黃榮慶
(福建馬坑礦業(yè)股份有限公司)
某鐵礦選礦廠原設(shè)計(jì)給礦粒度500~0 mm,原礦倉(cāng)頂部格柵為現(xiàn)場(chǎng)制作,孔尺寸為410 mm×430 mm。受采礦工藝等因素影響,井下采出礦石粒度較粗,+500 mm約占25%。對(duì)于大于篩孔尺寸的大塊,采用挖掘機(jī)帶液壓錘進(jìn)行改小,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,還存在安全隱患;并且大塊在原礦倉(cāng)中易起拱堵塞,影響順利供礦和生產(chǎn)的穩(wěn)定。
為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的順利供礦、提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)效益,在反復(fù)論證的基礎(chǔ)上確定將格柵尺寸改為1 200 mm×900 mm,使進(jìn)料礦石最大尺寸可達(dá)800 mm;增設(shè)預(yù)破碎系統(tǒng),使最大排料粒度不超過(guò)200 mm,即新增預(yù)破碎系統(tǒng)[1-2]。
預(yù)破碎系統(tǒng)設(shè)備形象流程見(jiàn)圖1,主要包括新建鋼構(gòu)原礦倉(cāng)、振動(dòng)喂料機(jī)、顎式破碎機(jī)、膠帶輸送機(jī)。
(1)取消新建鋼構(gòu)礦倉(cāng)上格柵。原計(jì)劃在新建鋼構(gòu)礦倉(cāng)上安裝750 mm×750 mm格柵,試生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)采出礦石完全能順利從礦倉(cāng)進(jìn)入破碎腔,為簡(jiǎn)化生產(chǎn)環(huán)節(jié),使流程更順暢,決定新建鋼構(gòu)礦倉(cāng)上不裝格柵。生產(chǎn)實(shí)踐表明,取消新建鋼構(gòu)礦倉(cāng)上的格柵能使流程更順暢、穩(wěn)定。
(2)解決預(yù)破碎產(chǎn)品粒度過(guò)大問(wèn)題。預(yù)破碎排料粒度過(guò)大,造成中碎卡料堵礦,曾一度使用C100型顎式破碎機(jī)進(jìn)行二次破碎。通過(guò)摸索,發(fā)現(xiàn)控制顎式破碎機(jī)的排礦口尺寸,并控制破碎腔料位能解決該問(wèn)題,即將顎式破碎機(jī)排礦口上限控制在不超過(guò)100 mm,破碎腔料位控制在不超過(guò)2/3,可以將排礦粒度控制在160~0 mm,滿足中碎給礦粒度要求。3個(gè)月的試運(yùn)行表明,生產(chǎn)順暢,故拆除了C100型顎式破碎機(jī)。
(3)解決電機(jī)頻繁過(guò)載、跳閘問(wèn)題。由于顎式破碎機(jī)不能帶料啟動(dòng),當(dāng)顎式破碎機(jī)腔體內(nèi)有料時(shí),只能進(jìn)行人工清理。人工清理不僅不安全,而且速度慢,影響生產(chǎn)效率。經(jīng)分析、研究,認(rèn)為主要原因是顎式破碎機(jī)電機(jī)功率(110 kW)不足,選用245 kW電機(jī)后,生產(chǎn)運(yùn)行情況良好。
(4)破碎車間降塵。顎式破碎機(jī)的入料和排料過(guò)程均產(chǎn)生大量的粉塵,試運(yùn)行期間破碎廠房粉塵過(guò)大,既影響工人的身體健康也影響大氣環(huán)境。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,增設(shè)了碎礦除塵系統(tǒng)[3]。生產(chǎn)實(shí)踐表明,除塵系統(tǒng)運(yùn)行情況良好。
(5)改善振動(dòng)喂料機(jī)給料狀況。由于現(xiàn)場(chǎng)采用汽車卸礦,會(huì)對(duì)料倉(cāng)產(chǎn)生沖擊,空倉(cāng)情況下礦塊會(huì)從料倉(cāng)出口飛濺出來(lái)。針對(duì)該情況,在礦倉(cāng)料進(jìn)入振動(dòng)喂料機(jī)處懸掛廢舊履帶鏈節(jié),把鏈條聯(lián)接起來(lái),并在中部綁上舊的磨機(jī)襯板,見(jiàn)圖2。
(6)顎式破碎機(jī)自動(dòng)加油。顎式破碎機(jī)注油點(diǎn)較多,運(yùn)行過(guò)程中潤(rùn)滑要求較高,頻繁加油會(huì)增大工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,若加油不及時(shí),會(huì)影響設(shè)備工作狀況和使用壽命。針對(duì)這一情況,現(xiàn)場(chǎng)增設(shè)了1臺(tái)電動(dòng)加油機(jī)。生產(chǎn)實(shí)踐表明,自動(dòng)加油可以減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,保障潤(rùn)滑效果。
改造后,現(xiàn)場(chǎng)撤了原礦倉(cāng)破碎錘,顎式破碎機(jī)電機(jī)功率由110 kW提高至245 kW,新增0號(hào)皮帶電機(jī)功率45 kW,總裝機(jī)容量增加180 kW;棄用破碎錘可相應(yīng)節(jié)省挖掘機(jī)和破碎錘的材料、油料、修理等費(fèi)用;不使用格柵也就節(jié)省相應(yīng)格柵制作、安裝及更換費(fèi)用;不需爆破疏堵也就節(jié)省相關(guān)的火工材料等費(fèi)用。
改造后生產(chǎn)流程順暢,生產(chǎn)平穩(wěn),最高日處理量達(dá)2 037 t。改造前后顎式破碎機(jī)運(yùn)行臺(tái)時(shí)能力從122.04 t/h提高至304.44 t/h,材料消耗見(jiàn)表1、表2。
?
?
從表1、表2可以看出,改造前年材料消耗117 580元,改造后49 500元。
改造后處理能力提高149.46%,材料消耗降低57.9%。
(1)改造后預(yù)破碎系統(tǒng)進(jìn)料最大粒度可達(dá)800 mm,最大排料粒度不超過(guò)170 mm,臺(tái)時(shí)處理能力從122.04 t/h提高至304.44 t/h,處理能力提高149.46%。
(2)運(yùn)行成本顯著下降,改造前年材料消耗117 580元,改造后49 500元。
(3)預(yù)破碎系統(tǒng)建設(shè)是成功的,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),對(duì)類似礦山有借鑒意義。