劉 亮
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晉華宮礦,山西 大同 037000)
沖擊地壓主要受地質(zhì)構(gòu)造、圍巖性質(zhì)、開采深度和開采條件等多種因素影響[1-4],煤礦開采過程中,為防止在地質(zhì)構(gòu)造、圍巖性質(zhì)、開采深度等不可抗拒因素下產(chǎn)生沖擊地壓現(xiàn)象,回采工作面一般布置為按序開采,避免形成應(yīng)力集中的孤島工作面[5-6],但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,部分礦井因地質(zhì)條件、采掘布局限制等條件下,部分工作面不可避免的產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。在應(yīng)力集中情況下,可能發(fā)生沖擊地壓事故,杜則銘[1]提出采用鉆屑法對工作面采掘期間的沖擊危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)測,通過分析鉆屑法的監(jiān)測原理及判斷準(zhǔn)則進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測;李玉生提出沖擊地壓可用強(qiáng)度準(zhǔn)則、能量準(zhǔn)則及沖擊傾向準(zhǔn)則加以概括,3個(gè)準(zhǔn)則同時(shí)滿足才是沖擊地壓的必要和充分條件;章夢濤根據(jù)煤(巖)變形破壞的機(jī)理,提出來沖擊地壓的失穩(wěn)理論。以上理論和監(jiān)測方法雖然對沖擊地壓的理論分析和監(jiān)測具有重要指導(dǎo)意義,但在沖擊地壓的強(qiáng)度監(jiān)測、影響范圍計(jì)算等方面不夠全面,具體防沖措施也應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定針對性措施。王莊煤礦14317工作面因采掘布局限制,工作面回風(fēng)順槽及切眼均為沿采空區(qū)布置,受2個(gè)方向采空區(qū)影響,該工作面回風(fēng)順槽側(cè)成為應(yīng)力集中區(qū),回采期間存在沖擊地壓風(fēng)險(xiǎn),為防止沖擊地壓現(xiàn)象發(fā)生,需提前采取針對性防沖措施,保障工作面安全回采。
王莊煤礦14317綜采工作面位于礦井西北部的14采區(qū)西部,西鄰礦井邊界,東鄰14318工作面采空區(qū),南鄰14316采空區(qū)。工作面回風(fēng)順槽沿14318采空區(qū)布置,留設(shè)煤柱寬度5 m,巷道長度1 083 m。工作面切眼沿14316采空區(qū)布置,留設(shè)煤柱寬度5 m,切眼長度185 m。運(yùn)輸順槽與回風(fēng)順槽平行,為實(shí)煤體掘進(jìn),巷道長度1 058 m。工作面埋深643~715 m,平均埋深681 m。工作面平面布置圖如圖1所示。
圖1 14317工作面平面布置示意圖
14317工作面主采3號煤層,煤層厚度9.18~9.82 m,平均煤厚9.5 m,煤層賦存穩(wěn)定,以半暗型煤為主,局部有裂隙發(fā)育,裂隙發(fā)育區(qū)含1~2層夾矸,煤層硬度系數(shù)為0.3。煤層直接頂為泥巖,平均厚度3.5 m,基本頂為中粒砂巖,平均厚度18.3 m,直接底為粉砂巖,平均厚度3.3 m,基本底為細(xì)粒砂巖,平均厚度17.5 m。煤層頂、底板柱狀見表1。
表1 煤層頂?shù)装逯鶢畋?/p>
根據(jù)14317工作面實(shí)際情況,采用沖擊地壓綜合指數(shù)法對沖擊地壓危險(xiǎn)性進(jìn)行評價(jià),結(jié)果為:工作面回風(fēng)順槽因受兩側(cè)采空區(qū)影響,自切眼向外527 m范圍內(nèi)沖擊危險(xiǎn)綜合指數(shù)為0.68,具有中等沖擊地壓危險(xiǎn),按照沖擊地壓防止對策要求,需制定監(jiān)測和治理方案,明確采煤工作面超前支護(hù)距離及支護(hù)方式,配備區(qū)域與局部檢測檢驗(yàn)設(shè)備和治理裝備,對應(yīng)力集中區(qū)采取預(yù)卸壓措施和效果檢驗(yàn)。工作面沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)如圖2所示。
圖2 14317工作面沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)示意圖
為全面分析回采期間14317工作面受采動影響及兩側(cè)采空區(qū)影響產(chǎn)生的應(yīng)力集中情況,對具有沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域建立FLAC3D三維模型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,模型走向、傾向長度均為400 m,高度150 m。平面模型如圖3所示,巖性剖面模型如圖4所示。
圖3 14317工作面平面模型圖
圖4 14317工作面巖性剖面模型圖
數(shù)值模擬主要針對14317工作面切眼及回風(fēng)順槽在兩側(cè)采空區(qū)的共同影響下,工作面回采前煤體承受應(yīng)力分布情況進(jìn)行分析。圖5為工作面回采前煤體承受應(yīng)力分布圖。
圖5 工作面回采前煤體承受應(yīng)力分布圖
從圖5中可以看出,因受14316及14318采空區(qū)影響,在14317工作面切眼至回風(fēng)順槽轉(zhuǎn)角處形成應(yīng)力疊加,最大應(yīng)力接近60 MPa,并向兩側(cè)延伸長度約50 m,形成應(yīng)力集中區(qū),應(yīng)力集中系數(shù)達(dá)到3.6,具有沖擊地壓危險(xiǎn),回采前及回采期間需在該區(qū)域采取防止沖擊地壓措施。
回采期間,為保證受采動影響及采空區(qū)影響的工作面兩巷支護(hù)強(qiáng)度,需對兩巷采取超前加固措施。根據(jù)圖5應(yīng)力分布分析結(jié)果,對回風(fēng)順槽及運(yùn)輸順槽采取針對性加固方案。對回風(fēng)順槽采用Z QL2×4000/15/35型巷道支架超前工作面加固50 m(應(yīng)力集中范圍),50 m后采用單體液壓支柱配合π型鋼打雙抬棚加固70 m,累計(jì)超前加固長度120 m。運(yùn)輸順槽采用Z QL2×4000/15/35型巷道支架超前工作面加固30 m,30 m后采用單體液壓支柱配合π型鋼打雙抬棚加固30 m,累計(jì)超前加固長度60 m。
1)鉆孔預(yù)卸壓原理。大直徑鉆孔能破壞開采巷道圍巖結(jié)構(gòu),形成弱化帶,使高應(yīng)力向巷道深處轉(zhuǎn)移,降低巷道周邊的圍巖應(yīng)力。在沖擊地壓發(fā)生時(shí),沖出的煤粉能被鉆孔空間充分吸收,防止煤體大量涌出;同時(shí),泄壓區(qū)會形成楔形阻力帶,能有效防止煤體的大量沖出。利用鉆孔泄壓技術(shù)對煤層擾動小,不會引發(fā)沖擊地壓,是有效的技術(shù)手段[13-16]。
2)大直徑鉆孔預(yù)卸壓方案。工作面回采前,在14317回風(fēng)順槽、運(yùn)輸順槽自切眼向外施工大直徑預(yù)卸壓鉆孔,鉆孔直徑155 mm,鉆孔深度25 m,鉆孔間距3 m,鉆孔方位為垂直頂板向上。
1)鉆屑法監(jiān)測?;夭善陂g,每天對工作面前方60 m范圍內(nèi)沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行一次鉆屑監(jiān)測,當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測指標(biāo)超限時(shí),在原大直徑卸壓鉆孔間補(bǔ)打卸壓鉆孔加強(qiáng)卸壓。
2)微震法監(jiān)測。利用微震監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的頂板震動情況,微震監(jiān)測測站布置在回風(fēng)順槽內(nèi),距離回采工作面不大于60m,為減少監(jiān)測誤差,共布置4組微震監(jiān)測站,測站間距為10m,隨回采循環(huán)外移。
通過觀測圍巖變形情況,并對沖擊地壓監(jiān)測數(shù)據(jù)收集整理,以檢驗(yàn)兩巷超前加固、大直徑鉆孔預(yù)卸壓防沖措施的效果。
分別在回風(fēng)順槽、運(yùn)輸順槽自切眼向外20、40、60 m處各設(shè)置1組圍巖變形觀測點(diǎn),主要觀測回采期間頂板及兩幫圍巖變形情況及變形速率,觀測時(shí)間為工作面開始回采至采至觀測點(diǎn)處結(jié)束,觀測頻次為每天觀測。通過觀測,圍巖變形情況見表2。
表2 圍巖變形情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
如表2所示,回風(fēng)順槽因靠近采空區(qū),受兩側(cè)采空區(qū)影響,頂板及幫部圍巖變形量均明顯大于運(yùn)輸順槽,幫部最大變形量為112 mm,最大變形速率為15 mm/d,頂板最大下沉量為147 mm,最大變形速率21 mm/d。結(jié)果表明,在超前加固、大直徑鉆孔預(yù)卸壓防沖措施下,圍巖變形情況滿足安全生產(chǎn)要求。
1)鉆屑法監(jiān)測情況?;夭善陂g,通過每天對工作面前方60 m范圍內(nèi)沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行一次鉆屑監(jiān)測,監(jiān)測期間未發(fā)現(xiàn)指標(biāo)超限。
2)微震法監(jiān)測情況。自14317工作面開始回采以來,在近4個(gè)月時(shí)間內(nèi),通過4組微震監(jiān)測站對頂板震動情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,共監(jiān)測到頂板有效震動168次,所監(jiān)測到的震動能量均低于1×104 J。圖6為14317工作面微震監(jiān)測情況統(tǒng)計(jì)圖。
圖6 14317工作面微震監(jiān)測情況統(tǒng)計(jì)圖
通過對具有沖擊地壓危險(xiǎn)的14317工作面采取兩巷超前加固、大直徑鉆孔預(yù)卸壓防沖措施,同時(shí)采取了鉆屑法、微震法監(jiān)測沖擊地壓情況,并經(jīng)過防沖措施效果檢驗(yàn),結(jié)果證明:在防沖措施下圍巖最大變形量符合安全生產(chǎn)要求,通過鉆屑法監(jiān)測未發(fā)現(xiàn)指標(biāo)超限,通過微震法監(jiān)測震動能量在安全范圍,防沖措施有效,保障了工作面安全生產(chǎn)。