周麗霞,董瑞光,易漢平,吳 珍,2 ,李繼定
(1.鄂爾多斯市紫荊創(chuàng)新研究院,內蒙古 鄂爾多斯 017000;2.鄂爾多斯應用技術學院,化學工程系,內蒙古 鄂爾多斯 017000)
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,工業(yè)化進程也在不斷加快。近年來,以煤為原料的煤化工產業(yè)發(fā)展迅速,其中規(guī)模較大的有煤制油、煤制氣以及煤焦化等[1-2]。由于煤化工行業(yè)采取的工藝不同,其產生的廢水種類也有一定差異[3-4]。目前,煤化工行業(yè)采用的主要處理工藝為:酚氨回收+脫油除濁+生化處理+絮凝沉淀。由于煤化工廢水中的污染物成分復雜,處理難度大,經(jīng)以上工藝處理后仍然很難達到國家排放或回用標準[5-6],因此,需要研究經(jīng)濟而有效的深度處理技術,既能幫助企業(yè)增加經(jīng)濟效益和社會效益,又能達到保護水資源的目的。
高效集成凈水系統(tǒng)(High Effect Integrated Technology,簡稱HEIT)是從過濾材料和孔道結構研究入手,根據(jù)不同的原水水質和吸附脫附平衡原理、荷葉效應和仿生學原理,結合流體力學模擬(CFD)成果,構筑和設計了強大的抗污染系統(tǒng),克服了石英砂過濾板結問題,避開了微濾、超濾、過濾采用的化學清洗。因此,此系統(tǒng)非常適用于污水預處理以及混凝沉淀后的深度處理。
高效集成水處理系統(tǒng)測試設備采用雙罐串聯(lián)的運行方式,測試原水為二沉池出水。運行過程中:每天8:00~17:00之間,間隔約60 min記錄一次設備產水量以及在線濁度儀檢測的濁度值;夜間,此系統(tǒng)自動運行。
煤液化廢水經(jīng)生化及絮凝沉淀處理后,會有少量肉眼可見的懸浮固體顆粒,顏色呈黃褐色,但經(jīng)HEIT設備處理后的出水無肉眼可見的懸浮顆粒,其透明度得到提高且顏色明顯變淺。HEIT測試設備進、出水濁度的檢測結果如圖1所示:
圖1 測試設備進、出水濁度檢測值
從圖1可以看出,經(jīng)生化及絮凝沉淀處理后的出水(測試設備進水原水)水質波動較大,濁度儀檢測值在2.51~27.18 NTU不等,分析原因可能是由于生產排放原水的水質不穩(wěn)定、絮凝沉淀池排泥攪動等因素引起的。經(jīng)過統(tǒng)計分析得知,HEIT測試設備的平均進水濁度為10.38 NTU;產水濁度最低為1.1 NTU,最高為10 NTU,在線濁度儀檢測的平均產水濁度為4.527 NTU;最高濁度去除率為77.0%,最低濁度去除率為33.33%,平均濁度去除率約為55.15%。
由于濁度儀檢測值均利用的是光散射或透射光強衰減原理,測試時發(fā)現(xiàn),水樣呈現(xiàn)的微黃色對檢測值有一定影響。為了消除色度對濁度檢測的干擾,采用活性炭對設備產水進行了脫色處理?;钚蕴棵撋抢闷湮皆恚顾腥芙庑缘闹律镔|因被活性炭吸附而去除,對水中的致濁物質基本不產生影響。脫色后水樣感官上看清澈透明,無明顯顏色。其中,對濁度值為3.1 NTU的設備產水,采用活性炭脫色后濁度值為1.5 NTU。
例如,煤制油公司質檢部門檢測的原水濁度為35.8 mg/L,脫色后的濁度為3.6 mg/L。通過脫色測試可以看出,色度對濁度的檢測值存在較大干擾。脫色前檢測的濁度值比實際值增加了約2倍,而脫色前分光光度法檢測的濁度值比實際值增加了近10倍。因此,消除色度的影響后,HEIT設備產水濁度修正為最低0.55 NTU,最高5 NTU,平均產水濁度為2.264 NTU。
由于生化出水水質波動較大,且生產廢水經(jīng)微生物生化作用及聚合硫酸鐵、聚丙烯酰胺等絮凝藥劑的加入,水中可能含有粘結性較強的膠體,因此,HEIT測試設備采用相對低速運行,設計運行流速30 m/h,設計額定處理水量45 m3/h。
HEIT測試設備流量測試結果如圖2所示。從圖2可以看出,在原水水質大幅波動情況下,設備出水流量隨原水水質變化在45 m3/h附近有少許波動;原水水質基本穩(wěn)定時,設備產水流量穩(wěn)定維持在50 m3/h。統(tǒng)計實際平均產水流量為48.17 m3/h,且在連續(xù)運行過程中未出現(xiàn)流量隨時間變化而逐漸降低的定向趨勢,說明設備運行穩(wěn)定,產水流量未出現(xiàn)不可逆的衰減。
圖2 測試設備出水流量測試
本次測試HEIT測試設備采用雙罐串聯(lián)運行,設置1 #清洗周期為2 h,2 #清洗周期為4 h。1 #平均運行壓力損失約在0.04 Mp,2 #平均運行壓力損失約在0.07 Mp,通過周期性運行及自動清洗,設備壓力損失得到恢復,未出現(xiàn)不可恢復性的污堵狀況。
清水回收率的計算:測試設備設置成1 #清洗周期為2 h,2 #清洗周期為4 h,每次清洗時間約為15 min,其中氣洗為1.5 min,水洗為1.5 min,排水約為2 min,并重復三次。運行和反洗均用同一臺水泵,則回收率=(產水流量/進水流量)×100%=(產水時間/進水時間)×100%=93.02%。
運行成本的計算:HEIT系統(tǒng)運行無需加藥,在此僅計算耗電成本。50 m3/h測試設備配置15 kW水泵一臺,15 kW風機一臺,一級每日清洗10次,二級每日清洗5次,每次清洗用時為15 min,電機使用功率按75%計算。所以,水泵日運行時間為21.125 h,風機日運行時間為1.125 h,日處理用電量為15×22.25×0.75=250.31 kW·h,日處理出水量為45×24=1 080 m3/d,按每度電0.6元計算,噸處理成本=250.31×0.6/1 080=0.139元。
(1)從以上測試及分析計算結果可以看出,HEIT設備對于經(jīng)過生化和絮凝沉淀后的煤制油生產廢水有較好的適用性,消除色度影響后HEIT設備產水濁度最低為0.55 NTU,最高為5 NTU,平均產水濁度為2.262 NTU。
(2)在額定流量條件下,設備進、出水壓力、流量穩(wěn)定,未出現(xiàn)因污堵而導致的壓力顯著波動以及流量不可逆衰減情況。
(3)本測試樣機清水回收率約93.02%,運行噸水電耗成本約為0.139元。