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        反應(yīng)塔噴淋系統(tǒng)在煙氣凈化系統(tǒng)中的研究應(yīng)用

        2021-11-18 00:48:06周建富羅小棟劉兆峰光大環(huán)保能源蘇州有限公司
        節(jié)能與環(huán)保 2021年10期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        文_周建富 羅小棟 劉兆峰 光大環(huán)保能源(蘇州)有限公司

        1 現(xiàn)狀調(diào)研

        1.1 研究目的

        某焚燒項(xiàng)目反應(yīng)塔處理煙氣能力57649m3/h(標(biāo)況)規(guī)格型號(hào):D=7500,H=8500。設(shè)計(jì)之初未設(shè)計(jì)反應(yīng)塔噴淋系統(tǒng),而在當(dāng)前環(huán)保形式下,在霧化器發(fā)生故障或沖洗時(shí),減溫水中斷,反應(yīng)塔出口煙溫迅速升高,達(dá)到180℃以上,干法系統(tǒng)在高溫下因無(wú)與之配合的減溫水,脫酸效果差,二氧化硫和氯化氫指標(biāo)會(huì)大幅波動(dòng),無(wú)法實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,鍋爐需大幅度降低負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重影響鍋爐設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行及環(huán)保指標(biāo)的控制。在霧化器設(shè)備發(fā)生故障的情況下,如何快速采取措施使煙氣排放不超標(biāo)且鍋爐負(fù)荷不受影響,是此次研究的目的。

        1.2 實(shí)施的必要性

        鍋爐額定負(fù)荷27t/h,當(dāng)霧化器故障時(shí),需立即降低負(fù)荷至20t/h,繼續(xù)降低將無(wú)法保證爐溫達(dá)到《生活垃圾焚燒污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的850℃以上。此時(shí)煙溫在干法投入情況下,煙溫由150℃快速升至170℃,15min就達(dá)到200℃。此時(shí)SO2超標(biāo)。

        該項(xiàng)目二期工程于2019年技改增加了噴淋水系統(tǒng),經(jīng)過(guò)試驗(yàn)效果良好,5~8月期間,一臺(tái)爐霧化器5次故障跳機(jī),另一臺(tái)爐4次故障跳機(jī),通過(guò)投加反應(yīng)塔噴淋,實(shí)現(xiàn)了鍋爐能夠在降低部分負(fù)荷的情況下,短時(shí)間內(nèi)維持國(guó)標(biāo)排放。因此急需對(duì)一期增加反應(yīng)塔噴淋系統(tǒng),同時(shí)在二期系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步改進(jìn),增加具備噴射堿液NaOH的能力。目的是實(shí)現(xiàn)既不降低負(fù)荷,又能達(dá)到公司的內(nèi)控歐標(biāo)水平排放,同時(shí)又能實(shí)現(xiàn)配合干法實(shí)現(xiàn)霧化器故障下的長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。

        2 研究并制定對(duì)策

        2.1 理論研究

        本次研究是要實(shí)現(xiàn)在已經(jīng)有成功經(jīng)驗(yàn)的噴淋水系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過(guò)增加部分設(shè)備,進(jìn)一步完善系統(tǒng),達(dá)到同時(shí)能?chē)娏軌A液的目的,具有雙重作用。首先要計(jì)算需要堿液的總量及噴嘴數(shù)量、噴嘴噴射能力。

        隨機(jī)抽取三臺(tái)爐某一時(shí)間的運(yùn)行數(shù)據(jù),如表1所示。

        表1 某一時(shí)間三臺(tái)爐的工況運(yùn)行數(shù)據(jù)

        三臺(tái)爐工況來(lái)看,1#爐工況最差,同樣負(fù)荷下,消耗的石灰漿和減溫水最多,此設(shè)計(jì)以1#爐用量作為計(jì)算依據(jù),設(shè)備選型以滿(mǎn)足1#爐所需為基準(zhǔn)。

        煙氣中的HCl、SO2成分與Ca(OH)2、NaOH發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):

        由以上四個(gè)化學(xué)反應(yīng)過(guò)程可知,同樣的煙氣量,處理同樣酸性污染物,需要1體積的Ca(OH)2和2體積的NaOH,兩種介質(zhì)的分子量分別為74g/mol和40g/mol,那么兩種介質(zhì)所需的質(zhì)量比為74:80。

        系統(tǒng)現(xiàn)用Ca(OH)2常用流量2817kg/h,濃度均值為9.5%,以1h計(jì)算Ca(OH)2質(zhì)量為:

        2817×0.095=267.6kg。

        那么同等煙氣量情況下,計(jì)算需要的NaOH質(zhì)量為:

        267.6 ÷74×80=289.3kg。

        當(dāng)前采購(gòu)NaOH原液濃度為30%,則需原液的質(zhì)量為:

        289.3 ÷0.3=964.3kg。

        為了達(dá)到相同的排煙溫度,霧化器投入狀態(tài)下,需要的減溫水量是:

        2817×(1-0.095) +1500=4049kg。

        為達(dá)到相同的排煙溫度,在投噴淋堿液狀態(tài)下,需增加稀釋水量是:

        4049-964.3×(1-0.3)=3373kg。

        為達(dá)到相同排煙溫度,投入堿液需按照964.3與3373的比例混合,約1:3.5的比例進(jìn)行稀釋。最終噴淋單臺(tái)爐需要的噴堿液的總量為:

        964.3 +3373=4337.3kg。

        通過(guò)理論計(jì)算,設(shè)計(jì)單臺(tái)爐最低噴淋量能達(dá)到4337kg/h的出力,實(shí)際選型可以適當(dāng)放大參數(shù)。

        2.2 設(shè)計(jì)思路

        總體思路:新增一個(gè)氫氧化鈉溶液罐,容積為20m3,并增加一臺(tái)化工專(zhuān)用離心泵,將氫氧化鈉溶液輸送至三臺(tái)爐反應(yīng)塔上,通過(guò)氣液霧化噴槍噴入反應(yīng)塔,從而達(dá)到降溫及酸堿中和的目的。噴槍霧氣壓為3~5barg,直接采購(gòu)30%的氫氧化鈉溶液稀釋后進(jìn)行噴射,卸車(chē)用的氫氧化鈉溶液泵流量為6~8t/h。

        本項(xiàng)目的噴淋系統(tǒng)安裝就地控制柜及遠(yuǎn)方硬接線接口,反應(yīng)塔溫度通過(guò)出口測(cè)點(diǎn)反饋,通過(guò)電動(dòng)調(diào)閥控制氫氧化鈉噴淋流量。

        2.3 具體施工方案及技術(shù)要求

        增加一個(gè)氫氧化鈉溶液罐,在一側(cè)挖排污坑,安裝排污泵,在四周做圍堰,并做防滲防漏處理,圍堰高度應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)要求,溶液罐采用玻璃鋼材質(zhì),頂部安裝攪拌器、人孔門(mén)、靜壓式液位計(jì)(遠(yuǎn)傳)、底部排污閥等。

        安裝氫氧化鈉溶液添加口,安裝一臺(tái)氟塑料耐腐蝕泵,用于將氫氧化鈉打入溶液罐內(nèi),并在溶液罐頂裝排氣管道引致進(jìn)口旁,添加口至溶液罐用不銹鋼管制作。

        引一路生產(chǎn)水至氫氧化鈉溶液罐,并安裝不銹鋼手動(dòng)球閥,自現(xiàn)有煙溫水泵出口引一路水至氫氧化鈉供液管道,并裝不銹鋼氣動(dòng)球閥,做為管路沖洗水,以防止結(jié)晶。

        在堿液罐旁增加一臺(tái)化工用離心泵,將氫氧化鈉溶液輸送至鍋爐反應(yīng)塔頂部,氫氧化鈉溶液泵出口需安裝不銹鋼氣動(dòng)球閥(與沖洗氣動(dòng)球閥形成開(kāi)關(guān)連鎖),并裝再循環(huán)旁路,旁路管道上安裝電動(dòng)調(diào)節(jié)閥一臺(tái),通過(guò)母管壓力傳感器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),來(lái)保證母管壓力恒定。

        各離心泵至開(kāi)關(guān)室鋪設(shè)動(dòng)力電纜,離心泵的啟??刂菩杞又罝CS,同時(shí)具備就地操作柜,氟塑料卸車(chē)泵就地控制。

        在氫氧化鈉溶液母管上裝一臺(tái)電磁流量計(jì)、壓力變送器(遠(yuǎn)傳),并在反應(yīng)塔上安裝一臺(tái)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥(遠(yuǎn)控),調(diào)節(jié)閥后遠(yuǎn)控分別輸送至三臺(tái)爐,氣動(dòng)球閥用以各臺(tái)爐切換。

        各個(gè)噴淋槍管用不銹鋼制作,通過(guò)壓縮空氣對(duì)氫氧化鈉溶液進(jìn)行霧化,槍管與母管之間用高壓混編鋼絲管連接,噴淋槍噴射管需帶自動(dòng)伸縮功能,投用時(shí)槍頭投入反應(yīng)塔內(nèi),停用時(shí)縮回,各噴淋槍前需安裝手動(dòng)球閥,做為單獨(dú)隔離用。

        噴淋裝置用氣自廠用壓縮空氣就近引出,儀用壓縮空氣就近引出,霧化壓縮空氣母管需安裝不銹鋼氣動(dòng)球閥、濾網(wǎng)和電動(dòng)(氣動(dòng))調(diào)節(jié)閥,各噴槍霧化壓縮空氣安裝不銹鋼球閥。

        就地安裝控制柜,部分需遠(yuǎn)控的設(shè)備將控制線拉至電子間,氫氧化鈉溶液流量、壓力,壓縮空氣調(diào)門(mén)開(kāi)度、壓力、化工泵的啟停均需遠(yuǎn)傳至DCS。

        霧化用壓縮空氣電動(dòng)調(diào)節(jié)閥應(yīng)能跟隨氫氧化鈉溶液電動(dòng)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié),以確保在不同用量情況下噴淋槍霧化效果。

        3 對(duì)策實(shí)施

        3.1 設(shè)計(jì)參數(shù)

        根據(jù)鍋爐的設(shè)計(jì)煙氣參數(shù),匯總需滿(mǎn)足的鍋爐運(yùn)行工況參數(shù)如表2所示。

        表2 鍋爐設(shè)計(jì)輸入?yún)?shù)

        3.2 選擇噴槍參數(shù)

        根據(jù)理論計(jì)算及與實(shí)際情況對(duì)比,需要將煙氣從平均255℃降至150℃以下。具體方案設(shè)計(jì)參數(shù)如表3所示。

        表3 噴槍設(shè)計(jì)選型參數(shù)

        3.3 布置系統(tǒng)圖設(shè)置

        根據(jù)設(shè)計(jì)方案,繪制施工示意圖。

        3.4 噴槍布置圖

        采用4支噴槍布置,布置在半干法塔頂,環(huán)形布置,噴槍與水平噴射夾角為60°(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況可增加為70°)。

        3.5 實(shí)施后的現(xiàn)場(chǎng)情況

        該項(xiàng)目自2020年初立項(xiàng),并于2020年9月完成施工,經(jīng)過(guò)實(shí)際調(diào)試,最終噴嘴噴射霧化效果達(dá)到設(shè)計(jì)工況,噴嘴出口霧化液體角度達(dá)到了近60°,且無(wú)肉眼可見(jiàn)水珠狀態(tài)。

        4 效果驗(yàn)證

        4.1 只投稀釋水,不投堿液情況下測(cè)試運(yùn)行工況

        2020年10月13日,對(duì)1#爐噴淋水投用1h調(diào)試,基本達(dá)到了噴淋改造效果預(yù)期,在模擬霧化器故障情況下,投用噴淋煙氣指標(biāo)國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)下可控。 將1#爐石灰漿減至零,投入噴淋運(yùn)行,在環(huán)保參數(shù)先超標(biāo)而逐步穩(wěn)定運(yùn)行的情況下試運(yùn)1h數(shù)據(jù)對(duì)比如表4所示。

        表4 #1爐只投噴淋水不投堿液情況下工況

        4.2 堿液與稀釋水按1:3比例稀釋后測(cè)試運(yùn)行工況

        2020年12月17日在鍋爐相同負(fù)荷工況下,通過(guò)2h投液堿觀察2#爐酸性氣體變化,相比正常投石灰漿酸性氣體指標(biāo)穩(wěn)定,無(wú)大幅波動(dòng),反應(yīng)塔溫度可控,干法停用,運(yùn)行數(shù)據(jù)如表5所示。

        表5 #2爐投堿液并且停運(yùn)干法系統(tǒng)下工況

        4.3 成本測(cè)算

        投入石灰情況下,按石灰流量2.8t/h,濃度9.5%噸石灰采購(gòu)成本約700元,小時(shí)成本為:

        2.8 ×0.095×700=186元。

        投入堿液情況下,按堿液流量2.6t/h,稀釋比1:3,噸原液成本1500元計(jì)算,小時(shí)成本為:

        2.6 ×0.25×1500=975元。

        投堿液運(yùn)行成本約是用石灰成本的5倍。

        4.4 小結(jié)

        通過(guò)研究實(shí)驗(yàn),確定噴堿液在霧化器故障工況下可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行,但成本較石灰比起來(lái)相對(duì)太高,本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益不高,但是環(huán)境效益顯著。

        4.5 本項(xiàng)目的創(chuàng)新點(diǎn)

        反應(yīng)塔噴淋技術(shù),在近些年已經(jīng)是各個(gè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)配置,但是總體設(shè)計(jì)原則都是噴水系統(tǒng)配合后期的干法系統(tǒng)進(jìn)行脫酸反應(yīng)。本項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)在于,突破了傳統(tǒng)意義上的噴淋水設(shè)計(jì),通過(guò)對(duì)投加堿液的可行性進(jìn)行分析,經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)效果,后期會(huì)繼續(xù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行探索,嘗試用1:3/1:3.5/1:4三種不同濃度的堿液稀釋用于系統(tǒng),檢驗(yàn)選擇最合理工況,以最小的投資滿(mǎn)足正常生產(chǎn)需求。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本項(xiàng)目從前期的計(jì)算到后續(xù)的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試,最終達(dá)到了預(yù)想的效果,實(shí)現(xiàn)了在霧化器故障狀態(tài)下,通過(guò)投入堿液來(lái)保證鍋爐負(fù)荷不波動(dòng),煙氣指標(biāo)排放穩(wěn)定,且滿(mǎn)足公司內(nèi)控歐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),效果理想。短時(shí)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)投入也不高,環(huán)境效益更明顯。具有推廣價(jià)值。后續(xù)繼續(xù)總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),為其他煙氣凈化項(xiàng)目提供依據(jù)。

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