段,在壓差高時(shí)可以相互切換,進(jìn)行更換清理;加入約1.5 t/h過熱的高壓蒸汽(520℃),粗煤氣溫度可提高2℃左右,在進(jìn)入煤氣預(yù)熱器前成過熱狀態(tài),避免了灰塵、鹽類等物質(zhì)在管內(nèi)附著[2]。改造后,發(fā)現(xiàn)粗煤氣中的灰塵被預(yù)變換爐中的催化劑吸附,原料氣過濾器濾芯僅需一年更換一次,煤氣預(yù)熱器壓差上漲得到遏制,換熱效果沒有下降。

        2.5 中壓廢熱鍋爐污水就地排放,冬季地溝結(jié)冰、框架掛霜,增加了污水處理負(fù)荷

        變換系統(tǒng)中壓廢熱鍋爐排污(260℃、4.4 MPa)設(shè)計(jì)直接排到地溝,最終匯入污水,不僅增大了污水處理費(fèi)用,還造成了水的浪費(fèi),閃蒸后蒸汽就地排放還會(huì)造成熱能浪費(fèi),并且由于處在高寒地帶,冬季地溝會(huì)結(jié)冰、高溫蒸汽會(huì)在框架上冷卻凝結(jié)為霜甚至冰等。

        通過對(duì)排污水進(jìn)行化學(xué)分析,并根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和回收可行性分析,決定將中壓廢熱鍋爐排污回收至合成裝置擴(kuò)容器,此擴(kuò)容器原設(shè)計(jì)用于回收中壓蒸汽伴熱冷凝液,把同樣壓力等級(jí)的中壓廢熱鍋爐排污并入;閃蒸的低壓蒸汽進(jìn)入低壓蒸汽管網(wǎng),用于下游用戶;冷凝液送入水處理。

        技術(shù)改造后,冷凝液和閃蒸余熱得到了回收,降低了污水處理負(fù)荷和成本,創(chuàng)造效益近40萬(wàn)元/a,冬季也不會(huì)出現(xiàn)地溝結(jié)冰和框架掛霜與結(jié)冰現(xiàn)象,消除了安全風(fēng)險(xiǎn)。

        3 遺漏問題及解決思路

        華鶴公司在2018年1月對(duì)第一變換爐催化劑進(jìn)行了全部更換,但在2019年底發(fā)現(xiàn)第一變換爐上層催化劑活性又有明顯下降,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行,在2020年將上層20 m3催化劑進(jìn)行更換,把卸下的催化劑分頂、中、底三層取樣,并委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析,在上層頂部催化劑中發(fā)現(xiàn)了As2O3(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.94%),通過X射線熒光和X光電子能譜的標(biāo)準(zhǔn)分析,確認(rèn)頂部催化劑主要存在砷中毒。根據(jù)分析結(jié)果和建議,計(jì)劃于2021年檢修期間在預(yù)變換爐內(nèi)增加可以脫除砷的吸附劑,從根本上解決第一變換爐催化劑運(yùn)行達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的問題。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        華鶴公司對(duì)變換系統(tǒng)出現(xiàn)的高溫冷凝液閃蒸槽壓力低、第一變換爐催化劑壽命短、煤氣預(yù)熱器和汽提系統(tǒng)堵塞、中壓廢熱鍋爐排污就地排放等問題,進(jìn)行了分析研究,增加了高壓氮?dú)?、預(yù)變換爐、伴熱和噴射蒸汽,改造了中壓廢熱鍋爐排污路徑和機(jī)封沖洗水來源等,很好地解決了變換系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,降低了運(yùn)行費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)了變換系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

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