郭 彬 劉 馳
(內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司, 內(nèi)蒙古 霍林郭勒 029200)
隨著國家對環(huán)保及碳排放的重視,對電解鋁行業(yè)的碳氧化合物減排和有害廢氣的無組織排放的要求越來越嚴(yán)格,水電、風(fēng)能、太陽能光伏及電解新技術(shù)、新材料等方面開始引起電解鋁行業(yè)的重視。如何減少化石能源使用,降低單位產(chǎn)品能源消耗,減少碳排放,成為近期同行專家學(xué)者們探討的熱點。
鋁的生產(chǎn)一直采用熔鹽電解法,預(yù)焙電解槽所用陰、陽兩極均由炭素材料制備。陽極在使用過程中需要定期更換,存在煙氣無組織排放、熱量散失、炭塊利用率低、勞動強度大等缺點,同時頻繁的更換陽極作業(yè)也給電解槽的穩(wěn)定性帶來了影響[1]。如何最大限度地延長炭塊的使用周期,減少對電解槽的擾動、減輕員工勞動強度、降低炭耗、減少煙氣無組織排放和熱量散失,成為電解鋁行業(yè)亟需研究的課題。
據(jù)文獻[2]記載,陽極炭塊的高度決定換極周期、炭耗、陽極炭塊壓降、電解槽散熱和保溫等指標(biāo)。理論上,當(dāng)殘極高度一定時,陽極炭耗隨陽極高度的增加而減少,而換極周期隨陽極高度的增加而延長[2]。
近30年來,國內(nèi)外學(xué)者、專家對陽極的結(jié)構(gòu)和綜合成本之間的關(guān)系進行了理論研究,并取得很好的成果。總體結(jié)論是陽極加高有利于節(jié)能減排和降低成本,但也提到陽極高度增加是有限度的,不能無限制加高,要充分考慮陽極加高后壓降升高對成本、操作和槽況的影響。
隨著技術(shù)的進步,中國的電解鋁企業(yè)對陽極高度的認(rèn)識也日益加深,陽極高度逐步增高,從500 mm、550 mm、580 mm、600 mm、620 mm到目前的650 mm,陽極的使用周期也從25~28 d逐步延長到35~39 d。眾所周知,電解槽進行工業(yè)生產(chǎn)時,環(huán)境、槽型、管理、操作等方面相互干擾,影響因素很多,工況也極其復(fù)雜,電壓和能量平衡很難測定,實際計算時均在某一假定條件下進行。
某企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)運行情況,把陽極高度從650 mm分步提升到了710 mm。陽極加高后,經(jīng)過三個周期的運行,陽極炭耗從461 kg/t-Al降低到449 kg/t-Al,換極周期從33 d增加至37 d,同時電解槽煙氣的無組織排放也同比例減少,散熱降低,全電流導(dǎo)電速度沒有明顯差異,電解槽針振/擺動值由15.58/5.25 mV降低至14.16/4.49 mV,電解槽穩(wěn)定性提高,沒有出現(xiàn)前期預(yù)想的電耗增高、導(dǎo)電速度明顯變慢的情況,實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。
某500 kA電解槽系列運行槽360臺,電流強度強化至518 kA,年產(chǎn)量50萬t,陽極48組,兩種高度電解槽的主要陽極指標(biāo)對比見表1。
表1 兩種陽極高度500 kA鋁電解槽指標(biāo)對比
根據(jù)歐姆定理R=ρL/S(R為電阻,Ω;ρ為電阻率,Ω·m;L為高度,m;S為底面積,m2)[3],陽極高度增加后,電阻會增加,陽極壓降升高,電耗增加。通過計算也可以看出這種變化趨勢。
2.1.1 兩種電解槽的陽極平均高度差
假設(shè)炭碗深度[4]為115 mm,陽極消耗速度為15.1 mm/d,殘極高度[5]為150 mm,陽極更換周期為33 d,陽極在槽上電阻率為55 μΩ·m,陽極電流密度為0.833 A/cm2。
1)使用650 mm高陽極,則:
陽極最小工作面高度=殘極高度-炭碗深度=150-115=35 mm。
陽極最大工作面高度=新極高度-炭碗深度=650-115=535 mm。
陽極平均高度=(陽極最小工作面高度+陽極最大工作面高度)/2+殘極高度=(35+535)/2+150=435 mm。
2)使用710 mm高陽極,則:
陽極最小工作面高度=殘極高度-炭碗深度=150-115=35 mm。
陽極最大工作面高度=新極高度-炭碗深度=710-115=595 mm。
陽極平均高度=(陽極最小工作面高度+陽極最大工作面高度)/2+殘極高度=(35+595)/2+150=465 mm。
3)兩種電解槽的陽極平均高度差=465-435=30 mm。
2.1.2 陽極壓降升高增加的電耗
根據(jù)壓降計算公式V=R×ρ×H(V為增加的電壓降,mV;ρ為陽極電流密度,A/cm2;H是陽極增加的高度,mm)[1], 陽極高度從650 mm提升到710 mm,壓降為V=55×10-6×0.833×104×30=13.74 mV。
在極距不變的前提下,按照1 mV增加噸鋁電耗3.2 kW·h,噸鋁電耗增加3.2×13.74=44 kW·h/t-Al。
電價按0.35元/kW·h,整流效率按0.98計,則每年產(chǎn)生負(fù)收益:44/0.98×50×0.35×104=785.71萬元。
為了對比兩種不同高度陽極的導(dǎo)電速度,跟蹤了陽極更換后8~128 h兩種高度各7臺槽同一時刻的陽極電流分布情況,結(jié)果如圖1所示。
圖1 兩種高度電解槽的陽極電流分布對比
從跟蹤結(jié)果來看,兩種高度電解槽的陽極電流分布導(dǎo)電趨勢一致,差異較小。48 h之內(nèi),650 mm陽極導(dǎo)電速度稍慢于710 mm陽極,這主要與所選槽所處通風(fēng)狀態(tài)有關(guān)。所選的710 mm陽極電解槽處于中部,通風(fēng)散熱條件較差;所選的650 mm陽極電解槽靠近端頭通廊,通風(fēng)散熱條件較好。48 h以后,兩種電解槽的陽極電流分布交錯,沒有明顯差異。為了驗證這次試驗的準(zhǔn)確性,進行了二次跟蹤,實踐證明:這兩種高度的電解槽陽極電流分布沒有明顯區(qū)別,大小沒有規(guī)律,主要影響因素應(yīng)該與電解槽本身的冷熱有關(guān)。
陽極加高并換極后,跟蹤了兩種高度各7臺槽的穩(wěn)定性指標(biāo)。650 mm陽極電解槽和710 mm陽極電解槽的針振/擺動情況見表2。
從表2統(tǒng)計結(jié)果和現(xiàn)場的表現(xiàn)來看,加高陽極后,不僅換極情況減少了,而且擾動也減少。710 mm陽極的7臺槽穩(wěn)定性指標(biāo)均優(yōu)于650 mm陽極電解槽,表明710 mm陽極電解槽穩(wěn)定性較好,有利于提高電流效率。實際電耗也驗證了減少槽干擾后,電解槽的電流效率提高,效率提高降低的電耗抵消了一部分陽極增高導(dǎo)致的壓降電耗。
表2 兩種高度電解槽的針振/擺動對比
3.1.1 減少的陽極塊數(shù)量和節(jié)約的炭耗
1)減少陽極數(shù)量為:(年產(chǎn)量×加高前炭耗/加高前陽極單重)-(年產(chǎn)量×加高后炭耗/加高后陽極單重)=(50×104×461/1.22)-(50×104×449/1.33)=20 137塊。
2)節(jié)約炭耗重量:年產(chǎn)量×兩種高度陽極的單重之差=50×104×(461-449)=6 000 t。
按照目前市場炭塊價格3 600元/t,則每年可節(jié)約炭塊費用:
3 600×6 000=2 160萬元
3.1.2 減少的陽極組裝費用
1)材料費。陽極組裝時,在中頻爐熔鐵和澆注過程中存在鑄造燒損。據(jù)相關(guān)文獻[6],陽極組裝燒損占炭塊重量的5‰。因此,全年可節(jié)約磷生鐵:
5‰×20 137×1.22=122.8 t
按照目前磷生鐵市場價4 000元/t,則每年可節(jié)約磷生鐵費用:
122.8×4 000=49.12萬元
2)電費。按照行業(yè)炭塊平均電耗70 kW·h/t,電價0.35元/kW·h算,可節(jié)約電費:
70×20 137×1.22×0.35=60.19萬元
3)人工費。安裝陽極的人工費按30/塊元算,可節(jié)省人工費:
30×20 137=60.41萬元
3.1.3 減少的殘極清理和換極費用
按殘極清理費用12元/塊,換極費用100元/塊計算,每年可節(jié)約殘極清理費用和換極費用總和為:
(12+100)×20 137=225.53萬元
3.1.4 減少的運輸費用
陽極使用數(shù)量減少,殘極、保溫料也會同步減少,無形之中減少了車輛的往返運輸油耗和修理費用,綜合按1塊陽極0.7L油耗的費用計算,油價按5.8元/L計算,則每年節(jié)約費用:
0.7×5.8×20 137=8.18萬元
3.1.5 減少的換極附加電壓消耗
眾所周知,換極是對電解槽影響最大的操作,若沒有換極,電解槽運行會非常平穩(wěn)[3]。為了防止換極導(dǎo)致電解槽擺動,該鋁廠換極增加了120 mV、80 mV、40 mV各1 h的附加電壓。因此,減少的換極電能消耗為:
減少陽極數(shù)量×電流×附加電壓×附加時間×電價=20 137×518×(0.12+0.08+0.04)×1×0.35=87.62萬元
由此可見,陽極由650 mm加高到710 mm后,可以明顯產(chǎn)生的效益包括材料費用、電費、直接人工和運輸費用,合計總額為:2 160+49.12+60.19+60.41+225.53+8.18+87.62-785.71=1 865.33萬元。
從前文分析可以看到,進一步加高陽極后,換極周期延長了4 d,減少了炭素制品的使用量約6 000×0.88(凈耗與毛耗之比)=5 280 t,不僅減少了使用陽極的碳排放,還減少了炭素制作過程的碳排放。由于換極數(shù)量減少20 137塊,換極打開槽罩板的機會減少了10.8%,無形之中,HF、SO2等有害氣體的排放也會同步減少,環(huán)保意義重大。
生產(chǎn)實踐表明,500 kA鋁電解槽采用710 mm加高陽極對槽子穩(wěn)定性和電耗影響較小,使用后可以產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。在電解技術(shù)日益發(fā)展的當(dāng)下,在一定條件和范圍內(nèi),加高陽極的使用對我國鋁工業(yè)“碳達峰”和“碳中和”具有積極意義。