◎李闖 中國水利水電第十一工程局有限公司
隨著國家的發(fā)展,我國抽水蓄能電站也如雨后春筍般生長。而抽水蓄能電站伴隨著大量的洞室群建設。因此,洞室群內(nèi)的通風排氣問題也受到了越來越多的專家和學者的關注,通風體系已經(jīng)發(fā)展得較為完整。洞室群內(nèi)的通風主要是在施工期,施工期洞內(nèi)的塵土和有害物很難排出,針對這一問題,有相關的專家和學者主要從幾個方向進行研究:①洞內(nèi)洞室內(nèi)風流流場規(guī)律;②洞室內(nèi)污染物(CO、粉塵等)擴散規(guī)律;③洞室通風系統(tǒng)的風量計算;④通風布置等方面的研究。本文將以五岳抽水蓄能電站為工程依托,主要從以下幾個方面進行介紹:施工期間的通風系統(tǒng)布置原則和基本要求,通風量的計算,通風布置中遇到的難點及相應的解決措施。
五岳抽水蓄能電站位于河南省光山縣殷棚鄉(xiāng)和羅山縣定遠鄉(xiāng),上水庫位于牢山寨北坡近頂部山坳處的牢山林場,下水庫利用已建的五岳水庫。電站至光山縣城、信陽市公路里程分別為42km、74km,根據(jù)河南電網(wǎng)的需求特點和五岳抽水蓄能電站的功能特性,本工程的開發(fā)任務主要是承擔河南電網(wǎng)的調(diào)峰填谷、調(diào)頻調(diào)相、緊急事故備用等任務。五岳抽水蓄能電站裝機容量為1000MW,安裝4臺單機容量為250MW的水泵水輪發(fā)電電動機組。主要有上水庫、輸水發(fā)電系統(tǒng)和下水庫渠道組成。
施工通風系的布置要參照DL/T5099-2011《水工建筑物地下開挖工程施工技術規(guī)范》,規(guī)范中規(guī)定,為了保證洞內(nèi)施工人員的健康,洞內(nèi)空氣中氧氣的含量不能低于20%,洞內(nèi)有害物質(zhì)的含量應該滿足規(guī)范中的標準。
通風系統(tǒng)在進行布置時應滿足以下原則:
(1)滿足規(guī)范要求最小通風量和最小風速。首先要能保證洞內(nèi)施工人員的正常呼吸,其次要保證能夠?qū)⒍磧?nèi)的廢氣和有害氣體沖淡,最后還要保證一定的降溫作用。
(2)當設計的洞室長度很大時,減少多個風力連接的通風布置,采用風壓較大且風流量較大的進口風機;為使洞內(nèi)的排氣效率提高,可以采取“低進高出”的方式;
(3)利用進廠交通洞進風,通風兼安全洞出風,盡早形成良好的通風環(huán)境;
(4)通風時盡量避免進風口空氣污染,因此保證隧道口的空氣環(huán)境也是至關重要的;
(5)通風管吊掛做到平、直、緊、穩(wěn)、順,以降低風量的損失。
(1)主副廠房、主變洞第一施工階段,風機布置在通風兼安全洞口:
主副廠房第一層+主變洞第一層開挖容積=208×165+117×140=50700m3,主副廠房第二層開挖時,主變洞第一層已經(jīng)開挖完成,進入主變洞第二層開挖,主變洞可形成過流通風,該處通風主要由進廠交通洞口布置的2×132k w風機供風。因此,取最大容積為主副廠房第一層+第二層開挖容積,約為(208+218)×165=70356m3,空氣35分鐘內(nèi)置換一次,該效果滿足現(xiàn)場實際需求,根據(jù)計算得到通風系統(tǒng)的通風需求如表1所示。
考慮主副廠房施工期間風速分布的不均勻和風流紊亂擴散的作用,考慮一定的富余系數(shù),選擇風機型號為:2#風機:2XAVH-R125.110.4.8(2*110kw)。
在主副廠房頂層、第二層、主變洞第一層開挖完成后,2#風機移到進場交通洞負責尾水的開挖供風;在通風兼安全洞和主變排風洞口設置排風機3#風機(2×75kw),分別負責主廠房和主變洞的散煙,把通風兼安全洞作為散煙通道使用,這樣保證空氣單循環(huán),避免空氣亂串,導致地下洞室群通風失效。
(2)頂層開挖完成后,在進廠交通洞口布置5#風機負責:主副廠房、主變洞、尾閘室三大洞室剩余開挖:設置三通分別向三大洞室供風。
三大洞室頂層開挖容積約為187,200m3,風帶末端風量設計為43m3/s,此風量可使頂層臺階內(nèi)的空氣73分鐘內(nèi)置換一次,該效果滿足現(xiàn)場實際需求,根據(jù)計算得到通風系統(tǒng)的通風需求如表2所示。
根據(jù)以上通風的數(shù)據(jù)選擇風機型號為5#風機:2XAVH-R140.132.4.8(2*132kw)。
(1)通風布置中遇到的難點。①由于本工程的施工面積較大,而且施工程序繁雜,通風系統(tǒng)不僅關系著施工人員的身體健康,同樣也影響著施工的進度和質(zhì)量,若未能按照要求將洞內(nèi)的有害氣體和塵土排出,還可能會導致工程事故,因此通風系統(tǒng)設計是至關重要的。②地下洞室群數(shù)量較多,在施工過程中不可避免的會出現(xiàn)相互影響,尤其是當洞內(nèi)爆破施工時,灰塵和污染物導出流散,洞室越多,相互影響的程度就越大;③工程中主要進風的管道長達1200m,雖然一體的風管可以減少風量的損失,但同時風壓損耗較大,也會降低風壓。
(2)解決措施。為了解決以上這些問題,根據(jù)現(xiàn)場施工的實際情況,提出相應的解決措施。首先利用進廠交通洞和通風兼安全洞作為排風系統(tǒng)的主要送風通道,為了讓進風口的空氣能夠新鮮,采取“下進上出”的流通方式,進廠交通洞作為補風洞口,通風兼安全洞作為排風口,讓洞內(nèi)的氣體流通形成循環(huán)流動。其次,為改善主副廠房、主變洞、尾閘室上層施工期間通風條件,可以在三大洞室層與層之間設置臨時聯(lián)通的通風豎井,合理、有效地組織通風風流,施工通風應根據(jù)各施工部位的通道及施工程序的不同,采取分部位進行規(guī)劃。
結合本工程實際,為保證通風效果,各工作面通風均采用一站式通風到底的方式,中途不采用接力通風。施工通風采用混合式通風方式,即壓入式通風為主,以吸出式通風為輔。采用無極調(diào)速變頻軸流風機,風機工作效率不低于85%,噪音≤85分貝,通過通風計算及設備調(diào)研,對主副廠房、主變洞、尾水閘門室以及其他洞室等重點部位供風的風機均采用瑞典進口SWEDFAN無極調(diào)速變頻風機,提高通風效果,改善洞內(nèi)空氣質(zhì)量。
由于主副廠房和主變洞開挖支護施工期間,施工人員及各種大型設備設備較多,鉆孔、噴混凝土支護、出渣運輸?shù)雀鞣N工序存在交叉作業(yè)現(xiàn)象,通風機幾乎為24小時滿負荷運轉,為保證主副廠房及主變洞通風順暢,根據(jù)現(xiàn)有地形和探洞線型,擬增設自然通風豎井結合機械通風,增強通風效果。
具體措施為:擬在勘探平洞末端,地下廠房頂部打設通風豎井至廠房和主變洞頂拱,通風豎井直徑1.4m,采用BMC200型反井鉆機先行鉆入直徑217mm導孔,之后在廠房中部拱頂安裝傘形擴挖鉆頭,由下而上擴挖至直徑1.4m圓形導井,主變洞頂拱亦采用此施工措施,在主變洞中部頂拱打設直徑1.4m通風豎井。