任百智,谷曉強,楊全福
(國能哈爾濱熱電有限公司,黑龍江 哈爾濱 150060)
(1)原SCR系統(tǒng)基本概況。原脫硝系統(tǒng)經(jīng)超低排放改造后噴氨裝置技術(shù)為噴氨格柵,單側(cè)煙道設(shè)置14根內(nèi)徑為92mm的噴氨管,每個噴射管水平射向一個直徑1235mm,與水平夾角45°。根據(jù)原布置方案結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬出的噴氨點附近流場情況和原脫硝系統(tǒng)中的氨氮摩爾比分布,從圖中可以看出,大部分氨氣被煙氣帶到靠近煙道右側(cè)的位置,首層催化劑入口還原劑分布均勻不均勻。在SCR反應(yīng)區(qū)深度方向存在較大的氨氮摩爾比差異,這一差異必然導(dǎo)致脫硝效率降低和氨逃逸率增加。所以對流場進(jìn)行改造是本工程的核心問題。
(2)原SCR系統(tǒng)流場摸底測試概況。目前,1#鍋爐SCR系統(tǒng)存在流速分布不均和NOx濃度分布不均勻等現(xiàn)象:BMCR工況下,噴氨格柵前截面流速相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為25.1%和16%,三個負(fù)荷點SCR出口NOx濃度相對標(biāo)準(zhǔn)偏差在100%~170%,出口存在大量NOx濃度為零取樣點,說明煙氣流場不均明顯,為噴氨量調(diào)整帶來難度,對煙氣下游的空氣預(yù)熱器安全經(jīng)濟運行帶來嚴(yán)重危害,需要進(jìn)行流場優(yōu)化改造。
SCR系統(tǒng)內(nèi)布有各種導(dǎo)流板、擾流板,以及起到支撐作用的內(nèi)撐桿和加固肋等,速度的均勻分布尤為重要,其不但影響著脫硝效率、氨逃逸率以及煙氣對催化劑的磨損情況,還影響著系統(tǒng)內(nèi)各種擋板上的積灰情況,若由于擋板布置不當(dāng)而產(chǎn)生回流區(qū),該區(qū)域由于灰塵回旋產(chǎn)生積灰的可能性會增大。在SCR系統(tǒng)內(nèi)流場分布均勻,首層催化劑入口截面速度分布小于標(biāo)準(zhǔn)要求(<15%)的前提下,為減少改造成本,盡量在原流場布置的基礎(chǔ)上進(jìn)行必要的改動,增加了部分擋板,替換了原來部分不合理的擋板,并且在擋板的迎風(fēng)面均敷設(shè)防磨陶瓷,延長使用壽命。
本文采用速度入口、壓力出口和壁面條件。速度入口邊界條件指定了進(jìn)入系統(tǒng)的煙氣和還原劑信息,其中煙氣根據(jù)設(shè)計煤質(zhì)特性(見表1)和BMCR負(fù)荷下SCR系統(tǒng)實際運行數(shù)據(jù)(見表2)計算所得,表3為本模擬所設(shè)省煤器出口煙氣成分,還原劑為NH3體積分?jǐn)?shù)3.05%的稀釋氣體。計算域出口邊界條件選擇pressure-outlet。
表1 設(shè)計煤煤質(zhì)特性/%
表2 BMCR負(fù)荷下SCR運行數(shù)據(jù)
表3 省煤器出口煙氣成分/%
圖1為改造后SCR系統(tǒng)流場分布。煙氣經(jīng)省煤器出口,過第一個90°轉(zhuǎn)角后,進(jìn)入豎直上升煙道,由圖1中(a)、(b)可知,煙道內(nèi)的速度介于10~15m/s,在壁面和導(dǎo)流板附近存在局部低速區(qū),但不存在渦流區(qū),表明導(dǎo)流板和整流格柵的布置位置、尺寸合理,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在擾流板背面存在局部回流區(qū)域,這有利于還原劑與煙氣的混合。由圖1中(c)、(d)可知,煙氣在經(jīng)過兩個90°轉(zhuǎn)角時,導(dǎo)流板和擾流板均發(fā)揮作用,未出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)角處內(nèi)外側(cè)速度不均現(xiàn)象。在反應(yīng)器本體內(nèi),速度介于3.5~4.5m/s,速度分布均勻。
圖1 改造后SCR系統(tǒng)流場分布
圖1(e)為噴氨格柵前煙道斷面的煙氣速度分布,該截面煙氣速度平均值值為13.8m/s,煙氣速度分布相對均勻,表明導(dǎo)流板對煙氣的均流效果顯著。而第一層催化劑入口斷面的煙氣速度決定了催化劑的利用率,是影響SCR脫硝系統(tǒng)脫硝效率的重要因素,如圖1(f)所示,該截面的煙氣平均速度為4.09m/s,未出現(xiàn)明顯的高速或低速區(qū)域。
另外,煙氣經(jīng)過第二個90°轉(zhuǎn)角后,需要在進(jìn)入催化劑前盡量將煙氣流向調(diào)整為豎直向下,因為存在入射偏角的煙氣氣流對催化劑入口表面和和內(nèi)壁的沖刷會降低催化劑的使用壽命。
圖2為改造前后首層催化劑入口截面流向偏角分布散點圖,由圖可知,改造后入射偏角明顯降低,且均勻性較好。改造前煙氣最大入射偏角約15°,平均入射偏角為10.2°。通過對流場中導(dǎo)流板的調(diào)整,首層催化劑入口截面煙氣入射偏角最大約為7.2°,小于10°,滿足技術(shù)要求指標(biāo),平均入射偏角為5.71°。
圖2 改造前后首層催化劑入口截面流向偏角分布
圖3為改造前后SCR系統(tǒng)中速度相對偏差變化??梢钥闯?,經(jīng)系統(tǒng)流場優(yōu)化改造后,沿程速度相對偏差水平有所降低。通過新增水平煙道至豎直煙道90°拐彎處的變徑擋板,分析截面1速度相對偏差由27.5%降至15.3%,說明增加變徑擋板是非常有必要的。改造前后,在經(jīng)過噴氨點,分析截面2速度相對偏差均有所上升,但此后改造前的速度相對偏差開始逐漸下降,而改造后需經(jīng)過擾流片,速度相對偏差略有上升,但值得注意的是,在分析截面5,即首層催化劑入口截面處,速度相對偏差由改造前21.4%降至7.2%,滿足設(shè)計要求。
圖3 改造前后SCR系統(tǒng)中速度相對偏差變化
針對本次SCR系統(tǒng)流場改造后系統(tǒng)內(nèi)氣流分布特性,建立了三維CFD模型,獲得了BMCR負(fù)荷下系統(tǒng)內(nèi)流場分布,主要結(jié)論如下:(1)通過流場改造,增設(shè)部分導(dǎo)流板,替換或去除部分不合理的導(dǎo)流板,獲得了均勻的流場,實現(xiàn)了首層催化劑入口截面煙氣流速相對標(biāo)準(zhǔn)偏差7.2%(<15%),滿足技術(shù)要求。(2)通過調(diào)整導(dǎo)流板位置、角度,實現(xiàn)了首層催化劑入口截面煙氣流向偏角最大值7.2°(<10°),滿足技術(shù)要求。