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        旋翼式強(qiáng)制流態(tài)化干燥機(jī)在玉溪選煤廠的應(yīng)用

        2021-11-18 08:51:40溫德?lián)P
        煤炭加工與綜合利用 2021年10期
        關(guān)鍵詞:煤礦

        溫德?lián)P,張 菲

        (蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限公司,山西 晉城 048214)

        1 玉溪煤礦選煤廠概述

        蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦選煤廠為大型、礦井型選煤廠,設(shè)計能力處理原煤2.40 Mt/a。選煤工藝為:80~13 mm 塊煤采用重介質(zhì)淺槽分選機(jī)分選,13~1 mm 末煤采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm粗煤泥通過TPS回收,小于0.25 mm細(xì)煤泥通過壓濾機(jī)脫水回收[1]。但是,由于煤泥、混煤的燃燒值較低,含水量較高,長途運輸成本高,若作為燃料被直接燃燒利用,不僅熱能利用率低、而且易對環(huán)境造成污染[2,3];若當(dāng)成固廢排放,既不符合環(huán)保要求,又造成了一定程度的浪費。隨著環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,煤泥處理的難題一度成為制約選煤廠生產(chǎn)的瓶頸,玉溪洗煤廠也面臨著相同的問題。為了提高資源利用率,玉溪選煤廠在新建時應(yīng)用了先進(jìn)工藝,引入了煤泥干燥系統(tǒng),通過旋翼式強(qiáng)制流態(tài)化干燥機(jī)對本廠煤泥進(jìn)行干燥處理,力求解決難題、變廢為寶。

        2 旋翼式干燥機(jī)

        旋翼式強(qiáng)制流態(tài)化干燥機(jī)設(shè)備體積較小,物料以高彌散狀態(tài)在低、中、高溫(150~1 000 ℃)段進(jìn)行烘干,質(zhì)熱交換非常充分,干燥效率高,適用于含水高、粘度高、強(qiáng)熱固聚性的粉狀物料[4,5]。干燥機(jī)熱源為燃?xì)鉄犸L(fēng)爐,氣源為玉溪煤礦礦井抽采的瓦斯,熱風(fēng)爐出風(fēng)溫度可達(dá)到900~1 000 ℃,可滿足煤泥烘干的要求。

        WJG旋翼式強(qiáng)制流態(tài)化干燥機(jī)工作原理:濕煤泥首先進(jìn)入設(shè)備配套緩沖倉,通過給料機(jī)均勻穩(wěn)定地給入干燥機(jī)的干燥腔,由設(shè)備底部2個相向旋轉(zhuǎn)的旋翼將結(jié)塊的濕煤泥打碎拋擲在腔內(nèi)。在引風(fēng)機(jī)的負(fù)壓作用下,高溫?zé)犸L(fēng)沿水平方向呈波式紊流,物料受氣流和重力作用,在腔內(nèi)呈螺旋往復(fù)式運動狀態(tài),散料充分與熱風(fēng)接觸換熱。濕煤泥通過拋擲,充分彌散在干燥腔內(nèi),破解了濕煤泥的粘度和加熱產(chǎn)生的固聚性。另外,在干燥機(jī)的尾端,還嵌入了氣流干燥工藝,進(jìn)一步強(qiáng)化了濕煤泥與熱風(fēng)的換熱效果,有效利用了尾氣余熱。物料在氣流作用下,被強(qiáng)制帶出干燥機(jī)后,再通過離心式收料器進(jìn)行氣固分離[6,7]。干燥機(jī)內(nèi)共有3個工作腔,第1個腔屬于升溫干燥段,煤泥直接與高溫?zé)犸L(fēng)接觸并快速升溫至濕球溫度,煤泥溫度一般在45~50 ℃;第2個腔為主要干燥段,水分大量蒸發(fā),屬于恒速干燥過程;第3個腔屬于降速干燥段,煤泥此時的水分蒸發(fā)速度逐步降低,溫度開始逐漸上升。最終,煤泥含水降至13%以下,溫度不超過60 ℃,即完成煤泥干燥全部過程。圖1為WJG旋翼式強(qiáng)制流態(tài)化干燥機(jī)工作原理示意。

        圖1 WJG旋翼式干燥機(jī)工作原理示意

        與傳統(tǒng)物料貼壁式傳熱方式不同,旋翼式強(qiáng)制流態(tài)化干燥機(jī)采用拋擲式物料與熱氣流干燥方式,在干燥過程中,自動破碎物料膠團(tuán)性,有效解決了傳統(tǒng)干化過程中煤泥靠自然流動破碎效果不佳的弊端。煤泥通過干燥,呈現(xiàn)粉狀或顆粒狀。

        3 工藝流程

        煤泥干燥工藝設(shè)備聯(lián)系為圖2所示。濕煤泥經(jīng)帶式輸送機(jī)運至干燥車間濕料緩沖倉,進(jìn)入旋翼式干燥機(jī)干燥,煤泥達(dá)到烘干要求自動出料,干燥后的煤泥通過帶式輸送機(jī)輸送到末煤儲煤場。利用管道加壓泵,將選煤廠循環(huán)水打入尾氣凈化系統(tǒng),尾氣凈化水經(jīng)沉降后自流回干燥車間內(nèi)部的緩沖池,緩沖池中煤泥由池底的回水泵排至選煤廠濃縮池,確保全廠洗水閉路循環(huán)。該系統(tǒng)設(shè)置獨立的集中控制室和配電室,能實現(xiàn)集控操作。

        圖2 煤泥干燥工藝設(shè)備聯(lián)系

        玉溪洗煤廠的煤泥干燥尾氣凈化流程如圖3所示。煤泥干燥系統(tǒng)運行產(chǎn)生廢氣,主要污染物為煙塵、SO2和NOx,因此,煤泥干燥系統(tǒng)的尾氣凈化主要包含除塵、脫硫和脫硝3個方面。尾氣凈化采用“三段式超低排放凈化技術(shù)”,脫硫工藝采用物料吸附和堿液濕法脫硫相結(jié)合的方法,脫硝工藝采用SNCR+低溫燃燒+分段供氧聯(lián)合法。流化氣體夾帶著物料微細(xì)顆粒和蒸發(fā)的水分離開干燥機(jī),進(jìn)入旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣—固分離,分離后的細(xì)顆粒進(jìn)行回收,排出的氣體首先進(jìn)入文丘里段初步除塵,然后進(jìn)入微細(xì)過濾除塵系統(tǒng)(采用進(jìn)口復(fù)合介質(zhì)過濾除塵技術(shù)可去除99%微細(xì)顆粒物)進(jìn)行深層過濾,經(jīng)微細(xì)過濾除塵凈化后的尾氣通過煙管進(jìn)入沉降室,氣體中含塵顆粒進(jìn)行重力沉降。密度相對較大的含塵顆粒沉降至水中,密度較輕的含塵顆粒隨氣流通過纖維素填料,小顆粒被填料吸附,過濾后的氣流經(jīng)過沉降室出口排出,至此處理后的尾氣達(dá)標(biāo)排放至空氣中。整個干燥系統(tǒng)尾氣排放和廠房符合國家及當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。

        圖3 尾氣凈化系統(tǒng)流程

        4 煤泥數(shù)據(jù)對比分析

        玉溪洗煤廠煤泥干燥試驗數(shù)據(jù)見表1。由表1可知,干燥前后,煤泥灰分差異較小,而煤泥入料水分降低幅度明顯,干燥前為23.7%~25.7%,干燥后,煤泥水分降低至9.5%~12.8%;干燥后煤泥的發(fā)熱量由16.06~18.31 MJ/kg升高到20.11~21.70 MJ/kg。說明隨著煤泥產(chǎn)品水分大幅降低,產(chǎn)品發(fā)熱量得到顯著提高。

        表1 煤泥干燥試驗數(shù)據(jù)對比

        5 應(yīng)用效果

        5.1 經(jīng)濟(jì)效益分析

        工作制度按280 d/a、16 h/d(二班)計,年洗選作業(yè)時間4 480 h,每小時處理濕煤泥30 t,年產(chǎn)濕煤泥13.44 萬t,年實際烘干作業(yè)時間約2 240 h(一班)。

        (1)人工費用:每班12人,共用工17人,平均月薪5 000元/人,則年人工費用約為102萬元,小時作業(yè)費用約為455 元。

        (2)熱介質(zhì)消耗:以玉溪自采瓦斯作燃料,單價取0.5 元/m3,燃料耗量2 000 m3/h,燃料成本約為1 000 元/h。

        (3)電耗:總裝機(jī)約700 kW,處理濕煤泥90 t/h時,實際內(nèi)耗電量約600 kW,電費取價1 元/(kW·h),則電耗約為600元/h。

        (4)維護(hù)費用:維護(hù)費用按固定資產(chǎn)原值得5%計取,設(shè)備總投資約1 700萬元,折合作業(yè)小時費用約為190元。

        (5)綜合折舊費:綜合折舊率按15 a等額計算,固定資產(chǎn)殘值為10%,折合作業(yè)小時費用為379元。

        (6)綜合運行成本:作業(yè)小時運行費用為455+1000+600+190+379=2624(元)。折合噸濕煤泥運行成本2624÷90=29.16(元),年成本約391.91萬元。

        5.2 效益測算

        (1)濕煤泥市值:160元/t。

        (2)干燥后產(chǎn)品市值:干燥過程中產(chǎn)品產(chǎn)率為75%,干燥后產(chǎn)品直接摻配末煤銷售,售價為550元/t,則折合每噸濕煤泥干燥后市值為550×75%=412.50(元/t)。

        (3)噸濕煤泥增值:412.50-160.00=252.50(元/t)。

        (4)噸濕煤泥干燥加工后凈利潤:252.50-29.16=223.34(元/t)。

        (5)年凈利潤:223.34元/t×13.44萬t=3001.69萬元。

        綜上所述,煤泥干燥系統(tǒng)應(yīng)用后,每噸濕煤泥可增值252.50元,每噸濕煤泥干燥加工后凈利潤為223.34元,可為本廠每年增加約3 000萬元的凈利潤,投資回報率高,經(jīng)濟(jì)效益可觀。

        6 結(jié) 語

        目前,旋翼式強(qiáng)制流態(tài)化干燥機(jī)在玉溪煤礦選煤廠運行良好,操作簡單且能耗低。利用本礦自采瓦斯氣,降低了生產(chǎn)成本,通過對煤泥進(jìn)行火力干燥,獲得了水分較低、發(fā)熱量高的產(chǎn)品,實現(xiàn)了壓濾煤泥的全部回收利用,不僅提高了玉溪煤礦選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益,而且避免了煤泥對環(huán)境的污染。在滿足環(huán)保要求的前提下,實現(xiàn)節(jié)能創(chuàng)效、變廢為寶。針對煤泥處理的難題,玉溪煤礦選煤廠除了進(jìn)行煤泥干燥處理之外,在原煤入洗前,充分應(yīng)用了近年來動力煤選煤廠煤泥減量化預(yù)處理的先進(jìn)經(jīng)驗,利用弛張篩進(jìn)行干法脫粉,有效地減少了洗選系統(tǒng)中的煤泥量,此工藝與煤泥干燥系統(tǒng)共同形成了玉溪煤礦選煤廠的煤泥綜合處理方案,解決本廠煤泥處理的難題,同時降本增效。

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